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文档简介
大 型 回 转 式 压 缩 机 安 装 维 修 系 列 5(大型离心机组泵)(修订版本)热 态 对 中记 住:热调总比不调好!而且是越调越好! 十三化建 周应光 2013年3月16日於陕北一 前 言在石油,化工,冶金行业中,隋着工业技术的不断发展,各种大型号,大功率,大流量,高温度,高压力,多部件组合的大型回转机械设备,也相继出现,如驱动机增(减)速机压缩机(高压泵),或驱动机工艺压缩机压缩机尾气透平。不管三合一机组还是四合一机组,从设计的角度上来讲,都希望本机组在生产运行中,多部件能同处一条热态中心线,能够长周期的平稳运行。在安装和生产使用中,根据实践经验与技术发展,又出现了新的技术问题,“在多缸机组(泵)的热态运行中,如何去确保多缸机组(泵)的同心度”。新机组安装时,凡是制造厂家的技术文件中,提出有冷态对中找正曲线的多缸机组或机泵,说明机组各缸主轴的中心,在冷态时,各缸联轴器中心的垂直度,水平度不在一个同心度上。机组的工艺结构、部件的大小、部件的温度、各不一样,因此造成有的联轴器中心平行上移,有的联轴器中心往左或往右,还有的联轴器中心一头往上或往下移,行成一个角差,使冷态的对中曲线,出现的是高低不平,左右错位的交叉线。当机组进入热态正常运行后,按照工艺的压力要求,部件温度的变化,其杂乱的各缸中心线,隋着环境与温度的热胀,也在慢慢地发生着变化,最终变成为一条既垂直而又水平的同心线(这是理论所希望的,虽说不一定非常垂直和水平,但起码也是近示范围)。机组只有在这种良好的同心状态下,才能够确保机械密封、轴瓦的长时期使用、也才能保证多缸机组(泵)的长周期生产运行。当然这是从设计人员的理论角度上来讲:他想像的,他要求的,也是他希望的理论中心线。可是事实的结果又是如何的?咱们就一步步来进行分析探讨。多年以来,很多施工单位和使用厂家,面对新机组安装时的对中技术要求,都是严格按照制造厂家提供的冷态对中曲线(那怕是错误的),进行对中找正完事,即使找正后有所偏差,也是在规定的合格范围之内(甚至今后的使用业主,若干年的维护和大修也都是照搬不误)。以后的机械运转,负荷试车,投料生产,交给车间使用,根本就不再去考虑该机组运行后,受工艺压力,温差和环境的影响,机组部件的塑性变型后,其本机组(泵)的同心度是否还有变化?机组是否还在同一条轴线上运行?而且所有发生的这些变化,会给一台昂贵的机组(泵)带来多大影响?再也不会去考虑这些因同心度的偏差,导致的功率损耗、轴瓦的磨损、机械密封的泄漏、机组的振动等出现的故障问题。他们为什么不去考虑?因为前期的安装或检修,他和他们都抱着一个决对相信厂家技术的心态,再说在安装或检修过程中,他们认为已经严格按照厂家所提出的冷态对中曲线去执行了,也就是按照厂家所提供的对中标准,进行了对中找正,还会再有什么问题?如果机组真的因对中恶化,出现了什么问题也与我也无关。说实在的从客观上来说也可以这样讲:他们的这个观念与理由也没错,因为他们以严格按照厂家提供的技术去执行了,再说很多厂家技术文件本身就没有要求对本机组(泵)进行热对中,所以他们也没有这个义务,也没有必要去没事找事,去承担不别要的风险与责任。即使机组(泵)发生了振动,机组部件因同心度不好造成了损坏,他们也许还会认为这是正常的消耗更换,比如轴承,机械密封等。他们却忽略了这都是因为机组同心度不好造成,使机组部件缩短了使用寿命。当年我在该厂提出这个新兴的技术要求时,阻力还是比较大的,甚至遭到公开反对,面对他们凝或,我也只能用事实来说话! 多年来机组(泵)在热态同心的技术领域中,从设计人员,安装公司施工人员,以及生产维护人员,他们对机组热态对中的理念还不太认识,甚至有的使用厂家的维护人员,根本就不懂得机组的热运对中概念!更不会去考虑机组正常运行生产后,该机组各大部件还是否在一条同心线上?