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文档简介
1 / 15 职称机械专业技术工作总结 专业技术工作总结 作为科普作家、工程师及数控技师的我, 2001 年 6月毕业于济南大学机械电子工程专业,先后在济南轨道交通装备有限责任公司的转向架车间和北车风电从事工装设备维修、轮轴工艺质量及风电生产工作。 2016 年 12 月转投中国重汽集团济南桥箱有限公司,主要从事设备的维修工作,并作为机械工业出版社的签约作家编著机械工程方面图书。历时三年时间,于 2016 年 6 月在山东大学取得机械工程领域工程硕士学位。以下是我任工程师 7 年来重要技术工作情况的总结。 一、 政治思想和道德建设方面 本人一向爱岗敬业、谦虚好学、钻研业务、勇于奉献,工作认真负责、责任心强,具有良好的职业道德;能热心服务于生产一线,能树立并保持正确的人生观、价值观和社会主义荣辱观。近年来,我一直认真学习三个代表重要思想和党的会议、决议精神,坚持看新闻报道、焦点访谈等新闻栏目或报刊杂志,了解党和国家的路线、方针和政策以提高自己的政治觉悟、工作技能和奉献精神。 二、专业素质和业务能力方面 1. 2016 年 1 月,机械工业出版社出版万字著作数控机床典型系统模块化维修 丛书:数控机床 FANUC 系统模块2 / 15 化维修。此书从数控机床的设计角度出发,基于机床制造过程中零部件的系列化和标准化而提出了模块化维修的观点;并以数字化电信号的流向为线索,对数控机床的电源模块、主轴驱动和进给驱动、 CNC 装置和 PMC 装置的 连接以及常见故障和排除方法进行了细致的分块讲述;同时以机械运动环节为线索,对数控机床的主轴传动和进给传动,以及为提高机床自动化程度而附加的 A TC 装置的组成结构、常见故障和排除方法进行了深入的分块讲解。由此,本人多年来的机床维修经验精髓得以分享,可使广大维修人员迅 速掌握机床维修精华。 2. 2016 年 3 月,中国铁道出版社出版万字著作车辆轮轴的加工与组装。此书主要以国内铁路新造车辆轮轴的加工、组装技术为基础,对正确应用轮轴基础生产线以期提高车辆轮轴加工、组装质量进行了详细论述。首先,对车辆轮轴加工、组装图纸进行了分析,介绍了人员培训方案、工卡量具和工装方案。其次,对车辆轮轴加工、组装工艺生产线所选用的相应设备性能和技术参数进行了介绍,重点讲述了如何正确使用和调整设备,以期能够节约制造成本和提高产品质量。最后,作者还依据在现场多年积累的车辆轮轴管理、设备 使用调整等经验,对车辆轮轴加工、组装过程中普遍存在的问题和一些特例进行了原因分析,提出了整改措施。此书对国内外车辆轮轴的加工与组装具有非常强的指导3 / 15 意义和参考价值。相关论文车辆轮轴加工、组装工艺与过程的分析于 2016 年获北车集团第八届青年科技论文一等奖。 3. 三段式铸造桥壳热压装曲线的应用研究刊在汽车技术 2016 年第 7 期并获重汽集团 2016 年度设备管理论文二等奖。该项目通过对重型汽车驱动桥铸造桥壳热压装机理分析及最大压装力和保压力的计算,绘制出理想状态下的热压装曲线。为实时监控热压装 全过程, 在现有桥壳压装机上引入了微机控制记录系统,可自动生成并打印热压装曲线。以可能出现的不合格压装曲线为例,对影响桥壳热压装一次合格率的影响因素进行了分析,并提出相应的改进建议。该项目可有效提高桥壳热压装一次合格率,降低汽车制造成本 300 万元,为桥壳热压装机的设计制造提供借鉴依据。 4. XX 年至 XX 年,负责的进口数控设备的关键配件实现国产化项目获 2016 年济南市讲、比活动科技项目三等奖,实现经济效益 100 万元。涉及 LC34 和 YV1200A车床, SIMMONS480 和 PF61 磨床, SN841 镗床, CLOOS 机器人及 Bystronic 激光切割机等数控设备。 5. 差速器行星齿轮轴的断裂分析刊在现代制造技术与装备 2016 年第 3 期。该项目借鉴空心圆轴扭转变形时的横截面应力模型和十字轴万向节危险断面的分析,把4 / 15 差速器行星齿轮轴假想为三部分 内花键空心箍、十字阶梯轴和渐开线花键,并关联分析其抗扭强度和十字轴轴颈根部抗弯能力;通过对行星齿轮轴扭矩传递影响因素的分析,找到解决十字轴式行星齿轮轴根部断裂的可行性方法 将 h 增大 1mm,节约汽车售后成本近 80 万元。 