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文档简介

曲寨水泥有限公司4.213m水泥磨隔热改造简要方案1. 简述曲寨水泥有限公司4.213m水泥磨带1.61.4m辊压机、V形选粉机和高效选粉机组成双闭路水泥粉磨系统,产量可达175t/h。磨机由唐山盾石机械制造有限责任公司提供,采用滑履轴承支承,用美孚N460润滑油润滑,润滑油供油温度可达40,但出料端滑履轴承温度达到80以上,严重威胁设备安全运转,进行针对性改造以降低使用温度已经势在必行。2. 改造方案简要介绍4.213m水泥磨滑履轴承发热是一种较为普遍的现象。合肥水泥研究设计院近年来对这一现象予以关注,致力于开发针对性技术加以解决,取得了良好的效果。例如对金隅集团所属北京太行前景水泥有限公司两台4.213m水泥磨改造,使滑履轴承温度由80以上降低到65以下;在赞皇金隅水泥有限公司3台4.213m水泥磨上应用这一技术,轴承温度均低于65。合肥院有关技术人员通过现场调研,认为润滑油质量良好,粘度足够;轴承冷却水供应充足,润滑油站的油冷却器工作良好,供油流量和温度正常;滚圈和轴瓦加工与安装未见异常。轴承温度过高的原因:一是熟料冷却不良,磨机入磨物料温度高;二是与其他同样的粉磨系统相比,缺少独立的磨内通风收尘设备,物料总冷却风量就较少;三是磨机出料端结构设计上存在较大缺陷,致使粉磨热量大量传递到轴承上。其中第一个原因很难消除;第二个原因是次要的;第三个原因最为重要,是本次改造要着力解决的问题。如附图所示,磨机出料端滚圈中间有一个直端盖,其左端安装着出料篦板架和出料篦板,筒体上安装着衬板。高温物料通过衬板、出料篦板架和出料篦板直接向滚圈传热,因此A区是最主要的传热区域。在出料端滚圈右端有一个传动用的斜端盖,它与滚圈和直端盖之间形成一个封闭的、温度比A区略低的环形高温区域B,也向滚圈大量传热,加剧了轴承温度的升高。本次改造要在A区铺设导热系数极低的、通常用于火箭上的隔热材料,大幅度减少该区向滚圈的传热。此处的结构改造也是关键,实施起来会比较复杂,需要对出料篦板、出料篦板架及磨机尾端的几排衬板等零部件进行重新设计和改造、拆除和移动、加工和安装。至于B区,可行的方案是用磁力钻现场钻一圈螺栓孔固定隔热结构件,然后铺设与A区一样的隔热材料。在这一封闭区内的施工同样比较麻烦。本次改造由合肥院提供技术和出料篦板(包括其紧固件)、衬板、隔热材料等,负责设计改造所需的结构件,指导安装。厂方负责钻孔,安排结构件自行加工或委托加工,采购和准备必要的材料和工具,负责拆装等具体施工,保证施工质量。3. 投资与效果合肥院所供零部件、材料和技术费:22万元厂方自行加工或委托加工结构件:约2.5吨,估计3万元施工费用:估计2万元效果:出料端滑履轴承温度保证低于70,有可能低于654. 其他说明收集和提供资料数据 改造前需收集下列数据和资料:轴承回油温度;出磨物料温度;出磨气体温度;筒体出料端的结构尺寸(最好有筒体零件图,共2张);出料篦板架零件图;各圈出料篦板的内、外半径;出料篦板架背面斜板与直板相交处的直径;出料篦板架背面直板上12-18沉孔的分布圆直径。如拿不到零件图,请按附图所示请制造厂提供必要尺寸。 停磨改造时间很大程度上取决于施工人员,一般情况下如果每班施工人员不少于6人、每天两班施工并且夜班安排两台电焊机施焊,需要停磨10天左右。因此,在冬天停磨时实施改造较为合适。 合肥院设计

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