浅谈弓形铜导体形变过大产生刺头问题的改进.doc_第1页
浅谈弓形铜导体形变过大产生刺头问题的改进.doc_第2页
浅谈弓形铜导体形变过大产生刺头问题的改进.doc_第3页
浅谈弓形铜导体形变过大产生刺头问题的改进.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

C-31浅谈弓形铜导体形变过大产生刺头问题的改进时间:2012年9月摘要:作者针对多年来在弓形铜导体绞合紧压过程中单线形变过大、出现刺头问题进行分析,找出问题的主要原因,提出改进方法,阐述改进方法在生产中的实用性。关键词:截面 刺头 结构 模具论文主体:在电线电缆生产中,绞线是一个重要环节,是生产工艺技术广为应用的基本工序;因此,绞合导体的质量对电缆产品的影响极为关键。随着电力工业的发展,对五芯塑力缆的需求量越来越大,虽然国家对五芯电缆的结构没有统一的标准,但大部分企业在生产95mm2及以上五芯电缆时会采用弓形导电线芯结构。然而,大截面弓形导体在绞制压型时会因变形或延伸过大、产生刺头的现象,这类问题对产品的质量和成本控制都会引起连锁反应,成了弓形导体生产的一个难题。为了解决这个难题,我单位成立了攻关小组,通过排查、分析、改进,最后解决了这一难题。当时,我有幸全程参加,经过这次改进实践,在绞制技术上又一次积累了宝贵经验,现将这次改经过程小结如下。一、刺头产生的原因及工艺分析1. 刺头产生的原因原弓形导体绞制时用圆形并线模,多层绞合成园绞线,最后经压辊紧压成型。生产中小截面绞线紧压后,导体截面、高度、电阻等都很容易达到技术要求,无刺头现象。随着导体截面的单丝根数的增加,线芯加大,绞层增多,绞线压型时压缩量减小。为了节约成本,满足技术要求,只能通过对压辊加压来实现。通过对导体取样剖析发现,绞线紧压时承受力最大的部位是绞线最外层圆弧处的单线,中心层和邻层单线变形较小,这种现象,绞线截面越大越明显。因此对圆绞线紧压,加大压辊的压力,就是对绞线最外层圆弧处单线加压。持续加压、单线变形、延伸加大,紧压后的导体变硬,致使绞线经过压辊、上牵引轮和收线盘时,最外层单线因变形、延伸过大,无法承受牵引拉力和轮盘的弯曲发生断裂、产生刺头问题。另外,园绞线紧压时与压辊接触面是一条线,圆弧度较小,最外层单线受力面就集中在与压辊的接触处,本身园绞线的高度比弓形导体的高度高得多,要想让园绞线的高度压成弓形导体的高度,只好连续给压辊加压,这样绞线经紧压后外层单线也会出现上述情况,产生刺头问题。由此可见,弓型导体产生刺头的原因是:园绞线高度过高;绞线与压辊接触面受力集中,单线承受压力过大。2改进前工艺结构分析原弓形导体绞线工艺结构,仿照扇形导体工艺结构,用圆形并线模绞线,最后压型时,将扇形压辊换成弓形压辊。大截面扇形导体紧压时,一般采用分层紧压,其紧压效果较好。弓形导体采用的是一次紧压,压缩量小,效果不比扇形导体;只好靠给压辊增加压力达到效果。园绞线的高度与扇形导体高度相差无几,与弓形导体相差较多,不变于压形。扇形导体紧压,受力面为三面,压力分散,单线变形延伸均匀。弓形导体受力面集中于内外圆弧面,变形过大,单线就会断裂、产生刺头。这些情况才是刺头问题发生的最为切实的关键因素。二、改进工艺1. 需要解决的关键问题解决以上情况产生的刺头问题,必须改进原有工艺。改进后的工艺必须考虑如下两个问题:(1)如何在不缺股、确保导体电阻合格的情况下,降低绞线高度。(2)如何在保证截面、高度符合技术要求的情况下,减轻压辊对绞线的压力。2. 采取的工艺考虑到改进后的工艺要简单易行、成本低廉、效果明显,我们请教了同行的老师傅和专业技术人员,查阅了相关资料,以保证改进成功。具体实施中,采取了以下两个技术措施:(1)改进绞线模具 为了降低绞线的高度,减轻压辊对绞线的压力,我们收集分析了工艺中弓形导体的截面、高度、宽度等数据,依据这些数据和改进要求,将原圆形钢压绞线模,改为椭圆形拉模。单线经一道或几道拉拨绞合后,再通过压辊紧压成型。(2)改进导体结构为了配合模具改进后的生产,增加绞线的压缩量,缩小截面、增强电阻性能,我们对95 mm2 300mm2的弓形铜导体的结构和丝径做了如下改进,详见下表1:表1. 95 mm2 300mm2的弓形铜导体原来和现在工艺结构及导体高度对照表序号标称截面mm原结构/单线直径(mm)原导体高度mm现结构/单线直径(mm)现导体高度mm13001+6+12+18+24/2.6016.7(1+6)+2(平)+15+21/2.9515.822403+9+15+21/2.6014.5(1+6)+2(平)+16+23/2.6013.931851+6+12+18/2.6012.56(平)+12+19/2.6012.041504(平)+10+16/2.6011.4(1+6)+2(平)+15/2.9510.751202(平)+8+14/2.6010.1(1+6)+2(平)+15/2.609.76951+6+12/2.609.26(平)+13/2.608.8三、改进后的效果自实施改进工艺生产弓形铜导体以来,至今未出现绞线中的单线因变形过大产生刺头的现象。按照改进后的工艺方式绞线,过模方便,操作不需经常调整。而且导体表面光洁度高,压型美观。降低了导体高度(详见表1),缩小了导体截面,便于压型。成缆时,性能稳定,外径小,圆整性得到了提高。质量稳定,节约材料,降低成本。此次工艺改进的成本就是新购9只椭圆形拉模的费用,却彻底解决了刺头这道难题,其经济效益不言而喻。四、结束语综上所述,通过对象刺头这种频繁出现的问题进行排查分析,对其关键之处紧抓不放,透过现象看本质,从根本上找出发生的原因,找出生产工艺不良之处,并有的放矢地采用切实可行的工艺技术改进措施,解决了这一生产问题。由于此次攻关,是以铜导体作样本,这种工艺生产方式是否适用于铝导体或其它材质导体的绞制,我们也正在进一步试验中。弓形导体在绞线紧压过程中还有压力、速度、压辊表面光洁度以及单线材料的机械性能等因素

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论