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文档简介
总结的(厌氧篇)(厌氧篇)吾生也有涯,而知也无涯。此为庄子.养生主的开篇。全句为:吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已。现代译本译意为勿将有涯生命投入无尽的求知中。其实在求索无涯知识的过程中岂非乐事一件。吾18岁学习环保工程以来,至今十五载。其间酸甜兼有、冷暖自知,现今虽有一定的学识、经验,但是工程做得越多越久,越发觉得自己如同井蛙一般。此文并非论文,而是这些年来的一个自我小结,拟写三篇(厌氧篇、好氧篇、催化氧化篇)均为水处理技术,因为此为我的擅长。我将是这篇文章的第一个读者,也让我自己在读这篇文章时回忆我的青涩时代。环保技术林林总总,饶是你有爱因斯坦的智商,也不能将所有技术完全掌握并运用自如。将厌氧篇作为第一篇,是因为我对厌氧技术最有感情。而且上学时导师的擅长也是厌氧。我入学时,UASB刚在中国大行其道。初次接触厌氧时和许多刚入学的学生一样很注重厌氧装置的类型,很在意区分厌氧反应器的类型。也很天真的认为反应器的形式是处理的关键,当时大家一谈到UASB,马上就会说UASB因为培养得出颗粒污泥所以是最先进的反应器。我那时也是UASB的忠实拥护者。呵呵!当时认为不出几年UASB将替代大部分处理高浓度废水的装置,比如化学氧化。毛头小伙子就是要有这股劲,直至今日我都能把UASB的优点滚瓜烂熟的背出来: 1、高速的上升流速能够冲刷出颗粒污泥 2、颗粒污泥的形成可以将厌氧装置的有机负荷提高至8-15kg.COD.m3/d 3、UASB运行无需动力,而且甲烷的产生可以作为能源而回用 4、UASB二次启动快适合于季节性生产单位(如制糖) 5、颗粒污泥在抗毒型方面明显优于絮状污泥 6、颗粒污泥的产生使传统厌氧HRT长的缺陷不复存在 7、UASB的高度高的特点使它的占地面积相比其他厌氧有所减小呵呵!多么熟练的背诵呀,那时的我像一颗即将破土的种子拼命的吸收养分。萌芽期里的生活简单而有趣,同学之间的交流更会使一些现在看来幼稚的、不可行的想法得到互相的鼓励,而变得那么真实。曾几何时评价各种厌氧的性能、设备外形成为乐此不疲的话题。厌氧滤池因为当时填料工业的不发达,许多还在用天然的填料,所以缺点大,此工艺已被我们抛弃。ABR因为设备制作简单我一直想尝试使用(这在日后成为现实,我第一个调试的厌氧就是ABR),UASB是我心中的厌氧最高水平。三相分离器也变成了某些老师的祖传秘方。实践是检验真理的唯一标准,所学的知识必须要在实践中才能得到验证。我记得我的第一个实践是脂肪酸废水。当时拿到设计参数时,发现这不是典型的适合厌氧的废水吗?COD=8000mg/L,BOD=4200mg/L,PH=6-7,SS=300 mg/L.当时的主设计师我的一个师兄博士生,我们很兴奋的设计一个ABR(折流板反应器),设计参数极其保守,HRT=48h,有机负荷不足2kg。前段设沉淀除去SS,沉淀中还加入铁盐还可以去除硫酸根。我们觉得万无一失,前期接种利用厂方地沟中的底泥,再混合好氧污泥。就这样折腾了三个月产气量只能以凄惨来形容。苦恼的是我们连原因都找不到,当年是为了干私活偷偷自己接的工程,问题出现也不敢名正言顺的问老师,最后硬着头皮去请教老师,老师一语道破天机,长链脂肪酸对厌氧有制毒性。呵呵,这东西以前老师提高过,但是也不详细这大概也算留一手,后来我的师兄先撤,我留下掩护。这次掩护我的长进可远远多于在学校时。在这期间微量元素添加、流速的控制、又重新接了一次种整整忙活了半年,不知不觉之间装置的去除率达到了60%。那个厂的老板真好,没有追究我们的责任但是有个要求,需要后续再加一台装置,以达到出水达标排放。我趁机设计一台UASB。设备上去后自己联系的菌种接的种,3天出气,2个月后满负荷运行,出水最低COD=300mg/L。之后,我一连设计了4台UASB,在这之间我慢慢感悟到了厌氧运行了关键。 02年后新的厌氧装置开始出现如EGSB、IC等,我有幸参与EGSB的调试,帕克公司和我们竞争了几个项目,之间我对IC也着实下了一番功夫去研究。至今,在于厌氧工艺来说,我已能算一个入门之人。厌氧工艺的优劣、成功运行的关键,均有所感悟。厌氧工艺的优劣:我现在的认识而言,环保工程没有最好的技术只有最适合的技术。厌氧的优点在于能够比好氧耐受更高的有机负荷,又比物化处理更节省运行费用。但是其有一定的缺点。 1、比如对含有大量酸类物质的废水处理就要相当谨慎特别是长链的酸,因为甲烷菌比较能利用的也只有甲酸、乙酸、丙酸。壬酸、癸酸对甲烷菌的抑制相当大,而且不易驯化。 2、厌氧的处理需要温度,在南方不像北方有那么多的剩余蒸汽,这样加温的费用提升了运行费用。 3、厌氧产生的沼气利用价值并不高,特别是小水量的。那么厌氧产生的沼气又变成了另一种污染物而且是危险品。但是厌氧工艺在某些废水的处理中有着不可替代的优势,比如发酵工业的废水最有效的处理方法就是厌氧。还有抗生素类的废水,因为甲烷菌属于古细菌所以对红霉素、青霉素等抗生素不敏感,这是好氧菌种无法比拟的。