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浅谈6#高炉强化冶炼的措施(昆明工业职业技术学院 李冬梅 2008211705)摘 要:昆钢2000 m3高炉的入炉品位一直都保持在55%左右,国内同类型高炉入炉品位基本上在56%以上,面对低品位入炉的不利情况,在实际生产过程中采用了当今一些先进的新技术,新工艺、对强化冶炼操作实践不断分析总结,通过采用精料、提高富氧率、实施高压操作及低硅冶炼、提煤降焦、优化高炉操作制度、加强炉内操作及设备管理、加强炉前操作管理工作、实施综合喷吹、延长高炉寿命等多种强化措施,实现了低品位,大渣比下的强化冶炼,高炉生产水平快速提高,各项技术经济指标达到较高水平。 关键词:高炉、强化冶炼、措施1 概况高炉强化冶炼的主要目的是提高产量,其途径是提高冶炼强度和降低燃料比,采用各种措施实现了强化冶炼,高炉生产水平快速提高,各项技术经济指标达到较高水平。昆钢炼铁厂6#高炉有效容积是2000m3,为无料钟并罐式炉顶,近年来紧紧抓住“提煤降焦、节能降耗”这条主线,在原燃料质量逐年下滑的不利情况下,通过优化配矿以寻求最佳炉料结构、不断改善烧结(球团)矿质量,高炉槽下不断降低入炉粉末、加强炉前渣铁排放工作、在工长的日常操作过程中强调精细化操作等措施的有效落实,同时不断摸索完善上、下部调剂以提高煤气利用率,采用提高富氧率、高压操作、低硅冶炼、精料及其他强化冶炼措施,推行科学高效的冷却制度管理,高炉稳定周期不断延长,各项经济技术指标不断提高。近年来昆钢炼铁厂各项经济技术指标见表1。昆钢6#高炉采用了当今一些先进的新技术,新工艺、烧结矿分级入炉,并罐式无料钟炉顶,软水密闭循环冷却系统,炉身、炉腹、炉腰采用铜冷却板,旋风除尘器,比肖夫环缝洗涤塔组成的煤气清洗系统,全液压炉前设备及遥控操作。表 近年昆钢炼铁厂各项经济技术指标年份利用系数(t/m3.d)入炉品位%焦 比(kg/t)煤 比(kg/t)渣铁比(kg/t)风温()富氧率 %200520062007200820092.4262.4132.4272.3232.45556.0755.5455.2153.6254.565420.16416.97433.44445.39414.224109.9129.62121.56131.12142.298381.45404.06423.73495.36449.131100110591041102210060.951.191.011.291.942表2 六号高炉投产后的主要生产指标年份利用系数t/m3.d焦 比kg/t煤 比kg/t入炉品位%休风率%风 温熟料率 %200520062007200820092.3002.3252.2712.2092.297422.9397.13400.53440.31413.86105.9135.03130.07129.73144.4656.7556.4655.8054.5555.822.021.483.044.835.801090107610541013970100.0100100981002 强化冶炼措施2.1 精料近年来国内各钢铁企业都面临着原燃料难组织的被动生产局面,昆钢也同样如此,由于地处祖国西南边陲,在自有矿山资源枯竭,而进口矿石不但采购成本较高,而且南昆铁路运力紧张,昆钢进口矿的实用配比一降再降,高炉入炉品位大幅度下降,从2007年下半年以来尤其明显,到现在为止综合入炉品位仅保证在55%左右,渣比高达400 Kg/t左右,为了保证生产所需的原燃料物资,我们只得从周边小规模购买,因此昆钢的原燃料组织呈批量小、来源广、品位低、成分稳定性差的局面,于是高炉入炉原料呈品位低、成分稳定性差,入炉燃料焦炭具有灰份高、成分稳定性差的特点。表3 原燃料情况( % )年 份20052006200720082009入炉品位(%)渣 比(Kg/t)入炉焦灰分(%)56.835614.7956.4636914.8755.839714.3754.5046014.3156.16395.0814.33热态指标CRICSR28.9564.1928.3665.2328.8263.8328.4564.5728.3864.98面对如此被动的原燃料生产条件,我们认真研究自己的优势及多年来摸索出来的成功经验,在生产管理过程中始终坚持“以精料为基础,以顺行为前提,以设备为保证”的原则开展管理工作。通过狠抓原燃料筛分管理、细化炉内操作、加强炉前操作管理,充分利用富氧大喷煤、高风温、高压、低硅冶炼技术等强化措施,实现了低品位大渣量条件下的强化冶炼。