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提高后张法预应力张拉施工质量中交一公局第五工程有限公司高芜高速公路GW-1标QC小组发布人:王永亮2013.11目 录一、 工程概况1二、 小组概况1三、 选题理由3四、现状调查3五、确定目标5六、原因分析5七、要因确认7八、制定对策与实施10九、效果检查13十、效果总结14十一、巩固措施15十二、总结及今后打算15提高后张法预应力张拉施工质量1、 工程概况高淳至芜湖高速公路是江苏省高速公路网规划“五纵九横五联”中高淳至太仓高速公路(横八)的重要组成部分。高淳至芜湖高速公路GW-1施工标段全线长4.63km,本项目路线自宁高高速公路,沿和凤工业园北侧向西南延伸,分别跨越和凤工业园区、金坑圩、黄家河,止于溧水与高淳县界附近东山河以西200米处。本标段共设置大、中桥梁8座,枢纽1处,钢筋砼箱形通道5道,涵洞16道,路基填方81万m3。其中25米后张法预制箱梁304片。标段起点标段终点2、 小组概况1、小组简介小组名称:中交一公局第五工程有限公司高芜高速公路GW-1标QC小组。成立时间:2012年10月5日QC课题名称:提高后张法预应力张拉施工质量本次课题活动时间:2013年9月1日2013年11月20日小组类型:现场型。小组成员:QC小组成员序号姓名性别学历职务职称组内分工1王永亮男本科项目总工/QC诊断师组长2马常乐男本科项目副经理/工程师副组长3庄丽红女本科实验室主任/工程师组员4吴雁男大专工程部长/助工组员5凌明振男大专测量队长/助工组员6汪小龙男大专技术员/助工组员7吴阳阳男大专技术员/助工组员8向飞男大专技术员/助工组员9张元男本科技术员/助工组员2、小组活动概况活动次数 2次/周(每周一次工地会议,小组活动一次)组员参加率 98%组员发言率 95%小组活动所用工具:排列图现状调查分析原因因果图要因分析表制定对策统计表要因确认统计表检查效果3、小组活动计划小组计划活动程序甘特图3、 选题理由理由1中交一公局质量理念: 质量是品格,质量是生命理由2业主要求:高芜项目是江苏省首批推行施工标准化的项目,领导重视程度高,桥梁施工标准化力度大。理由3社会责任:传统张拉施工,单纯靠施工人员凭经验手动操作,误差率很高,无法保证预应力施工质量。提高后张法预应力张拉施工质量制图:王永亮 制图日期:2013年9月10日四、现状调查 根据已报批的箱梁预制施工方案及箱梁开工报告,2013年3月31日进行后张法箱梁预制施工安全技术交底,2013年4月10日进行箱梁首件预制,2013年4月17日首片箱梁张拉。通过对前期施工的30片箱梁张拉过程及数据结果进行统计,合格率仅87%,其质量情况汇总如下:预应力张拉质量缺陷情况统计表序号 缺陷类别 检查点数 频数(点) 累计频数(点) 累计百分比 1 持荷时间短 30 9 9 45% 2 未采用应力、伸长值双控 30 4 13 65% 3 读数误差大 30 3 16 80% 4 张拉顺序错误 30 2 18 90% 5 其他 30 2 20 100% 合计 150 20 制表:吴阳阳 制图日期:2013年9月10日根据上述调查结果,绘制预应力张拉质量缺陷排列图如下图:制图:吴阳阳 制图日期:2013年9月10日由从排列图可以看出在预应力张拉施工过程中,持荷时间短累计频率达到45%,是预应力张拉质量缺陷的“关键少数项”,因此是预应力张拉质量缺陷的症结所在。五、确定目标:为确保后张法预应力张拉符合设计及规范要求,我QC小组结合质量目标把后张法预应力张拉的施工质量控制作为QC活动的课题。由现状调查表和排列图可以看出,预应力张拉过程中持荷时间短,占张拉质量缺陷的45%,如果完全解决此问题,则预应力张拉质量合格率将整体提高,同时为实现工程一次验收合格率达到95%的目标,并满足全线创优规划要求。据此确定本课题的目标值为:预应力张拉质量综合合格率达到95%。