高级技师论文20T_h蒸汽锅炉安全联锁保护改造.doc_第1页
高级技师论文20T_h蒸汽锅炉安全联锁保护改造.doc_第2页
高级技师论文20T_h蒸汽锅炉安全联锁保护改造.doc_第3页
高级技师论文20T_h蒸汽锅炉安全联锁保护改造.doc_第4页
高级技师论文20T_h蒸汽锅炉安全联锁保护改造.doc_第5页
已阅读5页,还剩12页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20T/h蒸汽锅炉安全联锁保护改造摘要:锅炉的“安全联锁保护”是锅炉控制系统中最重要的组成部分,直接关系到锅炉能否在日常生产中保持安全稳定运行,旧有设备组成的安全联锁保护系统在技术上已经落后,并存在着一些安全隐患问题,通过PLC技术以及型仪器仪表的使用,通过合理的构造组合测量检测、运算比较、输出控制、报警联锁、自控停炉等环节,以及合理的PLC编程,构造起一个新的安全联锁保护系统,排除旧设备系统中存在的各种危及运行和安全的隐患问题,以提高锅炉运行的稳定性和安全性。 关键词:安全联锁保护、PLC技术、型仪器仪表前言:我公司的百吨锅炉房是全厂的重点站房,承担着全公司日常生产、生活用蒸汽的生产工作。百吨锅炉房现在安装使用着5台20T/h燃煤蒸汽锅炉。运行的稳定和安全是锅炉蒸汽生产中最需要关注的焦点问题。在现代电气技术的指引下,锅炉的运行已经可以构建起比较高的电器控制系统平台,使得锅炉运行生产和安全有了比较可靠的保证,在系统中尤以“安全联锁保护”是核心部分。当今社会,科学技术日新月异,电力电子行业的一些成型技术手段已经迈向普及,PLC技术已经普遍的应用到我们的日常生产、生活中,已经成为电气控制系统中应用最为广泛的核心装置。PLC不仅能实现复杂的逻辑控制,还能完成各种顺序或定时的闭环控制功能,并且可靠性高、稳定性好、抗干扰能力强,在恶劣环境下长时间、不间断的运行,且编程简单,维护方便 。随着微电子技术的发展,微处理器的速度越来越快,价格越来越低,已被广泛应用于仪器仪表中,数字信号处理技术的发展和高速数字信号处理器的广泛采用,极大地增强了仪器的信号处理能力。数字信号处理器通过硬件完成乘、加运算,大大提高了仪器性能。通过选择适合蒸汽锅炉工况的型仪器仪表配合PLC构造一个“安全联锁保护”的系统将会为蒸汽锅炉的稳定和安全运行提供可靠的保证。实践过程:原来我们站房内使用的锅炉“安全联锁保护”系统设备主要是型仪表,其内部还使用的是印刷电路板和分立电器元件,工作原理也很落后,这种设备在市场上基本已经淘汰了,对日常的维护、维修造成了非常不力的影响。用来实现锅炉安全联锁保护的设备核心是一台DDZ闪光报警器和一块由我们自己的技术人员开发并制作的以差分电路控制的模拟量电路板(参见图1.联锁报警装置电路图)。报警器接收来自二次仪表的开关量并对应发出报警声光信息,同时为电路板提供工作电源,电路板也接收来自二次仪表的开关报警信号及串行电流信号实现比较控制相关的继电器,由继电器控制变频器,来实现停炉保护的目的。这种设备构成中存在的问题很多:首先分立电器元件老化及受环境温度影响带来的性能不稳定情况很多,变送器、二次计量仪表、报警器到电路板都存在,长期运行使晶体管电路故障率很高,从而导致整个安全联锁保护系统的瘫痪。由于电路板的工作电源是由报警器提供的,因此如果报警器出现了故障,就会造成自动联锁停炉也不能实现工作,使锅炉处于无报警也无保护的可怕状态下。最后,由于电器元件老化所带来的校验不准确,校验值漂移也对安全运行提出了挑战。我们选择需要的新设备来设计一套系统来实现“安全联锁保护”。在测量阶段我们选择市场已经普遍在使用的OPS-3051C及KLP-902MKG系列压力、差压变送器作为测量传感器(参见表格1)。