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催化剂再生工艺介绍自系统来的氮气和净化压缩空气(补充用)按比例分别计量进入再生气分液罐(V104)分液后,经过脱硫罐(D101),干燥罐(D102),经再生气压缩机(C102A、B)升压到0.45Mpa(A)进入再生气换热器(E110)与循环气体换热后,进入再生气加热炉(F103)逐步加热至530去芳构化反应器(R101ABC),从床层顶部自上而下进行烧焦。烧焦后高温烟气经再生气换热器(E110)与再生气换热后,由再生气冷却器(E111)冷却至40,进入再生气体压缩机(C102A、B)循环操作。为节省氮气用量,再生气体循环使用,并根据反应器床层温度变化情况,控制风量大小。循环烟气在反应器尾部经冷却后直接向大气高点排空泄压,以保持压力平衡。(注:干燥剂根据使用情况用250热氮进行循环再生。)(见图1)2.2 催化剂再生系统腐蚀状况 直馏汽油芳构化装置自2000年12月份开工以来,多次出现因为腐蚀造成再生系统管线、阀门、容器、冷却器泄漏,腐蚀产物造成烟气压缩机气阀频繁结焦而检修频繁,影响到了正常生产(见表1)。表1 设备腐蚀情况表时间腐蚀现象2001.9烟气压缩机滤网堵塞,气阀严重结焦,检修频繁,再生烟气带有刺激性臭味。2001.12初步判断脱硫剂失效,用250过热蒸汽对脱硫剂自下而上进行再生,再生时脱硫罐多处腐蚀穿孔,脱硫剂再生中断。降温时脱硫罐进入空气,发生自燃,新建脱硫罐采用耐酸腐蚀复合钢板。2002.6再次用250过热蒸汽对脱硫剂自上而下进行再生,再生期间,脱硫罐出口管线底部多次穿孔,脱硫剂再生中断,该管线靠近罐出口一段加玻璃钢衬里,并放弃该方法对脱硫剂进行再生。2002.9干燥剂再生时冷却器泄漏。 再生冷却器管束堵管27根。2002.11冷却器管束泄漏严重,更换为防硫腐蚀管芯。 2003.5改用循环热氮对脱硫剂再生时,一个闸阀阀体穿孔,一处管线泄漏,硫剂再生中断。2004.4更换为新脱硫剂和新干燥剂,使用三个月后,冷却器管束泄漏。2.3 再生烟气中硫含量分析采样时间为2004年7月27日到29日,分析仪器采用烟气分析仪GA60。采样位置在脱硫罐入口,采样数据在炉出口温度分别在400、430、520,烟气循环量1500m3/h,反应器入口压力0.3MPa(表)固定条件下取得的。数据如图2(注:受条件所限,所采样为连续三天内间断采样)通过以上数据,搞清楚了两个问题:一是催化剂烧焦过程中硫化氢和二氧化硫的产生过程。在催化剂表面烧焦阶段,吸附在催化剂表面的H2S气体,通过烟气循环首先释放出来,最高可达到770 mg/m3以上,此时焦质还未被点燃。当床层温度达到460以上时,H2S气体开始燃烧,含量迅速降低,含硫焦质氧化也开始产生SO2。随着催化剂烧焦全面向催化剂内部孔道深入,SO2气体含量逐渐升高,最高可达到1500mg/m3以上。当烧焦接近尾声,SO2气体产生得越来越少,随着烟气不断外排和脱硫剂吸附,烟气中硫含量逐渐降低。二是确认原再生脱硫工艺存在问题,更换脱硫剂仅4个多月,按设计要求是使用2年,但吸附SO2、H2S气体效果很差,不再对脱硫剂进行再生,因为脱硫剂每次再生都对设备造成严重腐蚀,必须更改脱硫工艺。 2.4 腐蚀产物对催化剂危害SO2和 H2S对设备管线腐蚀的腐蚀产物经过烟气循环,大量进入催化剂床层表面,在高温氧化下,生成三氧化二铁,吸附在催化剂表面上降低了催化剂活性。根据洛阳工程设计院对2003年2月的芳构化催化剂评价分析报告,铁离子含量高达2000ppm以上,掩盖了催化剂活性中心,使其活性降低,从而缩短了催化剂寿命。2.5 硫腐蚀原因分析2.5.1 主要原因为酸露点腐蚀芳构化反应生焦量大,占物料平衡1%左右,催化剂再生时,硫的化合物分解形成CO2 、SO2 等酸性气体,部分SO2受金属氧化物等催化作用而生成SO3气体,它们遇水后转变为H2 CO3、H2SO3、H2SO4,产生化学腐蚀,生成硫酸亚铁等腐蚀产物。主要反应方程式如下:SO2 + O2 SO3 SO2 +H2O H2SO3SO3 +H2O H2SO4 H2SO4 +Fe FeSO4 +H2在原催化剂再生工艺设计中,有脱硫工艺和干燥工艺,考虑到催化剂再生时产生的SO2气体很少,该藏量的脱硫剂的硫容足够使用2年,脱硫剂饱和后,只需更换脱硫剂。