厌氧运行的关键:现在对我来说厌氧装置只起着更好发挥厌氧反应的辅助作用,真正的主角是菌种,现在的本科生学得比较杂,一般不会也没有机会专业的系统的研究一下菌种。所以无法懂得其中奥妙。很少本科生能不翻书的回答出以下几个问题(我并没有贬低本科生的意思): 1、厌氧菌的分类 2、甲烷菌的分类(大类) 3、各自利用乙酸的速率 4、硫酸根的浓度抑制 5、微量元素的添加种类 6、微量元素的添加量 7、初次启动的接种量 8、初次启动的负荷递增时间表但是这就是厌氧运行的关键,每次在设计前问自己的问题越多那么设计也就越完善。我在设计时一般会问自己以下问题: 1、这是什么类型的水适不适合厌氧处理 2、硫酸根是否有抑制 3、盐分是否有抑制 4、是否还有其他的抑制物 5、是否会引起酸中毒(这并不是指脂肪酸抑制中毒,而是产酸菌过多抑制甲烷菌生成) 6、根据厂方的现实条件上什么厌氧工艺 7、设计多少HRT 8、负荷定多少(太高厌氧菌死亡,太低投资就大了) 9、采用何种布水 10、上升流速设定多少 11、微量元素设定多少 12、如何添加微量元素 13、如何检修 14、如何设计三相分离器 15、是否要回流 16、沼气的出路 17、碱度的控制 18、管壁结垢问题 19、气水区防腐问题 20、如何比避免厌氧产生的中间产物抑制后续好氧装置冰冻三尺非一日之寒,我现在的感觉是虽已入门,但是每个工程中仍会遇到棘手问题,只有借用离骚中的一句话作为结束:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索1、工业废水的处理应遵循如下基本原则:(1)优先选用无毒生产工艺代替或改革落后生产工艺,尽可能在生产过程中杜绝或减少有毒有害废水的产生。(2)在使用有毒原料以及产生有毒中间产物和产品过程中,应严格操作、监督,消除滴漏,减少流失,尽可能采用合理流程和设备。(3)含有剧毒物质废水,如含有一些重金属、放射性物质、高浓度酚、氰废水应与其它废水分流,以便处理和回收有用物质。(4)流量较大而污染较轻的废水,应经适当处理循环使用,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和城市污水处理负荷。 (5)类似城市污水有机废水,如食品加工废水、制糖废水、造纸废水,可排入城市污水系统进行处理。(6)一些可以生物降解的有毒废水,如酚、氰废水,应先经处理后,按允许排放标准排入城市下水道,再进一步生化处理。(7)含有难以生物降解的有毒废水,应单独处理,不应排入城市下水道。工业废水处理的发展趋势是把废水和污染物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。2、工厂处理废水应遵循以下基本原则: (1)改革生产工艺,采用合理设备,抓源治本,尽可能在生产过程中减少或消除污染源,做到不排或少排废水。例如,采用干法除尘代替湿法除尘,就不会产生含尘废水;采用无氰电镀工艺代替有氰电镀工艺,可使废水中不再含剧毒物质氰。 (2)净浊分流。把含有剧毒物质的废水,如含酚、氰废水、放射性废水,与其他废水分流分排,以便用较少的投资较小的设备,对剧毒性废水进行处理和利用。 (3)分级处理。根据废水的性质和成分,分别采用不同的方法进行处理。例如,一般有机废水,可排入城市污水处理系统;仅有悬浮物的废水可用一级处理:污染严重又难以达到排放标准的废水,可进行三级处理。 (4)强化管理,严格岗位责任和操作制度;加强督促检查,避免水系统的跑、冒、滴、漏和无故流失,减少废水量。呵呵,那我就介绍下一个氯碱化工废水处理调试日记和照片,您看看附件该企业的生产工艺污染排放点.jpg (103.33 KB) 2007-9-15 15:02 接触氧化池.jpg (198.56 KB) 2007-9-15 15:02 接触氧化池2.jpg (233.5 KB) 2007-9-15 15:02 接触氧化池泡沫较多.jpg (223.1 KB) 2007-9-15 15:02 三台离心风机.jpg (221.13 KB) 2007-9-15 15:02 水解酸化池的提升泵,水解酸化池由原均质池改造而成.jpg (205.31 KB) 2007-9-15 15:02 接上.2007年8月5日上午主要工作:检修曝气器和填料。池内水位淹没曝气器约100cm,启动风机,调节好气量。进行曝气约2小时,使池内有毒其它吹走。与一师傅带防毒面具,下池检查曝气头情况,发现有几个曝气器处废水翻滚,用手摸曝气头表面,曝气器的橡胶膜已开裂。需要更换。将有问题需要更换的曝气器作上标识。停气后进行了更换。经认真检查,填料基本没有问题。 2007年8月6日 主要工作:岗前培训,好氧池污泥接种。上午八点半,在该公司环境监测站三楼会议室,进行操作人员岗前培训。受训人主要是处理站和监测站人员。主讲人周工和唐工。培训主要内容:下午6点,接种污泥到场。污泥来自合肥某污水处理厂压滤后新鲜污泥。污泥量按5g/L计算,约20吨。接触氧化池南池进入1/3体积的自来水,启动风机,小气量曝气。