6. SIMMONS480-2 轴成型磨床修整机构改造刊在机车车辆工艺 XX 年第 6 期,获北车集团 XX 年度青年技术创新百点计划二等奖并获实用新型专利授权。 XX 年 5 月,济南装备公司于 1997 年自美国进口的 SIMMONS480-2 轴成型磨床的修整电机损坏及其驱动器电路板烧毁,无法及时购买到修整电机和驱动器,导致该机床停机 50 天而迫使公司停产近月余,经济损失为: 28 根 /班 3 班 50 天万元 / 根 2520 万元。为此,我带领维修人员对机床的修整结构进行了重新设计和相应改进,编制了 RE2B、 RD2 型车轴修整程序,根据现场的调试情况合理优化了工艺参数,使瘫痪状态的机床恢复正常运转,同时每年节省 3 万元工具费。 7. 基于 AutoLISP 车轴参数化设计刊在机车车辆工艺 XX 年第 5 期,获北车集团 XX 年度青年技术创新百点计划纪念奖及第六届青年科技论文三等奖。该项目将 35种铁路货车车轴的结构形式和尺寸设置进行了规律性的分析,得到了绘制该类型车轴的共性参数,并借助 AutoLISP语言进行了 AutoCAD 的二次开发,实现了 AutoCAD 平台下铁5 / 15 路货车车轴的参数化设计,使计算机能自动生成零件图形 和输出数控程序所需的基点坐标;进而将以前绘制一根车轴并获取轨迹点坐标的全部时间缩短近 6 个小时,技术人员的工作效率得以大大提高。 8. 差速器前壳杆的断裂分析刊在现代制造技术与装备 2016 年第 4 期。该项目针对 STR 桥差速器前壳杆花键部位及其处易断裂问题,借鉴实心圆轴扭转变形时的横截面应力模型的分析,推导出差速器前壳杆扭矩传递效率的影响因素,制定了解决措施,可节约汽车售后成本 30 万元。 9. STR 主减速器内主动锥齿轮的应用研究刊在机械工程师 2016 年第 11 期。该项目通过 对驱动中、后桥主减速器内主动锥齿轮轮齿强度及支承轴承所承担载荷的分析,推导出中主减速器内主动锥齿轮及支承轴承所承受的载荷均比后主减的小;结合损坏情况的统计分析,找到主动锥齿轮损坏的真正原因,提出了相应的改进建议,可节 约汽车售后成本 12 万元。 10. 2016 年 5 月,为重汽桥箱开发曼差壳 PLC 程序,使资产编号为 2100-DQ-739-00004 的全机械淬火机床新增曼差壳淬火功能,累计实现经济效益万元。 11. 成功实现了上海数控磨床 MK1350 3000 的一次装夹双端磨削 功能,使连机床厂家都无能为力的、瘫痪了 4 年之久的双端功能起死回生。去掉机械调头装置,并将6 / 15 车轴磨削效率由 28 根 /班提高一倍 56 62 根 /班,同时将定员由 3 人减为 2 人;双班制即可满足成型磨床日产 120根的轮座磨削任务。为济南装备公司实现经济效益万元。 12. 指导并参与 Oerlikon-C50型螺旋锥齿轮滚齿机等设备的维修工作,实现经济效益 1000 万元,所在维修团队 2016 年获山东省工人先锋号称号。 表 1 任工程师以来主修 /改造过的主要设备汇总 初级职称评定个人工 作总结 -机械工程师 时光飞逝,岁月如梭,转眼已经从学校毕业三年,来公司工作也已经三年了,在公司工作的三年里既有收获的踏实和欢欣,也有因不足带来的遗憾和愧疚。 公司是一个以生产变压器装备为主的一个研发型企业,它是国内著名的变压器装备制造企业,是目前亚洲最大的电工装备制造企业。生产部的工作是繁重和艰巨的,因为它肩负着公司所有设备的装配和现场安装调试任务。我在车间领导和师傅的指导下,较好的融入了这种紧张和严谨的工作氛围中,较好地完成了领导安排各项工作,自身的业务素质和工作能力有了较大提高 ,对工作有了的自信。过去的三年,我参与了较多的产品装备和设备现场安装调试工作,从中受益匪浅,不仅学到了很多专业知识,对动机装设备有了更全面的理解和把握,而且培养了我作为机械工程师所应该具备的基本素质。同时,我认真工作,坚持自学,提高了理7 / 15 论水平。