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文档简介
第10卷( 2008年第9期) 电力安全技术 3 0 0m w汽 轮 机 停 机 后 偏 心 大 的 1设备概况 原 因 及 处 理 肖克,林日龙,李向海,张军 ( 湖南益阳发电有限责任公司,湖南益阳413000) 益阳电厂一期工程2台n 300- 167537537 型300m w 汽轮机系哈尔滨汽轮机厂引进美国c e 技术优化设计制造的亚临界、一次中间再热、反动 式、单轴、双缸双排汽凝汽式机组。汽轮机的高、中 压汽缸采用合缸且为内、外双层汽缸结构;低压缸 为对称分流式结构,由l 层外缸、2层内缸组成。高、 中压转子和低压转子之间采用刚性联轴器联接。汽 轮机部分有4个径向支持轴承、1个推力轴承。高压 主汽调节阀为2个主汽调节联合阀组装件,分置于 高、低压汽缸两侧的中压汽缸旁,每个主汽调节联 合阀包括1个水平布置的主汽阀和3个相同的垂直 布置的调节阀,这些阀门的开度由各自的油动机控 制。中压再热进汽阀也是主汽调节联合阀,再热主 汽阀是不平衡的摇板式阀门,再热调节阀为单阀柱 塞式平衡阀。汽轮机还设计有一套5串级疏水旁 路系统。 汽轮机轴封系统是自动密封系统,在机组启 动、空载及低负荷时,缸内出现真空,为防止空气 漏入,需向轴封系统提供低压蒸汽。在高负荷时,为 防止高、中压缸轴端漏汽,设有定压轴封供汽母管, 母管蒸汽汽源共有3路,分别来自主蒸汽、再热蒸 汽和辅汽联箱。 正常盘车状态下,机组偏心约为911丝( 1丝 约为001ii lm ),盘车电流约为2224a 。自2005 年开始,2台机组相继多次出现停机后偏心大的问 题,最高时偏心达053tri m ,盘车电流在2430a 范围内摆动,严重时各轴封齿还存在局部动静磨 擦,对机组的安全运行造成较大的威胁。 2偏心大的主要原因及处理措施 停机后偏心大的主要原因具体可分为以下几种 情况。 21高压主汽门漏汽 由于主汽门不严密,存在一定的间隙,且高压 调节门零位设定在5左右,本身有一定的开度,所 以只要主汽门不严密,主蒸汽就能通过它漏入高压 缸内。停机后,对比左右两侧蒸汽室金属温度就能 发现一侧主汽门内漏;与原始值比较,分析两侧蒸 汽室金属温度下降速度,能发现两侧同时泄漏。另 外,第1级金属温度下降速度也是一个重要指标。 发现高压主汽门漏汽时,一般采取加强汽包换水, 在保证汽包上下壁温差不大于40的前提下,使锅 炉尽早达到放水条件进行放水消压的方法。 22汽轮机本体疏水门( 或各抽汽管疏水门)未关或 未关严 汽轮机疏水门是气关式气动门,阀门使用时间 较长时,由于经常受到蒸汽或疏水的冲刷,方面 阀芯密封面会受损而造成疏水门内漏;另一方面疏 水气动门也会因存在薄膜老化、出现裂纹或破裂漏 气现象,使阀门不能全关。停机后,运行人员应加 强对汽轮机本体各疏水门及各抽汽疏水门的检查, 发现有阀门未关到位时,要立即通知检修人员进行 处理。 23 5高压疏水旁路漏汽 5高压疏水旁路采用2个电动门、1个电动调 门串联控制。长期运行中,高压疏水旁路存在漏汽 现象,一方面是由于电动门未关到位;另一方面是 由于机组经常启停时疏水量大,阀芯受到蒸汽和疏 水的冲刷,阀芯密封面受损而造成内漏;再加上高 排逆止门本身也存在关不严的缺陷。当发现5高 压疏水旁路漏汽及中压主汽门漏汽时,立即手动压 关5高压疏水旁路电动门,并开启5低压旁路 及炉侧再热器疏水手动门及电动门。 