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文档简介

志源塑胶制品(惠州)有限公司电池厂管 理 评 审 报 告(会议记录) 一、 评审时间及地点:2013年5月3日 16:00-17:30分 会议地点:电池厂一楼会议室二、出席会议的人员:林建明、王茂、耿立臣、柏梅、左林、张惠承、刘光辉、刘少波、李扬、司国曲、于文浩、薛永强三、会议议题如下:1、生产部汇报设备设施管理、危险化学品管理、现场人员职业健康管理、现场质量控制情况,生产组织管理,以及本部门质量目标完成情况,以及我公司质量管理体系和产品质量改进建议等。a.生产效率:人均产量的对比,从2012年至2013年,人均产量提升约450-500只/月。并从2013年开始,焊台实施从3张台转变为4张台,提升了人均产量,节约了成本。并在其他部门配合下,检测组的班产量从3600pcs上升至4000pcs;铸焊线产量、4V小电池产量,均有大幅提升。厂长:人均产量应按照日产量进行统计,并且应按人次/班次进行准确的统计。b.贵重物品:由于技术的改良,以及操作工艺的改进,2013年的铅锡用量降低。目前胶水用量没用盘点均比BOM规定用量少,反馈工程部,重新评估BOM用量,与实际用量相符。c.生产过程的困难:1 补电:最初生产4V系列产品即出现补电。生产6V4(720g)产品、 以及客户推迟交货的一些产品都出现了批量补电的现象。由于计划安排、产品自身等原因,导致补电次数增多,直接导致增加额外的人员、电费投入。2 由于包装料到料及胶箱的回收不及时,导致产品无法及时包装,浪费人力的同时,由于堆积造成产品容量不足导致客户的投诉。请计划部加大回收的力度。d.环保设备:吸风设备、淋浴室的利用,更好的做到生产区与生活区的隔离。设备的保养和维护工作:目前我厂的自动化设备越来越多,铸焊机、切刷耳机、包板机等,需要设备动力部配备专业的人员进行维护和保养,尽量做到维护保养工作走在生产之前王顾问:吸风设备效果未达预期,需改进;自动化程度的有效提升(可以延续到精益生产的项目);冲凉房的完全使用,已提交评估方案。2、生产计划部汇报生产计划安排、订单生产情况情况,订单组织管理,以及本部门质量目标完成情况,以及我公司质量管理体系和产品质量改进建议等。a.2012年架构与采购部合并,计划和采购部架构进行了调整,采购部脱离了计划部,单独成立了采购部。计划部工作主要分为计划、跟单、船务、统计、仓管等几大方面。2013年对人员进行精简。b.由专人负责安排生产计划(计划员),计划达成目标为90%,目前均已达标。c.更改前情况:计划变更后,采购的及时性不理想、计划变更对生产/交货均有较大影响;由生产部提供欠料反馈。现状:由仓管及时将欠料上报,采购欠料减少。实施物料拉动计划;主要目的为减少库存量d.对生产周期进行合理规定,防止生产部在生产过程中,在制品在生产线时间过长,导致出货/收尾不及时。e.物料/成品的先进先出管理有待改善。f.由于计划的失误,导致出现补电返工,后续优化计划安排,将杜绝此现象。g.运输管理主要分为国内运输和国外运输;出货的时间及并柜出货,现有的运费超出预算;将和业务部进行有效的沟通,以便减少运输成本;提升材积利用率;厂长:出口产品货柜装的产品数量不统一,接下来可与客户进行沟通出货按照最大数量装柜。3、采购部汇报外协外购件质量控制情况,以及本部门质量目标完成情况,质量管理体系改进建议等。a.供应商管理:极板/隔板/硫酸等主要物料均有两家合格供应商,2012年按照林总指示优化供应链、整合资源,已取得一些成绩,但仍存在困难,如塑胶件。某些特殊物料为小供应商,由于是现金付款,因此较难管理。大电池塑胶件采购困难。b.由于市场环境影响,目前急单较多,为采购带来较大困难。特别是极板,其生产周期长,不常用的型号备料少,因此存在部分产品交期无法满足客户要求的现象。4、行政人事部汇报人力资源管理方面的情况,包括我公司的人才策略、人员结构状况适宜性,人员培训、继续教育情况及其有效性的评价,提出人力资源发展规划、人员培训要求,以及本部门质量目标完成情况,质量管理体系改进建议等。a.人员情况:现有的招工方式基本满足生产需要,流动率16.2%。