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文档简介
宝浪联合站轻烃系统培训教案,授课人:罗明宇 2010年08月13日,新勘中心轻烃工种上岗试题解答,一、启动丙烷压缩机基本要求 二、运行中的高压气体压缩机巡检内容及参数要求 三、制冷系统遇到停电处理办法 四、乙二醇作用以及乙二醇供给缺失的危害 五、分析塔-1压力突然升高原因以及排除方法 六、分-4压力突然下降的原因 七、系统运行过程中液化气产量低的原因,解答(操作)要点,1、检查各连接部件完好无松动;检查冷却水压力,水路畅通;润滑油液位,转动注油器,齿轮油泵盘车;检查工艺无障碍,无渗漏;盘车。 2、PIC送电,启动油泵;现场检查注油器、油泵供油情况;打开二级放空阀门 。 3、通知班长,准备完毕,配电联络按钮指示联络位置,通知电站送电。 4、启动主机,缓慢调节进口阀门开度;检查密封情况;检查设备运行声音等无异常,系统工艺流程达到正常运行状态。 5、打开二级出口管线阀门,关闭或者合理调节二级放空阀门。设备开始正常工作状态,通过听、看、测、闻、查等方式确认各压力、温度、油位、密封部位、机械性能、润滑等参数在要求或设定范围内。,一、启动丙烷压缩机基本要求,巡检内容解答(检查)要点,1、各连接部件完好情况,机械运转部位无异常声音。 2、电机三相绕组温度、前后轴承温度、机壳温度。 3、一、二级进出口压力、温度,气液分离器液位,冷却水情况 。 4、润滑油压力和润滑油供给效果 。 5、工艺无障碍,无渗漏 。 6、信号传输显示各压力、温度 。,二、运行中高压气体压缩机巡检内容及参数,解答(设定参数)要点,1、机油温度小于60、主轴瓦温度小于70 。 2、排气温度小于135 。 3、电机轴承温度小于95,电机绕组温度小于155,电机外壳温度小于135 。 4、机油液位在1/22/3之间,一、二级入口气液分离器不得存有液位 。 5、一级进口压力0.22-0.265MPa,二级出口压力小于2.2MPa;冷却水压差不小于0.25MPa 。,二、运行中高压气体压缩机巡检内容及参数,解答(操作)要点,1、观察丙机配电指示,是否故障原因引起,告诉班长 。 2、关闭冷-2进出口(供液和气相出口)阀门,关闭塔-1顶蒸发器供液阀门 。 3、关闭罐-2到冷-2补气阀门 。 4、关闭丙机进出、口阀门,打开泄压(放压)阀门,泄压后关闭 。 5、停运油泵,主机联络和启动开关拎到断开位置,PIC电源断电 。 6、电路故障排除,需要送电时,按照丙烷压缩机操作规程,对丙机重新检查、盘车等,待丙机空运正常后,恢复各关闭的流程 。 7、丙机恢复运行状态,调节、观察正常后方可离开现场 。,三、制冷系统遇到停电处理办法,解答要点,作用: 吸水、 降凝、 防冻 乙二醇供给缺失的危害: 1、造成蒸发器管程冻堵,压差增大,上游原料增压系统压力升高或者憋压 。 2、低温分离器出口管线冻堵,造成系统压力升高或者憋压 。 3、造成脱乙烷塔气相出口管线冻堵 。 4、冬季时,会造成干气管线、液化气管线等冻堵,还会造成压力变送器或者压力表冻堵出现假数据 。 5、造成液化气含水增加,干气中含水 。 6、严重时会造成轻烃生产系统无法正常运行,甚至导致事故发生 。,四、乙二醇作用 乙二醇供给缺失的危害,解答(分析、处置)要点,突然升高原因: 1、分-4液位空,造成上游压力直接传递到塔-1 。 2、来料量的突然增加 。 3、底温突然升高 。 4、下游(气相、液相)流程不通,压力无法向下游传递 。 5、气相调节阀失控或者管线不通 。 6、压力变送器故障,监测数据有误,引起调节阀关闭误操作 。 7、压力表失灵,显示数据有误 。,五、塔-1压力突然升高的原因以及排除方法,解答(分析、处置)要点,排除方法: 1、进行参数对照,通过多个压力表和主控室数据显示对照,防止故障发生 。 2、进入装置区域原料突然增加,超负荷运行时,通知班长要求减少来料量,紧急情况下可以打开气相副线或者进入火炬线放空阀门紧急泄压 。 3、初次供蒸汽时,根据压力变化,逐级调节升高设定低温参数,防止超压 。 4、防止分-4空液位,或液位突然降低而造成进入塔-1液量的增加 。 5、检查流程,保持流程正常关闭或者畅通,必要时打开(或者关闭)气液相故障引起的正(副)线阀门,紧急排除故障 。,五、塔-1压力突然升高的原因以及排除方法,解答(分析)要点,1、分-4液位空,造成上游压力直接向下游传递 。 2、进站原料气量的突然减少 。 3、设备原因或者流程故障,上游原料不能够顺利进入分-4 。 4、压力表或者压力变送器监测和显示数据有误 。 5、气相调节阀失控,没有在正常设定参数区间关闭 。 6、放空阀门或者安全阀起跳关闭不严内漏等原因 。,六、分-4压力突然下降的原因,解答(分析)要点,1、原料气中量的减少 。 2、原料气中有效成份(C3和C4)含量的减低或者不足 。 