表4 历年来六高炉经济技术指标年份日产量 t/d利用系数t/m3.d冶 强t/m3.d焦 比Kg/t煤 比Kg/t一级品 %塌料次坐料次20052006200720082009453046504542441245342.2652.3252.2712.2062.2671.1441.1891.1781.2091.261414.2397.1400.3420.4410.5106.3135.0130.1135.5144.374.384.488.795.393.12547511111144精料是高炉强化冶炼的基础,高炉强化冶炼要获得良好的高炉生产指标,必须抓好原燃料,保持合适粒度,筛除粉末改善原燃料质量,优化入炉料的粒度组成是改善料柱透气性,和强化冶炼过程的重要影响因素,为此,进行强化筛分管理工作。1对槽下筛分设备进行改进,加强槽下筛分管理工作,提高筛分效率。从管理入手,制定严格的清筛制度,要求槽下操作工每天对焦矿筛进行全面清理,保证筛孔的畅通,使筛分效果得到提高改善。2对筛片进行改进,原来焦矿筛使用梳齿筛,容易堵塞又不易清理,后改为具有弹性的棒条筛,既不易堵塞有方便清理,在焦炭筛的第一块筛片前加装挡板,形成料垫,焦炭通过料垫再到筛片上,使焦炭筛上的料层达到最薄,即不影响筛分速度,又保证了筛分效果,通过多方面的技术改进,有效地提高了筛分效率,解决了入炉粉末多的问题。 烧结矿分级入炉,改善了大粒度烧结矿层的透气性,有效控制了装料过程的粒度偏析。将小粒矿布在边缘,抑制边缘气流,充分利用了煤气热能化学能,有利于降低燃料消耗,对炉衬和炉体起到一定的保护作用,有利于高炉长寿。 察看原料条件,要求工长每天接班后必须先到槽下察看了解原料情况,做到心中有数,以便能够及时准确的对炉况变化采取预见性调整措施,减少炉况波动,确保高炉长期稳定顺行。22 提高富氧率昆钢高炉富氧量是使用炼钢余氧,受氧量的限制,高炉富氧率一直处于低水平。昆钢海拔1860米,其大气含氧浓度仅为19.7%,因此提高鼓风含氧量后的强化冶炼效果相当明显,尤其是高炉喷煤以后,风口前理论燃烧温度降低,在入炉风温水平没有余地的情况下,急需要富氧率的提高来补偿热损失。6#高炉变压吸附制氧系统于2009年6月1日成功向高炉送氧后,经过一些改进完善,现在基本上能向高炉保证10000m3/h的氧量,炼钢余氧全部分配给4座小高炉,2009年全厂富氧率达到1.942%,不但极大地促进了提煤降焦工作得开展,高炉强化程度明显提高。全厂近年来富氧率趋势图见图1。采用富氧鼓风与喷吹燃料的综合喷吹技术,可以改善喷吹燃料的燃烧条件,提高燃料喷吹率,增加替代焦炭的比例,进一步降低焦比。同时富氧鼓风可以提高风口区的理论燃烧温度,又可弥补增加喷吹燃料所需的温度补偿,一般富氧1,可提高理论燃烧温度3545,增加喷煤率4。采用富氧与喷吹燃料的综合喷吹技术后,因为一般喷入燃料的挥发分都比焦炭高,而风中氮含量有因富氧而减少,从而提高煤气质量,有利于还原和回收煤气的发热值。富氧大喷吹技术的成功实践:昆钢地处高原,空气稀薄,大气含氧仅19.7%,但近年来随着炼钢系统的不断改造,生产能力大幅度提高,因此整个制氧系统的余氧不多,长时期以来六高炉的富氧量也仅能维持在2500m3/h左右。从2006年3月26日开始在相关部门的努力协调下,六高炉富氧量不断增加,风口前理论燃烧温度大幅度提高,煤粉燃烧率和置换比都得到提高,尤其从2009年6月份开始专供6#高炉使用的吸附制氧系统成功头投入使用后,6#高炉的富氧率达到了2%以上,同时通过调整喷吹配煤比,提高烟煤比例,提高制粉量,从2009年4月份开始,烟煤配比提高到50%以后,制粉能力达到60t/h,6#高炉的煤比也提高到了144.27kg/t,真正达到了富氧大喷吹的强化冶炼。表5 六高炉历年来的富氧率情况年份20052006200720082009富氧率(%)0.871.501.56139.40144.272.3 实施高压操作及低硅冶炼强化冶炼进程,提高产量。炉顶压力提高,高炉工作空间压力也提高,煤气体积收缩流速降低压头损失也随之降低,从而促进高炉顺行,为增加风量创造了条件,高压操作可改善炉况顺行,可以减少悬料、崩料,及提高产量和煤气利用,减少单位生铁的热量损失减少焦炭消耗的作用。高压操作,有利于低硅生铁的冶炼,使生铁含碳量增加。高压操作促进炉况的稳定顺行,煤气流分布合理,利用率改善,有利于冶炼低硅生铁,近年来经过对6#高炉煤气处理系统进行合理改造加固,同时炉况顺行周期不断加长。在实际生产过程中,根据各高炉的装备水平及工艺特点不断提高炉顶压力,以充分发挥高压操作的优势。表6 历年来高炉顶压 (kpa)年份20052006200720082009顶压(KPa)70909090130铁厂借助公司 “提铁降硅”专项工作的有效开展的有利时机,狠抓内部管理,随着全厂基础管理工作的不断夯实,高炉顺行周期的不断延长,高炉在保持足够的物理热的情况下,不断降低生铁含硅量,到现在为止全厂铁水含硅基本上控制在0.40%左右。