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文档简介
第三部分:连续式捣固车年检验收标准1整车外观及主要附属装置1.1结构完整,机件齐全,无自主加装的超限装置。1.2各连接紧固件、传动系统、基础制动、车钩、车轴齿轮箱、分动齿轮箱和减速齿轮箱等安装牢固可靠,车底其他吊挂零部件,安装牢固,焊接可靠。1. 3主车架无裂纹、变形和严重锈蚀。1.4车体及外表面清洁,无明显油垢和油漆剥落,司机室内,不漏雨,车门开闭灵活,密封良好,门锁可靠。左右升降壁上下移动轻快。1.5前后标志灯、警灯、作业照明灯、中间顶棚灯、司机室内照明灯、全部仪表灯、指示灯等齐全有效;大灯远近光正常有效;雨刮器齐全,工作正常;风、电喇叭声音洪亮;前后通话装置工作正常,声音清晰。1. 6空调器、加热器工作正常,制冷及采暖效果良好。1. 7各种标志涂色正确清楚,铭牌齐全,清楚。1. 8胶管接头无松动,胶管无磨损、龟裂、老化等。1. 9硬管安装牢固,无径向窜动,管卡无松动。1. 10电缆电线捆扎整齐,无破损。*1.11各部件保险安全链齐全牢靠,锁定可靠,安全行车备件齐全。2各系统及主要部件技术性能2.1发动机*2.1.1在冷热状态下,起动次数不超过2次,转速从1000R/MIN升至2300R/MIN,升降迅速、平稳,无异常冲击,振动或敲击声,预热功能有效、可靠,起动限制功能正常。2.1.2各仪表指示正确,过报警灯显示无误;整机各停机按钮作用有效。2.1.3无漏油、漏气、外表无明显油垢。.1. 4电瓶冲放电正常,电瓶箱无严重锈蚀。.2. 传动系统2.2.1 ZF动力换档变速箱、分动齿轮箱、作业齿轮箱、车轴齿轮箱灯工作正常,齿轮啮合平稳,无异响,挂、脱档无误;箱内油面到位,无明显漏油现象;运行和作业时各齿轮箱轴承温升不得超过45。2.2.2各传动轴传动平稳,无裂纹和变形,法兰盘连接螺栓无松动,万向节,传动无异响。2.2.3传动系统安全保护装置齐全,安装牢固可靠。2.3转向架及轮对2.3.1转向架结构焊接件无裂纹,无明显变形和严重锈蚀。2.3.2车轴探伤、车轮直径、轮对内侧距、轮对轮位差、同轴轮径差等检测记录齐全、有效。2.3.3车体支撑油缸、顶轴油缸作用可靠,无明显漏油现象,旁承装置的橡胶减振块、滑板无损伤。*2.3.4车轮无裂痕,踏面擦伤深度不超过1MM,踏面剥离长度一处时不大于40MM,两处时不大于30MM,轮辋厚度不小于23MM,轮缘厚度不小于23MM。2.3.5轮轴压装部位结合良好,压装部位防松标记无错位。2.3.6轮轴轴箱无裂纹,轴承温升不得超过45。2.3.7轴箱人字橡胶减振弹簧无脱胶、龟裂、作用可靠,轴箱液压减振器无明显漏油,作用可靠。2.3.8材料小车轴箱减振弹簧无裂纹,无明显锈蚀,作用可靠,轴箱导框间隙单边纵向为1012.5MM,单边横向为69MM。2.4车钩中心线距轨面高度为815890MM,车钩三态作用良好,钩体和缓冲器不悬空。2.5制动系统2.5.1手制动各部件灵活且能自锁,缓解时能完全放松,停车时制动正常。2.5.2基础制动各杆件无变形和裂纹,制动时动作灵活,无阻滞,其安全装置齐全可靠。2.5.3空气压缩机工作正常,无异响、过热和明显窜油。2.5.4各空气制动部件按规定校验,记录齐全。2.5.5总风缸压力达700KPA后,使柴油机停机,3min内总风压降不超过20Kpa,1Min内列车管压降不超过5Kpa,3min内制动缸压降不超过5Kpa2.5.6单独制动性能全制动时,制动缸最高压力360KPA,制动缸压力自0升到340KPA小于4S,自360KPA缓解至35KPA小于5S。2.5.7自动制动系统2.5.7.1均衡风缸压力由0升至480kpa为58S,自500KPA降至360KPA为58S。