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文档简介
135mw机组电动给水泵节电改造研究与实践 摘要: 文章通过对135mw机组420t.h锅炉电动给水泵运行情况分析,提出对液力偶合器进行节电改造的措施,在实践中取得了明显节电效果,并提高了设备运行可靠性。 关键词: 给水泵;液力偶合器;改造;节能 1 设备概况 镇江电厂一期工程2135mw机组、机炉设备分别采用上海汽轮机有限公司制造的n135-13.2/535/535型汽轮机、上海锅炉厂制造的sg-420/13.7-m751型超高压锅炉。每台机组配2台全容量电动给水泵,一用一备。给水泵选用的是沈阳水泵厂生产的40chta.6sp双壳体多级卧式离心泵,配有ynkn300/200-20型前置泵和yocq422.i型液力偶合器。给水泵的主要技术参数:转速5550r/min、流量492.48t/h、压力16.94mpa;液力偶合器技术参数:电机转速1490r/min,输出转速5700r/min,传递功率3400kw,额定滑差3.0%。yocq422/i型液力偶合器主要由增速齿轮和偶合器构成。偶合器主要由泵轮、涡轮和涡轮套组成,泵轮通过增速齿轮与主电机相联,涡轮通过轴与给水泵相联。其工作原理是:电机通过齿型联轴器驱动大齿轮,带动小齿轮和泵轮旋转,当泵轮和涡轮中充有液体时,由于泵轮叶片的作用,使工作液体随着旋转,并由泵轮内侧流向外缘,形成高速高压油流,冲向涡轮流道中,液体由涡轮外缘流向内侧,液体能量减少,当减少能量的工作液体回到泵轮时,又重新增加能量,如此循环往复,工作液体在泵轮和涡轮之间传递能量。泵轮和涡轮之间有一个滑差,如果改变泵轮和涡轮中工作液体的充油程度,就可以平稳地改变涡轮的转速,只要适当调节能够控制工作腔中油量多少的勺管位置,就可以达到调速目的。2 改造背景锅炉电动给水泵是火电厂辅机中耗电量最大的设备,因此备受电厂关注。镇江电厂1号、2号机组分别自2000年3月、8月份投产以来,给水泵运行总体情况尚好,但存在几点不足:给水泵电耗偏高。表1为2000年、2001年给水泵年耗电率统计表。表1 2000年、2001年给水泵年耗电率统计表 %年 份项 目1号机给水泵2号机给水泵平 均2000年年平均2.4462.4732.455月最高2.6092.5962.600月最低2.3512.3672.3592001年年平均2.3562.3672.362月最高2.4392.5072.476月最低2.2702.2702.270由表1可以看出:2000年2台机组给水泵年耗电率为2.455%,虽然自2001年9月份起采取了机组变压运行措施,使得给泵耗电率有所下降,但2001年全年耗电率仍然达到了2.362%,与同行先进指标有差距。由于机组负荷通常只在70%75%之间运行,此时给水泵勺管开度在43%55%之间,偏离设计工况较多,工作油温较高,一般在7284之间,夏季时工作油温不易降下来,对机组安全运行构成威胁。3 技改方案研究为了解决上述问题,历经一年时间的研究与实践探索,找到了一种有效办法,取得显著的节电效果,同时解决了工作油温高的问题。首先对给水泵运行参数开展进一步分析,总结出给水泵及液偶的现场实际运行特性。现以1号机组甲给水泵2001年夏季和冬季期间在典型稳定运行工况下运行参数为例,见表2,分析其运行特性。由表2看出,夏季时机组在满负荷工况下,液偶勺管开度只开到60.7%即可满足机组高负荷需要;当机组在75%负荷运行时,液偶勺管开度只需53.9%,此时工作冷油器进油温度达81。冬季时,机组在高负荷工况下,液偶勺管开度只开到63.5%即可满足机组负荷需要;当机组在75%负荷运行时,液偶勺管开度只需51.4%,此时工作冷油器进油温度到72。2号机组给水泵运行情况也如此。由此反映出给水泵实际运行特性是:在一定范围内,当给水泵液偶勺管开度减小时,液偶工作油温上升,且当液偶开度在43%53%之间时,工作油温处于高位,反映了液偶滑差增大时,液偶损耗在增加,液偶效率下降;同时无论夏季还是冬季,在机组最大出力下给水泵液偶勺管开度都不超过64%,给水泵转速小于5300r/min,没有达到给水泵的额定出力工况,说明给水泵出力富裕量较大,给水泵长期没有进入高效区运行。