六、原因分析主要质量缺陷找出后,小组活动即针对张拉持荷时间短的主要的影响因素进行分析,QC小组全体成员运用“头脑风暴法”,充分发扬民主,从人员、机械、材料、施工方法、环境五方面,分析造成质量缺陷的各种因素,绘制鱼刺图建立如下因果分析图,从因果图中找出影响质量的主要因素:16制图:王永亮 制图日期:2013年9月12日七、要因确认序号 原因要因确认 确认方法 1施工人员责任心不强通过对所有QC小组成员及6名参与张拉施工操作人员的检查,均能了解后张法张拉施工工艺要求。张拉现场有现场技术员时操作比较规范,技术人员不在时,工人操作不规范。现场调查 2技术交底不到位检查了施工技术交底记录,交底至施工作业人员,签字手续齐全。 资料检查 3油表显示不稳定,波动大持荷过程中,油表波动较大,难以以稳定的油表读数控制张拉力现场验证 4两台油泵同时作业同步性差两端对称张拉,需要两名油泵工同时操作两台油泵,虽然有指挥,但同步性稍差,油顶持荷时间完全靠感觉控制时间现场验证5没有完全按施工工艺操作张拉过程中,操作工人为节省时间未按照施工工艺要求,进行持荷时间较短或未持荷现场调查 6传统张拉工艺不利于控制,误差大传统张拉工艺,受人为因素影响较多,读数误差大,无法定量控制现场验证7张拉操作空间小梁端钢筋密集,油顶与支架之间操作空间小现场调查8混凝土强度不足混凝土强度未满足90%的要求,牺牲持荷时间减小张拉控制应力现场检测9锚具安装错位锚具安装不到位,致使张拉操作困难,不利于操作现场测量我们对各末端原因逐一进行验证,确认要因:确认一:施工人员责任心不强末端因素 调查人员 调查时间 地点 确定方式 是否要因 施工人员责任心不强 吴雁2013.9.12会议室 现场验证 是 确认过程 2013年11月12日,通过对6名参与张拉施工操作人员的检查,只有3人通过了考试,理论知识掌握不足。考试成绩如下。施工人员普遍存在质量意识不强,不利于管理,所以此项为要因。 参加人数 及格人数 及格率 平均分 6350% 72确认二:技术交底不到位末端因素 调查人员 调查时间 地点 确定方式 是否要因 技术交底不到位 吴阳阳2013.9.12档案室 现场验证 否 确认过程 检查了2013年3月31日施工技术交底记录,二级安全技术交底,交底至施工作业人员,签字手续齐全。确认三:油表显示不稳定波动大末端因素 调查人员 调查时间 地点 确定方式 是否要因 油表显示不稳定波动大吴阳阳2013.9.13预制场 现场验证 否 确认过程 检查现场施工过程,油表虽然波动,但持续给油,还是能够使油表显示稳定。确认四:两台油泵同时作业,同步性差 末端因素 调查人员调查时间地点确定方式是否要因两台油泵同时作业,同步性差 吴阳阳2013.9.13预制场现场验证 否确认过程在检查现场施工中,两名操作工,统一口号,同步操作检查现场施工过程,工人操作比较熟练,读数误差在1毫米,可忽略不计。确认五:没有完全按施工工艺操作 末端因素 调查人员调查时间 地点确定方式是否要因没有完全按施工工艺操作吴阳阳2013.9.13 预制场现场验证 是 确认过程张拉过程中,操作工人为节省时间未按照施工工艺要求,进行持荷时间较短或未持荷。确认六:传统张拉工艺不利于控制 ,误差大末端因素 调查人员 调查时间 地点 确定方式 是否要因 传统张拉工艺不利于控制,误差大汪小龙2013.9.13预制场 现场验证是 确认过程 传统张拉工艺存在自身的局限性,人为因素影响大,现场验证过程中,操作工人也有同感。确认七:张拉操作空间小 末端因素 调查人员调查时间 地点确定方式是否要因张拉操作空间小吴阳阳2013.9.14预制场现场验证 否 确认过程对梁端钢筋稍微弯曲,操作空间满足张拉施工要求。确认八:混凝土强度不足 末端因素 调查人员 调查时间 地点 确定方式 是否要因 混凝土强度不足庄丽红2013.9.13预制场 现场测量否 确认过程 张拉前,试验室对每片箱梁进行随梁试块强度检测,7天满足90%抗压强度要求。