他们还不理解制造厂家所提供的冷态对中曲线,只是一个理论计算曲线,设计人员了解不到每个部件,在现场的实际热胀量,当机组达到全负荷后,设计所提供的冷态对中曲线,以满足不了热态下同心度的实际要求,往最好的说:也就只是一个热态同心线的“近示值”。更何况有的厂家设计人员因疏忽或失误,提供了错误的冷态对中偏差,那不就更错到底了吗?因为他们还同处一个误区:其一、理论计算与实际得数的偏差:制造单位设计部门的无奈,因为他们也只能根据设备的热胀趋势,从理论上去计算,求得每个部件的热胀量(而无法得到每个部件真实的热胀量),在技术文件中只要求了冷态对中曲线而没有热态对中的要求,更想不到机组(泵)在热运时的复杂变化;其二、对设计冷态对中曲线的盲目崇拜:施工单位与使用业主们有一个共同的理解,就是绝对相信制造厂家提供的冷态对中数据,而且是无可非议!如果出现其他什么原因,也与已无关,更不会去考虑这么多;其三、对先进技术的无知与偏见:还有一些使用厂家的“专业或负责人员”,他本身就不懂得热对中的重要性,不去虚心请教密补自己的不足,甚至还当之无愧的坚持反对态度!并且多次强调:制造厂家提供的冷态对中曲线不会错,我原来在“这么大一个厂”,就从来就没有搞过热对中,几十年来照样生产为由,来否定机组热复查对中的重要性。面对这些“专业”人士的说法与见解,真让我不可理喻。他们也可能真的就不懂得什么叫热对中,再加上他这一身所呆的那个“小圈子”里面,他的上辈都不懂得什么叫热对中,又如何去教他搞热对中?我也只能这样说:当他还是一张白纸的时后,就没有谁在他上面书写过热对中三个字,他又如何能去理解去执行热对中?为了证明他说话的力度,他们甚至还能说出一大堆理由来进行辩解与反对!这都不奇怪,因为他们的思维还停留在90年代以前。所以他今天能讲出这些无知言论,也不足为奇,因为他今天所处在现有的身份与地位,还是要千方百计地去展示自己.。可怕的是他们手中如果还有一定的权限,轻率的作出决策:错误的理解、导致错误的决定;错误的决定、又导致机组(泵)错误的偏差运行;错误的偏差运行、又导致设备的恶性循环。面对这些“人才”的执著与偏见,真让我感到悲哀与后果可怕!一个企业如果被这样的人才占据重要位置,这是一个企业的悲哀与不幸!所以:我今天要说他不思进取,只知一圈之地、不知世界之大、不懂得技术发展的需要、也不懂得机组在额定工况变化下、机组的复杂变位一点不过份。这是对机组认识与维护的一个盲区!如果再不醒悟,末来机械设备的维护与保养何去何从?其结局如何还真不敢往下想。他如果是聪明人,迟早会明白机泵热对中的重要意义,技术在进步,谁也阻挡不了先进技术发展的车轮。其四、满足与淘醉于眼前:再说这些“专业”人员,本身就没有这方面的经验与能力来处理热对中的校正!所以当这台机组在短时间运行中,本体可能还看不出有什么问题,因为有着部件本身的强度与磨损阶段,还有金属叠片挠性联轴器作了三项补偿,(径向,角向,轴向出现的差值)。机组(泵)短期内免强运行还可能不会出现什么意外,皆大欢喜,满足于现状,淘醉于“成就”之中,今后就算出现点什么问题,那也是理所当然,甚至认为是正常的消耗。但事实终归是事实,因为他们没有走出这个圈子,没有看到别人家机组的长周期平稳运行,没有看到别家机组备件的低消耗。他们还需要走出这个圈子,去接受新的技术。在机组热态运行时,其事实的同心度偏差,还是远离制造厂家提供的技术文件或规范中要求的同心度偏差。在我几十年工作中,就说在我人生所处在的这个小圈子里面吧,见到和接触到不少机组(泵),早期还真未见到有人或相关技术文件提出过,对多缸机组(泵)同心度的热复查调整,但值得欣慰的是,隋着技术的发展与进步,机组的热对中以经引起各专业机构的认识,热对中这个极其重要的技术要求,以在国内外引起重示,在我人生的事业中,已非常有幸的见到了某些国内外大企业,已提出了对机泵进行热态对中的技术要求:在沈阳透平机械股份有限公司的技术文件中,我已见到了对本厂出产的大小离心压缩机组,对热态对中复查进行了技术要求;如43000m/h,空分装置中的原料气压缩机,MCO1404(空压机流量为220000m/h,驱动电机的功率为22500KW)离心压缩机使用说明书,第17页3.3.3条冷态找正中,也提出机组达到负荷稳定后,应进行热态对中复查。