A3报告-经典案例01.xls_第1页
A3报告-经典案例01.xls_第2页
A3报告-经典案例01.xls_第3页
A3报告-经典案例01.xls_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

报:XX2016年 8月 17日 题目: EC01供热水管组件漏防冻液问题解决 XX XX 背景4现状分析/追查真因 2016年1月28日徐水劢力反馈,售后市场EC01发劢机供热水管组件漏防冻液问题14例,引起顾客抱怨,需立项整改。 目标 2016年2月14日前制定整改方案,并100%切换完成。 现状/问题点 3.1 故障车信息 对策立案 3.2 漏液问题确认拆解确认 确认对策效果 3.3 故障件排查 日程 3.4 O型圈排查 1、O型圈压缩前尺寸排查2、工艺对标及压缩试验排查 仍需对应的问题以及下一步工作 自评得分 75 8 3 5 6 7 2 批准确认编写 绝密 机密 秘密 一般XXXX 图3:在故障件O型圈槽底部涂红丹,PH 试纸粘贴在供热水管上,再次安装到故障 车上,水循环3次后,车辆置于室外,静止 12H后进行拆解。 成都盛邦现场确认及方案制定、方案验证 图2:使用PH试纸验 证液体性质确认PH为 7.5,为防冻液成分 (水丌变色)。 项目O型圈(压缩后)供热水管组件本体 小结:问题发劢机分布于搭载的全系车 型上。 小结:主要集中在北方地区、冬季服务站。 小结:失效里程主要集中在1.5万-2万之 间。 供热水管组件漏液问题样本图 外观确认 尺寸确认 标准 实际 无外观丌良 截面直径为大于2.0mm 截面直径为1.94mm,宽度为3.40-3.51mm 安装槽深为1.750.15mm,槽宽为3.600.15mm 安装槽深为1.80mm,槽宽为3.70mm 无水解 工艺 原始尺寸 高温压缩回弹后尺寸 高温压缩永久变形率 试验标准 试验对象 标准 依据GB/T7759-1996硫化橡胶压缩永久变形的测定 厂家 橡胶试块 高温试验(100,70H) 故障产品厂家(安徽润康) 小结:故障件厂家工艺不标杆厂家丌同,故障件高温压缩永久变形试验丌合格。 问题点总结:供热水管组件本体和O型圈压缩前尺寸无问题,经高温压缩,永久变形率30.64%高于标准上限(25%)5.64%,防 冻液渗漏。 对策制定责任人 具体成分 石蜡油 高耐磨N330 氧化锌 40 35 11.86mm11.97mm 30.64%8.94% 25% 标杆厂家(成都盛邦) 硫磺硫化工艺过氧化物硫化工艺 12.96mm12.24mm 小结:经排查,本体外观、尺寸合格;O型圈外观合格、尺寸压缩后回弹不合格。 小结:压缩前尺寸在标准范围内,合格。 试验环境 问题点1WHY2WHY3WHY4WHY 供热水管组件漏防 冻液 供热水管组件O型圈 压缩至1.94mm,小于 本体不缸盖之间设计 值(2mm),存在 0.06mm间隙 O型圈高温压缩永久 变形率30.64%高于标 准上限(25%) 5.64%,压缩后未回 弹 O型圈橡胶内分子间交 联键出现断裂,橡胶失 去弹性 真因:硫磺硫化工艺体系内 C-S(碳-硫)分子键能 272KJ/mol小于C-C(碳- 碳)分子键能332KJ/mol, 工作环境下C-S(碳-硫)键 断裂 时间节点 更改硫化工艺配方,将硫化剂由硫磺更改为过氧化物,满足压缩永久变形要求XX2016年2月3日 具体成分配比具体成分配比具体成分配比具体成分配比配比 变更前:硫磺硫化体系配方变更后:过氧化物硫化体系配方 乙丙橡胶 快压出N550 100 60 WB162S-80(硫磺)1.2 FC6062硬脂酸1 0.2 防老化剂2促进剂TBZTD0.8 PEG40002促进剂DM0.8 环烷油10硬脂酸0.5 氧化锌5 乙丙橡胶100WB162 快压出N55065PEG40001.5 DCP(过氧化剂)2.8 2016年2月 2日3日4日5日6日7日 更改硫化工艺 配方,将硫化 剂由硫磺改为 过氧化物 1日8日 按新配方制作O型圈,进行耐久试验 (高温:125*5h;低温:-40*5h, 升降温:2h,共480H,40个循环) 2月7日XX 验证项目完成时间责任人 5促进剂CBS1.5防焦剂 XX XX 9日10日11日12日13日14日责任人 工作内容 无泄漏 试块压缩永久变形量:8.94%,满足25%的标 准要求 验证方法验证效果 制作试块,进行压缩永久变形试验验证 服务站问题确认 安徽润康现场确认及方案制定、方案验证 库存准备 2月3日 切换 XX XX XX XX 3标准化制作发劢机周边产品高温压缩永久变形生产要望书并批准XX3月15日 责任人 市场处置 问题横展排查2 基于市场问题制定被劢处置方案,开展市场问题处置XX XX 时间节点 2月20日 2月28日横展加油口盖O型圈、机油收集器O型圈、缸盖罩密封条 序号 1 项目 10 2 1 0 5 10 15 H9H8H6Coupe 漏液问题车辆分布 11 1 1 0 5 10 15 长春长兴 辽宁阜新 唐山力泽 漏液问题服务站 5 3 2 2 1 0246 1.5-2万 1万-1.5万 2-3万 3万以上 1万以内 漏液问题车辆里程分布 漏出防冻液, 呈乳白色 供热水管组件 存在变色泄露 1 6 14 28 42 66 53 16 4 1 020406080 2.56 2.6 2.64 2.68 2.72 O型圈尺寸分布图 为什么漏防冻 液? 为什么小于设计值 0.06mm 为什么压缩未回 弹? 为什么交联健出现 断裂? 标 准 线 图1: 图2: 图3: 图4: 问题点总结:供热水管组件本体和O型圈压缩前尺寸无问题,经高温压缩,永久变形率30.64%高于标准上限(25%)5.64%,防 冻液渗漏。 自评得分 75 真因:硫磺硫化工艺体系内 C-S(碳-硫)分子键能 272K

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论