24 中压主汽门疏水手动门未关 中压主汽门疏水手动门实际上是中压主汽门的 旁路门,因中压调节门有5的行程裕度,如果此 门未关闭或未关严,就存在漏汽。蒸汽流程为:主 汽一高旁一再热器一中压主汽门旁路手动门一中压 调节门一中压缸一连通管一低压缸一凝汽器。中压 缸内漏人低温冷汽后,会造成中压持环温度下降速 一口一 塑堕 岍修面 鱼一 j 电力安全技术第10卷(2008年第9期) 挂 闸 后 高调门 突 然开 启 的 原 因 及 处 理 邓涛 ( 国电永福发电有限公司,广西桂林541805) 国电永福发电有限公司3,4号机组分别于2007 年1月和7月投入运行,均采用由东方汽轮机厂生 产的n 3001667537537型汽轮机,以及配套的 d eh 系统。deh 系统硬件和软件采用国电智深公 司提供的e d pfn t系统,运行人员可通过上位机 控制汽轮机冲转、升速、阀切换、并网、带负荷等 功能,具有手动和自动2种互为跟踪的控制方式, 并可相互切换。 该d eh 系统自投用以来,在开机过程中曾出现 以下异常现象:当运行人员挂闸后,点击“自动”和 “运行”按钮准备冲转时,在还没有输入转速目标值 的情况下,4个高调门(cv ) 却立即全部开启,导致 汽机转速飞升至l200rm in左右,运行人员立即打 闸停机;重新挂闸后冲转正常。 1 cv 突然开启的原因分析 d eh 转速控制逻辑原理如图1所示。 图ld eh 转速控制逻辑 从图l 可以看出,给定转速是d eh 转速调节系 统的关键,当给定转速比实际转速大时,pi d 输出 增大,调门开度指令变大,进气量增大,汽机实际 转速上升;当给定转速比实际转速小时,pi d 输出 减小,调门开度指令变小,进气量减少,汽机实际 转速下降。 正常冲转时,运行人员挂闸后,点击“自动”和 “运行”按钮后,4个c v 应该处于关闭状态。运行 人员输入转速目标值,经过pid 运算后生成cv 的 开度指令,通过调节c v的开度来控制汽机转速,直 至转速达到设定的目标值为止。 通过查看历史纪录和反复核查d e h 转速控制 逻辑,发现是由于转速pid 输出为100,导致了 运行人员挂闸后4个cv 全开。事实上,停机时,给 定转速和实际转速均为0,pid 的输出也应为0,而 不应为100。 给定转速构成逻辑如图2所示。 并网 一。,j-一一一一一一一_-一_一 图2给定转速逻辑示意 当并网信号为真时,选择器输出b 路信号,即 给定转速为额定转速( 3000r m i n) 。 检查发现,是给定转速逻辑中的并网信号的错 误,导致给定转速在停机状态下不为0。逻辑中的 并网信号为发电机出口开关的闭合状态信号,而运 行人员在做大联锁试验时,会将发电机出口开关合 上( 母线侧的隔离开关未合) ,此时汽机也处于挂闸 状态,d eh 逻辑判断机组已经并网了。由于并网信 号的出现,导致给定转速变为3000rr ai n,而实际 转速为0,所以转速pid 的输出很快变为100,当 试验结束后,发电机出口开关分闸,并网信号消失。 但从图2可以看出,在并网信号存在时,选择器t 2 会输出实际转速0;当并网信号消失后,这个0会被 净 度增加,中压缸上下缸温差增大,排汽温度升高。正温手动门及旁路手动门,同时通过大量换水,降低 常情况下应将此门关闭。凝结水温度及排汽温度后,尽早停运凝结水泵。如 25 轴封系统漏汽 发生轴封系统漏汽,停机后应尽快隔离辅汽。 轴封系统漏汽主要是主汽至轴封手动门、电动26盘车跳闸 门漏气;辅汽至轴封也容易发生内
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