t142-54修改.ppt_第1页
t142-54修改.ppt_第2页
t142-54修改.ppt_第3页
t142-54修改.ppt_第4页
t142-54修改.ppt_第5页
已阅读5页,还剩30页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

采油十三队金文磊 加强分析探索总结确保油井工况合理 目录 一 油井现状二 针对目前现状所做的工作三 目前存在的问题四 下步工作打算 一 油井基本概况 T142断块153层平面图 T142 54井位于坨142断块S二153层的东部 东边为胜北大断层 地层受大断层牵引现象较为明显 倾角相对较陡 约为8度 该井目前共有3口对应水井 油水井对应状况较好 一 油井基本概况 该井生产S二153 目前生产参数为100方电泵 使用10mm油嘴生产 油压1 0MPa 从图上看 液量 电流和油压逐渐下降 二 问题的出现及原因分析 1 生产状况变化 从开井后的液面变化曲线上看 因为液量下降 液面逐步上升 可以判断液量下降的原因不是液面造成的 1 生产状况变化 二 问题的出现及原因分析 从注水量变化曲线上看 三口对应注水井注水量没有下降 可以判断液量下降的原因不是注水量下降造成的 1 生产状况变化 二 问题的出现及原因分析 2 现场鉴定情况 2月中旬开始T142 54液量逐渐下降 我们和电泵组联系 我们先测机组阻值 电机电缆正常 现场憋压10分钟涨到3 5MPa 停机后压力稳定不降 证明不是管漏造成的泵效低 二 问题的出现及原因分析 3 原油物性分析 该井位于T142断块的边部 含沥青质和蜡较多 抽油机生产时 由于结蜡严重必须定期热洗 分析在机组 电机由于井下高温 通过地温梯度折算温度可以达到80度左右 不会结蜡 但是管柱越接近地面 温度逐渐降低 逐渐析出蜡 估算第40根油管开始有蜡 造成量油液量逐步下降 3 1结蜡析出 二 问题的出现及原因分析 上作业后提出油管发现只有1 7根油管被大量的蜡堵死 分析是由于电泵温度较高 结蜡油管根数较少 作业现场描述 3 原油物性分析 二 问题的出现及原因分析 扶井措施一 洗井 三 采取的治理措施 三 采取的治理措施 扶井措施二 加清蜡剂浸泡 T142 54清蜡剂施工方案 一 油井基本情况 套管内径 124 26mm 油管尺寸 62mm动液面 1477 6米 泵吸入口深度 1982 06米环空液体体积 6 7米3二 施工准备清蜡剂4吨 约2万元 油田净化水30方 洗井水泥车 罐车1套 三 施工步骤1 用水泥车将4吨清蜡剂由套管注入 2 用水泥车打入4方油田净化水顶替 同时开电泵井 3 关井浸泡8 12小时 4 开井 用20方油田净化水洗井 四 注意事项 1 清蜡剂为易燃品 施工时注意必须用药剂泵 并注意防火 2 浸泡结束后是否需要洗井现场定 三 采取的治理措施 扶井措施三 加暂堵剂洗井 三 采取的治理措施 扶井措施四 再次加暂堵剂洗井 对于那些由于冲砂 洗井不返的油井 暂堵剂挤入油层 反应后暂时堵塞油层 当开井后 暂堵剂溶于原油 不会对地层造成伤害 暂堵剂原理 提出机组后盘轴盘不动 泵上两根油管内全是黄色物质 拆泵后发现泵内被黄色物质堵死 化验泵内为暂堵剂析出的树脂 油管内是40 垢和60 的暂堵剂的混合物 作业现场描述 由于T142 54井多次洗井 机组未正常工作 井筒内全是水 暂堵剂无法溶解 有两种措施 1 挤入10方除垢剂 2 挤入10方柴油 2 挤入10方柴油 对比 1 挤入10方除垢剂 将井壁上附着的垢清理干净 避免再次卡泵 但是对析出的暂堵剂效果差 可以轻松的将析出的暂堵剂溶解 但无法清理剩余的垢 目前柴油3 7 升 总成本共37000元 投入成本高 经过对比分析 我们决定挤入10方除垢剂 因地层不通 由套管反循环 顶替到油层附近 关井反应3小时后 套管试压最大压力3Map 说明地层已经处理畅通 措施一 三 采取的治理措施 为防止结垢造成再次泵卡 下入下电泵井超声波和强磁除垢器 措施二 三 采取的治理措施 超声波除垢器 超声波除垢防垢器是利用超声波在流体中辐射时其声强达到和超过定值时 归界声强 产生的空化作用在流体中形成无数微小的超高压冲击区 