并且通过干燥剂干燥作用,使再生气体始终保持在露点之上,不会对设备造成严重的腐蚀。这的确看不出该工艺有什么不对,该工艺在使用的初期大半年也运行得很好。但通过长期频繁的使用,问题就逐渐曝露出来了。首先,该脱硫剂采用HX-Z型脱硫剂,硫容的确没有问题,但吸附效果却很差,且使SO2集中,干燥剂再生时,少量明水被循环烟气携带进入脱硫罐,产生严重酸腐蚀。并且干燥剂采用3分子筛,干燥剂同样要吸附SO2,它不长期耐酸,粉化后和酸腐蚀产物在压缩机上气阀结焦,频繁造成设备故障。当干燥剂脱水效果下降,不能使再生气体温度高于露点时,便产生露点酸腐蚀,导致再生系统管线、容器和冷却器等腐蚀。时间越长,干燥剂干燥效果越低,越容易产生酸露点腐蚀,腐蚀越严重。要保证该装置再生系统长周期平稳运行,故必须对原有脱硫工艺进行改造。另外,对脱硫剂进行再生也存在很大问题。特别是用过热蒸汽再生,脱硫罐处于常温,过热蒸汽进入脱硫罐后冷凝成水,脱硫剂中富含的SO2变成酸,在温度较高、浓度较高的环境下,腐蚀尤为剧烈,不到2小时就可将脱硫罐底排凝新管线腐蚀穿孔。用热氮气对脱硫剂再生也存在问题,大量的SO2气体被释放出来在也会形成严重的酸露点腐蚀,因此对该脱硫剂再生的工艺是不可行的。2.5.2 H2S腐蚀 芳构化反应时,直馏汽油中的有机硫也在高温富氢的环境下大部分分解成H2S气体,部分吸附在催化剂中,催化剂再生时,循环烟气将少量硫化氢带入再生系统,硫化氢与铁反应生成硫化亚铁及氢,对再生系统腐蚀影响较小。Fe + H2S FeS + H2H2S + SO232H2O通入空气,FeS转化为氧化铁4 FeS + 7O2 2Fe2O3 + 4SO2 由于循环烟其中H2S含量较少,分压低,生成部分FeS2膜,化学性质稳定,具有保护性,但有过热蒸汽通过时,对其保护膜进行破坏,转化为不稳定结构的FeS,在温度较高情况下,遇空气就发生剧烈的氧化反应,这解释脱硫剂再生后遇空气发生自燃的原因。3 脱硫工艺改造试验 3.1 脱硫工艺方案选择芳构化装置再生烟气脱硫目前可采用两种方法:一是采用再生烟气碱洗;二是进行再生烟气高温脱硫。高温脱硫技术采用混合金属氧化物脱硫剂,采用固定床方式进行脱硫,目前该方法对燃烧的高含硫煤气进行脱硫,对本厂应用尚无经验,且成本较高。故采用再生烟气碱洗脱硫方法。碱洗脱硫试验3.2.1 碱洗脱硫试验方案再生系统腐蚀主要由SO2、H2S遇水形成酸,注碱能彻底中和酸,新鲜碱水从常减压装置来,注碱入口选择在E111和V104分液罐之前,废碱水从V104罐底部自压到常减压装置碱水箱容7,再用碱水泵抽回来循环使用,最后排除的废碱水排至常减压装置废碱水箱,再集中到四车间酸中和处理;将原有脱硫罐脱硫剂移除,脱硫罐改为气液分离罐。3.2.2 注碱量估算A、单台反应器释放总S量估算表2列表计算结果:()H2S平均浓度mg/m3流速量m3/h时间 hH2S量 kg备注500300243.6180400401.282合计4.88SO2平均浓度mg/m3流量m3/h时间 hSO2量 kg750400309备注;计算公公式:烟气排放量补充风量计算再生开始后4小时,先释放H2S,按H2S平均浓度500mg/m3,由烟气排放量补充风量计算,H2S量500 mg/m3300 m3/h24小时3.6kg,在进入催化剂内部烧焦阶段,约40小时, H2S浓度降低,按平均浓度80mg/m3计算,H2S量80 mg/m3400 m3/h40小时1.28kg。总H2S量3.6kg1.28kg4.88kgSO2平均浓度按750 mg/m3计算,约30小时,SO2量750 mg/m3400 m3/h30小时9kg。 合计总S量4.8832/34932/649.09kgB、 理论用碱量估算由反应方程式H2S2NaOH Na2S2H2OSO22NaOH Na2SO3H2O 和CO22NaOH Na2CO3H2O算出中和H2S、SO2用碱量4.88402/349402/6422.73kg由图2可以观察知道CO2浓度高峰值在释放H2S、SO2高峰期间,约34小时,总CO2量18.5400 m3/h1.29kg/ m334h3245kg,由此可知中和CO2量耗量巨大很大,但由Na2CO3 SO2Na2SO3 CO2反应可知,碱水吸收的CO2可以重新释放出来,故该可考虑碱水必须在催化剂再生全过程中循环使用,并且要增大循环量,保证碱洗效果。 