确认九:锚具安装错位 末端因素 调查人员调查时间 地点确定方式是否要因锚具安装错位吴阳阳2013.9.13预制场现场验证 否确认过程现场锚具安装到位,不存在影响张拉的限制因素。通过要因确认,我们确认了3个主因施工人员责任心不强施工人员责任心不强主要因素传统张拉工艺不利于控制,误差大没有完全按施工工艺操作施工工艺操作施工工艺操作八、制定对策与实施QC小组全体成员针对存在的主要因素进行探讨,根据存在问题的要因制定了下列对策与措施:对 策 表序号 要因对策目标措 施实施地点时间负责人1施工人员责任心不强 加强施工人员教育,张拉过程技术人员全程记录减少人员操作失误 对现场技术员签订预应力施工责任书,确保技术人员张拉过程全程记录,督促施工人员一丝不苟现场 2013.9.2510.30 吴雁2没有完全按施工工艺操作制定张拉记录表确保按施工工艺操作张拉记录表中分次伸长值、油表数全部记录,张拉时间记录,全面细化张拉流程,有效控制张拉过程现场2009.9.2511.10汪小龙3传统张拉工艺不利于控制,误差大采用智能张拉系统减少人为误差采用智能张拉施工技术,变人工操作为智能机械自动控制,实现精确同步,自动施工提升张拉精度现场2013.9.2511.10张元实施对策实施一:加强施工人员教育,张拉过程技术人员全程记录对QC小组进行分工,针对已制定的对策和措施进行检查,并将每一步落实责任到人:项目总工王永亮同对现场技术员吴阳阳签订预应力施工责任书,确保技术人员张拉过程全程记录,督促施工人员一丝不苟施工,由吴雁从9月25日10月30日监督落实。实施二:制定张拉记录表评价:以上措施实施后施工人员责任心、技术人员责任感明显提高。由汪小龙制定张拉记录表并现场记录张拉过程,认真填写记录数据。实施三:采用智能张拉系统评价:通过实施过程控制,记录表记录清晰,促使现场施工按规范操作。采用湖南联智智能张拉设备及系统,全自动电脑控制,变人工操作为智能机械自动控制,实现精确同步,自动施工提升张拉精度。评价:该措施的实施有效避免了张拉过程中人为操作误差,自动控制张拉过程,效果显著。九、效果检查根据制定的对策和措施,我部于9月25日11月10日完成了金坑圩桥全部56片箱梁施工,我小组进行了认真实施与总结。经检测,预应力张拉各项指标满足设计和规范要求。检测结果见下表:序号缺陷类别频数(点)累计频数(点)累计百分比1持荷时间短0 002未采用应力、伸长值双控0003读数误差大0004张拉顺序错误1150%5其他12100%6合计2 综合合格率(565-2)/565100%=99.2% 制表:王永亮 制图日期:2013年11月15日十、效果总结1、此次QC小组活动使我部的预应力张拉质量得到很大提高,综合合格率从活动前的87%提高至活动后的99.2%,实现了确保预应力张拉质量综合合格率95%的目标。2、此次QC活动中我们采用的预应力智能张拉设备不但提高了预应力施工质量而且大大节省了人员操作成本。经单项目核算,约节约施工成本=箱梁数量节约人工费=(304-30)片180元/天=49320元。通过开展QC活动,为项目节约了成本,赢得了效益。3、桥梁预应力施工质量是保证桥梁结构安全和耐久性的关键工序,是结构安全的生命线。通过自动化、智能化手段来保证预应力的有效施加,从而提高了桥梁结构的安全性和耐久性,确定了预应力施加质量智能控制理念,具有很高的社会效益。十一、巩固措施1、通过此次活动,为以后的施工积累了一定的施工经验,为后续工程的施工提供了有力的保证。2、将上述PDCA循环进行总结,形成一套完整的施工程序,编制了预应力智能张拉施工作业指导书,为后续的施工提供了成功的经验。3、通过对巩固措施的实施,后续工程的预应力施工中操作规范到位,各项指标均满足设计和规范要求,实现了预期目标。十二、总结及今后打算通过此次QC活动,使小组成员在团队精神、QC知识、质量意识及解决问题的信心等方面都有了

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