序号用 途名 称规格型号备 注1汽包水位智能差压变送器OPS-3051C(-4.40Kpa)2汽包水位智能差压变送器OPS-3051C(-4.40Kpa)3蒸汽压力智能压力变送器OPS-3051C(02.5Mpa)4蒸汽压力智能压力变送器KLP-902MKG(02.5Mpa)变送器选用表1.序号用 途名 称规格型号备 注1汽包水位数字显示仪XST/A-S3IT2A1BV0N2汽包水位数字显示仪XST/A-S3IT2A1BV0N3蒸汽压力数字显示仪XST/C-H1VS2V0N4蒸汽压力无纸记录仪JLY-C28L045声光报警闪光报警器XSSG-S2V0N6联锁报警可编程控制器FX2N-32MR二次仪表选用表2.在计量、监控、报警部分选择新型模块化数字仪表及PLC(参见表格2)。两台OPS-3051C差压变送器分别通过平衡容器压差测量法检测汽包的当前水位,并将水位的当前情况转化为线性的420mA电流信号,两台差压变送器分别将电流信号送到两台数字显示仪,数字显示仪都具有显示当前水位的功能,以供运行人员观察、记录,并且数字显示仪可以根据当前水位与设定值的比较发出报警信号,一旦当前水位出现高过或低于设定范围的情况,仪表就会以开关量的形式输出对应的报警信号;报警值根据锅炉安全工程的需要分别设定在低报警-40高报警+40mm和危低报警-50超高报警+50mm,其中设定值为-40+40mm的仪表只参与报警,不参与停炉保护,所以这块仪表的高、低限报警信号都直接送到闪光报警器,同时它的变送输出值送到无纸记录仪用于运行记录;而设定值为危低报警的-50+50mm的仪表要参与停炉保护,这是由于根据锅炉安全工程规定,水位变动到-40+40mm时只报警,而水位变动到-50mm时出现危低报警就要启动停炉保护,水位超高+50mm只报警不停炉,这个高报警也直接送到闪光报警器,而危低水位报警参与停炉保护,所以此报警要送到联锁保护PLC,PLC如何工作我们下面将会讲到。两台压力变送器同样将测量汽包当前压力的情况转化为420mA的电流信号,其中精度等级高的OPS-3051C压力变送器(0.1级)将信号送到无纸记录仪表,参与运行记录,同时利用无纸记录仪的报警功能实现报警,由于锅炉安全工程规定需停炉保护的超压动作点要低于安全阀超压起跳点1.12Mpa,所以我们将它的报警值设定在1.10Mpa,保证其在安全阀起跳前动作,这个超压报警信号自然要送到PLC参与停炉保护,超低压报警信号意义是对工作人员的提醒,我们将其直接送到闪光报警器参与报警,而精度等级低的KLP压力变送器(0.5级)的高、低压报警信号都直接送到闪光报警器参与报警。锅炉安全工程规定20T/h锅炉必须有双重测量、双重报警以保证起运行安全。所以被送到PLC的报警信号在完成其启动联锁保护停炉的任务后,还要被反馈回闪光报警器进行报警。这样闪光报警已经实现了8位、4路高、低限报警的工程需要(参见图2.报警联锁回路原理图,图3.联锁报警仪表接线图)下面我们来看一下PLC是如何编程和完成停炉保护工作的。明确一点,锅炉的安全工程中规定,只有当汽包水位超低或者汽包压力超高的时候才要进行自动停炉保护。所以,前边我们只选择了两个报警信号参与到停炉保护中来。首先,我们确定PLC的输入都有那些信号:(1)汽包水位超低报警输入;(2)汽包压力高报警输入;由于锅炉安全工程规定联锁保护装置要定期校验,所以我们还需要设计一套模拟报警信号来代替真实的报警,用于定期校验时使用,(3)汽包水位超低报警实验输入;(4)汽包压力高报警实验输入;为了避免停炉后运行人员没有处理清问题就再次起炉的情况,我在程序中设计了长延时电路,一旦炉停,5分钟内不能启动,为了维修人员在维修或校验时能在5分钟内能启动就需要一个(5)复位输入;为了使维修、校验人员能够在未停炉时取消声光提示,从而方便维修、校验,还需要一个(6)消音输入。