数控机床常见故障 范例.doc_第1页
数控机床常见故障 范例.doc_第2页
数控机床常见故障 范例.doc_第3页
数控机床常见故障 范例.doc_第4页
数控机床常见故障 范例.doc_第5页
已阅读5页,还剩10页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

例1 、主轴无力(2007.6.26)3 |6 y3 8 D7 E8 |0 x1 ?! M! ; m9 i- W) 8 I4 w一台CAK3675数车,系统:GSK980TD,变频器:沈阳北辰SC1000,主轴电机:5.5KW,主轴转速:200-3000(手动卡盘2000)。: J4 H6 T: V, p* G3 e- u- f+ u3 . - 9 z k一用户反映才买的4台CAK3675机床,在低速50r/min,吃刀量1mm,F0.1mm出现闷车(即主轴停住),后在相同速度下,手逮住卡盘(留意,此法不可取,十分危险)也能使主轴停下。& 9 y( j) j5 |/ D v1 C! H此现象明显是转矩太低引起。% u$ R0 N3 ? y e3 b r: W! $ W) / S: D2 p由于用户不了解变频调速原理,当变频器带普通电机长期运行时,由于散热效果变差,电机温度升高,所以不能长期低速运行,如果要低速恒转矩长期运行,必须使用专用变频电机。4 h l C9 5 ?# l& x7 P1 m- 7 L& W7 w2 c1 g1 w/ g7 D再加上没有仔细看说明书,以为从0-2000转都能正常使用,按说明书要求最低转速是200转,低于此转速虽然也能转动,但转矩很低,将影响正常加工,应避免安排加工低于200转以下的工件。+ z) X/ M2 O4 P0 i! e8 S& m3 i7 F6 g: l& d北辰变频器是V/F控制方式,这种变频器本身就是在低速时输出转矩较低,要提高低速输出转矩,只能修改参数满足其要求。* - f7 o+ T |4 e1 Q6 u4 I7 I9 g/ S! 5 J3 G/ S主要有以下几个参数: T& c. T0 c# b E9 / - l6 G% v; l1、转矩提升(补偿):根据现场情况适当增加设定值,加大后要十分留意电机的温度和电流,过大将会损坏电机;7 R( c% , m p6 O5 n: g) b! b f) C# h; w Q4 ?2、中间输出频率电压;5 v6 r8 $ |. c. B5 5 d) B% p5 _0 f# R- ?* q& V8 b3、最低输出频率电压。5 0 a/ W$ I( ! L+ A) h5 Y W0 p1 y. z9 . v4 + m9 Z3 L参数1一般单独使用;3 j! D9 D ! r/ W+ q2 s0 n6 G6 y6 p& |- K9 F8 q5 B/ f4 c参数2、3在不使用1参数时使用,低速输出转矩不足时根据实际情况增大2、3参数设定值,如果出现启动时冲击较大,减小设定值。1 B, - F* 0 A! x j9 + a) v, j9 u% V( E8 t8 Y) % x本例适当增大设定值后问题解决。1 f3 u i7 Q# , R% f( A3 s. J0 + G其它变频器也可以参照本例。% U; V J ! g% B& I A, A; * P7 e$ d% D3 y) i+ d% h强烈建议不要长期在机床规定最低主轴转速下运行。 O% Q6 S% N8 k* F B. ; E k2 , t+ U+ % q3 n: C以上方法,仅供参考。0 h2 P+ s$ L7 J5 L ?- G, ! v: 0 Q2 a0 Z1 g例2 、Z轴运行不稳(2007.6) I8 y; T) g4 G6 u: L- |0 G+ 1 u& G e% _机型:CAK50135nj ,系统:GSK980TD5 i/ d0 N- u m0 c* U5 2 _( f7 Z t! i, |( d故障现象:% I5 g- O# _ T, c R8 P. C+ E4 ?5 G0 M Z A1 D# u快移倍率100的情况下,在自动运行G00时,Z轴出现一冲一冲的现象,快移倍率50的情况下,则无此现象;! a ?. L& Q# o* ; k7 T6 _% n0 U8 M+ H快移倍率50、100的情况下,手动快移也无一冲一冲的现象。) Q2 G: X2 s7 T O4 J% I3 3 D* A9 V( t+ N- G& t排除方法:0 c- & r# s I7 F+ q& A: V+ f& x+ n: C* i初步分析是Z轴的快移加减速时间参数不合适造成,原Z轴加减速时间参数2580,由于不同机床有不同的机械性能,故根据现场情况试把参数减小为60,下电后再上电,故障排除。2 0 B4 s, L9 j0 k! T& q0 O6 q0 y! b- 2 C( * y6 a f注:加减速特性调整 9 F7 Z0 ?3 / , f# o加减速时间常数越大,加速、减速过程越慢,机床运动的冲击越小,加工时的效率越低;加减速时间常数越小,加速、减速过程越快,机床运动的冲击越大,加工时的效率越高。