以及其他工艺用2MCL527机组的技术资料中,也都明确提出了对机组热态运行后的热复查技术要求。在隹木斯电机股份有限公司技术文件OEE.6182008,TAW系列增安型无刷励磁同步电动机使用说明书4.1条中,也明确提出要求热对中复查。不愧为中央大企早就有了共识。在陕西定边县绿能天燃气液化公司,从德国西门子引进液化气高压离心压缩机的技术要求中(用一万千瓦电机驱动),也特别提到了机组达到全负荷几小时后,要对本机组进行热态对中要求。在这里我还要说明的是,对于一个长期运转的设备来讲,单缸或多缸机组(泵)的中心如果不在一个同轴度上旋转,那说明这是一台安装或检修不合格的机组,最起码说明联轴器同心度的实际偏差,已超出技术或规范要求。甚至是严重超差!后面有祥细举例。如果同心度偏差过大,相互会产生抗劲,对联轴器的模片,机组的轴瓦,机械密封极为不利,隋着压力升高,温度的变化,机组的不同热胀,同心度也出现不同程度变化,此时不同程度的事故也将出现,如机组局部或整机振动,金属叠片挠性联轴器松散损坏,轴瓦温度偏高或烧瓦,机械密封的偏磨损坏及泄漏(特别危险气体)。如果再不及时处理隐患,小事故会不断出现,更大的事故可能隋之而来。所以在这里我还要着重强调的一句话:一台由多级缸体组合的大型机组(泵),除了本机体各项机加工技术指标保证的重要,机组本体的安装质量也很重要,同样对该机组的热态复查对中调整也更重要!要想确保多缸机组在今后全负荷热态下,能保持在一个同心度下正常运行,对多缸机组(泵)的“热对中”;是极其重要的一项工作!千万不要忽略。 二 同心度偏差的三个原因1、制造厂家提供不了准确的冷态对中曲线,可以这样说;就算设计给得准确一点,也只能是理论近示值,当机组热运时,其同心度还是远离厂家自己提供的技术文件要求,或规范中的技术要求,因为任何设计人员也计算不出其它部件(驱动机,变速机,偶合器,压缩机,泵),在当时工况下、工艺的压力与温度变化下、当地环境状态下、日光偏照下.等的变化下。每个组合部件能往上热胀多少?左右热胀多少?这是多姿多态,变化无定的,这在理论上恐怕永远也无法准确计算的。这需要我们从实践中求正出来。好比某厂的高压泵房,同一厂家的高压泵,同一个厂家出产的“YOTGC405液力偶合器”,而且名牌上明确表示要低于其他部件,低多少?没有数。制造厂家给了一个口头数,大概低0.200.30,让你自己去决定。这是极不负责的一个说法!其实液力偶合器厂家也明知道这个机组有冷态曲线差,但差多少?他们也弄不清楚,他们把这个球踢到业主自己定,反正把东西已经卖给你,好坏跟他没关系,再说短时间也出不了什么大事,偏多偏少也无所谓了,业主要想知道机泵的真实偏差,只有通过热态复查,才能确定出它真实的实际偏差,也才能调整出真实的热态同心。再说该厂高压泵所用的驱动电机,也是同一个厂家生产的大电机,安装时同样的冷态差进行调整。正常运行后,同样的电机,同样的机泵,同样的介质,同样的压力,可是同样的电机本体的温度却相差二十几度,就这一条,设计人员恐怕永远也想不出来,因为同样的机型,同样的驱动功率,同样的存受生产压力,会出现不同的温度,不同的热胀位侈偏差。所以只有在现场经过实际热态检测,才会发现一台一个样,一台一个温度,各自出现不同的热胀趋势。这也和十个指头长短不一的道理一样。有的厂家提供的冷态对中数据还能给一个近示值,有的直接就是一个错误的对中数据!其实并非他们不会计算,可能是一时的疏忽或照搬别的机组资料未加修改,安装或维护人员如再不及时发现修改,后果就是损失。 