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文档简介
第 3 0卷 第 3期 2 0 0 8年 3月 华 电技 术 Hu a d i a n T e c h n o l o g y V0 1 3 0 No 3 Ma r 2 00 8 一 线 动 态 双进双 出磨煤机分离器改造及运行特性分析 Re t r o fit a n d r u n n i n g p r o p e r t i e s a n a l y s i s o n s e p a r a t o r o f d o u b l ei n l e t& d o u b l e o u t l e t c o a l mi l l 马波, 李润平 , 胡晓辉 MA Bo, LI Ru n p i n g, HU Xi a o h u i ( 华电青岛发电有限公司 , 山东 青岛2 6 6 0 3 1 ) ( H u a d i a n Q i n g d a o P o w e r G e n e r a t i o n C o r p o r a t i o n L i m i t e d , Q i n g d a o 2 6 6 0 3 1 , C h i n a ) 摘要: 华电青岛发电有限公司采用B B D 4 0 6 0 C型双进双出磨煤机, 随着煤质的下降和煤中杂物的增 多, 其 分离器折 向挡板堵 塞严重 , 严重影响 了制粉 系统的安全 、 稳 定运行 。对 分 离器折 向挡 板进行 改造 , 将 其组数 和格数减 半并将 其长度 加倍 , 实际运行 中堵塞现 象消失 , 改造 效果明显 。 关键词 : 双进双 出磨煤机 ; 分 离器特性分析 ; 分离器改造 中图分类 号 : T H 2 3 7 5 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 41 9 5 1 ( 2 0 0 8 ) 0 3 0 0 3 7 0 3 Ab s t r a c t : H u a d i a n Q i n g d a o P o w e r G e n e r a t i o n C o r p o r a t i o n L i m i t e d a d o p t s B B D 4 0 6 0 C t y p e d o u b l e i n l e t d o u b l e o u t l e t c o a l mi l l ,b e c a u s e o f t h e d e c r e a s e o f c o a l q u a l i t y a n d t h e i n c r e a s e o f s u n &y t h i n g s i n c o a l ,t h e s e p a r a t o r d e fl e c t o r b a f fl e s we r e b l o c k e d u p f r e q u e n t l y t o l e a d t o t h e n e g a t i v e i n fl u e n c e o n s a f e t y a n d s t a b i l i t y o f s y s t e m r u n n i n g T o s o l v e t h i s p r o b l e m,t h e n u mb e r o f d e fl e c t b a f fl e s wa s r e d u c e d t o h a l f ,a n d l e n g t h wa s d o u b l e d Aft e r t h e r e f o r mi n g no b l o c ka g e o c c u r r e d a g ai n Ke y wo r ds: d o ub l ei n l e t d o ub l eo ut l e t c o a l mi l l ;s e p a r a t o r p r o p e r t i e s a n a l ys i s;r e f o r m o f s e p a r a t o r 0 引言 随着国家 电力工业 的不断发展 , 特别是近几年 国内装机容量 以6万 MW 年的速度快速发展 , 造成 煤炭供应相对紧张, 使得煤质不断下降 、 煤价不断上 涨 , 小煤矿受经济利益驱使 , 产量不断上升。从近几 年煤炭供应的实际情况看 , 在煤质下降的大趋势下 , 煤中的杂物也呈现出不断增多的趋势 , 特别是小煤 矿开采过程中的雷管线 、 杂草 、 纺织袋等杂物大量进 入电厂 , 给电厂的安全经济生产造成很大威胁 。 大量杂物进入电厂制粉系统, 使磨煤机分离器 挡板堵塞的问题 13 益 突出, 严重影 响了制粉系统的 正常运行以及锅炉燃烧 的安全性和经 济性 , 对采用 外置式分离器 的各 电厂都 有不 同程度 的影响。 目 前 , 尚没有较好的解决方案而主要靠人工来清除杂 物 。由于电厂耗煤量 巨大, 单靠人工清捡不但工作 量大 , 而且也很难清理干净 。对于新建电厂来说 , 由 收稿 13期 : 2 0 0 71 21 0 于定员较少 , 靠人工来清捡更为困难。 虽然各 电厂输煤 系统安装有除尘器 、 木块分离 器等设施 , 但对于杂草 、 雷管线等杂物却无法清除, 单靠输煤系统 的现有设施清除杂物的可能性几乎为 零。针对以上实际问题 , 目前只能通过制粉系统的 改造来完成 , 这一点在工作实践中已得到验证 。 