它随着超声波的辐射在流体中不断交替产生 从而破坏了流体中各种成垢物质的自然积垢环境 有效地防止了盐垢的正常生成 超声波除垢防垢器原理 三 采取的治理措施 磁场可以阻止油井内液体结垢 其防垢机理是利用磁场的作用力形成油水混合物的破乳和降粘作用 使电荷中和形成磁致结晶效应 由于成垢离子消失或大大减少 因而不会或很难在电泵机组上吸附放电而结垢 强磁除垢器 强磁除垢器原理 三 采取的治理措施 针对该井洗井不返的问题 加装洗井单流阀完井 措施三 作业前 作业后 三 采取的治理措施 效果 该井开井后液量达到设计要求 作业效果良好 四 下步工作打算 下半年是我队确保产量平稳运行整体发展目标推进的关键半年 思想上要以科学发展观为指导 以提高原油产量效益为目的 建立科学合理的投入产出机制 突出降本增效 为整体效益和开发水平的全面提升而努力 一 加强技术攻关 提高采油工艺技术水平二 实施四项措施 重点解决影响产量的关键问题三 强化两项工作 为最大限度的延长免修期打牢基础 一 加强技术攻关 提高采油工艺技术水平 1 强化油井杆管问题的研究 继续使用示功图计算下行阻力的方法 建立一套计算中和点位置和抽油杆弯曲形态的方法 开展杆管磨损试验 优选杆管材质的组合 开展杆管应用情况调研 搞清杆管失效的位置和规律 形成合理的杆管更换方法 优化杆管技术状况 2 抓好电泵井生产工艺 制定并实施电泵井日常维护管理制度 细致维护电泵井电器设施 严禁抓好电泵井的运行方案 一 加强技术攻关 提高采油工艺技术水平 3 抓好分层注水工艺的完善与改进 加强水井出砂防治对策研究 全面使用沉砂底筛堵和新型井口单流阀 优化洗井方法 加强管柱防卡性能的研究 在工艺配套上采用较小直径的封隔器等 在技术上通过缩短作业周期预防管柱遇卡 4 抓好螺杆泵可靠性的进一步提高 开展螺杆泵杆柱受力分析 指导杆柱优化设计 减缓螺杆泵驱动过程的杆管磨损问题 优化管柱配套模式 重点解决油管漏失问题 使螺杆泵的可靠性进一步提高 一 加强技术攻关 提高采油工艺技术水平 5 抓好防砂工艺完善与改进 加强非主力层防砂工艺的改进 通过酸化解堵 暂堵剂调剖等技术提高非主力层防砂成功率 加强复杂井况油井防砂工艺的完善 使用卡封 防砂一体化管柱来解决多层井的防砂问题 二 实施四项措施 重点解决影响产量的关键问题 1 实施短命井治理工作强化短命井的分析治理工作 推广应用螺杆泵 防偏磨技术 出砂井治理等配套工艺技术 提高治理成功率 确保在低投入的情况下取得良好的效果 深化单井目标化管理措施的落实 从源头控制短期失效井 强化分析研究 加强治理力度 以确保短命井治理工作的顺利实施 预计下半年治理短命井10口 使短命井比率降到50 以下 2 实施问题水井治理工作 建立问题井分析管理机制 细化分层次管理和加强处理及时率的考核 力争使注水井层断合格率由目前的50 提高到60 二 实施四项措施 重点解决影响产量的关键问题 强化运行 合理进行油管投入 做好现场监督 描述工作 定期对分管柱技术状况进行诊断分析 加大停注井 欠注井的分析治理力度 确保注够水 3 实施稠油井开发工艺配套与完善 完善油层保护措施 优选各个环节油层保护药剂 努力提高药剂的防膨效果 广泛进行技术调研 重点优化油层保护 射孔 注汽 防砂 机采等方面的工艺配套 力争T142稠油在下半年取得好的效果 4 实施套损井治理工作继续设计 应用工艺治理套损井 重点开展 套损机理及预防技术研究 设计和完善打通道 扶正 补贴等技术预计治理套损井1口 成功率90 三 强化两项工作 为最大限度的延长免修期打牢基础 第一要强化基础管理工作 1 加大油水井班组标准化管理力度 逐步推动油水井现场的标准化 规范化争取油水井井口 低压线路达标率95 以上 2 抓好注水地面工作管理 使我队地面注水系统达到节能降耗的目的 3 防治结合 分类管理 确保井场 进井路的规范畅通 4 强化对干线 长停井等关键环节和薄弱环节的监控管理及时制定防护措施 强化防盗 防破坏措施的落实 使问题发现更及时 将隐患消灭在萌

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论