& I; l/ D7 z* W4 I- - e _ H/ M4 0 l3 c2 s5 c加减速时间常数相同时,加减速的起始/终止速度越高,加速、减速过程越快,机床运动的冲击越大,加工时的效率越高;加减速的起始/终止速度越低,加速、减速过程越慢,机床运动的冲击越小,加工时的效率越低。4 N/ & b* y+ r$ p; . P! J- % V# C W; W: F. p加减速特性调整的原则是在驱动器不报警、电机不失步及机床运动没有明显冲击的前提下,适当地减小加减速时间常数、提高加减速的起始/终止速度,以进步加工效率。加减速时间常数设置得太小、加减速的起始/终止速度设置得过高,容易引起驱动器报警、电机失步或机床振动。5 ) _, D* ?1 g5 Z# w9 g. M) ; ?% l t5 a0 F: v3 A4 z0 L D) w) + _- v& l+ P8 c例3、主轴速度显示不正常(2007.9.4)! H! p8 R- # 7 Q% Z0 h0 m2 _: 9 a O) ?* Y上周去某学校安装调试4台CAK40100和4台CAK3675机床,系统都是FANUC 0i Mate TC;/ C v( i1 d# _, D: w4 A7 w* E4 K- |$ _! U其中一台CAK3675主轴转速显示不正常,如给定500转,目测实际转速也差未几,速度也很稳定,没有明显的速度波动现象,但显示在5600转之间变化;- q: L$ f8 q7 _; K# X3 7 u4 T; T* N9 e1 j怀疑:1 E6 L+ F+ R; q y/ T9 H d8 E# G Z, K6 K1、主轴编码器机械连接不良;& w0 q3 N% Z m- L/ N; S2、主轴编码器与主轴的同步皮带松劲不合适;; T: x7 i( h/ l# k3、主轴编码器至CNC线路不良;0 y9 i- H/ j/ 4、主轴编码器不良。7 + z* $ & d5 N. I, O N0 R/ p: H排除方法:9 L9 b( r$ K+ | i7 d- S6 u: Y! F z& H& x- Q6 t; z7 p针对以上4个疑点逐一排查,当进行第4项时,由于无备件,就把另外一台好机床的编码器拆过来装上,上电试机,一切正常。5 b2 E. L9 r- a. J: A( p9 _, n% W- N0 M$ W+ f* 例4、刀架不能转动(2007.10.30) U& b5 Y2 J8 O, A3 s$ y* L% C& a N ?% o一台CAK3675,系统GSK980TD。; Q: k/ u/ s, d% P9 D6 W3 U4 + o5 0 o2 A+ T故障现象:刀架不动。) / . n* S9 A: M! K4 G. K2 ! X0 T; q5 ) D开机后在诊断页面对照电气原理图,检查输入输出信号,没有发现异常,打开电气柜,让操纵工,按换刀键,刀架电机正转继电器动作,接触器就是不吸合,检查发现刀架反转接触器触头粘连,其常闭触头被断开,由于刀架正反转接触器互锁,致使正转接触器不工作,换一个接触器后问题排除。- ; * W, S/ t. s) M% Q* G! q) |$ L* m例5、回零发生软超程报警(2007.11.19)# C: M& * Y( N6 h* V* N5 g. l Q+ b9 Q D+ A+ r f. z某单位一台CAK3675,系统GSK980TD。; J! w h0 V o0 x2 p L5 w+ b$ V! s* H7 h9 D5 G5 u故障现象:X轴回零发生超程报警。5 p T O2 k- N! |6 k7 w h1 v) Q/ : u * N5 M2 I打开参数表,把X正方向软限位数字改大,执行X回零,到位停止后,再把参数还原。8 y& k( x6 l; D$ g6 B8 Q$ J- Y* c- + J! y例6、433报警(2007.11.19)9 R; e l J( X$ h; k6 9 A* e1 * 2 q某学校一台CAK40100,系统FANUC 0i Mate TC。/ ) | J0 i6 E2 J- u0 j C, H( t+ j6 v故障现象:X、Z轴433报警0 v& b) z; h& q p9 MG6 5 U3 W7 r5 k9 ! o: |X、Z轴433报警,维修手册提示为电压过低。由于该机床周边几台同样机床无此现象,怀疑本机电源有问题,打开电柜,就发现供给伺服放大器电源的断路器跳闸,由于电源没有送到伺服放大器,所以发生433报警,合上断路器后,开机,故障排除。4 v) w: i$ ( y; T 2 q8 P# i1 V! n; |例7、Z轴运行有噪音(2007.11.20); A5 e1 p A+ T4 E3 J+ l/ c s$ q) 机型:eCA6140,系统:GSK928TE。 . # |5 8 c* I, q A. F3 W7 r- k故障现象:Z轴运行有噪音# O! e7 N0 Q r M/ i3 2 z$ S, |( N+ M) 2 N1 k- s到达用户那里后,问操作人员,说是正在加工零件,突然就有噪音了,检查发现润滑不来油,把油加了还是不来油。! g5 + f6 f5 I$ |! m0 P2 M估计是油泵(电子润滑泵,直流24V)有题目,经检查后发现油泵是好的,电压也正常,怀疑油路有堵塞。打开机床润滑油池,油还是满的,一摸电子润滑泵,比较热。先拆下进油管和滤网,刚一拿出,就发现润滑油不对,油池面上一层油约一指厚,下面的润滑油全是程浆糊装,难怪不来油。清洗和换新的润滑油后运行,噪音剧减,还有一点声音,不过不影响正常使用。9 4 C; R3 9 N: Y Y) A p * 1 D2 K, 1 p4 c顺便又看了一下主轴润滑油,也是程浆糊装,还是换油吧。9 E7 b8 C8 S$ D& T0 t) v3 l# G( v d0 T5 % z4 z& b% M4 S原来老板为了节约,使用的尽是再生油。- Z : I/ v3 E, t k5 6 m n+ W4 B) D4 f P. P/ M/ y0 o例8、CAK50135nj软限位问题(2008.6.3) 2 P! # W& Q- S$ D6 d e- I$ x. G6 U8 b6 N7 D7 I机型:CAK50135nj,系统:GSK980TD。 , M: * t4 j) e- a) y) D* s9 # A n一用户反映说是新买的机床,用了一段时间发现没有软限位,在电话里面给他讲了一下,用户听不明白,6月2日到用户那里,经检查参数设置正确,没有被修改过(本身就不会)。 4 S |( P z- 2 Y) Y8 z/ i7 k经询问,在上星期开机就开始加工,后又转产,重新编制程序,由于编程时疏忽,运行时Z轴快速运动,最后压下限位开关才停住,幸好没有撞车,这时才发现没有软限位。 . T+ K) P E5 ?) C5 k问他每次开机是否回零,回答是从来没有,基本晓得原因了。 - u% n6 c+ s+ o. u让他关机再开机后回零后,又移动轴,当移动到快要压住开关时,系统显示超程,轴停止移动,软限位起作用了。 : q6 y# s# Y E/ N 4 J) L一般机床限位保护有两重保护,即软限位和硬限位,软限位应该是在硬限位之前动作。 0 K( g, x; x3 t) d软限位的坐标设定值,是在机床建立机械坐标系后才起作用,所以请开机时一定要回零(使用绝对值编码器除外)。- f N S - d# e- o; M& e( s8 . Q8 W例9、不能开机,屏幕不亮(2008.7.4) # u, ?; f. L! 8 m# K3 h s( A! Y2 H5 g0 d机型:CAK6180D,系统:FANUC 0i Mate TC。按系统上电按钮,屏幕不亮,打开电柜,检查发现稳压电源指示灯微亮,测电压只有3.6V,取下+24V电线,电压恢复,说明负载有轻微短路,由于该+24V分别给几个地方供电,经逐一取下排查,最后在取下A06B-6130-H002放大器CXA19+24V插头时,电压恢复,能正常开机,屏幕亮,确定放大器损坏,换一个好的,恢复正常。0 J; o v( v% - E! w- 9 D6 l! k6 U# w K例10、X轴参考点丢失(2008.7.23) I& J* Y q9 $ 0 R( a9 . T N: ? D& M. g4 C机型:CAK6180D,系统:FANUC 0i Mate TC。2 l/ A+ P Y3 Z& j% L4 s 3 r以下内容摘自机床随机说明书: $ R+ w9 y5 s; l# I; v, 7 R: 7 N& N3 # F! K* s* V5 O! a; 3 L由于机床两轴伺服系统选用的是绝对位置编码器,具有记忆功能,机床在出厂前已经设定好并返回参考点建立机械坐标系,该坐标系在断电后由编码器记忆保持。因此在使用时不用返回参考点。但由于电池失效或在维修时伺服电机与丝杠的相对位置发生改变,机床的坐标系就发生变化,需要从新设定参考点。 K# O/ ! _ T5 t/ y首先,把参数1815.4设为0。 9 b4 _+ S7 P6 N6 L. F& r, J& T X8 r3 ( u% A5 T& X. k. d # N% W% S- a* : ) C9 e V: ZZ轴参考点设定方法: 2 B1 Q* S3 Y% U. ; K6 L$ U L1、用手动方法把机床移动至图示位置,使100mm量块一端与卡盘端面完全接触,另一端面与刀架b端面之间接触,用0.04mm塞尺塞不进去。 7 I6 J& $ R% A; N3 H2、取出量块,把Z轴坐标W清零,把机床向+Z方向移动400mm的距离,在参数1240的Z轴中输入500000。 8 ; z: s* h: n$ K3、把参数1815.4的Z轴中设为1,然后下电,重新上电后Z轴参考点设定完成。 * H& o b4 $ I* J2 fX轴参考点设定方法: ) 3 - F/ I4 V( x% $ J3 3 |: r* 1、用手动方法把机床移动至图示位置,使35mm量块一端与台尾外圆面完全接触,另一端面与刀架a端面之间接触,用0.04mm塞尺塞不下。 / K$ N% s! m* y) H2、取出量块,把X轴坐标U清零,把机床向+X方向移动305mm的距离,在参数1240的Z轴中输入450000。 1 s6 s( u, A6 Q4 0 h& t) Z& y: F( N3、把参数1815.4的X轴中设为1,然后下电,重新上电后X轴参考点设定完成。 ) Q, + : |4 G5 T 1 F+ GI$ q4 m1 % L用以上方法设立坐标系后,就不必再用G50指令设定坐标系了。不论断电或故障,刀架移动到任何位置都和绝对坐标显示的位置相吻合,因此,只要不干涉,刀架在任何位置都可以启动程序加工。假如用返回参考点自动设定坐标系后,又以G50设定坐标系,则G50设定的坐标系优先。 3 M1 G( U1 H, q L* p7 L) T& ( g2 d附DASEN3I的设定方法: 2 c3 u/ Y7 c% i9 L1 J$ M9 g# ( C0 Y2 l: K首先,把参数2049设为4。 3 J; R) x N# L7 u& * m6 A aZ轴参考点设定方法: 5 c7 v2 ?9 z# E6 ; _6 T5 C1、用手动方法把机床移动至图示位置,使100mm量块一端与卡盘端面完全接触,另一端面与刀架b端面之间接触,小于0.04mm,用0.04mm塞尺塞不进去。 9 A+ $ V1 I- a% & 5 i% u2、取出量块把机床向Z+方向移动400mm的距离。 & c0 i! U) J: o% U0 , 3、在绝对位置设定中,将Z轴#0设为1,将Z轴#1设为1,将500输入Z轴#2中,NC下电后上电,至此Z轴参考点设定完成。 5 u I) f) , j6 3 p; N5 dX轴参考点设定方法: ) W& Z; Q6 w6 Y# ; o- f1、用手动方法把机床移动至图示位置,使35mm量块一端与台尾外圆面完全接触,另一端面与刀架a端面之间接触,小于0.04mm,用0.04mm塞尺塞不进往。 ) r: q( x% |! w8 G# B. f2、 取出量块把机床向X+方向移动305mm(直径值)的距离。 - E* V h+ T; + H3、 在绝对位置设定中,将X轴#0设为1,将X轴#1设为1,将450输入X轴#2中,NC下电后上电,至此X轴参考点设定完成。 # n& M8 G9 . X2 g1 C+ U% 1 2 L8 N h _0 w; S例11、APC报警(2008.12.16) ; J& R8 T) j2 I# d; M0 K. C8 m % U4 . g* O( X5 Z5 R7 k机型:CAK6150Dj,系统:FANUC 0i Mate TC。; q3 X, r) V! m. f% x( t2 0 k6 m! q3 W7 Y( Y9 Y到现场一看,是APC类报警,主要是电池电压低引起。7 a2 y0 5 i! W, j+ o原电池为2节3V松下电池串联封装成,由于原装电池很贵,购买时间周期长,让用户往买了4粒1.5V的纽扣电池串联,把原装电池上面的引线拆下,焊接在纽扣电池上,这样即可替换原装电池,能节约费用及时间。6 D k9 T! v# m; Z* A% Z( Z) t! g% E8 W2 z* p电池装上后要重新设置参考点,见例10。& 0 % c# U4 _6 f7 |8 # 0 Y5 m2 J0 r* |4 B4 s例12、fanuc 0i mate tc 不能传输故障$ B% m% 6 V. i) L7 D+ T7 J* r4 H s, $ j r. N2008年12月31下午四点半,一个用户打电话说他们的CAK80285D数控车床不能传输程序,无报警,弄了近一上午,整死都输不进去,原来使用过程序传输,没有出现故障。 : c% b: - p( l1 , x; 0 O7 v/ | $ 4 H五点半左右到达现场,现场使用一台笔记本电脑与机床连接,看了一下电脑这边传输软件和CNC的参数设置以及电缆、插头插座,没有发现问题,连接也正常。 ! Q( I0 e+ K8 c; ( F+ 5 B4 x T6 I软件参数: R+ 8 x7 / v. Z$ T% v& z/ o: o( 端 口:com1; 0 K0 r0 i5 q1 d2 v) Z. H波特率:9600; . R2 j4 L$ m3 z n8 o! x数据位:7; / m+ U2 e U2 X, H( v校 验:EVEN(偶); 5 M( _ C) |. e& x8 F T P, N停止位:2; & % U# z/ s( C0 4 L- F) y流控制:RTS/CTS(硬件) P c! Z7 |) X4 d P v4 5 u, u: B, CNC参数: + Z C5 J4 + t1 c) j$ E, k7 Y! ; y) F: d& F# m000000000010 4 A( c, W3 2 b$ p00200 % g% E a; u) e E c) Y) Q& a* n010000100110 m% B5 w# y. P3 k4 N* H010110001001 : s2 K C/ ! 