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临涣焦化重苯改造工艺技术方案1、 改造理由:临涣焦化8万吨/年粗苯加氢装置目前重苯采出量约为粗苯加工量的8%,通过改造将将重苯产量降低到粗苯加工量的4%以下,通过改造可提高产品附加值。2、 改造范围: 新增预分馏塔系,将原有三苯液液萃取改为两苯液液萃取, 新增二甲苯塔(不需要)系,分离二甲苯和溶剂油二甲苯蒸汽0.25循环水42电0.353、 工艺流程简介1. 预分馏塔系改造:稳定塔底的混合芳烃经原料进入新增预分馏塔,塔顶C6、C7馏份经预分塔冷凝器冷凝冷却后,进入预分馏塔回流罐,经预分馏塔回流泵部分回流入塔,部分分别进入萃取蒸馏塔,塔底C8+芳烃馏份去新增二甲苯回收塔系。预分馏塔共设50块浮阀塔板。塔顶压力由压力控制通过调节冷凝器循环水量控制。预分馏塔釜再沸器采用2.2MPa(G)饱和蒸汽加热,塔内蒸发量通过控制加热蒸汽量来调节。2. 二甲苯塔系改造: 预分馏塔底C8+芳烃馏份通过流量调节进入新增二甲苯塔,塔顶C8-馏分经塔顶冷凝器冷凝冷却后,进入二甲塔回流罐,经二甲塔回流泵回流入塔,侧线抽出混合二甲苯,经冷却后送罐区,塔底C8+溶剂油,经冷却后送罐区。二甲塔共设60块浮阀塔板。塔顶压力由压力控制通过调节冷凝器循环水量控制。预分馏塔釜再沸器采用2.2MPa(G)饱和蒸汽加热,塔内蒸发量通过控制加热蒸汽量来调节。4、 新增设备规格及投资估算新增设备规格见下表:序设备名称设备规格估重(t)投资(万元)备注一新增设备1预分馏塔1400*360003576.212二甲苯塔800*2350016423预分馏塔顶冷凝器800*6000 F=216m26.8513.74预分馏塔釜重沸器700*3000 F=105m22.87.05二甲苯塔顶冷凝器273*6000 F=17m20.873.056二甲塔釜重沸器273*3000 F=7m20.561.967二甲产品冷却器利旧8C8+溶剂油冷却器273*3000 F=7m20.561.969预分馏塔回流罐1600*30002.22.6410预分馏塔蒸汽凝液罐600*10000.50.611二甲塔回流罐800*15000.60.7212预分馏塔回流泵Q=16.96m3/h H=60m N轴=5.82KW713预分馏塔釜液泵Q=1.12m3/h H=60m N轴=1.1KW14二甲塔回流泵Q=1.05m3/h H=54m N轴=0.79KW15二甲产品泵利旧16C8+溶剂油产品泵Q=0.58m3/h H=40m N轴=0.4KW设备投资合计156.84仪表电气投资54管道阀门投资31设备安装39土建及构筑物费用42总计322.842705、 新增公用工程消耗及运行成本序项目单位改造新增单价(元)增加运行成本(万元/年)1循环水t/h1940.346.56 2蒸汽t/h2.45200392.00 3电KWh/h8.110.63.89 4合计442.45 改造后新增年运行成本442.45万元,单位运行成本增加55.3元/吨6、 新增利润计算 本次改造可将重苯产量降低至粗苯量的3.74%,相应增加溶剂油量为8(8%-3.74%)=0.3408万吨,按照差价2000元计算,年增加利润:681.6万元。7、 毛利计算成本计算: 动力成

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