分散投加接种污泥10吨,留在填料上的污泥,用消防水冲散。开始闷曝。因天气原因,下大雨。北池次日投加接种污泥。 2007年8月7日 南池闷曝约24小时后,取样,用100ml的量筒,观察污泥的絮凝性。投加面粉4袋,100Kg,尿素5Kg,磷酸二氢钠1.6Kg。下午开始北池投加污泥,投加方式与南池相同。 2007年8月8日 上午,取水样,用100ml的量筒,观察污泥的絮凝性,并镜检污泥中的微生物。絮体良好,有少量微生物活动。继续向南池投加营养物质,面粉2袋,尿素1桶,月2.5Kg,磷盐半桶。下午按南池第一次投加量进行投营养物质。 2007年8月9日 上午,业主的主管领导与我方交流,说国家和省环保局将于12日来检查工作,需要保证系统能够出水运行。根据此情况,我方调整了调试方案,南池按异步法调试,即污泥先培养后驯化;北池按同步法,即污泥培养与驯化同时进行。对南池进行镜检微生物,微生物长势良好,微生物活动频繁。如是投加营养物质,并补充消防水至1/2体积。为了,应对环保局来检查,北池进原水至1/2体积。并投加营养物质。进水前要求检测站监测原水的COD和PH,符合要求方可进水。 2007年8月10日 取样,观察微生物,并监测北池的COD。南池微生物较多,污泥量增加北池微生物一般,活动滞后,污泥量没有明显增加。投加营养物质。北池投加增大。北池进原水至3/4体积。 2007年8月11日 镜检微生物,两池微生物长势喜人。污泥量增加。监测北池COD 投加营养物质下午北池缓慢进原水,直至满池停止。南池补充消防水至3/4体积。准备各项工作,迎接明日国家环保局检查。 2007年8月12日 镜检微生物投加营养物质 COD监测结果:初沉池126.73,南池68.27,北池87.89 南池补充消防水至满池北池开始小水量进原水。下午,环保局进行污水处理站外围检查,主要检测生产车间,厂区污水管网,以及污水处理站排放口。 2007年8月13日 昨日夜班COD监测结果:初沉池100.97,南池24.12,北池39.65 微生物镜检投加营养物质上午10点半国家环保局来检查废水处理系统。为此,南北池暂时开始小水量进原水,南北池施行串联运行方式,保证二沉淀能出水即可。检查人员撤离后,停止进水。 COD检测结果:初沉池135.31,南池44.62,北池76.042007年8月15日 生物相镜检:南池微生物较多,有大量钟虫出现,污泥量也可以,沉降性能较好;北池微生物较前几天有所增加,但污泥量比南池较少。投加营养物质。向该公司主管人要求: 1、尽快完成均质池改造。 2、改造时要清理均质池底部的电石渣。 COD监测结果:初沉池198.7,南池42.73,北池33.54 2007年8月16日 投加营养物质观察发现,北池水开始变得清澈,微生物生长还好,说明有机负荷较低,微生物生长碳源不足,需要补充碳源。因均质池正在改造,次日才可以使用,系统无法进原水,故要求夜班操作人员向南北池中各投加面粉2袋。 COD监测结果:初沉池350.32,南池36.48,北池24.74。 2007年8月17日 生物相镜检:南北池微生物较多,沉降效果良好,但北池污泥量偏少,。观察发现北池中的水清澈透明,能看见池内填料。COD监测结果显示:南池26.36,北池18.25,初沉池146.02 从最近三天COD数据看出,因好氧池未进原水,好氧的有机负荷较低,特别是北池。碳源不足,污泥量较少,水变的清澈。故今天开始,好氧池开始小流量连续进原水,两池串联运行,即南池进水,北池出水,提高系统中的有机负荷,补充碳源。继续投加营养物质。 2007年8月18日周六上午上班,按日常内容操作,镜检、投加营养物质、交代操作人员工作。下午和同事、同学逛街买篮球。 2007年8月19日周日上午一人去现场生物相镜检投加营养物质,并要求夜班操作人员再次投加营养物质。 2007年8月20日 生物相镜检:南池污泥量较多,呈絮状;微生物种类较多。北池水质清澈,污泥量较少。两池出现水蚤。投加营养物质。因初沉池的PH偏碱性,上午停止向好氧池进水。下午调节好了,才开始进水。 2007年8月21日 生物相镜检:大量水蚤出现投加营养物质均质池改造:安装潜水搅拌机,清理底部电石渣,投加污泥,按10g/L投加城市污水处理厂的污泥。因进水水质不是很高,从目前接触氧化效果看来,出水水质很好,所以水解酸化池投污泥后,不按正常调试要求进行污泥培养和驯化,只是进水、搅拌就可以。 2007年8月22日 生物相镜检投加营养物质 COD监测结果:初沉池210.5/214.97/182.52 南池80.1 北池48.0 二沉池68.5/87.20/47.87 系统进入满负荷试运行阶段2007年8月23日生物相镜检投加营养物质均西:175.6,均东543.9 初沉池304 南池85.2,北池68.9,二沉池48.7 2007年8月24日 生物相镜检:钟虫出现,水质清澈水面有大量的泡沫投加营养物质均西508,均东489.5 南池66.4,北池54.7,二沉池44.6 2007年8月25日星期六 上午检查操作人员的工作,并做生物相镜检。出现螺旋状的东西,不知道是何物?