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文档简介

1,1,2,contents,3,一、qcc小组概况,4,二、选题理由,制片车间负极拉浆报废率最高在1.90%,现针对负极拉浆区制程进行管控,设备进行改进,要求负极拉浆报废率由1.90%降至0.5%。,从以上数据来看,报废率平均占1.75%。将经过qcc小组查找报废的根本原因及改善对策,并制定标准的作业流程。,降低报废从而提高浆料利用率,5,三、活动推进计划,6,此项目展开后将从报废率1.90%降至为目标值0.5%,作为该组的活动目标。,四、现状及目标设定,7,合理的小组成员,qcc小组人员配备了制片车间该区域的主要技术人员、ipqc与生产负责人,具备有效实施改善措施的团队及达到目标的能力。,车间对该区域所发的物料与工艺进行核对无误,使不合格材料从源头得到杜绝,避免在生产过程中造成更大的报废。,从换钢带、接钢带、上浆、滚压、到分切工序在操作时采用连续不间断的方式,每次拉浆必须试拉合格,并做好首件确认工作,然后批量生产。,从车间2012年连续四周统计的数据来看,平均报废率为1.75%,经现场评估,对现有设备进行改造,人员进行培训,我们评定此次的新目标是可行的。,各工序操作人员严格按照作业指导书进行作业,并安排一个技术人员专门对该工序的人员进行培训,确保操作人员的熟练成度、操作技能不断得到提高。,结论:本小组成员应用因果分析方法,对具体影响到负极报废率大,制令结案率低进行分析;将通过qcc活动采取相应的对策,我们有信心及能力达成目标。,五、目标可行性分析,8,六、现状调查,日期,内容,9,七、原因分析(1),10,七、原因分析(2),11,八、要因确定(1),12,八、要因确定(2),主要因,非要因,13,九、对策制定,14,十、对策实施(1),量规仪器培训,现场培训,新员工,新员工,15,十、对策实施(2),16,十、对策实施(3),17,十、对策实施(4),18,十、对策实施(5),19,十一、效果检查(1),20,十一、效果检查(2),21,十二、标准化,制定巩固措施: 通过推行本次qcc小组活动,对改善措施进行标准化,使改善效果得以维持并能持续改进。,22,十三、成果资料整理,内容说明: 通过此次项目的改善,减少了制程中的报废。由改善前的报废率1.9%降低到改善后的0.9%。提高了负极浆料的利用率,同时也提高了产品的结案率。近一年以来的结案率只能达到99.5%,从5月份开始,产品结案率提高到99.7%,提高0.2%。 收益金额: 1、计划每天产能100k/day*0.2%=200pcs/day; 2、200pcs/day*单价(3元/只)=600元/day; 3、600元/day*26day/月=1.56万元/月。 合计: 每年产生的总经济效益为:18.72万元 结论: 产品结案率每提高0.1%,每天就会多出100只电池。(100*3*26*12=9.36万元/年)的利润。,23,总结一:,1、小组自我评价:见右图,2、遗留问题: 虽然此次采取的措施比较全面,但目标尚未达成。,3、下一步计划: 按照本小组所采取的措施,预计在今年年底,将其他拉线全部改善完成。,十四、总结下一步计(1),24,总结二: 通过建立qcc小组,本次活动虽然没有达到预期的目标,我们坚信能在此基础上再上一个台阶,必然会对我们的产品质量、

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