3、制冷系统效果不好,低温分离器对有效成份回收率降低 。 4、脱乙烷塔(塔-1)运行效果差,或参数控制不当造成有效成分从气相释放排除 。 5、液化气塔(塔-2)运行效果不好,或参数控制不当造成液化气有效成份不能够从原料中充分提馏出来 。 6、液化气塔(塔-2)底重沸器或者顶冷凝器穿孔,液化气或者原料介质泄漏 。,七、系统运行过程中液化气产量低的原因,低温分离器结构,分4罐体结构描述,浮子翻版液位计,玻璃板界位计,液相去换 - 1,人孔,进口,对大气放压,安全阀,隔板,布液板,A,A,A,A,开有许多十厘米的孔,干气,低温三相分离器,浮球液位计,蒸汽,冷-1,干气,去液化气球罐,分-3,换-1,分-4,塔-3,塔-1,塔-2,换-2,换-3,冷-3,罐-1,去丙烷压缩机,去分1/2,冷-4,轻烃分馏系统流程图,规格型号:2000x6123 容积:17.43 m3 操作压力:2.10MPA 投产日期:98.10 安全阀校验压力:2.18MPA 容器编号:分4 分4气液分离器为低温分离器,其结构为卧式挡板分离器。 卧式分离器气液进口利用各形挡板、旋流分离元件及气流减速器,利用气液和两种液体之间密度差实现气液液三相分离。,低温分离器结构及工作原理,冷乙二醇液进口,热乙二醇液出口,进料口,富乙二醇液进口,富乙二醇液出口,蒸汽出口,蒸汽进口,塔顶气出口,冷凝器,不锈钢填料,乙二醇进泵口,加料口2,塔-3基本结构图,加料口1,水封罐,冷-2,乙二醇箱体,换-1,乙二醇系统工艺流程图,故障分析,案例一、乙二醇泵不上量,1、事故初始征兆 (1)泵出口管线变冷;(2)塔3液位抽空;(3)泵的声音不同于平常上量时有平稳冲击振动声; (4)泵出口压力表指针不摆动或摆动幅小于上量时。 2、处理方法 (1)人工向泵内补充甘醇或在入口用水压;(2)用防爆工具敲击振动;(3)用蒸汽加热或用塔3热甘醇打循环;(4)调节安全阀定压螺丝;(5)给自动补油阀加油并用手按动补油弹簧帮助补油至排尽气泡;(6)请泵工维修。,案例二、分3排污自控失灵,1事故征兆 自动调节阀控制参数明显变化,但阀位未作相应变化或不到位,造成排污系统高压,影响系统安全运行。 2处理方法 立即关闭调节阀前、后阀门; 手动控制调节阀副线阀控制好液位、压力; 对排污系统认真检查,泄压放空,恢复正常,出现安全阀跳或泄漏的及时协调相关岗位处理。 通知仪表管理人员检查并找出事故原因,维修并试验正常后恢复正常流程。,故障分析,案例三、分4界位控制调节阀冻堵,1、事故初始征兆 调节阀控制参数明显变化但调节阀阀位一直不变或不到位。 2、处理方法 (1)关闭前、后阀门;(2)手动控制调节阀副线阀控制好液位、压力;(3)打开管线下部排污阀; (4)用蒸汽加热调节阀及前后管线阀门使冰融出;(5)温度降下后,分别打开前后阀门排放吹扫;(6)恢复正常流程。 3、事故造成参数失控,系统下游液化气和干气中出现甘醇。 4、应急处理方案 (1)手动控制调节阀副线阀控制好相应参数;(2)对冻堵调节阀进行解冻操作; 观察调节阀正常后方可关闭副线阀进行自动操作。 对下游容器进行排污,排除甘醇并回收。,故障分析,一)、故障现象 2008年5月7日,下午17:15分,操作工张娜来到轻烃装置区进行巡检,发现分-4气相出口压力为1.7MPa低于正常压力1.9MPa。随即与主控室联系,主控室压力正常显示为1.86MPa。检查换-1气相压力也为1.7MPa,排除压力表失灵的问题。立即汇报值班干部。17:20分值班干部韩海东赶到现场,首先对分-4压力变送器进行检查未发现冻堵。 17:25分主控室分-4压力开始升高达到1.9MPa,而现场压力为1.6MPa。17:30分轻烃干部罗明宇、谈茂全来到现场,立即组织人员进行热解。通过几个小时的紧张处理,与当日22:00左右排除故障险情 ,恢复正常生产。,故障分析,案例四、低温分离器气相冻堵,二)、分析原因 导致分-4气相管冻堵主要原因是分-4气相中有水分,在流动的过程中粘附在管壁内侧,在管壁内形成坚硬的环状冰,当粘附在管壁内侧的冰越积越厚致使管壁流通面积缩小。从而使分-4气相压力升高。 导致分-4气相中带水的原因有:乙二醇含水高; 乙二醇泵不上量; 分-3中有大量水,来不及分离。分-4液位高,导致气液分离效果差。 通过分析:导致分-4冻堵的主要原因是外输岗轻油罐大量的水打入轻烃,导致轻烃混合气含水偏高。使气相在上升过程中有水分。这个过程不是一天造成的。(如果是短期的话,应该是冷-2冻堵),故障分析,案例四、低温分离器气相冻堵,三)、危害 1、分-4冻堵如果不及时发现,将导致系统压力升高,对冷-2、 分- 3 等设备造成损坏,直接威胁到安全生产。 2、分-4冻堵如果不及时发现,将导致干气
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