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文档简介

降低舱盖制造中衬垫异常消耗率,小组概况:,黄启荣,王建彬,龚春捷,姚 亮,资料收集,统计制表,制定目标,决策方案,资料收集,技术支持,资料收集,技术支持,资料收集,舱盖车间,舱盖车间,舱盖车间,舱盖车间,舱盖车间,副经理,生产总管,生产总管,生产管理员,沈建宝,舱盖车间,装配工长,资料收集,组员,装配工长,公司要求,完善舱盖制作,降低生产过程中辅材消耗。,生产现状,降低舱盖制造中衬垫消耗率,确立选题,选题理由,二.调查计划,计划时间,实际时间,三.现状调查,为更直观分析衬垫使用超出原因,在56月分析中,具体调查了每套在制订单衬垫使用数量以及使用部位是否合理。,现状调查(二),a.正常使用(属定额范围),b.正常使用(属定额范围),现状调查(二),c.正常使用(属定额范围),d.正常使用(属定额范围),现状调查(二),a.异常使用(不属定额范围),d.异常使用(不属定额范围),现状调查(二),c.异常使用(不属定额范围),c.异常使用(不属定额范围),小组通过对现场各位置衬垫使用情况调查后,通过分析得出异常使用衬垫原因主要有以下三点:,1.小装配构件装错返修使用衬垫,2.内作错误以及修割不当,3.其他原因使用衬垫,饼图占比如下,三.设定目标值,经过小组全员的统计,汇总分析,得出要降低衬垫异常使用,必须在自身错误以及修割不当问题进行改进。10.77%,现状,目标值,47%,12%,即将“组装错误以及修割不当”问题占比降至12%,组装错误以及修割不当,人,机,料,环,作业基准不明,作业态度随意,图纸尺寸标注不明,卷尺尺寸不准确,板材来料精度缺失,割刀割咀堵塞,修割未使用靠模,修割位置位于舱盖内部,照明差,四.原因分析,卷尺磨损严重,卷尺精度差,法,五.要因确认(一),1、装配人员培训力度不足: 舱盖组装装配工上岗前,均进行过班组内部培训,车间现场舱盖生产规范随处可见。经现场随机抽查,装配工绝大部分熟知装配规范,结论:非要因,2、装配人员作业态度随意: 舱盖车间有2支施工队伍,施工人员来自全国各地,素质参差不齐,有的只图快,不考虑后道工序的要求。,结论:要 因,五.要因确认(二),3、图纸尺寸标注不明: 舱盖图纸均由技术部分解后发往各工段,绝大部分图纸分解比较详细,少量图纸信息由于某些原因未标注,现场主总管均会第一时间联系技术部,保证了图纸信息的全面型,完整性。,结论:非要因,4、卷尺尺寸不准确: 舱盖车间有2支施工队伍,施工人员的测量工具并不是由公司或者施工队统一购买。经现场调查,施工人员使用的卷尺大多为外面小商品市场选购,非正规厂家生产,实际测量1000mm偏差都为23mm.对修割时的误差影响较大,而且尺头松动,磨损等情况随处可见。,结论:要 因,五.要因确认(三),5、割炬割咀堵塞: 装配人员在修割时对于板材清渣习惯于用割炬头划擦,高温敲击容易是割咀变形,不利于长期使用。在年初舱盖车间有过专门整治,禁止此类行为,在5-6月现场调查中,情况已基本改善到位。,结论:非要因,6、修割未使用靠模: 在结构制作过程中,由于板材余量的施放,小装配制作精度,焊后尺寸收缩等并不是十分受控,时常会需要修割掉部分以便于装配。在现场采集过程中,发现基本每只盖子都会有2-3处需要整条修割。在手工修割过程中,不采用靠模会产生较多的锯齿,然后用打磨机处理光滑后,继续安装构件。此时修割部位会有较大的间隙,在焊接过程中需要使用衬垫。此类现象尤为普遍。,结论:要 因,五.要因确认(三),7、板材来料精度缺失: 前期技术部在分解图纸,绘制零件图时对余量的施放并不是十分准确,部分板材会根据现场实际情况进行修割。但在历年的现场数据反馈中,工艺数据日渐完善的今天,板材精度已经得到很好地控制。配合加工下料车间的高科技数控切割设备,板材精度已实现受控。,结论:非要因,8、修割位置照明条件差: 在5-6月数据采集期间,的确发现有部分需修割的作业环境差,但这只是极少数,2个月累计发现2例,且修割后不需要使用衬垫。新的舱盖车间300W的顶灯密密麻麻,白天夜里均视线良好。,结论:非要因,六.确定主要原因,1.装配人员作业随意,3.修割未使用靠模,哇!问题找到了!,2.卷尺尺寸不准确,七.制定对策,得出衬垫使用超差的原因所在,QC小组针对问题进一步的讨论,最终得出了相应的可行性方案。,9,八.实施对策,八.实施过程(一),改换为,各种规格,同一型号,八.实施过程(一),读数清晰,更为准确,八.实施过程(二),发放至各班组,八.实施过程(二),未使用靠模修割,改进后,修割直线度好,八.实施过程(三),作业人员签名制已落实,九.效果检查(一),8月10日至9月10日,QC小组对现场进行二次信息采集。 共采集样本41例(即需要异常使用衬垫的部位),饼图表示,根据QC小组二次采集数据可以看出,由组装修割错误导致的衬垫异常使用已经由原先的47%降低为10%。刚好达到小组制定的研究目标。,成 功,十.总结(一),效益统计:,通过本次QC活动,我们取得了一定的 经济效益和深远的社会效益,经济效益,b.掌握了全面质量管理这种科学分析问题解决问题的方法,增强了小组团结协作精神,为下步工作奠定了坚实基础,a.有效地解决了 自身作业缺陷导致的衬垫异常使用量问题,保证了正常的生产节奏;,社会效益,在小组实施对策后,组装平均每日降低修割导致的衬垫使用2次,平均每日节约衬垫2.3M,节约二氧焊丝1.2KG,节约人工4小时,估计每日可节约130元。 在8.10-9.10期间可节约:130*30-1400=2500元。(1400元工具采购费用) 今后每月除去工具损耗费用200元,每月可节约3700元,十.总结(二),此外,小组成员通过此次活动,提高了分析问、解决问题的能力,用团队力量攻破了质量难关,增强了大家庭的凝聚力。我们对活动前后的状态进行了自我评价,做出了雷达图:,十一.制定巩固措施,经过近5个月的活动,我们较好地解决了自身修割引起的衬垫异常使用问题。为了 巩固本次QC活动的成果,我们将活动实施方案及

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