下午休息 2007年8月26日星期日 早上去现场了解情况,并生物相镜检一个印染厂的工程调试,因经验欠缺,请帮助分析一下:公司的设计方案所写,水量=3000m3/d,cod=1000mg/L,bod=200mg/L ,pH=6-13 ,色度=400倍,ss=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48度(都是小于等于),但是这都是参考类似印染厂的水质定的。基本工艺流程:废水-调节池-冷却塔-水解酸化池-接触氧化池-二沉池-混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给设计的,其中竟然没有设置污泥回流,并且调节池的调节作用不好。我接手的时候,污泥已经培养了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀性能也算好,颜色呈灰色。操作如下:曝气4小时停2小时,六小时一轮回。营养物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次)淀粉(水解酸化池:每天33.5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33.5kg,两次投加,每8小时一次)磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次)有机肥(水解酸化池:前5天每天8桶,后10天每天6桶,一次性投加;接触氧化池:每5天每天7桶,后10天每天6桶,分3次投加)这个应该是前段时间培养初期投加的有机肥。因为环保局催的急,所以公司在8月中旬强行运行了5-6小时以应付采样,结果人家都没来,反倒使得水解酸化池-接触氧化池当中的水几乎就换了一次,对尚属培养期的污泥是有影响的。上周厂家又因为用了硫化黑的染料,废水进了水解酸化池-接触氧化池后,情况愈发糟糕,这几天采样上来观察,发现几乎没有多少絮凝体,颜色呈黑色。这几天都没进水,曝气3小时停2小时,5小时一轮回,其他操作照旧,但是污泥状况没有什么改变。工艺存在一些问题,是物化在生化之后,调节池内淤泥较多,调节水质水量能力有限,又没有污泥回流。请问怎么解决现在的问题,如果重新培养的话,如何控制可以好一些?处理工艺并没什么错误的,但由于水质不稳定,pH等波动较大,均质很重要,所以调节池的作用要充分发挥,可安装水下搅拌器,安装很方便。你介绍的培养方法也不太妥当,不知道酸化池是用膜法还是泥法?一般来说,先培养接触氧化池的生物膜,可先移入附近污水厂的污泥接种,这样可提高挂膜速度,也可减少营养剂的投加量。在培养时的曝气时间要根据溶解氧等来控制,以免污泥自身氧化,更要防止曝气流过大而冲刷填料上的生物膜,如不能确定时,宁可少曝气。当生物膜初步形成后再逐渐进废水来驯化,这个过程应该是渐进的。 还有就是要控制营养比,可按BOD5:N:P按100:5:1来参考,如用大粪作氮源投加,要用没有发酵过的。酸化池采用生物膜法,要注意搅拌效果,据我本人经验,用膜法的酸化池能充分混和的很少,不论是采用搅拌泵或脉冲搅拌都会发生搅拌不充分的现象,影响酸化效果,至少我所看过的都是这样。我是刚毕业的小朋友呵呵,昨天接受公司任务拉周之前要交出一份设计方案出来,但是到现在我还是没有一点头绪啊现在好好后悔上课睡觉的日子呵呵但是现在要努力拉具体数据如下:环评报告有, 批复有排放标准要求: 广东省二级标准PH:6-9 SS100mg/L CODcr130mg/L BOD30mg/L磷酸盐1.0mg/L LAS10mg/L 镍1.0用地面积:暂不考虑设备要求: 以国产设备为主 现排水量: 8T/d 工业废水:5T/d(不考虑回用后) 生活污水:3T/d除腊废水:用普通石腊来做超生波清洗, 还有拖地用水 水池废水:以前用的是普通的洗涤剂, 提至楼顶水池现在加的是不锈钢光亮剂 里再用来冲厕所除腊废水 (20T/月) 水质: PH:8.93 SS:296CODcr:24600 BOD:2020 磷酸盐(以P计):2.16LAS:58.8 镍1.68每天吨水池废水 (100T/月左右)水质pH:6.60SS:21CODcr:360 BOD:41.0 磷酸盐(以P计):0.12 LAS:58.8 镍:无每天吨 现甲方要求做两套方案:1. 只做处理水池废水的. 2. 工业污水(水池废水除腊废水)与生活污水合 起来一起进行处理希望龙哥给个详细的处理意见你要是给我个方案的话我在此万分感谢您了关于你说的水量太小了呀,不值得建污水处理站呀,建议外运处理要是自己处理的话:盐份不高,还好可以先中合多相溶气气浮果壳过滤及连续反洗砂滤加酸后化学沉淀电位电解(以解决废水COD高或其他造成的对生化系统的冲击等问题)絮宁沉淀A2/O2法废水最后进入连续反洗砂滤系统,进一步净化废水。仅为参考因水量太小,这样做是不必要的浪费,自己考虑飞哥啊 事情是这样的 现在环保局难为我们啊我们必须自己做个处理系统,每天处理不到10吨的水是有点少了但是也没有办法啊呵呵再说是小日本的工厂,花他的钱 我不 心疼_ ,您能把你说的工艺再稍微详细说一下吗?