3 a( 7 r1 s. F5 T01020 , Y+ U( u( O U010311 + r! a J w; X6 m( A H2 r4 F0 i1 b5 b: C感觉很希奇,拷贝了一个传输软件“fanuc 0_0i传送软件”,用该软件传输成功,参数为默认值。 & t/ Z) X J6 l( |$ i# P! |3 U6 V& l: C+ V1 & d + C1 t原传输程序是DOS版的(英文名称记不得了),后又用该软件传输,还是不成功。又听说电脑才修理过不久,系统重新装过,是XP_sp3,原来系统是XP_sp2,初步估计是传输软件与系统不兼容。 ; c( U3 m% G6 9 H# I% s0 d$ k V6 d1 1 q今天中午又打电话说出现087 BUFFER OVERFLOW报警,英文原义为“缓冲区溢出”,手册上的说明是: 当由阅读机/穿孔机接口把数据送到存储器时,虽然指令了阅读结束指令,但在阅读10个字符之后未停止数据传送。I/O装置或PCB损坏。 8 * u g Z; B( k/ w5 j# H4 N x/ d5 y+ X$ D* Q O手册上的说明前一句没有理解,后一句能理解,难道接口坏了,感觉也不像,英文原义个人理解是缓冲区装不下东西后溢出,难道是程序存储区太满,在DIR状态发现可使用的程序存储区还多,但发现有一个程序和要传输的程序文件名相同,删除该程序,传输成功。$ V* 9 M+ Y# f2 k3 U2 4 d# b4 , X例13 系统不能上电(2009.3.14)1 J6 j( y; A0 W. L. M6 W* O: 6 d, b8 f# A9 n$ Q( D机型:CAK6150nj数控车床(2006.7),数控系统:GSK980TA。 K8 E% S, 9 ?7 O6 ( o# 6 + 6 i. S用户打电话说该机床主轴转速不正常,只有一个速度(该机床主轴电机为双速电机,3档12级速度)。 8 n: c) D9 J G5 s( N( 6 e; J) _, 9 u4 W6 到现场后,他介绍说前几天正在使用,突然机床断电了,再起动系统也不能开启,就把系统上电接触器用小木棍塞住,让其强制接通,系统有电后,运行程序,发现主轴速度不正常。通过先容,说明不是主轴故障,应该是系统不能起动故障。 3 _& T7 / k1 5 ; a! F# g% B/ j. m打开电柜门,取消木棍,接触器释放。 ; X# * K+ G+ y( r# x/ b5 j) b G |1 q# r根据电气原理图分析,系统起动按钮控制一个小型直流继电器,继电器再控制接触器给系统上电。首先检查电源,经检查发现稳压电源无直流24V输出,导致继电器无法吸合,所以系统不能起动,在强制接触器吸合系统后,由于变档电磁离合器无工作电源,不能正常工作,所以转速不对。 2 - W; V* y, Z5 A$ h n% W0 Z! D6 E8 T a& I重新购买了一个开关稳压电源(145W,输入110/220V,输出+24V,6A)换上,题目解决。- K, $ c- W% G b K4 b3 j3 i* R, o/ Y3 T) B W例14 机床轴运动速度很快、行程不正确、坐标值显示位数不对(2009.10.29)9 s( # B/ p4 h4 q, E; e2 F4 K2 C5 q/ |0 机型:CAK50135数控车床(2009.4),CNC:GSK980TDaV。 P( z2 d2 X: A8 k3 Z) 6 w8 O1 y5 S+ m% l0 _! J% p* q到现场后听操作人员先容说,这个礼拜新来的,一开机就发现坐标值位数跟原来不一样,原来显示到小数点后3位,现在显示到小数点后4位,使用手轮控制轴运动,速度比以前块很多,行程也不对,在上一个礼拜都能正常使用。$ p1 y- E& j4 e) 1 u/ + 2 s% h u: L5 T5 z/ L9 8 L& 2 m B! g 正常情况下显示坐标值应该是显示到小数点后3位,即9999.999,现在是4位,明显不正确,应该是参数设置不对或被人修改,经与随机参数表对照,发现004.01,原参数表004.00,查手册该位意义如下:8 K, E. L: y+ U4 l7 6 5 4 3 2 1 03 d( r) x9 * _( a1 s0 0 4 * RDRN DECI ORC * DCS PROD SCW* D* r* v G; X! m: j$ G9 S: g) L3 ?2 ?0 Q7 r- BBit6 1:空运行时,G00运行的速度为快速速度; / u+ o* w5 y3 H) m; M n: t8 x7 C# j 0:空运行时,G00运行的速度为手动进给速度。 & w N- z5 $ Q7 DBit5 1:在回机械零点时,减速信号为高电平;4 n8 a1 G, r5 U0 h8 x6 j 0:在回机械零点时,减速信号为低电平。# r0 ) y0 q$ s- i; v+ jBit1 1:在位置页面上显示的相对坐标为编程位置; 0 * c$ W, D1 i% & b 0:在位置页面上显示的相对坐标为含有刀具补偿的位置。 ) a* T. m) ) |: Z* z% mBit0 1:最小代码单位为英制,重新开机后有效; / K/ 1 P+ X7 w( : 0:最小代码单位为公制,重新开机后有效。 9 M8 q C! P+ H3 R q4 b3 m( n# o; G由于004.01,其机床最小单位已经成为英制,当按照原来的方式操作运行时,所有坐标值已经是英寸,不再是公制,但操纵职员并不知道,肯定要出问题,修正参数后,所有问题解决。# q t5 _ V, s% ?% P( ( d2 u1 Z5 e. C* Z0 C; x5 I9 8 Z l+ Z例15 运行Z轴就出现422报警(2009.11)8 U; v$ _# n3 ?* U; v7 M1 q4 s/ N+ f机型:CAK4085ni数控车床,CNC:GSK980TD。; I( o6 E, d5 T9 z u1 S X( N- r$ z到用户现场,先容说,这台机床原来是好的,停用了大约有10个月左右,现在要用了,上电后,一运行Z轴就报警,无法使用。 |. P6 5 9 M7 h$ ; B打开电柜,发现伺服驱动器有4号报警,意思是位置超差,这种故障一般是编码器损坏、反馈电缆断线、电机故障、机械卡住等引起。: q) X2 c1 s& y 检查电气没有发现问题,又检查机械,当用手搬动滚珠丝杆时,丝杆纹丝不动,确定为机械卡死引起,但还不能确定是丝杆螺母坏了还是轴承坏了,要确定必须拆开防护罩才能拆卸Z轴检查丝杆或轴承,太麻烦,就先整简单的,给轴承加一些润滑油浸泡一会儿,再用手扳动,开始有松动了,又来回扳动至运动灵活,再开机,运行正常。$ t! & A5 N s8 ; $ B0 G% 0 M/ t( N8 m- o向这种现象可能是由于停用时间太久,加上四川地区湿度太大,轴承润滑不良锈蚀而引起。2 z6 p5 p o. m8 I; Y/ J5 W, u8 Z5 u d! a7 U i例16 开机系统出现ALM441报警(2009.11) z3 T6 B9 f! w) k$ L# U8 O% Y6 j$ p机型:CAK63135D数控车床,CNC:FANUC 0i Mate TC。 3 7 + d8 c# _! R + b6 y, D+ C该机床同上是一家单位,也是停用了有10个月左右,开机就出现ALM441报警,意思是数字伺服软件检测到电机电流检测回路异常。电流回路异常一般是电机绝缘下降或损坏、动力线没有连接好、SV放大器故障、机械卡住等引起。 6 B: ( v8 W+ p# I _ Q3 N4 o% K0 L J+ u有前一台处理经验,检查Z轴丝杆运转灵活,机械没有问题,又检查伺服电机和电力线,没有发现题目,把伺服电机电线插头重新插回放大器,开机没有出现报警,运行正常,又反复几次开机关机,又出现报警,由于其它地方没有动过,只有插头动过,怀疑插头接触不良,又把插头反复的插拔多次,再开机没有出现报警,又反复几次开机关机,再也没有发生报警。 , i* j/ k/ b8 y, o0 s8 6 ?4 ?/ q. ! , N2 i6 4 # l: O可能原因也是停用时间太久,插头、座氧化引起接触不良,最终导致系统报警。+ O; V; p/ c Y, ; c4 * V) P) x! z% k. r) N& e) K5 O- e3 Z8 K4 ?* D3 Y. L3 s例17:S01 伺服报警 PR EMG 急停(2007.5)2 P$ t9 Z: k* h. g H5 g; ) a% f3 h9 _3 O机型:CAK5085Bi,CNC:dasen3i(大森)6 Z) d Q* 2 u( A8 o. r! J上周接用户维修函,反映沈阳第一机床厂CAK6150Bi机床开机出现:S01 伺服报警 PR EMG 急停。 