还有的厂家提供的冷态对中曲线偏差图上的偏差值,是指在“径向轴承”支点上,而不是指在联轴器的这端或是那端,特别是那种垂直方向,大跨距在1000左右,有角差的冷态对中曲线,施工现场冷态对中时,百分表所指的位置不是径向轴承支承点,而是远离轴承支点的联轴器,而此点的角差与厂家提供的角差数相差甚远,所以现场对中找正时,应根据延伸的距离,百分表所指的位置,从新计算冷态对中曲线角差,再通过热态对中复查来给予修正;2、施工单位使用了不正确的找正工具,强度与精度不够,人为的再次造成冷态对中曲线的偏差;某化工厂加氢车间七台高压泵在增加偶合器的改造与安装中,施工单位使用了不合格的找正工具,一样的手段,一样的结局。导致7台电动机联轴器端低68。后期检修时自作了强度较好,精度较高的专用工具从新找正时,才发现电机的垂直偏差极其严重,机泵调整以无法进行,因改造加长的联合底座也隋之焊接灌浆成型。为了保证电机与底座有一个较好的平面接触,消除电机与联合底座平面的角差,在确保电机同心度的情况下,决定将电机尾部底座也相应研磨下去68。最后投入大量人力,物力,时间将近两个月才将电机底座研磨平行(因施工手段较差,研磨的平行度也不是太理想,接触面也垦定不会太好,而且振动较明显,只有凑合用),如今七台电机下面基本上都垫有68垫片,这次事件对施工单位,对业主都是一次深刻的教训。一九七七年本人在天津碱厂,主持安装的一台LG6302-630型,以电动机驱动,一拖三的串连式空气螺杆压缩机,祥情参见我在百度文库发表的;(LG630螺杆压缩机安装与检修技术),直接在百度上搜索此文即可。由于对中找正的卡具钢度不够,机组负荷72小时合格后交付生产使用,一次停机保运检查中,偶尔发现径向与轴向的偏差,经检查复测,经向与轴向偏差,远远超过技术规范要求,找到了偏差原因。自信的失误,深感耻辱,本着对机组,对业主负责,推倒从来,虽说造成极大返工,但内心得到了解脱,教训极深,为未来的机组安装,打下了良好基础,也得到业主的好评与信任;3、机组热态运行时的复杂变化,机组部件各级中心在上、下、左、右变化,这种变化是无法从理论上精确计算的,几台同样的驱动电机在运行中,电机体温相差极大,还有的设备两侧温度不一致,光线照射一侧,热胀趋势也不一样。设备下面垂直度不水平,受热后不是垂直热上胀,而是倾斜上胀。或因受压力,振动,全负荷后的温度及周边温差变化,热胀冷缩,不可预见的失放与收缩的塑性变形。所有的这些变化,也只有在热运后才能表现出来。针对上述三个不同问题的分析,一台多缸机组,不做热态对中复测找正,机组就不可能在同心度下正常运转,其后果将会用代价来补偿,在此我同时建议,任何一台机组,经过较长时间的负荷运转后,难免出现塑性变形,所以能在较长时间或一年后(经历了春、夏、秋、冬),对机组都再作一次同心度热复查,以便及时对机组进行修正调整,使机组的整体同心度,始终保持良好状态下运行。记住:你对机组的细心呵护,机组对你也会有丰硕的回报。其实在这里我要说的,不是非要强调制造厂家提供多准确的对中数据(的确也存在很大困难,很多变化数据是得不到的),在提供理论计算偏差值的同时,在技术文件上再要求一句话,“机组全负荷运行小时后,进行机组的热态对中”。在这里我主要是想提醒使用业主,特别是负责机械设备的主管人员;“要知道机组热态对中的重要性,以及机组热运后的”千变万化,去如何处理它!去维护它!需说热态对中复查要受停车停油,拆卸联轴器,组装找正工具影响,拖延的时间较长,部件温度开始回落,测出的偏差数据可能不是太准确,但要坚信一条理念,只要还有温差,即可显示其偏差,甚至摸索出预留差值来。即时不一定很准确,但终归以是向同心度靠拢,变成较为近示的热态同心,这是不可否认的事实依据。同时我还希望你记住一句最实在的话:热调总比不调好!而且热调是越调越好。三 机组热态对中四步曲第一步、确定机组冷态曲线的基准对中按照厂家提供的冷态对中曲线找正,找正工作一旦结束,厂家所提供的对中曲线也就完成了历史使命。