要是有设计工艺就更好了。小弟是有点才浅和愚钝,望您说详细点 我好照做呀,SBR法不 行吗?也请教。 有个是AB工艺的污水处理厂,最近曝气池表面褐色泡沫多,SVI值居高不下,而且沉降性差,二沉池表面有大块的絮状污泥上浮。上周也采取了加大排泥和加大曝气的手段,略有好转。但周末又有所反弹,比上次更严重。同时,MLSS值变化大,没有规律性,让人无从下手。请问该怎么做呢?那可能是诺卡氏菌大量繁殖造成的(物泡沫一般呈褐包或灰褐式)这类泡沫不能用水和消泡剂有效去除。一般在含有油脂类、处理负荷长期过低、泥龄过长等条件下较容易发生。一旦发现生物性泡沫出现,马上要采取措施,如提高污泥负荷,也可采取人工清除等措施,清除的浮渣应该进入剩余污泥处置系统,严格禁止重新回入废水处理系统。日常运行时SRT要尽可能短,特别是在温度高的时期,更要防止污泥负荷过低。目前应该增加B段曝气池的排泥量,同时将A的一部分泥排入B段试试,参考. 东方版主,这都是小问题呀,这对您来说应该是小问题,不过我还是有问必答呀,呵呵.欢迎赐教,谈谈您的看法.厌氧消化系统的启动主要是培养消化污泥,消化污泥培养正常的一个主要标志是产酸菌与甲烷菌数量上的动态平衡。产酸菌繁殖速度快,对环境条件要求较低,极易大量培养繁殖,而甲烷菌很脆弱,对环境条件要求高,初期培养较困难,因此,试运行中生物培养的主要目标是甲烷菌的培养。一般来说,甲烷菌培养良好时,产酸菌必然良好,但产酸菌的过度繁殖,不利于甲烷菌的培养,有时甚至不可能培养起来。向消化池内投入消化种污泥,种污泥可以取自其他处理厂,如无条件,可从废坑塘种取部分腐烂的污物或污泥投入消化池作为种污泥。向消化池内逐步投入生污泥,使消化污泥自行逐渐形成。此法培养时间较长,一般需23个月才能将消化污泥培养正常。在培养消化污泥时,必须控制有机物的投配负荷,投配负荷太高,会导致挥发性脂肪酸的大量积累,使酸衰退阶段时间太长,从而大大延长培养时间。一般有两种控制方法:一是降低投泥的浓度;二是用初沉出水或二沉出水注满消化池,稀释投入的污泥。1、厌氧滤池的启动厌氧滤池的启动即完成反应器内污泥的增殖与驯化,通过形成生物膜和细胞聚集体使污泥达到预定的浓度和活性,从而使反应器可在设计负荷下正常运行。通常可采用已有的污水处理厂的消化污泥作为接种污泥,污泥在投加前可与部分原水混合,在反应器仲停留35d,然后开始连续进水。开始时,COD负荷应低于1.0kg/(m3d)。对于高浓度的废水要进行适当的稀释,并在启动过程中逐渐减少稀释倍数,增加负荷。当废水中可生物降解的COD去除率达到80左右时,即可按设计负荷连续运行了。2、UASB系统的启动对于一个新建的上流式厌氧污泥床(UASB)系统来说,启动过程主要是用未经驯化的絮状污泥(如污水处理厂的消化污泥)对其进行接种,使反应器达到设计负荷并实现有机物的去除效果,通常这一过程伴随着颗粒化的完成,因此也称为污泥的颗粒化。由于厌氧微生物,特别是甲烷菌增殖很慢,厌氧反应器的启动需要很长时间。但是,一旦启动完成,在停止运行后的再次启动可以迅速完成。当没有现成的厌氧污泥和颗粒污泥时,采用最多的是城市污水厂的消化污泥。除了消化污泥之外,可用作接种的污泥和沉淀物或富微生物的河泥也可以培养出颗粒污泥。污泥VSS的接种浓度至少不低于10kg/m3反应器容积。接种污泥的填充量应不超过反应器容积的60。当用非颗粒污泥接种时,为了培养颗粒污泥或沉降性能好的污泥,都存在一个将絮状污泥和分散的细小污泥由反应器“洗出”的阶段,这是反应器完成颗粒化的先决条件。这一阶段是一个缓慢和微生物逐步进化的过程,控制的关键要素之一是水力停留时间或上升流速。一般升流速度未0.41.0m/h,如果有必要可以采用出水的回流。但是出水冲走的污泥绝对没有必要回流到反应器。从负荷角度考虑UASB的初次启动和颗粒化过程分为3个阶段。阶段1,即启动的初始阶段,这一阶段是低COD负荷的阶段2kg/(m3.d)阶段2即当反应器COD负荷上升至25kg/(m3.d)的启动阶段。在这阶段在反应器里对较重的污泥颗粒和分散的、絮状的污泥进行选择。使这一阶段的末期留下的污泥中开始产生颗粒污泥和保留沉淀性能良好的污泥。所以COD负荷在5kg/m3.d左右是反应器中以颗粒污泥或絮状污泥为主的一个重要的分界。阶段3这一阶段是指反应器COD负荷超过5kg/m3.d,此时,絮状污泥变得迅速减少,而颗粒污泥加速形成直到反应器内不再有絮状污泥存在。当反应器COD负荷大于5kg/m3.d,由于颗粒污泥的不断形成反应器大部分被颗粒污泥充满时,其最大COD负荷可以超过20kg/m3.d,当反应器运行COD负荷小于5kg/m3.d时,系统中虽然可能形成颗粒污泥,但是反应器的污泥性质是由占主导地位的絮状污泥所确定点心得如下说的很抽象,希望大家不要见笑) 1.在施工中要学会面对一切临时的困难,例如发生塌方等,要能够控制当时的局面. 2.不懂的地方要多问.这样才能够让自己在实践中学习. 3.再就是做好开展工作前的准备工作,作好充分的记录,如在测量放线就得尽量精确,以便下步土方开挖. 