表2 2001年1号机组甲给水泵在冬、夏季典型工况下运行参数日 期典型工况机组负荷/mw转速/rmin-1勺管开度/%工作油温/2001-08满负荷138.7524260.7742001-0875%负荷102.8476653.9812001-12高负荷142.0528963.5672001-1275%负荷100.2445651.472 为了解决给水泵长时间远离高效区运行的问题,组织了专题研究,决定实施技术改造,并拟定的2种改进方案分别进行了可行性认证。(1)以解决给水泵出力富裕量过大为技术重点的方案。具体是:改小叶轮尺寸降低出力,使得给水泵运行进入高效区。根据兄弟电厂同类型给水泵改造经验,采用车削给水泵叶轮的方法,减小叶轮有效直径,达到改变给水泵工作点的目的,从而使得给水泵在相同负荷条件下,工作转速提高,偶合器工作滑差减小,以提高泵组效率,达到节能的目的。这种方案投资费用较小,但精确计算比较困难,需要考虑因素较多,改造周期长,较难一次见效,存在一定的风险。(2)解决液力偶合器勺管运行开度过小为技术重点的方案。通过改变液力偶合器齿轮变比,试图增大勺管在机组经常负荷区运行时的开度,达到减小液力偶合器滑差、降低液力偶合器工作油温、提高液力偶合器效率的目的。具体地说,本方案采用减小偶合器增速齿轮传动比的方法,同样能够使得勺 管开度增大、液力偶合器滑差减小,进而提高液力偶合器实际运行效率,降低液力偶合器工作油温。该方案的缺点是初期投资较大,液力偶合器主传动齿轮需更新,但便于精确计算和制造。本方案可行性高且稳妥,经与制造厂商定后,决定采用该方案。4 改造情况 第一次改造决定把偶合器最高输出转速降至5400r/min,比原设计输出转速降低326r/min,计算给水泵出力将为468t/h,能够满足机组夏季最大负荷需要,并留有足够的裕度。最高转速确定后,对偶合器增速齿轮变比进行调整,齿数比由原15439减小为15341,同时对圆柱斜齿轮角进行调整,从而使两齿轮中心距在调整前后保持不变,保证在原安装位置顺利安装。本次改造由沈阳水泵厂负责制造主传动齿轮一套。2002年9月30日,首先选择对1号机甲号给水泵液力偶合器进行改造。主要工作内容是更换液力偶合器的输入轴、主动齿轮、从动齿轮、输出轴、泵轮、涡轮、推力盘等部件,投入费用29万元、1号机组甲给水泵液力偶合器改造工作于2002年10月4日结束,立即投入运行,情况正常。在140mw负荷下给水泵液力偶合器勺管开度增大到了70%,在100mw负荷下给水泵液力偶合器勺管开度增大到了59%,液力偶合器工作油温有明显下降,比改造前平均下降6,运行可靠性得到了提高。同时,给水泵运行电流可比显著下降,在满负荷工况下,改造后的1号机甲号给水泵运行电流比2号机甲号给水泵下降18a,在低负荷工况下,运行电流下降10a左右。表3列出了2002年10月1217日,1、2号机组甲给水泵在相同运行工况下耗电量、耗电率的对比表(2号机组甲给水泵此时没有改造)。从表2可以看出,改造后给水泵耗电率下降了0.12个百分点,对2002年11月、12月2个月的统计结果表明:改造后给水泵耗电率平均下降了0.10个百分点,液力偶合器运行效率平均提高了4.2%,节电效果非常理想。表3 2002年1、2号机组甲给水泵耗电量、耗电率对比日期1号机2号机机组发电量/kwh泵耗电量/kwh泵耗电率/%机组发电量/kwh泵耗电量/kwh泵耗电率/%2002-10-122650000595202.2462630000619202.3542002-10-132710000600002.2142710000638402.3562002-10-142740000604802.2072730000638402.3382002-10-152870000633602.2082860000667202.3332002-10-162850000633602.223286000066720 2.3332002-10-172560000576002.2502560000609602.381合 计163800003643202.224163700003840002.346 2003年2月19、27日,又分别对1号机组乙给水泵、2号机组甲给水泵的液力偶合器进行了改造。在前次改造的基础上,这次决定再降液力偶合器的输出转速,以期取得更好的节能效果,将输出转速确定为5283r/min,增速齿轮的齿数比由原来的15439改变为15342,仍然由沈阳水泵厂制造主传动齿轮。2台给水泵液力偶合器改造费用为40万元,投入人工152工日,改造后均立即投入正常运行。此次改造效果是给水泵耗电率下降了约11个百分点。5 结
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