b.培训情况,已经培训了污水处理和安全主任及化学品管理的培训。c.计划从5月开始,由保安定时巡视劳保用品的佩戴。d.所有部门内的目标均达成。e.会安排定期的安全检查,以确保减少职业病发生率。5、由工程部报告全公司产品开发、样品试制以及外部沟通服务质量状况的总体评价及改进建议。a.开发项目,金莱特4V小电池的开发已成功,后续客户要货量应会上涨。b.CA640(740g)E1.8A极板产品更改为CA640(720g)ZY1.9A产品,从三月开始进行了切换,目前根据客户的反馈,寿命/循环次数等性能均有上升,根据目前我厂的测试表现,新型号产品也较为稳定;具体改善效果,将在12月左右由终端客户反馈。c.KJK客户的中大密产品的开发:从2012年开始,为配合市场需要以及增加客户的选择,进行了中大密产品的开发;目前的市场均较为顺利。d.未来的开发:胶体电池、固定型电池(2V系列)等。e.希望样件试制时,生产、品管全力配合;国内客户的要求较多并且变更较为频繁,因此无法下发客户文件,特别对于贸易客户,请生产时生产部、品管部仔细核对工单。6、业务部汇报市场开发、销售情况、售后服务、顾客满意、顾客投诉和处理结果,以及本部门质量目标完成情况,质量改进建议等。a. 新客户开发情况,欧美市场回落情况较慢,非洲、中东客户增长很快。b.销售目标:销售目标完成率为74%。c.客户投诉方面反馈较大的为电压不够、容量偏低、漏酸、 产品标示、交付不及时等。后续请工厂内部加强管理。d.部门的改进情况:导入了“客户关系管理系统”、报价管理、电商管理。e.报价方面:请工程部配合更新规格书,优化产品的成本,以便更好的于客户衔接。f.工厂备料方面:目前业务部优推E1.8A极板产品,因此备料可考虑E1.8A/E2A极板40000套/月,希望可以长期备料。业务部可将客户的订单信息提前告知。g.超单备料风险:如E2A极板,备料后库存时间过长,影响性能。备料存在风险,因此供应商十分谨慎。h.跟单、消耗呆滞物料情况:临时加单、更改计划后,对来料影响来料周期,造成来料无检验时间。另一种情况,产品已上线生产,但由于客户信息/资料提供不全或不及时,造成无法采购包装物料,导致生产欠料。i.2013年的物料降价目标50万元。7、设备动力部汇报设备设施安全管理、机器保养维护、环境健康设施的适宜性和适用性做出评价,以及提出后续新增设备计划和机器 设备维护计划,以及本部门质量目标完成情况,质量管理体系改进建议等。a.部门运行情况:.对人员进行了相应的精简,并且细致分工; 对关键设备进行了一系列的规划;设定维修率的指标以推动设备动力部的管理;b.重点统计分析设备维修率,统计关键设备的总维修时间,并已制定了设备维修率指标。c.加快设备维护保养进程,以及新设备的管理,包括对环保设备、安全设备等方面的管理;借用设备效率的上升以达到控制成本、资源共享等目的。d.特种设备的清单/台账以及操作规程;应急预案、法律法规、合规性等。e.运作问题:设备的点检保养流于形式,未突出重点,为生产的服务不够;老设备,如加酸机/充电机,使用时间过长,制定方案以延长其使用寿命。f.铸焊模具的保养:人员培训,通过部门内部以及设备厂家的培训等相结合,提升人员水平,更好的为铸焊线生产服务。管理者代表柏梅女士以幻灯片投影的形式作质量管理体系运行报告,主要内容如下:a.公司各项运营指标达成情况汇报;b.客户满意度调查分析;c.客户验厂情况汇报;d.内、外审情况汇报。8、品管部汇报产品质量情况、质量统计分析、质量改进等方面的情况,以及我公司质量管理体系和产品质量改进建议等方面的建议。 a.质量目标达成情况汇报; b. 返修、生产不良率未达标原因分析; c. 质量事故分析;、与会人员对质量体系运行有效性和适宜性进行讨论和评价。10、由公司总经理或厂长最终对质量体系的适宜性和有效性作出评价。四、厂长对今后工作方向及重点做总结发言: 1.工艺改进方面欠佳,后续做重点努力。2.成本做重点控制、客户反馈价格偏高,业务部可进一步扩大市场,来填补成本和价格方面的

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