具体总结 一、 XX 年的工作成绩 我是一名刚踏入社会的大学毕业生, XX 年毕业。首先,参加公司的培训工作。了解了公司的基本情况,了解了自己在公司岗位工作的基本工作和任务。作为一名新员工,同时,我也积极地参加公司组织的其它培训,学到了许多以前没有接触 到的知识和理念。正式进入工作岗位后,起初,感到一切都很茫然,我虽然是学机械专业的,。 在学校只学习了一些理论知识,实践的机会很少,车间是我学习和实践的好地方。到车间后发现以前在学校学的理论知识太肤浅,工作起来非常困难,在工地我就向工人师傅虚心的请教,有不明白的地方我就问。对这些设备图纸看起来都是很忙然,只有走上工作岗位后,才知道自己的学识很肤浅,要学习的东西很多,所以,我就虚心向师傅请教,多问,多看图纸,立足于岗位工作,从基本做起不怕不会,就怕不学,不问。在见习期间,由于我勤奋好学,加上师傅的指导 有方,很快,就对公司的设备有了基本的了解。见习期,我的工作主要是协助师傅装配,到库房领零部件,同时,也是对零部件有一个认识,在装配中,知道它在整个设备中所起的作用。在装配工作中,只能做一些基本的工作,攻丝,钻孔之类的。虽然这些工作看起来不起眼,但是,它也是做一个装配工作应有的基本功夫。所以,我对这些小的工作,8 / 15 做的也是特别仔细,做不好的话就要别人来返工,同时也是浪费别人的工作时间。 在工作的同时,我也发现自己的机械制图能力不是很好,我结合工作的需要和我个人的实际情况,重点学习了AutoCAD 制图方面的有关知识。使得自己在机械制图方面的基本功有了很大的提高。这给我以后的工作带来了很大的帮助。 通过这一年的工作实习,使我在机械知识和工作方面,都有了很大的提高。 二、 XX 的工作成绩 经过一年多工作的锤炼,我已经完成了从学校到社会的完全转变,已抛弃了那些不切实际的想法,全身心地投入到工作中。随着工作越来越得心应手,我开始考虑如何在工作中取得新的成绩,以实现自己的价值。我从来都是积极的,从来都是不甘落后的,我不断告诫自己:一定要做好每一件事情,一定要全力以赴。通过这一年 的摸打滚怕,我深刻认识到:细心、严谨是所应具备的素质,而融会贯通、触类旁通和不断创新是平庸或优秀的关键因素。 由于我们的见习工作结束后,就是正式参与设备的装配了。也就是要独立的去工作了,师傅只是起指导的作用,关键在于自己。由于我在实习期间的好学和认真的工作态度,练就了很好的基本工,所以工作起来就很顺利,识图能9 / 15 力也很不错,很快就适应了独立装配的这份工作,而且也多次受到领导的好评。由于我在实习期见,一直在箔绕机小组,所以,独立工作后,也就是跟着师傅们一起继续装配箔绕机。由于箔绕机是一个液压元件比较多 的设备,它主要靠液压驱动来完成工作。所以,它就有很多液压阀和油管。由于液压是一个比较麻烦,也是一个比较难搞懂的问题,刚开始,老是搞不清每一个液压阀的原理和它所控制的部件,不是装反就就是把进油与回油弄反,后来在师傅的耐心的讲解和指导下,慢慢的掌握了它的窍门,加上平时多和设计人员沟通,这些问题也就慢慢的随之解决,现在觉的它也没有什么难的,只是,没有掌握窍门而已。还有就是,箔绕机有一个众所周知的难题,那就是硬路油管的弯制。由于以前采用胶管连接,时间长了,就容易出现老化现象,漏油现象严重。为了解决这一问题,采 用无缝钢管连接。由于胶管软可以任意布置,可是硬管就不行了。硬管必须在连接前采用气焊加热后,将它弯制成各种不同的角度,难就难在角度的控制上,大了或小了都不行的。弯制成型的油管既要外观漂亮美观,还要保证焊接的地方无砂眼,不漏油,这就凭的是一个经验了。由于,我刚开始,没有什么经验,对管子的角度控制不好,不是大了就是小了。弯制出来的管子老是装不到位,或者就是长了,短了,在设备上无法布置,很多管子都报废了,在这时候,10 / 15 我就及时向师傅请教,多学习他们在弯制油管时的一些方法,看他们弯制时是如何控制角度的,我再自己结合 师傅们讲的,以及参照他们的方法,先弯制一些角度简单的,在其中慢慢的摸索经验,熟能生巧,终于在我的刻苦努力下,攻克了这个难关。 三、 XX-XX 年的工作成绩 经过两年的装配工作,平时在实践中的积累,以及从师傅身上学到的东西,多多少少也积累了一些工作经验。