对本机组来讲,也不会再用它了。因为新机组热运后再冷却的对中曲线,再也回不到厂家提供的原始冷态对中曲线(特别是经过较长时间运行后)。因为机组热运后,其部件会出现不可预见的失放与收缩的塑性变形。而热对中又是以机组热运后的实际偏差,作为下一步调整偏差时的“基础依据”去执行。所以说;热运后就不再去考虑厂家所提供的原始冷态对中曲线偏差值,而是以热运冷却后的实际偏差值去作为基数,在这里我们把他叫做“基础依据”。厂家所提供的冷态对中曲线偏差,只是在安装时作为一个冷态对中的依据而已,一旦冷态对中完毕,这个依据也就完成了历史使命。第二步、实测机组在热运后的实际偏差值当机组压力达到满负荷,运行一段时间,确认各级压力指标,各级温度稳定正常后仃机,仃油泵(汽轮机驱动的机组除外,凡是汽轮机驱动的机组,如果想作热态寻中,那是极其复杂的一项技术,下一步再作讨论), 提前做好停车检测对中的准备工作,以最快的速度,保持机组热态下将两个联轴器的同心度;径向偏差,轴向偏差记录下来,作为热态运行时的实际偏差数据,在这里咱们把它叫做热态下的“原始依据”。第三步、确定机组冷却后的基础依据当机组热运完全冷却后(24小时),将所有联轴器的同心度,再次对中复查记录下来,作为热运冷却后的冷态依据,这个冷却后的冷态依据,也就是下步机组冷态找正时的零点“基础依据”。第四步、以基础依据作为零点起步。在基础依据的基础上,去加减热运时原始依据的偏差,得出正负就是机组最佳的热态运行同心值。对中找正时,以一个不动的机组(变速机或压缩机,现场确定),作为基准机痤,根据热态运行时原始依据的偏差值,在冷态后的基础依据上,依次加和减从新找正,得出新的冷态对中曲线,这条新的冷态对中曲线,将是比较准确,热态运行的一条同轴线。 最终的对中冷态曲线在度要了,的这些现象冷态对中曲线数据热运冷态后的“基础依据”上热态运行后的“原始依据”。例1:表针指在压缩机上,热运的原始依据,径向表读值上面是0,转到下面表读值是+0.10(在热态状况下,说明压缩机在180表读值下,低于增速机0.10)。24小时冷却后,基础依据上面是0,下面是也是0,说明机组冷态时,增速机与压缩机的中心高度是一致,而在热态正常运行时,增速机的升温比压缩机高,热长高度比压缩机高出0.10,如果热态时将压缩机增加0.05,那么热态运行时增速机和压缩机不就在同心运行了吗?那么计算公式:+0.102=+0.05。最终冷态调整压缩机时,在基础依据上下都是0的情况下,将压缩机上调0.05,最终180表读值为上0,下“-0.05”。例2:表针指在压缩机上,热运的原始依据,径向表读值上面是0,转到下面表读值是-0.10(在热态状况下,说明压缩机在180表读值下,高于增速机0.10)。24小时冷却后,基础依据上面是0,下面也是0,说明机组冷态时,增速机与压缩机的中心高度是一致,而在热态正常运行时,压缩机的升温比增速机高,热长高度比增速机高出0.10,如果热态时将压缩机减去0.05,那么热态运行时增速机和压缩机不就在同心运行了吗?那么计算公式:-0.102=-0.05。最终冷态调整压缩机时,在基础依据上下都是0的情况下,将压缩机下调0.05,最终180表读值为上0,下“+0.05”。机组热态对中常用的找正工具1、激光找正法,是一种比较现代化的专用找正工具,而且更智能化,更人性化,将联轴器保护罩拆掉,在两端轴颈架设激光找正仪进行测量(膜片联轴器不用拆掉,即可对联轴器的同心度进行测量,将热态对中检测的时间,可以较大的提前进行),优点;机组停机后,在较短的时间即可对机组的同心度进行检测,机组的热运温度下降不多,测得的数据也相对准确;缺点;价格比较贵,环境条件要求比较高。不过我还是建议配制一台激光找正仪,可以更快更准确测出机驵热态偏差。而潜在的经济效益是无法比拟的。