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文档简介

优化生产工艺,降低拉油运费江汉油田江汉采油厂 付维琼一、基本情况潭口稠油位于湖北省潜江市王场镇张新乡,构造位置属于江汉盆地潜江凹陷北部潜北断裂带中段,主力油砂体:广三段,广三段为存在气顶的特稠油油藏。含油面积0.7km2,石油地质储量53.00104t,可采储量7.95104t,累计产油2.35104t。(见表01)基 本 概 况 表 (01表)区块面积地质储量可采储量地质储量 采出程度可采储量 采出程度地质储量 采油速度采收率有 效 孔隙度潭稠北部0.7km253*104t7.95*1041.88%12.51%3.25%15.0%35%左右储集层岩有效渗透率地下原油粘度油藏埋深剩余可采储量砾岩80.9-508.6*10-3um214000-109976mpa-s625.0-665.0m5.60*104t潭口油田广三段曾在1990年7月开发生产,因当时稠油开采在江汉属试验阶段,采收效果差,于1993年10月停产,近年来,趋于国际形势和国内稠油开发工艺的逐渐成熟,在股份公司的大力支持下,我们通过调研和充分的论证,于2006年2月对潭口油田广三段又进行了重新开发,并借鉴胜利、辽河等多个油田稠油开采的经验,在防砂工艺、注汽工艺、采油工艺及降粘工艺上进行了完善。2006年5月潭口稠油再次投入开采以来,先后投入生产的油井有13口,其中新投6口井:潭稠斜11-6、潭稠斜11-8、潭稠斜9-14、潭稠斜9-15、潭稠斜7-16和潭稠斜5-4井,恢复利用老井7口:潭稠31、潭稠5-9、潭稠5-10、潭稠5-6、潭稠6-6、潭44和潭34B井,年井口产液:23358吨,产油:4035 吨;2007年又新投油井5口:潭稠斜9-15、潭稠斜6-7、潭稠斜5-7、潭稠5-8、潭稠6-8,年井口产液:95856吨,产油:12905 吨;2008年(1-5)月,恢复老井4口:潭34-7-2、潭37、潭稠 8和潭稠 17井,2008年(1-5)月累计井口产液:51289,产油:4901吨。平均综合含水87.19%(见表02)生 产 基 本 情 况 表(表02)年 份生产井数井口液量井口油量含水 %总数新投恢复2006136723358403582.732007185958561290586.54200822451289490190.44合计1705032184187.19二、稠油拉运的分析与措施1、潭口稠油由于黏度大,无法通过管道长距离输送,采用的是罐车拉运到王一联合站集输的生产方式。潭稠2006年生产原油综合含水为82.73%,拉油1853车,拉运液量23194吨,其中拉油量4071吨,拉水量19123吨,拉运原油的含水率达82.45%(见表03),也就是说平均每拉液12.52吨/车中就含带10.32吨/车的水,我们按折算价35元/吨(每三车为一个台班,每台班10.85815=1302元,每车12.52吨)计算:35元/吨19123吨=67(万元)2006年多花费67万元的成本用在了拉水上,无疑造成了不必要的成本浪费,要想降低拉油运费,提高罐车使用率、降低拉运原油含水率是关键,怎样才能降低潭稠原油含水率呢?在工作中我们想出采用罐底放水,集中至潭34注水站进行污水处理,这种既补充地层能量,又不环境污染,还能降低拉油运费的“一举三得”的好方法何乐而不为呢?于是在2007年4月,我们在每架油罐的底部各建一个放水池,目的是将沉降的水放出,通过泵打至潭34注水站集中,同时还将老井潭34-6-4和潭34-8-3(油井转注)调整为污水回注井来增加回注能力。此办法的运做,明显增加了装车外运稠油的单车含油量(见表03)同 期 拉 运 稠 油 对 比 表 (03表)年 份车次液量油量水量含水(%)总量吨/车总量吨/车总量吨/车2006(05-12月52 40712.20 1912310.32 82.45 2007(05-12月)27383233111.81 96183.51 227138.30 70.25 885-0.71 1.32 -2.02 -12.20 从表中可见拉运原油的含水率明显下降,由原来的82.45%70.25%,单车装油量也由2.20吨/车3.51吨/车,单车装水降低了2.02吨/车,吨原油运费也由197.5元(1853313024071)下降到123.5元(2738313029618),下降了74元,当年节省运费71万元,降低拉油运费效果非常显蓍。2、稠油开采是一项高投入、低产出的工程,随着开发进行,井口产油含水居高不下,本着效益最大化原则,我们继续在降低拉运原油含水率上做文章,努力降低原油拉运成本。针对稠油具有原油品位差、粘度高、密度大的特点,我们通过动脑筋、想办法、搞分析,与利华实业公司联手多次实验,筛选出了“FT-1032”破乳剂这一药品,并寻找出最佳的加药方法,来提高油水自然分离,达到降低乳化水、提高原油脱水效果的目的。在2008年1月我们正式实行现场井口加药,坚持每天早、晚各加药一次,让原油从井口生产出来自行带药进储油罐均匀乳化分离。见实施后的前后效果对比(见表04)加 药 前 后 效 果 对 比 表 (04表)年 份车次液量油量水量含水(%)总量吨/车总量吨/车总量吨/车2007(05-12月)27383233111.81 96183.51 227138.30 70.25 2008(01-05月)720930312.92 47186.55 45856.37 49.29 -20181.11 3.04 -1.93 -20.97 在(表04)中可看出,降低乳化水后,拉油罐车的含水率由70.25%大幅度下降为49.29%,单车装油量由3.51吨/车提升到6.55吨/车,每车增加了3.04吨的纯油装车量,单车拉水量由8.30吨/车6.37吨/车,提高了罐车的利用率,吨原油运费也由123.5元下降到66.2元(720313024718),下降了57元,仅1-5月就节省运费27万元,经济效果显而易见。通过采取以上两项措施,吨原油运费由原来的197.5元下降到目前的66.2元,下降了131元,按2007年稠油实际产量1.42万吨计算,每年可减少原油拉运费用186万元。三、结论潭稠油田

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