4.施工这方面的资料得做到位,什么隐蔽工程,验收等等,一般监理在这方面都是很苛刻的.许多资料都是要存档的. 5.在实践中要能够充分运用自己学的专业知识,当工程不能够顺利进行下去时,要拿出一个方案,以便下步工作的开展. 6.严把每个关节,供水管道做为一项隐蔽工程,关系国计民生,质量这关是至关重要的.回复 #15 cygyc-gc 的帖子1、我们应该要积极的学习规范和图集,对于规范中的细部做法一定要心里明白。 比如在排水过楼板的套管做法上,一般有两种,一种是钢套管一种是直接使用混凝土浇捣,就是浇捣也要分两步,一步到三分之一后在用灰浆,最后浇捣密实。就是这个做法让我在整个工地的老安装面前争到了一个工程师的称号。 2、多向老同志学习,这种学习不是单项的而是在交流中学习,比如在错层的楼房内的梁内下套管应该怎样预埋等?我就是在一个老工程哪里学来的下泡沫板留,清理起来好清理,在埋套管时也好预埋,也避免了预埋钢套管的跑偏问题。回复 #15 cygyc-gc 的帖子1、 对于环保水处理行业,目前发展得还不是太完善,尤其是环保公司里任职的一些技术人员,不像大的设计院里做水处理设计的,有充足的设计时间及前辈经验可以学习借鉴,在环保公司里有很多都是自己做设计,自己做施工管理及调试验收,有的甚至是连同客户谈判,回收工程款项都是技术人员去做,所以在环保公司里做的水处理技术人员的工作相对复杂一些,压力也大一些。 2、 对于自己做设计及施工管理,在施工管理特别是安装过程中相对来说要好一些,至少有设计变更的地方自己能很快地临时解决,小型的环保工程绝大多数不会请监理,这就给自己设计施工的空间大一些,不是说能随便改或者是想改就改,至少是有不合理的地方设计及施工人员能很快地和甲方商量后在现场就能拍板下来。给工程节省很多时间。 3、 在施工现场因为环保水处理工程的安装对于废水的生化处理还相对较容易一些,对于一些物化处理的工程,安装相对较难一些,尤其是化工废水,需投加的药剂多一些,安装管道及阀门还有自控系统复杂一些,调试的时候也麻烦一些,对于废水的性质,南方的水质相对单一一些,所用的工艺也是生化处理较多,东莞那边的工厂多一些,水质可能相对较复杂一些,但用生化处理的也占多数,对于目前自己从业的浙江这边的水处理情况是印染废水占多数,另外就是电镀及酸洗磷化及喷涂行业的废水较多,印染废水还是以生化为主,其它化工行业就是以物化为主了。以物化为主的废水处理施工方面就相对较复杂。 4、 在水处理工程的安装施工中一是要按设计思路进行,二是要根据现场情况灵活布置,同时还要在有些设计中未提明或者是没有考虑到的施工管理者可大胆做出决择,只要不影响工艺需要,可做得美观漂亮一些。这些我就有亲身体会,上次在一个酸洗磷化废水处理工程安装施工中,由于要在处理过程中加入五种药剂,所需的管道及阀门控制方面较多,且施工场地有限,安装的管道横竖很不美观,后来环保局的人来看了说很不满意,最后又只能返工改造,所以在这方面有时不能只满足工艺需要,还要注意给别人的视觉影响。 5、 在水处理工程施工过程中要为以后施工完毕后的调试阶段多做考虑,不要给后续阶段造成不利影响,例如水池试水、管道试压、电气自控系统的协调方面,都很重要,只有这些做好了,后面的调试才能顺理成章。 6、 对于环保公司的规模小一些的,做水处理工程设计的大都是连土建、结构、给排水、电气及调试的活都干了,即使是不太精通甚至是不太内行都要临时顶上,所以这些给以后的施工过程中会造成一定的影响,因为不是内行,做出来的东西肯定有很多不足之处,这就需要在施工过程中完善,虽然不是太规范,对于小环保公司和小环保工程来说是不可避免的。 7、 设计及施工过程中对于甲方有些不合理的要求要区别对待,不能一味妥协甲方,也不能完全不听他们的意见,和他们的关系搞融洽了施工起来会事半功倍。回复 #15 cygyc-gc 的帖子1 厂房机电管线空间相互影响,进而影响施工质量和进度。 在设计阶段,各专业要进行空间规划,施工开始阶段进行各系统套图 原因是楼层层高不够并且梁很宽大肥厚及业主有净高要求以及楼层梁底标高的限制,留给机电管线的空间就相对狭小。原因二应是机电套图不完善,比较混乱。这个问题是困饶几乎整个机电施工过程,还相继带了一连串的连锁问题建议在施工前一定要细致一丝不苟的检查各系统管线走向,由各专业有丰富现场施工经验的工程师配合整合图纸。这是一项极其重要的工作,比较完善的套图结果可以使我们的施工变的简单快捷。 2 二层钢构区消防管线固定困难,很难符合规范和法规的要求 在设计时,要考虑机电管线的固定问题,本工程中,我们是最后增加二次钢构, 钢构区结构梁间距距是4.5米,这个距离对于需要吊装在其下的管线来说,安装固定是不能满足要求的,特别是消防管线的防晃支架。本工程钢构梁的间距从结构上讲是满足要求的,但是对于机电安装来说,是非常致命的问题,虽然本工程已经结束,但是公正的讲,我们在钢构区的吊装是不合理以及不能满足法规的。建议今后再有同类型的建筑,把这个问题要作为一个重要问题考虑,机电工程师在设计阶段也需要向结构方提出相关要求。 