B! Q0 C8 V d. x; b% i7 G/ F u) L j: ?. O. H, 该机CNC系统是SMTCL NC100,即贴牌的“DASEN 3i(三菱E60) ”。! Z+ H& u) m) L8 F% + U9 K: M5 L/ X4 J. $ S8 今前往,开机即出现上诉报警,打开电器柜,看见X轴伺服放大器MDS-B-SVJ2-06的LED来回显示F132,见示例% p% M+ a1 O+ t% x) B; T% v( . J5 A$ Z下载 (59.6 KB)# W# + j$ 2007-5-14 20:59* j6 r# w8 M4 z2 h. 5 r8 _* I* w+ q; o4 9 a5 I0 c Z4 h8 i根据SMTCL NC100(大森3I)报警参数说明书的说明,32号提示为“电源模块错误(过电流)”故障,其原因是:+ A Q* C1 P- O$ x! Z2 A; q8 l. d* h4 u1、电机动力线(U,V,W相)短路或接地3 B9 f. _0 S, M# 1 z( D0 m2、驱动器故障5 O# M, d- Y) j0 X# v6 o7 a m3、电机故障* D. k: Y7 $ t; D# d& m, x n/ r6 p% E: A9 9 J9 l/ p) C0 Z& U用万用表测量没有发现短路和接地现象,又测量电机绕组,结果U相断路。. _2 s+ h8 N7 Z# G: Y; E s. r p- 5 E9 M取下电机电源插头,再次丈量放大器至电机的电缆,发现断了一根线,接临时线一试,故障排除。3 c3 B- c5 O- 1 |4 N# p4 n8 l5 f7 v N- c8 X* j7 ? A( o7 q此故障费时一天,主要换线太麻烦了,要拆很多护罩、履带等等,这个是全封闭机床的“优点” 。 c; X% o d# I/ z5 m+ G, $ n- e# Z! R1 Z$ ) d L3 L& 3 r例18:编码器故障(2007.5); Z; Z( 3 k5 / F8 |1 D d+ O l: G! Z机型:CAK5085Bi,CNC:dasen3i(大森) y: X5 B2 Y2 T7 c- 9 S* J o+ 7 X% W1 ?一个用户打电话说,他们的CAK6150Bi坏了,电话又说不清楚,第二天乘坐长途公交车,屁颠屁颠摇到哪里,又座火三轮到达用户处。7 ? q( |0 s W9 W6 t. l Z$ W到后,一看现场,X轴的护罩已经拆下,露出了滚珠丝杆及连接器。问操作工,说是正在车削,就出现报警了,消都消不掉。+ G! a; s/ ?5 |$ v ; ?5 S- V上电开机,开机画面一过,就出现 8 L1 D3 ( U, x$ J3 WS03伺服报警 NR 51 X : O6 S9 Y9 r6 V, T: , R按复位键,能清除,过几秒,马上又变成 k5 f4 ?2 I* Y U S01伺服报警 PR 51 X, L3 U& M* M+ n: l再按复位键,已不能清除。2 l, F/ R: P6 v: t( U) y; G5 H9 U% g7 D; Q a5 B6 i$ b r9 7 F查报警参数手册 W% n/ z8 y4 P) U, V5 M$ i% g51过载2$ e, m3 Q5 I4 I* e- L原因: 在伺服上,超过单元最大电流的95%的电流指令持续1 秒以上。5 E+ _5 P- j- ?/ s7 | 在主轴上,超过连续额定的负载持续30 分钟以上。5 : k3 p& _ M& Q J4 l2 L2 O2 / X6 |. E% N, P估计用户看了手册,怀疑机械过紧造成,结果发现机械没有问题,这时就不晓得咋个办了。 z# K) v! F: d # O& B v a* z2 z 2 N$ n3 c1 v8 p q0 打开电气柜,看见X轴驱动器上发光二极管来回显示5 R, C* J& c* G# t. J9 d6 p2 Y F12d! g2 p1 _, U. K8 e; + l$ 查报警参数手册 y) y% A( t6 e9 L5 F2d电机端编码器数据异常; c, X; p8 8 B原因:电机端编码器或线性伺服系统中的直线光栅尺,在数据中检测到异常。, H T7 8 F+ p. Lp3 z % D7 3 U m+ k初步判断是电缆连接不良或电缆断线,检查后没有发现问题,这时怀疑编码器有问题了。+ y# f9 n3 A$ l! 由于没有备件,采用交换电机的方法,即在驱动器这边,把X轴的反馈电缆插头和电机电缆与Z轴互换连接,连接无误后,开机,显示器出现* C1 H! o3 _( Z3 o! Y1 ) K3 S1 US01伺服报警 PR 2D Zr9 ( E$ m3 x驱动器出现: U0 0 o& M# R8 w8 GF12d/ : r6 v( f) x7 Z6 X) / % e$ X; d5 L9 y最后判断编码器损坏。 5 8 |* d) P) m6 Q5 V% i* p: P3 s4 V; j* B例19:Z70 0003 XZ;2、S03 2225 X;3、EMG报警(2007.6)6 N$ P/ e9 e) x) G& d+ I Z; m8 x4 t机型:CAK6150Bi,CNC:DASEN 3I。使用尽对值编码器。; G7 1 k: g$ W: c3 x: |0 H5 T2 i- O1 S! , F故障现象:0 f0 G5 H/ L- I7 _0 G- W1、Z70 0003 XZ;- b& G, ) S$ q F 6 G8 2、S03 2225 X;) B, U7 w0 r8 U: 3、EMG。 