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水力冲孔工艺实践及探索陈军 曾春贵 童文文摘要:为提高煤层透气性、确保均匀卸压,低透气性、强突出煤层,在抽采钻孔实施后,配合施工水力冲孔能够有效的扩大抽采钻孔有效半径,减少钻孔量、缩短揭煤工期。关键词:水力冲孔 卸压 有效半径一、概况11224底抽巷南一联巷为11016工作面出煤系统,施工前方将揭4煤,现工作面距4-1煤层底板最小法距为6米。巷道净断面16.32m2,16上山施工,方位73,揭煤标高-427.2m。4-1煤平均厚度4.0m,4-2煤约0.8m,4-1与4-2之间约有1m厚的夹矸;4煤为黑色粉末状,少量块状,半暗淡型煤。煤层走向120130,倾角810。实测4煤瓦斯压力为2.5MPa、P=13、f=0.33,计算K=39.39、D=12.72、瓦斯含量为8.49m3/t。设计181个钻孔(其中11个水办冲孔钻孔),孔径113mm,钻孔控制范围为巷道轮廓线外左、右侧各15米、上方10米、下方8米。钻孔控制范围内瓦斯储量=长宽高容重瓦斯含量=62.6344.81.48.49=121431.2m3。工作面采用两台215kW局扇供风,风量为700m3/min;主、备局扇均为专供电源供电,两路直径为800mm风筒送风。二、打钻、抽采情况采用两台ZDY-1900S型钻机同时施工,配63.51000mm麻花钻杆(外径84mm),直径113mm复合片钻头。实际施工时间55天,共施工钻孔170个,总钻孔量7744米,钻机月台效2112米。从第一个钻孔合茬抽采至2009年2月6日170个钻孔完工,共计抽采瓦斯6.7175万m3,预抽率55.4%。(后期施工的58个钻孔全程下护孔花管,提高了抽采量。下花管前平均每天抽采量840立方米;下花管后平均每天抽采量1097立方米。)三、水力冲孔简介1、冲孔钻孔设计共设计水力冲孔钻孔11个,其中迎头4个(4、5、6、8#),5#孔沿巷道方位布置,控制巷道轮廓线边缘,4、6、8#孔控制巷道轮廓线下方4m以内、两侧2.5m以内;1号钻场2个孔(3、1#),2号钻场2个孔(9、10#),分别控制巷道轮廓线左、右侧2.5m、8m;3号钻场1个孔(2#),控制巷道轮廓线上方3m、左侧2.5m; 4号钻场2个孔(7、11#),其中7#孔控制巷道轮廓线上方3m、右侧2.5m, 11#孔控制到巷道轮廓线上方8m、右侧8m。钻孔布置见下图: 2、冲孔设备钻机:ZDY-1900S型钻机乳化液泵:采用RB125/31.5型乳化液泵,工作压力31.5MPa,流量125L/min。连接管路使用1寸20MPa的高压胶管。泵站设在-410m车场,距离冲孔点的最远距离47.5m。RB125/31.5型乳化液泵钻头与钻杆:特制冲孔钻杆利用一根63.51500mm光钻杆加工,先将前端焊实,同时焊上钻芽,以利于钻进;再在钻杆上钻6个8mm眼,前面2个向下斜钻,冲孔时出水向前,中间2个垂直钻眼,出水向两帮,后面2个向上斜钻,出水向后。 特制冲孔钻杆3、冲孔钻孔穿煤后,退出钻杆,将钻头更换为特制冲孔钻杆,配合63.51500mm光钻杆,重新下到煤段,通知泵站开泵冲孔,泵站压力控制在20MPa以下,打开钻机附近的控制阀门,保持匀速钻进冲孔,以便排出煤屑,从见煤点向前2米开始,每2米一个点分段冲孔,直至止煤点。全煤段冲完后,边退钻边冲孔,再钻进,退钻,如此循环直至冲不出煤为止。工艺流程主要分为四个步骤即成孔、冲孔、抽采、效果验证。具体如图所示。水力冲孔成 孔冲 孔抽 采效果验证设 计施 工设 备工 序合茬封孔瓦斯突出指标管理计量水力冲孔的工艺流程图4、冲出煤量钻孔施工完毕,开始施工水力冲孔钻孔,该处共设计了11个水力冲孔钻孔,从2月7日开始施工,现已施工10个,冲出煤量137.25吨,平均每个孔13.725吨。