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文档简介

现状评估,生产线改善项目,目录,现状说明 主要问题 个别问题描述 建议解决思路 解决思路个别说明 财务收益,一期生产线基本现状,资源 总共10条生产线 生产员工:1400多人 生产线采用自动传送带流水线形式 总装线以手工作作业为主 有单班、两班、三班模式运作 一期总装线面积14000平方米 生产平衡率78左右,5生产平衡分析,节拍时间:18.2s,每班理论产量:1467pcs,生产平衡率:77.6% 平均实际产量:1228pcs,物料放置位置不合理; 物料包装形式不合理; 物料库存过高; 个别流程安排不合理; 停线时间较长 可视化管理不到位; 过程控制不到位; 没有标准化作业;,主要问题,个别问题描述物料位置不合理,多余的走动,个别问题描述过程库存高,包装形式不合理,库存太高,影响效率,个别问题描述物流通道,个别问题描述个别流程安排不合理,仓库分包; 螺钉分包; 放电池; 贴条码; 放合格证; 封袋,在6个工序完成,个别问题描述停线时间长,平均每月停机时间:30分钟,(不包括2月份) 效率损失:30/600=5%,建议解决思路,1. 包装方式改进 2. 工位物料方式设计 3. 工序和平衡优化 4. 设计可视化看板 5. 员工培训 6. 标准化作业 7. 改善流水线方式(缩短或采用cell方式),工位设计优化,充分利用线棒的灵活性,优化工位分配,减少工位,优化工位分配,合并工序,优化工位分配,将放置说明书重组合并或者加上其它贴标签的作业,改变作业方式,简化作业流程,优化工位分配,减少工序,缩短生产线 或者改变成单元作业方式,可视化看板,日期:,班组:,多技能员工培训,问题解决流程,建立问题解决流程 加强员工问题解决技能培训 提升qc小组能力,目标:减少异常停线时间50,提高效率2.5%,投资收益,投入:工位器具改造(以线棒为主). 产出: 加工时间缩短2040s; 生产平衡率提升到90左右; 按目前5线人员配置计算,35人日产量可达:1852件 生产效率提升(18521467)/1467=26.2,总效率提升:26.2%+

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