f1 h) F0 * K% : h, t; u3 ? N. Q: p8 T n. n0 j* t原因分析:% O- R1 M7 I# n) P# |4 _据使用者先容,该机购买于2004年,实际使用时间约一个月,一直停用至今,现开机出现电池低报警(放大器内),在更换电池后出现以上报警(据说电池是原装的,大森报价380元,沈机报价是330元)。. y! b: Z, q; m6 _0 I z2 n3 Z. T由此判断是由于更换电池方法及操作错误,使参数丢失造成以上报警。4 g s: ) v3 C2 u2 u1 e/ C5 c6 C s G. K v排除方法:- w, O+ g/ w Q5 7 a3 C重新按照机床出厂的随机系统参数表输入后,以上报警依然存在。6 p- u# / t5 X3 k% T1 s9 f) B0 p2 P查大森3I报警参数说明书,2225为电机、编码器类型设定参数,原随机参数表是X-22B0对应的放大器是SVJ2-06,Z-22B1对应的放大器是SVJ2-10,再看机床实际的放大器X轴是SVJ2-07,Z轴是SVJ2-20,逐修改X-22B0为22B1,Z-22B1为22B2,下电后再上电,S03 2225 X不再出现;; 7 u7 U2 m5 f1 H/ |9 L2 W D5 G( |8 P1 X. a又重新设置参考点,完成后下电再上电,Z70 0003 XZ消除;% q. f ?; h3 w0 B0 c y . S v0 b* V5 但是又有S03 55外部紧急停止错误,此报警是由于放大器CN3的20脚外部紧急停止信号引起【注:除从NC 总线(CN1A, CN1B)输入主紧急停止外,还可以直接向伺服驱动器输进独立的外部紧急停止,在紧急停止发生时实施重保护。在由于某种原因未能输入主紧急停止时,在输进外部紧急停止输进后30 秒以内也可以将接触器断开。】,观察放大器接线和原理图,该脚没有使用,但随机参数表2236设置为1040,这个参数是设置该功能的有效/无效,修改为1000为无效,下电,再上电,所有故障报警排除。1 l# i6 C2 % 4 G7 a2 q. S( X# J1 b9 q0 G0 最后进行试加工,一起正常。9 o$ D4 l) Q1 D$ X# Z; L4 , b r* |. T$ H9 J9 F4 d- l6 L- $ b+ Y Y! c例20 无法使用G92、G32加工螺纹(2009.12)4 P, D3 T* 6 V4 D4 t$ |; E B. O# F: O( x# i$ h, S机型:CAK5085nj,CNC:GSK980TDa。% S0 g& k# E/ D K8 |: E# G: X1 g6 Mn4 H1 w _ h0 S h2 . l ?1 q. 7 D! w* P# s4 U用户介绍说,正在加工产品,先都可以加工螺纹,后来就不能加工螺纹。数控机床加工螺纹,必须要安装主轴编码器,假如编码器损坏、电缆断裂、连接不良都将不能加工螺纹。- s I9 c8 k9 _# H1 ? & t f+ K. s- h检查了连接和电缆,没有问题,估计编码器坏了。为判断是否损坏,在G99转进给状态下,无进给,在G98状态有进给,确定编码器损坏,更换后故障排除。/ G4 # a1 b5 X5 j/ f0 T9 j) o2 w) S例21开机系统出现ALM441报警(2010.4) & L! m+ * 6 F, q8 d D- t+ A: s3 W2 i* p; C! M! 机型:CAK63135D数控车床(出厂日期2009.4),CNC:FANUC 0i Mate TC。 9 y0 I4 d1 C7 u0 Y! X4 S9 s, 7 X9 c3 T m该机床也是安装完后,停用了有5个月左釉冬现在要用了,开机就出现Z轴ALM441报警,情况跟例16一模一样。. M5 d1 t* R8 k( 由于有前两次处理经验,把插头反复的插拔多次,再开机没有出现报警,又反复几次开机关机,再也没有发生报警。 p$ j& H+ c; b8 O1 R3 i( J5 c5 M- 5 t- o- r. E8 R例22 启动刀架转位就跳闸(2010.4)$ T, A; D( V! H0 | 2 p9 d7 d- $ Y7 l: C机型:CAK5060ni(出厂日期2010.3),CNC:GSK980TDaV。% 5 l V1 Y, M+ q. v& G; o4 4 6 V% O; x1 P4.28接到用户电话,说是刀架转位就跳闸,在电话里跟用户解释怎么处理,故障问题不是很难,用户始终没有理解,4.29到达现场。跳闸类题目一般都是短路或严重过载等原因引起,对于有经验维修人员来说,检验相对比较容易。# B( u5 G. , 3 ( G( Y2 U由于故障现象是启动换刀就跳闸,怀疑刀架电动机绕组、电机电力线对地短路。在断电后,用万用表在刀架接触器出线侧丈量电机绕组,发现对地有

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论