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文档简介
第11 卷 (2009 年第 12 期)电 力安全技 术 凝汽设备是凝汽式汽轮机装置的重要组成部分 之一, 它的工作情况直接影响到整个装置运行的经 济性、可靠性。目前,许多电厂凝汽器水侧结垢问 题都比较突出,越来越引起人们的重视。以往对于 比较硬的水垢一直没有很好的去除办法, 很多厂家 采用酸洗或者用机械式水刮刀切刮来去除水垢, 这 些方法费时、费力、费用比较高,而且对换热管的 腐蚀和伤害比较大,会大大缩短凝汽器的使用寿 命。某电厂采用高压水对凝汽器进行清洗,实践证 明这是一种安全可靠、经济有效的方法。 1机组运行情况 电厂采用上海汽轮机厂生产的A151型125MW 汽轮机机组。凝结器型号为 N-7100-III,设计参数 为:冷却面积:7100m2;冷却水量:18100m3/h; 冷却水阻:5.2m 水柱;冷却水温:20,最高 33 ;管材质:TP305,厚度0.7mm;管数量:12076 根;管规格: 25mm 0.7mm 7565mm;汽 侧设计压力:0.093 16 MPa;水侧最大工作压力 0.1471MPa;一机一塔;单元制循环水系统。 管材性能为,材质:P304;状态:退火;抗拉 强度: 515MPa;屈服强度:205MPa;伸长 率:35%;弹性模量:193GPa。 自2004年机组凝汽器更换不锈钢波纹管以来, 电厂一直开展循环水加药阻垢工作。2006年,2台 同类型机组大修中, 分别对其不锈钢波纹管取样检 查,其中一台机组没有发现结垢倾向,而另一台机 组结垢明显。2007年2月再次进行检查,已发现有 结垢的机组凝汽器不锈钢管结垢比较普遍, 端差最 高达到7,没有达到电厂阻垢的预期效果。 2结垢原因分析 (1) 补水方式方面。2005 年,该结垢机组仅上 半部份不锈钢管(靠近排汽口)结垢,厚度0.22mm; 下半部分几乎没有垢层。 2006年夏季, 受旱情影响, 由于正常补水线的来水量不能满足生产需要, 只能 将河水抽入该机组冷却塔作补水用。 该机组冷却塔 刘庆 (贵州华电遵义发电有限公司,贵州 遵义563000) 凝 汽 器 不 锈 钢 波 纹 管 水 力 除 垢 离河岸最近,由于河水水质比较恶劣,对凝汽器不 锈钢管的结垢影响较大, 使其下部不锈钢管也开始 结垢。 与2005年相比, 不锈钢管早期的结垢厚度没 有增加,只是结垢的管道数量明显增多。 (2) 加药阻垢方面。电厂 2 台机组补水方式相 同,但其冷却塔补水管线远近却不同。为了维持大 池水位,补水管线长的冷却塔的补水门开度比较 大,补水量也较大。由于2台机组共用一个加药箱 和加药管,在相同的加药量下,补水量的不同使机 组循环水中 Ca,Mg离子和无机盐浓缩倍率存在差 异,相应的阻垢效果也不同。结垢机组的循环水中 Ca,Mg离子和无机盐浓缩倍率高于另一台机组0.2 0.3。 加药量没有根据补水的变化而变化, 在发现 结垢现象后,也没有在加药量上作相应调整,最终 导致机组凝汽器不锈钢管普遍结垢。 此外,该电厂循环水流速具有高速和低速2种 状态(循环转速夏季 375 r/min,冬季 333 r/min), 但是电厂没有根据循环水流速的不同采取不同的加 药控制手段。 (3) 除垢方式方面。长期以来,电厂只使用普 通胶球清洗凝汽器设备, 在发现不锈钢管结垢后也 未改用除垢力强的金刚砂胶球, 因此在胶球除垢的 这一环节上存在不足。 3除垢措施 目前, 国内除垢方式大体上分为化学除垢和物 理除垢, 化学除垢又可以分为无机酸和有机酸除垢 2种。 