表7 近年来生铁含Si及物理热年 份2005年2006年2007年2008年2009年Si %PT 0.47914350.43914310.39414280.38714310.4341429高压操作及低硅冶炼技术的成功运用:6高炉设计有集煤气洗涤、高压调压阀组于一体的比肖夫系统,允许最高顶压170KPa,一般情况下我们定两个砣为恒开度,使用第三个砣来调整实际顶压在140155KPa左右,在TRT发电系统投入生产后,我们用TRT的实际静叶开度自动调节顶压不小于150KPa,高压操作有利于稳定炉内煤气流分布,保持炉况稳定顺行。低硅冶炼不但可以节焦降耗,还是高炉强化冶炼的有效手段,6高炉一直至利于低硅冶炼,并取得较大成功,生铁含硅逐年下降,现在基本上稳定在0.4%以下。表8:生铁Si控制年 份20052006200720082009顶压kpaSi(%)1400.371500.321500.311500.321520.372.4 提煤降焦经过对 烟煤配比下的混合煤粉的爆炸性、安全性的科学分析,在确保安全的前提下,从2008年7月份开始烟煤混喷比例从原来的33%提高到40%,2009年4月开始又进一步提高烟煤比例到50%,增加烟煤混喷比例后,球磨机的制粉能力提高了,现在3台球磨机的制粉能力已基本上稳定在60t/h左右,另外由于烟煤的灰分低,挥发份高(低于15%),着火点低,使得煤粉喷入炉内燃烧性好,有利于提高煤焦置换比和喷吹量。近年来喷吹煤粉化学成分见表9。表9 近年来混合喷吹煤粉化学成分 %年份烟煤比例 %水份%灰分%挥发份%硫份%固定碳%粒度(200目)%200520062007200820093333337月以后404月以后500.951.051.081.071.0713.6812.8814.0514.3112.219.659.129.189.409.930.580.580.680.730.5776.2277.5576.5775.8677.4268.9471.4770.7970.4770.422.5 优化高炉操作制度选择合理的操作制度,应以下部调节为基础,上下部调节相结合。下部调节是选择合适的风口面积和长度,保持适当的鼓风动能,使初始煤气流分布合理,使炉缸工作均匀活跃;上部调节,炉料在炉喉处达到合理分布,使整个高炉煤气流分布合理,高炉冶炼才能稳定顺利进行。1根据原燃料的变化情况来调整料流阀的开度,提高布料的均匀性和准确性,保证了中心、边缘两道气流的正常分布。2中部调节主要监控炉身、炉腹冷却壁各部位水温差及热电偶的温度变化情况,及时调整水量和水压,保持合理的操作炉型,确保炉况稳定顺行。3下部调节根据情况所需,调整合适的风口布置,控制初始煤气流圆周分布均匀,保持炉缸工作均匀活跃和渣铁物理热充沛。2.6 加强炉内操作及设备管理高炉强化冶炼的前提是炉况稳定,故必须统一各项操作制度,以达到炉况的相对稳定,为此,在管理、考核等方面制定了相应的管理措施。主要有:制定合理的操作方针,加强四班统一操作,处理好局部和整体的关系。定期召开工长会和炉况分析会来统一操作人员的操作理念。使高炉操作者都能在统一制定的操作方针下进行操作调整,保证了炉况的相对稳定,促进高炉强化。设备管理方面,为了降低设备故障,减少设备问题给高炉带来的影响,对高炉各系统设备制定专人负责,由责任人负责对设备进行日常点检、维护。很大程度上降低了设备故障率,确保了高炉系统设备的正常运行。2.7 加强炉前的管理工作高炉强化后,渣铁量增大,给炉前的出铁工作带来一定的难度,为了能够满足高强度、快节奏生产的需要,对炉前工作采取了以下几方面措施:(1)炉前操作,实行标准化作业。对铁口深度、铁口维护、出铁均匀率、等操作指标都制定了标准化作业条例,使各项操作都达到标准化、制度化,确保按时出净渣铁,满足高炉强化冶炼的需要。(2)改进炮泥质量。随着冶炼强度的提高,对炮泥质量要求更高,质量达不到标准的炮泥绝不使用,确保铁口合格率渣铁的正常排放,为强化冶炼创造条件.2.8 实行综合喷吹采用富氧鼓风与喷吹燃料的综合喷吹技术,可以改善喷吹燃料的燃烧条件,提高燃料喷吹率,增加替代焦炭的比例,进一步降低焦比。同时富氧鼓风可以提高风口区的理论燃烧温度,又可弥补增加喷吹燃料所需的温度补偿,一般富氧1,可提高理论燃烧温度3545,增加喷煤率4。采用富氧与喷吹燃料的综合喷吹技术后,因为一般喷入燃料的挥发分都比焦炭高,而风中氮含量有因富氧而减少,从而提高煤气质量,有利于还原和回收煤气的发热值。2.9 延长高炉寿命 近年来,大量强化措施和新技术,使
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