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文档简介

2008年1-9月份工作总结一、 重点工作总结(一) 生产指标1. 产量。生产前后桥总成共计123472台, 07年同期生产数为132273台,比去年同期增长-6.65%,按照今年调整后的目标15.6万台来计算,已完成79.15%(尚有32528台任务)2.2.生产计划完成率。由于1、2季度受到原材料价格上涨及自然灾害的影响,3月份由于生产产能不够造成生产计划完成率较低,7-9月份基本保证主机的生产要求。 (二) 交货期的控制。上半年由于受到生铁价格持续上涨的影响,外购件采购极度困难,在公司领导的带领下,公司上下一心,全力以付为生产任务的完成,为交货期的保证作出了不懈努力,7-9月份由于原材料价格开始回落以及产量下滑,交付情况较好,现具体总结如下:1 细化计划对接,全力保证交货期。公司领导在困难时期一直与生产、采购部门相关人员战斗在第一线,每天全天候对接生产计划,对缺少的零部件采取各种措施和手段进行组织货源。下半年开始,生产部继续发扬上半年一些好的工作方式和作风,积极对接计划,主动与采购、车间联系,确保生产计划的完成。2 合理利用厂内资源保证交货期。如建新厂生产的D800和G1510后轮毂因为料硬不能加工,保证不了交货期,经研究安排一车间给予安排加工;对于采购来的不合格零部件,生产部经常综合产品、工艺人员的意见后能厂内返工解决的决不推诿扯皮,如130后轮毂半轴螺栓孔螺纹深度不够,G1010后轮毂半轴螺栓孔螺纹深度不够等等,生产部都及时安排车间给予返工解决;厂内由于二车间18040系列及以上大桥出现瓶颈,生产部及时协调将福田公司的18040系列大桥焊接交三车间生产;3 提升自制件产能,确保生产。1)为了满足G1010日产70台、G1510日产30台产能,五车间通过增加8从提升产能,并生产部叉车、一车间的一台电炉调剂给五车间使用,二车间通过增加6人,大桥焊接开二班由原来日产50台提升到100120台,装配车间通过将部分半成品制动鼓分流到外购提升减壳的加工能力,主减自制通过增人开设二班,现已形成日产140台主减自制能力;2)高产时为了解决装配车间装配产能不足的问题,将HF310分流到乘用车分公司生产,三车间每天装配D208前桥30台,工程机械项目办每天装配30台N系列主减总成,试制部每天装配大桥总成30台左右,有效地解决了装配的产能问题;4 利用社会资源提升产能,保证交货期。3月份三车间由于小桥量较大,严重超出产能,一方面要求三车间2月下旬多做库存,另一方面,积极安排分厂微卡后桥的生产,安排科振公司作好D332后桥精加工能力的储备,通过以上措施的开展,小桥生产任务已全部能保证江淮的供应;(三) 5S管理工作现场质量管理工作的完成情况质量信息处理情况2008年1-9月份,共受理现场质量问题共409个;发放关注奖2340元左右(以奖品形式发放),获奖人次117人次;贡献奖奖励金额2700元,获奖人次31人次;对供应商进行质量考核共计4.52万元,内部质量考核共计0.62万元,内部奖励共计0.317万元。现场典型质量问题处理督察情况此外,生产部还就生产现场典型质量问题进行专项督察,在此仅举几例。轴承座回油孔督察按公司领导指示,生产部对轴承座回油孔质量问题进行跟踪督察。自2007年4月份起,把轴承座回油孔等相关问题作为专项督察项目,由一车间进行100%检查把关,装配车间进行二次把关。通过质量督察,使公司能及时了解轴承座回油孔的质量运行状况,针对性地要求厂家进行质量问题分析和改进,对重点质量问题的稳步提升起到了良好效果,2008年1-9月份,共计发现轴承座回油孔质量问题21只(2007年6-12月为215只),考核供方2100元,奖励内部单位210元。