化学除垢在实际操作中需要考虑的安全因素较 多,包括环境保护、易燃易爆、药量控制和管道腐 蚀等,因而事前需要准备的条件较多。如,凝汽器 与进出水管道的隔离密闭、清洗过程的定时排氢、 污水的处理排放、加药量的调控等。 物理除垢就是不使用化学物质, 直接采用普通 水源,通过专用设备将其加压,再采用特殊喷嘴强 力除垢,即高压水旋转除垢;也可以采用机械刀具 旋转刮擦除垢。 Jianxiuweihu 检 修 维 护 44 5 第11 卷 (2009 年第 12 期)电 力安全技 术 热力发电厂为了提高机组热经济性, 一般均采 用给水回热系统, 即利用汽轮机抽汽在回热加热器 中对锅炉给水进行加热, 一方面使进入锅炉的给水 温度升高, 使部分工质的汽化潜热重新在循环中得 到利用;另一方面使进入凝汽器的排汽减少,从而 减少冷源损失,因此大型机组均设有高、低压加热 器。 而加热器的水位是监视加热器是否安全运行的 一个重要指标, 一旦加热器出现泄漏, 水位下降, 将 危及汽轮机组的安全运行。下面对某电厂 2号机组 郑金华,黄文强 (连州发电厂,广东 连州513400) 虹 吸 现 象 导 致 机 组 低 加 水 位 大 幅 度 波 动 的 原 因 停运后 2号低加水位波动的原因进行分析。 1虹吸现象及原理 生活中经常见到汽车司机给汽车加油的情况, 用一根弯曲的管子,一端插入桶内油面下,另一端 放在桶外, 让管口低于油面, 先使管子里充满汽油, 然后打开下端管口并放入汽车油箱, 这时汽油会通 过管子源源不断地从油桶流入汽车油箱内, 这就是 虹吸现象,弯曲的管子称为虹吸管。虹吸现象的发 高压水旋转除垢技术不需要具备特殊的条件, 在常规的条件下就可以投入;不存在环境污染、易 燃易爆等安全隐患,且压力可调。而旋转刀具除垢 对波纹管完全不适用。 综合多方面意见后, 电厂决定采用高压水自进 式旋转水力除垢技术在小修期间对该结垢机组进行 除垢。 根据现场情况,选用 40MPa60MPa 的高压 清洗设备对凝汽器不锈钢管内壁垢层进行逐根清 洗。结合凝汽器结垢的具体情况,选用进口组合魔 鬼自进式清洗旋转枪头,其结构如图1所示。它能 在射流喷嘴旋转的情况下产生具有三维速度的射流 质点并沿着螺旋线轨迹运动而形成扩散状射流。 这 不同于喷嘴绕一固定轴旋转而导致的射流旋转, 而 是将一维纯轴向水流导引成具有轴向、 切向和径向 三维速度的流动, 可使高压水流与冷凝管内壁全面 接触、无死角,清洗干净彻底,可将垢层、氧化层 彻底消除。 图魔鬼自进式清洗旋转枪头结构示意 4实际应用效果 上述高压清洗设备操作简单, 以垢层脱落为目 的, 水压力可控制在任何压力值(尽可能偏低, 以确 保换热管机械强度的稳定性)。 工作水压调整范围控 制在 40MPa50MPa,无须达到高限值就能脱垢, 水压远远低于管材的承受强度, 不会因水压而产生 泄漏。工作人员需穿着防水衣,手拿枪头扳机,随 时控制水的开关来切断和开启水源, 同时要避免操 作失误以保证安全。 到电厂机组小修结束验收时, 该高压清洗设备 的除垢量约39 袋,每袋重约 35kg,合计 1.365t。 机组小修完毕投入运行后, 负荷125MW下, 过 热器压力 13.10MPa13.14 MPa;调节级后压力 9.8 MPa;凝汽器端差 2.13 ,比上年同期(4.3 )还好,并长期稳定在 3.3以下。可以看出,清 洗除垢的目的已经达到。 5需改进之处 目前, 这种采用高压水旋转除垢的人工清洗技 术还
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