考虑实际耗碱量要大,设定实际用碱量为理论用碱量的3倍,故碱洗用碱量为68.2kg。碱水浓度控制2,防止碱腐蚀,实际操作时可根据脱硫效果来调整碱水循环量大小。3.2.3 碱洗脱硫试验小结因分液罐V104未作气液交换的内件改造,注碱点选择在冷却器E111入口,利用冷却器作为气液混合器,充分进行酸碱中和反应的效果更好,另外可以有效防止酸露点腐蚀。因实际操作情况,实际用碱量最低为200kg,碱水循环量为1 m3/。经过生产运行表明,采用烟气碱洗方案,能够有效的脱除SO2和H2S,但带来的副作用也是极其明显的:1)酸碱中和产生大量碱渣,通过碱水泵循环,使冷却器严重堵塞。故临时改为只注新鲜碱水,废碱水不再循环,直接排入废碱箱,这样增大了用碱量。2)注入碱水后,没有气液分离工艺,使气相携带大量碱水和碱渣,致使干燥剂极易饱和而失效,干燥剂产生较严重粉化和板结,碱渣和粉化干燥剂进入再生气压缩机组,造成机组吸排气阀严重结焦,检修频率高,影响到正常生产。因此还必须完善和改进烟气碱洗脱硫工艺。3.3 碱洗气分液的计算3.3.1 再生烟气的循环量由再生气压缩机型号LW-25/(1.5-4.5)-X知,工况排量为25m3/min,若同时启用两台压缩机,最大排量为3000 m3/h。3.3.2重力沉降罐线速将原有的脱硫罐D101脱硫剂卸出,改为再生烟气碱洗后重力沉降分液罐。沉降分液罐规格为16007100,再生烟气进入分液罐线速为Vt43000/3600/D20.414m/s1.360ft/s3.3.3重力沉降最大液滴直径1采用试算法进行计算(采用英制单位)C!(Re)20.95108gDp3/2 假设可除去液滴直径为Dp150m0.492103ftC!(Re)2404查图72得C!4.0由(71公式)计算得Dp3Vt2gC!/(4g(1g)0.000521ft159m试算结果与假设相近,故通过重力沉降可沉降直径150um以上水滴 假设可除去液滴直径为Dp50m0.164103ft重复上述计算得C!45 Vt0.228 ft/s0.069 m/s,需沉降罐直径为D3.92m 若要除去10m以下液滴直径,通过重力沉降无法达到。计算得知,在本装置工况下,通过重力沉降只能沉降直径150um以上水滴,由实际经验干燥剂极易饱和也可证明气体携带水量很高。故采用重力沉降达不到脱除水滴直径310m以下的要求,需采用气液过滤器或过滤网。3.4 改造后碱洗脱硫工艺流程再生烟气经过E111冷却后,通过气液分布器进入碱洗分液罐V104,碱洗后烟气通过气液分布器进入水洗罐D103(新增),通过水洗洗掉碱渣,然后进入重力沉降罐D101,沉降掉大部分水滴,然后进入气液过滤器(D104,新增)过滤,再到干燥罐进行干燥,最后进再生气压缩机循环。新鲜碱水通过分布器注入V104,碱水循环使用,并增大循环量至2.5 m3/h,每次再生完后,用用清水冲洗碱水箱容7,防止碱渣堵塞冷却器和大量淤泥沉积。原则流程如图3所示: 图3 碱洗脱硫工艺原则图碱洗脱硫工艺原理:再生烟气中SO2含量不高,只需在碱液罐内通过鼓泡进行充分气液交换,就能完成酸碱中和,有效脱除二氧化硫和硫化氢,再生烟气再通过水洗,洗去烟气携带的碱渣,在重力沉降分液前,先通过折流板,利用惯性离心力效应,从气体中把液体的大直径液滴分离出来,再进行重力沉降,脱除大部分水份,最后再生烟气中通过过滤和干燥剂干燥,达到催化剂再生水含量的要求。3.5 碱洗脱硫工艺生产应用效果 通过改进原有催化剂再生工艺,有效的解决了三个问题:一是通过酸碱中和,有效脱除二氧化硫,基本解决了硫腐蚀问题;二是通过水洗,解决酸碱中和的碱渣堵塞压缩机组的问题;三是通过过滤器过滤,解决干燥剂易饱和和粉化问题。4 结论直馏汽油芳构化装置催化剂再生系统烟气硫含量总值不高,但采用常温吸附型脱硫剂吸附时,脱硫效果不

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