2、三表找正法,将联轴器保护罩拆掉后,再将联轴器拆掉,架设专用工具进行测量,优点;更直接,更简单,价格便宜,缺点;机组对中复测时间拖的较长,因为拆卸联轴器的时间较长,热运后的机组温度有所下降,机组同心度的偏差有所变化,所测得的联轴器同心度相对有所偏差。四 典形案例分析1、1994年10月;我在重庆永川化工厂,安装了一台从美国引进的强力风机(离心机),隋机技术文件中,明确规定了该机组安装的冷态对中曲线,在熟悉了解外机技术文件提供的冷态对中曲线时,感觉与常规热胀趋势有点出入,我们对该机组进行了热变位移分析对比,外机文件有较大错误。出于对业主的责任和对机组技术文件的好奇,与业主的协商下,我们无偿地对该机组进行了两次热检查,同时对事实的偏差值进行了两次热对中调整,达到非常理想的技术要求,使业主不得不另眼相看,通过这台机组的事实,给我留下了一点深思,第一、是失望与惊奇,这样先进与发达的国家,会出现这样的偏差,是有意还是无意?还是提供不了准确的热态中心线。第二、用事实来证明,通过热复查,才能准碓判断出多轴机组热运时的偏差值,再次说明了热对中的重要性;第三、是满意的结局,通过热对中效正后,机组非常平稳地正常运行,两轴或多轴在同一轴线上运转,对机组的机封,轴承使用寿命将大大提高。通过对外机的热复查,坚定了我后来对机组,热对中复查检测的兴趣。在这里也希望同行们借鉴我的挫折与实践,能为你的事业保驾护航。同时也希望得到你的见解与指正。2、某厂制氢车间2台2MCL527离心压缩机,加氢车间的7台高压泵,厂家所提供的错误冷态对中偏差与后期的一次次调整,就是最好的说明:a、2009年11月;制氢车间1号离心压缩机安装中,也发现制造厂家提供的冷态对中曲线,与机组常规热态位侈对比分析不符,与厂家现场服务代表协商,要求返厂从新确定,虽说进行了修改,但我们认为出入还是较大,再次要求返厂修改,结果是放不下面子,修改的数据不大,还不服气。双方再次出现分歧。其实并非他们不会计算,而是厂家将机组的热胀走向趋势搞反了!那就用事实来教育他们吧。现将厂家提供的原始数据,与热运后的实际对中数据进行对比。以供同行们借鉴。如下数据;以变速机为基准机座,找正电动机与压缩机(180表读值):原设计电动机比变速机偏高1.02, 热运后冷态调整时,电动机实际应偏高0.38;原设计电动机比变速机偏南0.51,热运后冷态调整时,电动机实际应偏北0.20;原设计压缩机比变速机偏低0.75, 热运后冷态调整时,压缩机实际应偏高0.30;原设计压缩机比变速机偏北0.12, 热运后冷态调整时,压缩机实际应偏南0.15;b、2010年2月,制氢车间2号离心压缩机安装中,制造厂家提供的冷态对中曲线,根据1 号机组的实际情况,对2 号离心压缩机组的热态对中偏差有所调整,虽说有点近示值了,但离技术文件还有差距。以下为机组冷态安装数据和热运后的实际调整数据(180表读值);原设计电动机比变速机偏高0.46, 热运后冷态调整时,电动机实际偏高0.28;原设计电动机比变速机偏南0.28, 热运后冷态调整时,电动机实际偏南0.20;原设计压缩机比变速机偏高0.25, 热运后冷态调整时,压缩机实际偏高0.40;原设计压缩机比变速机偏北0.20, 热运后冷态调整时,压缩机实际偏北0.16;通过两台同型号压缩机的热对中来看,热态偏差是有区别,同样的机组其热态偏差值是不一样的,再次证明我前面所说:一台一个样。、通过热运调正后,机组经过一段时间的生产运行,我们再次对1号离心压缩机组的电机与变速机,进行一次热运抽查(因为停机堕走时间,停油,拆联轴器,60几度的热态变速机,温度已开始回落,),时间是停机近一小时,从联轴器的180表读值复查来看:(径向表园周直径为360,两块轴向表直径为340);电机与增速机径向表偏差读值;(表针指在增速机上)南北偏差,为0.00,电机高0.16,电机
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