l 设备参数及其工作原理 由沈 阳重型机械厂生产的 B B D 4 0 6 0 C型双进双 出磨煤 机 的技术参 数 如下 : 机器 出力 ( H G I=5 0 , H, 0= 8 , 7 5 通过 2 0 0目) 为 6 5 t h ; 简体转速为 1 6 6 6 r mi n ; 分离 器直径为 2 9 0 0 I T I IT I ; 钢球 规格为 0 3 0 m m、 0 4 0 m m、 0 5 0 mm各 占 1 3 。 双进双出磨煤机 由2个完全对称的循环系统组 成 , 每个循环系统的工作原理和运行情况相同, 其工 作原理如图 l 所示。 粒度为0 3 0m il l 的原煤 , 通过速度 自动控制的 给煤机送至料斗落下 , 经过混料箱并在此得到旁路 风 的预干燥 , 经过落煤管而到达位于中空轴 的螺旋 维普资讯 3 8 华电技术 第 3 0卷 图 1 双 进 双 出厝 制 粉 系统 图 输送装置中。输送装置随磨煤机简体做旋转运动, 双出磨煤机分离器的折向挡板极易发生堵塞, 且堵 使原煤通过中空轴进入磨煤机简体内。磨煤机的简 塞后极易导致磨煤机运行工况发生变化 。华电青岛 体按照工艺流程的要求, 装有一定量的钢球 , 在磨煤 发电有限公司共配有 6台双进双出磨煤机 , 堵塞严 机简体旋转过程 中, 由于钢球对原煤的冲砸和相互 重时每台磨煤机每天都必须清理 , 从而造成磨煤机 摩擦 , 煤块逐渐被磨 制成煤粉 。热一次风通过 中空 非计划停运 ; 同时, 清理工作量不断加大 , 给机组的 轴 内的中空管进入磨煤机 , 使原煤和煤粉进一步得 正常运行带来不利影响。 到干燥 , 并将煤粉从原煤进入 口的相反方向吹出磨 给煤量 、 风量及磨煤机静压关系图如图 2 所示 , 煤机通体 , 带有煤粉的热一次风在磨煤机出 口再一 从图 2可以看出, 若分离器挡板堵塞而造成分离器 次与旁路风混合 , 通过煤粉管路进入磨煤 机的分离 特性发生变化, 风粉比随着分离器从挡板 的堵 塞而 器。分离器装有位置可调的叶片 , 通过调节 叶片的 不断增大。在分离器连续 运行 5 d以上时 , 其 风粉 位置可实现出口煤粉细度的调节和控制。合格的煤 比在相 同制粉 出力下由 1 6 5上升至 2 1 , 相应的一 粉从分离器上方出 口直接送往锅炉燃烧器 , 而不合 格的煤粉则依靠惯性和重力的作用 , 通过 回煤管返 回磨煤机再次进行研磨 ; 分离器上方出 口配有气动 的煤粉截至阀。 2 分离器运行情况分析 在 目前煤质供应 的情况下 , B B D 4 0 6 0 C型双进 l 20 1 0 0 8 0 : 6 0 40 +风量 静压 l i +5 d 后 量 x 5 d 后静压 l 48 j 0 5 2 5 4 5 6 给煤 毓( t h ) 图 2 给煤量、 风量及磨煤机静压关系图 冀 姜 墩 维普资讯 第 3期 马波 , 等 : 双进双出磨煤机分 离器改造及运行特性分析 3 9 次风速 由 2 4 s 降至 2 0 s , 从而超 出设计风速 , 特别是对于低挥发分燃料 , 其影响非常不利。由于 分离器堵塞 , 使得相同风量下磨煤机的出力下降 , 在 保证一次风速不超过设计风速的情况下会 出现磨煤 机出力下降 、 带负荷困难等问题。 在相同运行方式下 , 要维持相同的出力就要增 大制粉风量 , 由此而造成磨煤机入 口静压升高。从 运行情况来看 , 随着分离器堵塞的加重 , 其磨煤机人 口静压相应升高, 且其速率较大, 由此造成正在制粉 的系统的密封困难 , 给制粉系统 的正常运行带来极 大的威胁。 从整个制粉系统来看 , 由于分离器挡板堵塞 , 不 管是出力影响还是风粉 比影 响, 都会对锅炉燃烧造 成直接威协 。 从现场 的实际情况来看 , 风粉 比的增大 、 一次风 速的提高 , 不仅对锅炉出力造成一定的影响 , 而且会 影响锅炉的稳定燃烧和经济性。 3 分离器的改造 针对分离器存在 的问题 , 结合现场实际运行工 况需要 , 本着投资少 、 改造工作量少及经济实用的原 则对分离器作如下改造 : ( 1 ) 为减轻分 离器折 向挡板堵塞 , 本着疏导 的 原则 , 将原分离器折 向挡板由 1 5组 、 3 0格改造为 1 5 组 、 1 5格 , 每两格去掉 1 只折 向挡板 ; ( 2 ) 为了维持分离器 的基本分离 特性 , 对剩余 的挡板进行相应的加长 , 每只挡板由原来 的 3 1 0 m m 加长为 6 2 0 mm, 从 而保证 内锥 内气流的旋转强度。 分离器折 向挡板改造示意图如图 3所示 。 图 3分离器折 向挡板改造示意 图 4 分离器改造后磨煤机运行特性分析 ( 1 ) 对华电青岛发电有限公司 4炉 4 c磨煤机 的分离器折向挡 板改造后投入运行 , 1个月内分离 器挡板未发生堵塞 , 利用停磨机会对分离器进行打 开检查 , 发现折向挡板相 当干净, 未发生其他未进行 改造的磨煤机 5 d就堵塞 1次且堵塞特别严重的情 况 , 大大改善了制粉系统的运行情况。 ( 2 ) 改造后给煤 量与 煤粉细度关 系如 图 4所 示 , 无明显影响从图4可以看出, 通过 1 0 d前后的数 据对 比, 改造后的分离器完全能够满 足制粉及燃烧 系统的需要。 * 一煤粉细度 + 1 0 d 后煤粉细度 l 曩 11n2 萋 = = = = = 二 图 4 改造后给煤量与煤粉细度关系图 5 结论 通过对 B B D 4 0 6 0 C型双进双出磨煤机分离器改 造消除了杂物对分离器挡板 的堵塞问题 , 既保证了 分离器正常连续运行 , 又保证了制粉 系统各特性参 数能够满足设计煤种情况下锅炉安全 、 经
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