3 喷淋主管没有按照设计要求二次镀锌,采用焊接。 拆除焊接管路,增加法兰,进行二次镀锌。 造成问题的原因是还是一样,下包从成本考虑不愿意进行二次镀锌,主管也从进度考虑,认可此方法,再次建议发包时不仅考虑价格,也要考虑技术。 4 室外消防管线试压发生暴管,泄压。 对于承插连接的管道,应在承插口打桩固定,在弯头,三通处用混凝土制作止推快 此问题如果从技术上来说其实算不上什么问题,只要有过此类型施工经验的厂商都会明白,只是我们的下包,为了节省不愿意做,理由是报价单里没有此项目,希望公司在以后的发包中,考虑价格中的技术成分,以免耽误工期和质量。 5 道路施工时消防管线多次被挖破 加强个专业之间的配合,增加标识。 建议在以后施工过程中, 加强管理力度,在本次施工中,很多这样的情况其实是可以避免的,只是有些包商野蛮施工,不服从管理。 6 水泵房消防水管穿越墙体封堵不合格造成漏水 用堵漏王分层封堵并在外部焊接支架固定管路。 以后要考虑当地地下水位,及排管方式,在穿越地下室,及其它地下构筑物时,要安装防水套管。 7 消防检测时消防队要求泵浦启动方式必须有ACV处压力开关启动这一方式。 增加这部分启动方式。GB 50268977.2.5.1规定,压力开关应启动消防水泵。 我们水泵是美国进口水泵,启动方式用的是sensor这种方式比压力开关更安全快洁,但是消防队不是很认同这种方式(后来他们也承认这种启动方式的合理性),所以,我们今后设计时不能只是以先进为目的,也要充分考虑国标和当地法规。 8 多处消火栓箱位置不合理,土建的梁太宽,致使管道穿楼板的预留洞位置不太合理 依据现场及业主要求,改动到合适位置,重新洗洞,更改管路方向。 消火栓箱位置在设计时是满足法规的,但是有些占据了一些重要的交通通道,特别是业主家具布置后的一些通道,所以,我们设计消火栓位置时,不仅要考虑消防法规,还要充分考虑与建筑及业主LAY OUT的配合,这样才会有比较人性化的布置方式。 8 多处消火栓箱位置不合理,土建的梁太宽,致使管道穿楼板的预留洞位置不太合理 依据现场及业主要求,改动到合适位置,重新洗洞,更改管路方向。 消火栓箱位置在设计时是满足法规的,但是有些占据了一些重要的交通通道,特别是业主家具布置后的一些通道,所以,我们设计消火栓位置时,不仅要考虑消防法规,还要充分考虑与建筑及业主LAY OUT的配合,这样才会有比较人性化的布置方式。 9 泵浦安装时下包购买法兰与泵浦及阀门不匹配 建议采购时,向厂家索要配套法兰,后者其它相关配件。 泵与阀门是进口的,其上法兰大小与孔位不国内购买的不尽相同(标准不同)所以,今后一些外购设备一定要考虑后期安装时之需求。比如这次如果购买泵浦时索要配套法兰,安装是也不会有这么困难。 10 保压泵出口压力经常不足。 排除泵内空气,增加排气阀门。 11 管道固定支架数量少,安装位置不合理,并且用气焊开孔,违反规范要求。 要求下包重新按照规范安装固定支架,增加角铁型号,和规格。 下包为了节约,采用次等级的角钢制作管道支架建议以后在发包时提供详细,支架制作图, 12 消防箱占用消防通道面积 消防走道的消防箱全部由明装改成暗装。 设计时,没有和土建相互协调,也没有考虑到消防通道的净宽度。此问题在本案中屡次发生。 13 宽度大于1.2米的风管下方未曾设喷淋头 按照规范要求增加喷头。 14 有吊顶的区域内,喷淋头的位置与吊顶冲突。 重新按照吊顶图布置喷头位置,相应位置增加喷头。 15 室外消火栓安装位置不够合理,在人行道正中间。 拆除原管路和井,把消火栓移动到人行道外边。 还是因为设计时只考虑规范和法规的要求,没有从实际使用的角度出发,建议设计时从使用者的角度出发,与相关专业增加协调。 7.0 给排水工程 1 室外排水管道设计埋深太低,地下水位很高,土质疏松。 在道路底下的排水管道,采用,下铺设10公分厚混凝土碎石垫层,防止管道下沉连接松脱,上铺30公分黄沙后赴土,相对较浅的管道,上铺15到20公分的混凝土凝固后,回填土,井盖采用重型铸铁井盖。 施工现场状况与设计要求的条件有较大差别,希望以后监造工程师能尽早熟悉现场和图纸,及早发现问题,早解决。 2 主厂房建筑承台太大,影响排水出户管线标高 ,排水出户管线标高降低15CM,室外排水管线相应降低15CM。 此类问题相当严重,排水标高的改动,对室外排水进市政井会有影响,一旦发生,排水标高比市政还低的情况,损失就很大。 3 厂房二层卫生间土建梁过高过宽,影响排水管线预埋, 会同土建工程师现场勘察,确定可以用人工把影响的梁凿平, 如果排水预埋尺寸不准确,将影响后来卫生洁具的安装及美观。 4 卫生间在后续存在露水现象 请土建用打针的方式,进行预留孔洞的防水,楼上就近开凿确定漏水管线修补。 本来此问题不会发生,按照要求土建的防水应该在安装卫生洁具前进行,并且防水要做到地平上半米到一米。这样即使有漏水也会从地漏流出不会破坏别的房间。 5 小便器感应器没有把电器预留穿线盒完全盖住。 用塑料盖板做装饰挡住穿线盒外露部分, 这个问题是我缺乏此类经验所至,后来仔细研究过,发现只要穿线盒与给水管线预埋在同一水平高度就不会发生此类问题。 