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提升机直流电控系统零速制动功能的实验方案研究及应用 江善清JIANGShan-qing (山钢集团山东金岭矿业技术中心,淄博255081) (TechnologyCenterofShandongJinlingMiningCo.,Ltd.,ShandongIron&SteelGroup,Zibo255081,China) 摘要:通过对电控系统的硬件设施和软件程序进行设定,找出一种方式在模拟零速状态下进行操作,实现制动减速过慢时的及时投入辅助制动的效果,同时在实际情况下进行验证。 Abstract:Throughsettingthehardwareandsoftwareprogramofelectroniccontrolsystem,thispaperhopestofigureoutawayofoperatingintheconditionofsimulationzerospeedtorealizetheeffectoftimelyauxiliarybrakingwhenthebrakingdecelerationistooslowandvalidatedthatinactualsituation. 关键词:零速制动;实验;应用 Keywords:zerospeedbraking;experiment;application :TD63:A:1006-4311(xx)25-0106-02 作者简介:江善清(1983-),男,山东菏泽人,本科,现任山钢集团山东金岭矿业技术中心副主任工程师,中级职称,负责电气技术管理与设计、研发工作。 0引言 矿山生产对提升工艺及安全保护都有特殊的要求,这就决定了矿井提升机电控设备是安全生产的关键设备。随着电气传动技术的飞速发展,提升机电气控制系统更新换代的速度也非常快。计算机和PLC的应用,使提升机的控制出现了崭新的面貌,其自动化水平、安全、可靠性都达到了一个新的高度,并提供了新的、现代化的管理、监控视方式。本文介绍一种新型制动功能(零速制动功能)的实现方式,并进行现场实验,达到了预期效果,实现了设备的本质安全。 1直流电控零速制动硬件 零速制动功能,是当安全回路断开时,通过控制KA9.11继电器吸合,使6RA70装置继续出电流,实现制动的一种工作状况。做为液压闸盘制动的补充,仅在检测到制动减速过慢时起效。 观看图1截图,当硬件安全回路继电器KA3.2断开时,调节柜内(DR06、6L13)断开,零速制动起作用时KA9.11吸合,使(DR06、6L13)吸合。如图2截图所示,当KA9.11吸合吸合后,(DR06、6L13)导通,此时,若有速度并大于6RA79装置中参数P373设置的数值,此时KA5吸合,然后KA24吸合,6RA70装置解封,可以输出电流。程序中,在标准程序的FC102中控制零速制动继电器KA9.11的吸合。 2零速制动模拟实验步骤 通过模拟的方法,在安全回路断开时,使系统的零速制动功能起作用,产生电机电流,验证零速制动功能能正常工作。首先,把提升机停下来。为防止零速制动后电流过大,可暂时改参数P171、P172限制电流大小。在程序中控制KA9.11输出的线圈回路中,串接急停故障、停车按钮等,方便随时停止。选P83=1,直接修改参数P742电压反馈偏置,使装置检测到速度反馈不为0。断开安全回路。用以下方法模拟零速制动程序中的速度反馈(目前使用的是计算的编码器速度):1)使用手柄的输入,在程序中暂时替换掉速度信号输入。2)松开编码器和机械连接,转动编码器,让系统检测到编码器速度。开始模拟后,当模拟的速度有值时,电机产生制动电流。模拟的速度降为0后,电机停止产生电流。通过仪表以及WINCC,查看模拟试验结果。把修改的参数、修改的程序都恢复成原样。 3零速制动挂绳后现场实验步骤 实际使用中必须小心谨慎:确认液压系统正常、电控系统正常,最好完成上文模拟试验正常后再试验。 准备三相空气开关一只,4芯电缆若干米。 把以下线接到空气开关上,使其在合上空气开关时导通;接1)DK2-1、220L:液压站启动安全回路回路KA3.1、KA3.2节点;接2)220L、DY3-3:液压站安全阀1(根据液压站型号不同接线不同,比如有些液压站为DY3-2、24L+);接3)220N、DY3-2:液压站安全阀2。 程序中做以下修改:(改好之后,等罐笼到试验位置再下载)这些程序不添加在标准程序之中,仅在需要试验时增加。 1)在FC102程序中加入图3程序。 2)在工作闸控制程序中做以下修改:工作闸程序FC140中,安全回路、解封信号和方向选择都并上M27.5(使安全回路断开后,PLC仍输出工作闸信号)。 4实验过程 确认系统正常、液压制动系统正常,速度源为测速机速度DB30.DBD18,必须确认该速度取值正常,也可以选其它速度源。 首先,将重罐开至距井底约15m位置。然后做好第一项中的准备工作,让人拿着接好线的空气开关站在滚筒附近,试验时合上空开,不试验或者看到车速明显升起时断开空开。调试人员站在急停开关附近。 低速工作闸失效试验:准备工作完毕后,让绞车低速运行(重罐向下),启动后约2秒,拍操作台急停按钮,观察车速,如果速度升起,判断零速制动未起作用,迅速收回闸手柄、按下停车按钮。程序里M27.5的速度条件,应设为试验时希望零速制动起作用时的实际速度值。 理想的效果是:拍下急停后,车速略有提高,设开车时0.5m/s,可能变为1.0m/s以上,M27.5导通,然后电枢出力,速度下降,降为0.3m/s后,电枢失电,速度又增大,再次变为1.0m/s以上,然后再次电枢得电,速度降低。如此往复,速度大致在0.3m/s-1.0m/s之间振荡,超重罐下放方向运行。如果运行过程中速度3m/s,那么M27.5会自动掉电,抱闸。 图4是试验效果图。 高速工作闸失效试验:将绞车开到可以加起速度的位置,然后让绞车运行至2.5m/s,拍下急停,观察零速制动效果,按中方式处理。 把M27.5线圈程序中,最后面的速度条件改为4.0m/s,这样当实际速度4.0m/s时,M27.5线圈会掉电,抱闸。 理想的效果是:拍下急停后,车速略有提高,设开车时2.5m/s,可能变为3.0m/s,电枢出力,速度下降,降为0.3m/s后,电枢失电,速度又增大,可能变为1.0m/s以上,然后再次电枢得电,速度降低,如此往复,速度大致在0.3m/s-1.0m/s之间振荡。 图5是试验效果图。 试验完成之后,把所有的改动,都恢复成原样。 5实验结论 通

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