接下来是输出:根据锅炉安全工程的规定,低水位报警后延时一分钟鼓风电动机掉闸停止送风,鼓风电动机停止后一分钟引风电动机掉闸停止抽风,同时炉排停止送煤,所以程序中要加入延时的设计,这样就有输出(1)鼓风停止输出;(2)引风、炉排停止输出;为了将二次仪表送到PLC的两个报警信号反馈回闪光报警器实现同步报警,就有输出:(3)超低水报警反馈输出;(4)超压报警反馈输出;为了提示运行人员停炉情况,我选择在系统加装一个蜂鸣器来提高报警的声音效果,所以有输出(5)蜂鸣器动作输出。综合上面的这些输入、输出的需要,编辑PLC程序(参见图4.PLC程序图)。为了避免不同电压等级可能出现的问题,我们在PLC输出端加装小型继电器进行过度性控制,PLC的5个输出分别控制一个小型继电器,使输入输出隔离,以达到更好的控制效果(参见图5.PLC及继电器接线图)。PLC程序解析如下:1.超低水报警信号和超低水报警实验信号定义为X0,当有报警出现时X0吸合时,内部继电器MO吸合,同时启动计时器T0计时一分钟。2.定义消除报警声光提示为X2,一旦已经掉闸,为了安全需要不能解除报警声光提示,所以当X2吸合,且Y1没有动作,M0已经吸合时,启动内部继电器M1并自保持(此消除为维修、校验使用人员使用)。3.当MO吸合时或Y1吸合,既低水报警延时并且M1没有动作时,Y0输出,控制继电器1动作,反馈低水位报警信号到闪光报警器。4.当T0计时满一分钟动作或M2吸合,并且M3总复位没有动作时,Y1输出并自保持,控制继电器2动作,控制鼓风变频器停止,同时启动计时器T1计时一分钟。5.当T1计时满一分钟动作,并且M3没有动作时,Y2输出并自保持,控制继电器3动作,控制引风、炉排变频器停止,同时启动计时器T3计时5分钟。6.超压报警信号和超压报警实验信号定义为X3,当X3吸合,并且M3没有动作时,内部继电器M2吸合并自保持。7.当M2吸合,并且Y1吸合时,Y3输出控制继电器4,反馈超压报警信号到闪光报警器。8.总复位定义为X4,当T2计时满5分钟或X4吸合时,内部继电器M3动作,释放Y1、Y2、M2的自保持,系统恢复。9.当Y1吸合,M0吸合,既已经开始停炉,并且M4没有动作时,Y4输出控制继电器5动作,控制蜂鸣器得电,同时启动计时器T3计时1.5秒。10.当T3计时满1.5秒吸合,并且T4没有未动作时,启动内部继电器M4自保持,并且启动T4计时1.5秒,9与10实现蜂鸣器间歇鸣叫功能。结论:首先,剥离了报警器与联锁设备的电源相互依赖问题,解决了报警信号串连于设备间的问题,参与停炉保护的一组(一个超低水位报警信号和一个超压力报警信号)报警信号先作用到联锁保护PLC上,在PLC通过内部程序设定再输出同步信号控制继电器转送报警信号到报警器来实现报警功能,这样做就使信号不再串连于两部分设备之间。同时另一部分报警信号直接进入报警器,不经过PLC。这样就实现了当报警器出现故障的时候,联锁保护设备仍在工作中,仍能起到联锁保护的目的;同理,如果联锁保护设备故障,既PLC故障,报警器不受影响依旧可以实现报警的功能,起到双重并行安全保护的目的。这种并行的思路就解决了由于一种设备故障造成整个系统瘫痪的情况出现。从而改变系统中的盲点,提高整个系统在安全联锁保护上的可靠性。其次,PLC技术具有的特点决定了,在控制延时动作的时间上具有极高的精确性,这将为运行工作人员处理紧急情况提供方便,使锅炉在为了安全运行而急停与运行保生产这个问题上的矛盾得到一定的缓解,其高可靠性的动作特点也会为紧急停炉效果提供可靠保证。第三,扩展空间大,合理的选择PLC型号种类,既输入输出位数,可以实现多台锅炉共同控制的目的,一台锅炉的安全联锁可以通过PLC来实现,同样5台并行的锅炉也可以通过一台PLC来实现(具体PLC编程情况在这里就不详细说明了),这样可以提高资源的利用率,使整个蒸汽生产的安全提高一个档次。并且PLC还可以为今后的系统提升提供铺垫,比如:当需要增加给水泵综合控制时,增加大屏幕综合

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论