6 设计拖布池龙头是DN15但实际物品为DN20, 向合成更换龙头,把尺寸又DN20更换为DN15 详细查验设备尺寸和连接方式是否与设计一致 7 给水水池清洁后,水泵无法出水 卸掉水泵出水端止回阀,螺丝 排空管路内空气, 水泵进水为自灌式,三台一体,没有设排气阀,建议在水泵出口端设置自动排气阀,避免以后水池定期清洗时,水泵无法排气,不能出水的现象。 8 给水泵实际使用情况与产品说明不同 请厂家重新输入程序,更改控制方法。 按照产品说明,当第一台水泵启动后全频工作还无法满足用水时,会自动启动第二台泵,并且按照水压变频控制,可是实际情况是第二台水泵启动后是,全频工作。 9 空调机房地漏下排水管线,结露滴水。 给接空调冷凝水的排水管线,全部保温,防止结露 设计时没有考虑到,冷凝水会使排水管路结露,并且本地空气湿度很大。在有空调的房间内,给水管线也会产生结露现象,因此以后对此问题要给以重视。 10 教育中心淋浴房空间狭小,管路施工困难,相互打架,并且以后使用面积会很小 提高给水管路标高,把给水管路提高到屋顶层,进阀门的管线安装,这样可以增加下面的使用面积, 设计要考虑实用,方便,不能用死的思考模式,有时候适当变通下 11 地漏标高比地面高1cm 拆除地漏,重新安装,使他与地面平齐 地漏在规范上安装应该是比地坪低1CM左右,但是施工时包商没有和土建包商相互配合各干各的, 12 恒压变频泵组突然自动条件下无法运行 SENSOR坏掉,更换新的压力传感器 还发现压力传感器不够准确,当控制柜显示3.5公斤压力时,厂房卫生间我测试的压力最高为6公斤。 13 蹲便器冲洗阀震动现象严重 更换延时阀芯 准确原因厂商技术员也无法确定,我自己觉得可能是管路没有冲洗干净,其中的油使阀芯中的橡胶圈被浸泡变形从而破坏真空系统引起震动回复 #15 cygyc-gc 的帖子1、不要完全相信设计院,不管是多么优秀的设计院,因为一般干活都是没有多少经验的人做的。国外设计人员是一步一步,实践出来的,我们的设计是你抄我,我抄你来的,错是书错,人不会错. 2、不要完全依敕监理单位,但是不能完全不信。因为能中标的监理单位,或多或少都和施工单位有关系,因为施工单位与监理单位可以说是老关系户,在一定的区域,他们总是打交道。对于业方主来说,他们不是很在乎的,因为一个活完工后,业主与监理单位几乎不在来往了。 3、不要得罪乙方,因为能中标的与领导跟定有一定关系。 4、不管是和监理还乙方,只能多沟通,少抵触。但是施工时不管发生多小的事还多大的事,就算某些因素不让甲方代表说时,自己要做到心中有数,不能因为事而关联到自己。 5、要了解乙方、甲方、监理方领导间的关系。这点特别重要。因为中国最讲人情了。 6、要熟习相关当地行政部门的有关规定,国家的规范、相关条例、设计图纸、工程量清单、定额。 7、能喝酒,会玩。但不能堕落。回复 #15 cygyc-gc 的帖子1、设计时也不能完全照搬书本,把系数放大点保险些,把处理水量、负荷等参数在甲方那里多往下压压。画图时多翻翻规范(开始我就不怎么懂,老是出现施工人员看不懂的情况,不得不老是在现场讲)。 2、多和土建的沟通(我们一般不包土建),他们都是能省就省,碰到懂的还好,不懂的气死人(本来我就不怎么懂),一定和甲方讲好,如果土建方要改动或偷工的话。 3、土建搞完了,一定要试水,检查质量,施工时多到现场看会学到很多东西的。 4、安装时也要和安装人员沟通好,看好仪器设备说明书,把你的思想,处理思路等都要和他们讲好,他们也会告诉你很多有用的东西的。 5、做完一个项目要多总结,该改进的要改进。 总之,多学、多看,多与人沟通。该通融的时候通融,该讲原则的时候一定要坚持! 祝各位都工作顺利,项目多多,利润多多现在有一个比较棘手的水,目前正在寻找改造的办法。废水主要是橡胶促进剂废水,主要的有机物包括,苯胺,叔丁胺,马林,二巯基苯并噻唑、环己胺等,盐分有3%左右,以前都是稀释到盐分1%,但是生化效果非常差,去除率基本没有,进水的COD在3000左右。现在的工艺就是臭氧氧化,接触氧化。但是预处理和生化基本没有效果。不知道您是否能给一点建议,谢谢。请问,COD是3000还是30000呢,还有BOD和SS?根据我所知道的,那样的废水浓度不会是3000吧?请把数据说清楚点回复 #46 ipgood 的帖子采用UV/Fenton法对橡胶促进剂废水进行预处理.当原水COD约为3000 mg/L时,COD去除率可达65%以上,并得到最佳操作条件为:H2O2投加量为8 mL/L,Fe2+投加量为0.8 g/L,反应时间为30 min,pH=5;同时得到Fenton试剂处理该废水的最佳条件为:H2O2投加量为10 mL/L,Fe2+投加量为0.966 g/L,反应时间为30 min,pH=5;单独UV作用的最佳工艺条件为:反应时间为20 min,pH=5;并就3种处理方法进行了比较,发现UV对Fenton试剂处理橡胶促进剂废水具有一定促进作用.反应前后的紫外光谱说明
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