自制气垫块问题鉴于成本压力,我公司对E300、E7、D332型号气垫块实行自制,但随之也出现较多问题:多次出现批量气垫块爪部高度不等,给下道工序进行焊接、机加及装配造成较多困难。在公司领导的带头参与下,分别召开关于气垫块质量问题的专题会及现场会,对自制气垫块相关工作进行了详细布置,生产部立即将此项工作作为重点进行开展,积极与相关车间进行对接,要求车间发现问题及时反馈,确保在装配前予以解决。截止到6月份,气垫板表面铣不平的现象基本得以解决。现场5S管理工作的完成情况2008年仍然是5S工作成果的巩固扩展年,作为5S现场管理的主管部门,生产部根据年初制定的公司方针分解计划,上半年重点开展了如下工作:各车间第一批样板区的巩固评比工作根据5S活动实施办法进行奖惩兑现。2008年1月-9月,共奖励车间样板区6200元,罚款3930元。各车间第二批样板区的巩固评比工作根据5S活动实施办法进行奖惩兑现。2008年1月-9月,共奖励车间样板区8300元,罚款2350元。各车间第三批样板区的扩展工作为了将5S的改善成果进一步巩固、扩大,生产部经研究决定在各车间另扩充一个样板区。六月底第三批样板区扩展工作已经结束,七月份正式纳入样板区日常管理。、改进样板区管理方式针对先后形成的三批样板区,对监管方式再次进行研究讨论,确定最合理有效的管理方法,生产部对5S评分办法进行再次修订。非样板区的现场管理工作2008年1月-9月,在非样板区共检查出问题3387个,按时整改的有3126个,整改率为92.3%。对周检查成绩以及班组自主情况比较好的班组给予一定奖励,自08年1-9月,共奖励优秀班组2600元。现场改善提案收集评比交流情况为了促进各车间自主改善意识,并使各车间的改善项目得到交流和共享,生产部要求各车间每月进行2项现场改善,并将现场改善提案提交生产部,由生产部定期组织改善提案评比交流会,进行评比奖励。2008年1-9月份对60条现场改善提案进行了评比,奖励额度共计3240元。(四) 其他工作:1.18040系列及以上主减自制工作.1-9月份共装配各类自制主减11131台,实际装桥所需主减数为11841台,自制率为94%,共为公司降低成本约为700万元左右;2.提高自制率,降低生产成本。由于生铁等原材料国内价格持续上涨,因此从07年年底开始配合产品部做好气垫块和钢托的自制改善,合理利用边角料制作气垫块和钢托,从2月15日以后气垫块(铸钢件)不再采购,由五车间自制,从2月底开始钢托不再采购,由五车间自制,这两种产品自制一方面降低了生产成本,另一方面,也给采购谈价、生产正常进行提供了有力的基础保证;从2008年以来,五车间在没有增加1人的情况下,实现了17030桥壳片的自制;自7月份开始,由于受国发动机以及整个国内市场不景气的影响,生产任务极度下滑,车间开工不足,为降低外协费用,增加自制率,生产部收回部分外协件,减少外协件比率在30%以上。3.加强外协件管理降低外协件加工费用。自6月份开始,生产部与外协厂家进行商谈,降低外协件加工费用6-8%,9月份继续与外协厂家谈降价工作,最终价格降低10%,仅9月份节约成本2.83万元。理顺外协件管理。理顺外协件出入公司管理流程,加强现场监督、验收机制;理顺外协件检验流程;理顺外协件台帐登记管理、厂家每月报送月末库存管理。4.合理组织生产,保证员工休息。在强调人性化管理的今天,为员工创造合理的休息是人性化管理的最显在的表现方式之一。由于3、4月份生产任务一直高居不下,想保证员工休息非常困难,但是为了资源合理利用,经研究科室人员保证双休,车间员工根据生产情况适时安排休息,公司对相关加班人员给予了适当补偿;下半年,由于产量下滑,已基本实现全员双休。