2.5.7.2全制动时,制动缸压力由0升至最高压力340380KPA为89S,由最高压力缓解至35KPA为58S。*2.5.7.3紧急制动时,列车管压力排零时间小于3S制动缸压力由0升至最高压力(45010)KPA为69S。2.5.8制动后闸瓦紧贴车轮踏面,闸瓦不偏磨,缓解后闸瓦与车轮间隙保持510MM,闸瓦厚度不小于14MM。2.5.9空气制动附件齐全,作用可靠,制动软管联接器与其他车辆连接时不漏风。2.5.10A、B阀转换正常。2.5.11 100KPA液压制动与风制动转换压力开关、50KPA制动灯压力开关工作正常。2.5.12当制动压力达到300KPA时,ZF动力换档变速箱的自动切断性能良好;高速走行状态和作业走行状态切换良好可靠,信号显示正确。2.6 自走行系统操作正常,加、减速平稳,换档无冲击。2.7液压系统2.7.1各点压力正常。1点为14MPA;2点为15MPA;3点为15MPA;4点为15MPA;5点为4.5MPA;6点为912.5MPA;7点为712.5MPA;8点为12MPA;前后转向架液压制动压力为35MPA,材料小车液压制动压力为1.53MPA(以车轮不打滑并不磨伤钢轨面为准)。2.7.2当液压油温高于40后,冷却系统开始工作。2.7.3各液压泵、马达、阀件、管路、缸等工作正常,无明显漏油。2.7.4各滤清器报警指示正常,液压蓄能器工作正常。2.7.5液压走行2.7.5.1液压走行、辅助驱动走行良好、挂、脱档动作正常。2.7.5.2液压制动、缓解动作正常。2.8电气系统2.8.1电气系统电源电压正常,电气系统各装置齐全。*2.8.2 ALC系统工作正常,各线路参数输出值无异常。2.8.3前端各数据给定输出及显示正常。2.8.4拨道系统2.8.4.1 24V,15V及10V电源电压正常,各显示仪表指示正常。*2.8.4.2 手动拨道、自动拨道、过拨道、交替拨道等动作正常。2.8.4.3激光拨道系统工作正常,激光拨道值输出及显示正常。2.8.5抄平系统2.8.5.1 24V、15V及10V电源电压正常,各显示仪表指示正常。*2.8.5.2手动拨道、自动拨道、起道并保持、起道限制等动作正常。2.8.5.3起道指示灯和脱轨指示灯显示正常。2.8.5.4自动下沉补偿、手动起道补偿及横向水平指示正常。2.8.6捣固系统2.8.6.1 24V,15V及10V电源电压正常,各显示仪表指示正常。2.8.6.2捣固下插深度和给定深度一致。2.8.6.3捣固装置提升、下插无冲击,;自动捣固、捣固夹持动作正常。2.8.6.4捣固装置作业2H后,振动轴承温度不超过115。2.8.6.5捣固架分合灵活,动作正常。2.8.6.6捣固装置锁定动作正常、可靠。2.8.6.7捣固装置结构件焊缝无开裂,捣镐不断、不缺,镐掌不大于25mm。2.8.6.8跟随小车运行、动作正常。2.9夯拍器、起拨道装置2.9.1夯拍系统和联合起拨道装置工作正常,无异响,上下同步。2.9.2联合起拨道装置、夯拍器锁定可靠。2.9.3夹轨钳轮、起道钩单动、同动正常。2.9.4起拨道轮转动灵活、不晃动,磨耗量在规定的范围内。2.10气动系统和测量小车2.10.1各测量小车提升下降动作正常,锁定可靠。2.10.2测量小车车轮转动灵活,不晃动,磨耗量在规定的范围内。2.10.3系统工作正常,无明显漏风,各气动元件、风缸等齐全。2.10.4总风压力小于400KPA时,报警功能正常。2.10.5测量小车垂直加载压力100KPA正常。1.10.6左右予加载,抄平弦、拨道弦等张紧正常。3 上道实作精度检查3.1 ALC自动跟踪正常,正确。3.2激光跟踪正常。3.3记录仪各功
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