单孔煤量统计表孔号冲孔时间冲出煤量 (吨)每米冲出煤量(吨)孔号冲孔时间冲出煤量 (吨)每米冲出煤量(吨)冲12.10夜2.11早13.51.04冲62.14夜2.15早121.71冲22.16早2.17早13.51.93冲72.6中2.9早16.52.06冲32.12中2.13中151.5冲92.10中2.12中10.50.53冲42.18夜2.18早7.50.5冲102.19夜2.19早121.41冲52.20早2.21夜9.751.39冲112.20夜2.20早275.45、冲孔有效半径考察通过4号钻场11号孔冲孔,考察179号抽采钻孔浓度、流量。11号孔、179号孔布置见下图: 冲孔前后,179号考察孔浓度、流量变化曲线见下图:11号孔与179号孔平距7米,平均抽采浓度冲孔前17%,冲孔后22.4%,提高了1.32倍;平均抽采纯量冲孔前0.028 m3/min,冲孔后0.073 m3/min,提高了2.6倍。根据179号孔浓度、流量变化情况,说明该处水力冲孔有效影响半径已达7米。6、冲孔效果考察1)冲孔期间巷道瓦斯变化情况正常打钻期间回风流瓦斯浓度0.14%左右,冲孔期间为0.5%左右,瓦斯涌出量较平时增大了3.6倍。2)冲孔前、后抽采量变化情况冲孔期间,我们重点对该处抽采情况进行了考察。平均抽采浓度冲孔前5.9%,冲孔后6.8%,提高了1.2倍;平均抽采纯量冲孔前0.076 m3/min,冲孔后0.98 m3/min,提高了1.3倍。具体见下图:11224底抽巷南一联巷冲孔前后抽采浓度变化趋势0.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.02月1日2月4日2月7日2月10日2月13日2月16日2月19日浓度(%)冲孔后冲孔前3)冲孔前后单孔抽采负压变化情况:对2号钻场考察了28个钻孔在冲孔前、后的负压变化情况,单孔平均负压由冲孔前的0.048MPa降为冲孔后的0.036MPa,下降了1.3倍,说明煤体透气性增加了。具体见下图:实施水力冲孔后,煤层透气性提高,钻孔的抽采浓度、抽采量均有增长,效果还是很明显的。由于时间短,数据收集较少,待揭开4煤后,将通过效果检验指标及煤层各项防突指标的对比进一步验证。7、水力冲孔注意事项1)影响冲孔效果要素:水量、水压、冲孔钻头孔眼设计(包括孔眼个数、直径、角度等)、钻杆直径与孔径差、煤的坚固性系数等。供水量不变时,孔眼个数越少、孔眼直径越小,水压越大,冲落煤量越多,如果钻杆直径与孔径差过小,容易堵塞钻孔,造成喷孔或埋钻;反之,供水量不变时,孔眼个数越多、孔眼直径越大,水压越小,冲落煤量越少,甚至冲不出煤量。煤越硬,需要的水量越大、水压越高、钻杆直径与孔径差越大。2)冲孔时应分段冲,均匀钻进,大量出煤时,应来回往返钻进。3)冲孔钻头应与钻杆同直径,这样不易埋钻。4)冲孔过程中,根据钻孔瓦斯涌出情况及时调整钻进速度,防止瓦斯超限;喷孔严重时,应使用防喷装置,防止喷孔造成高值瓦斯超限。5)冲孔过程中、撤卸钻杆期间,严禁人员正对孔口,防止喷孔伤人。6)高压胶管的连接部位必须牢固可靠,防止脱扣伤人。四、体会与认识1、为提高煤层透气性、确保均匀卸压,低透气性、强突出煤层,在抽采钻孔实施后,配合水力冲孔是完全有必要的。2、目前,集团公司正在与有资质的科研单位合作研究水力化措施,可以选定瓦斯压力在0.74MPa2MPa的揭煤地点考察单以水力冲孔作为消突措施的消突效果。从钻孔设计、冲孔设备、冲孔参数到效检指标制定出水力冲孔标准。3、水力冲孔扩大了有效抽采半径,考察抽采影响半径已达7米。4、水力冲孔消突试验成功将大大减少钻孔量、缩短揭煤工期。 作者简介:陈 军

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