由于公司是生产设备,我们生产部的工作不光是装配,更重要的设备的调试工作。调试工作经验是最重要的。从 07 年开始,我就慢慢接触设备的调试工作,当然刚开始,还是跟着师傅一起调试。调试就是在设备装配工作完成后,通电,检查设备的各部分传动是否正常, 并对设备进行空运转,检查,排除一切异常情况,并完成设备的合格出场,给现场安装调试工作提供更好的便利条件。 由于在平时的装配工作中注意积累工作经验,知道每一部分的控制元件,每一部分的运转情况。所以,学起来并不是很难,由于很多零部件都是外协加工的所以难免会存在一些问题。调试时,稍不细心,就很难发现问题的所在,哪一个部分不能正常运转,或是没有动作,或是着是动作不灵活,就会走很多的弯路,找不到问题的所在,不能及时处理问题。平时我跟着师傅慢慢的学,看着他们怎样去做,遇到11 / 15 每一个问题,怎样处理,把每一个问题都细 心的记下来,等自己独立调试的时候,遇到同样的问题就容易解决了。 自己独立开始调试了,刚开始的时候,也是很不顺利,问题很多,每次遇到问题,我都能把它记下来,有些问题就是在装配时,由于没有安装好,所造成的,比如油泵装配不正,噪音大。或是液压阀进出油管接反,或是部件配合过紧。等原因造成的。发现了这些问题,以后在装配中就会注意这些问题,避免在调试时带来麻烦。有些问题时因为外协件的不合格所造成的,运装不正常等,这些问题在以后装配工作中可以提前排除的,就可以排除,不能排除的,在以后的调试的工作中,发现这些问 题,就知道原因在那了,如何去解决了。 通过一段时间的调试,慢慢的设备调试经验积累了一些。就到现场安装调试。刚开始每次也是跟着师傅去现场,主要工作还是协助师傅完成设备的安装调试工作。但是,更重要的工作是学习如何顺利完成现场的设备安装调试,学习现场安装调试工作如何去做。不到现场是不知道,设备是如何工作的,在公司的每次调试,都是空载运行, 中级专业技术工作总结 本人 XXXX 年 X 月毕业于浙江工业大学机械工程及自动化教育专业,获学士学位;同年 X 月进入 XXXXXXXXX 任教至今。 XXXX 年 X 月取得并被聘为助理讲师,任期已满四年,符合申报讲师的条件。现将本人任职以来的主要工作情况报12 / 15 告如下: 一、思想政治方面 本人始终坚持把坚定正确的政治方向放在首位,坚持四项基本原则,拥护党的基本路线、方针和政策,认真学习邓小平理论和三个代表重要思想,努力学习实践科学发展观,真正把握科学发展观的科学内涵和精神实质,切实贯彻党的教育方针,为人师表,教书育人。平时认真参加政治学习和教研活动,提高了对党的方针政策的认识、拓宽政治知识面,提高自身文化素养,并积极向先进的同志学习,始终以一名优秀 人民教师的标准来严格要求自己。 二、教学与教研方面 任教以来,主要承担了机械制图、机械设计基础、电气制图、机械制造工艺与装备、计算机绘图、机床夹具设计、机械制造基础、先进制造技术等 8门大专函授课程专业基础课、中级绘图员考证培训、校外函授培训课程机械制造工程学及大专毕业设计指导等教学任务。在平日教学工作中,虚心主动地向老教师请教,学习专业技能和教学方法,培养自己严谨的教学态度。在教学过程中,本着对每一个学生负责的态度,认真备课,精心设计课堂教学,课堂 上始终以学生为主体,尽量兼顾到各层面的学生,使每位学生学有所得,课后精心布置作业,尽量做到适度、适量。在教学实践中,摸索体会各种先进的教学方法,13 / 15 教学目的明确,先后获得过教学优秀、优秀教案、课件比赛优胜等荣誉。在课余时间,耐心主动辅导学生,及时解决学生在学习中的问题。教学中始终注重启发调动学生学习兴趣和积极性,培养学生扎实的工程素质和创新能力,取得了良好的教学效果,每学期都圆满地完成学校及所在处、室布置的各项工作任务。 为适应不断变化的新形势,积极参加继续教育,树立终身学习的观念。工作 期间阅读了大量有关教育管理方面的书籍和本专业相关学术文献,并能利用课余 时间刻苦钻研,积极投身教研工作,参加了机械制图校级精品课程的建设和参与编写校本教材模具设计习题册一书,近几年来在省级刊物上发表教研论
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