二、存在的问题(一)产能不足,严重制约了上半年生产任务的完成和市场需求的满足。1外购件的短缺,造成生产任务延期完成;主要原因:1)采购资源不足: 一方面由于原材料价格迅猛上涨,供应商承受巨大的成本压力,积极性不足,另一方面,配套体系不完善,采购资源不充分。2)计划方面原因。A. 计划重视不够,缺件信息反馈较慢;B.供方对生产计划重视不够;C.计划变化较多、较快,我公司及供方反应跟不上。3)管理方面。A. 公司对市场价格上涨虽有应对,但没有从根本上扭转供方供货不积极的问题,对可能出现的问题严重性预测不准,早期重视不够,供应资源未能做到有效储备,后面价格虽然上涨,但供方生产能力一时无法得到充分发挥,造成供应资源短缺现象严重;B.公司各部门对细节关注不够,工作不深入,一些部门员工没有积极应对,总是以价格因素为借口,也一定程度上造成了外购零部件短缺现象的发生;2. 自制件产能有待提升;1)主减装配产能严重不足,目前的主减装配线没有开二班,只是通过延长劳动时间来提高产能,高产时,员工劳动强度大;2)大桥装配产能不足,两条装配线每天最高产能在840台左右满足不了高产时1000台的日需求;3)喷漆线的最高产能在800台左右;4)18040以上桥壳焊接能力、桥壳精加工能力达不到要求;(二)内部制造成本较大,市场竞争力减弱。1、外协加工量较大,制造成本增加。上半年共支付外协加工费1100余万元,其中分厂加工费为720万元左右;下半年,特别是9月份开始,外协件已回收30%以上,提高了自制率。2质量改进和提升加大了成本。本公司多年来为了五十铃达标,提升产品质量,很多解决措施都是以增加制造成本作代价。3外购件不能及时到厂,造成车间、相关部门加班加点,生产线停线损失,加大了制造成本。4外购件质量问题较多,到本公司后返工返修较多,增加了我公司的制造成本;5精益投资不足,设备闲置现象较多。6有的工艺流程不顺,造成制造成本加大;如A102后桥,本体由二车间焊接、三车间机加工,然后再由二车间装焊,再由三车间机加工等;7顾客的不合理要求加大了制造成本。如所有供福田的后桥必须铆上一铝标牌,桥壳上已打上钢字码,再要铝标牌是多此一举(预计每台桥增加成本5元左右);再如前后桥上要贴一些醒目标识,有的只是为了方便一部分人看却增加了成本;8部分车间后勤人员较多,部分管理部门闲人较多,增加了制造成本。(三)质量、现场管理有待改善提高1、在质量管理方法方面还存在着一些缺陷,需要不断地完善、改进;2、对质量问题的警觉和敏感度还不够,对部分质量问题的整改,未能彻底有效地进行监控、闭环管理;3、第一批样板、第二批样板区仍采取三级督察体制进行管理,花费了三现办部分精力,三现办对其他区域的管理力度不够;4、样板区细节问题得不到彻底解决;5、非样板区5S管理水平与样板区相比有一定差距,造成公司整体5S管理水平不一致;三、下一步打算(一)提高自制率,节约成本1主减自制工作仍要紧抓不放;主减自制率逐渐实现全面自制;2.通过提升自制件的产能,来减少外协加工量;3.积极对外联系,争取承接外单位的来料加工,为企业创造效益。(二)控制车间在制,降低流动资金占用。监督车间对在制品进行控制,在确保完成生产任务的同时,合理安排在制品,最大限度地控制在制品库存,减少流动资金的占用。(三)编制、运用物料需求计划。一方面有利于保证生产任务的完成,另一方面有利于在制品的控制,做好投入产出的控制。(四)加强现场质量管理。对生产现场,鼓励车间发现质量问题,对低级

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