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文档简介

制革废水的调试运行 我国制革企业有2000多家,每年排放的废水量占全国工业废水总排放量的0.3%。制革生产工艺过程中使用了各种助剂、鞣剂、加脂剂、涂饰剂等,废水含盐量大、碱性大、COD浓度高、色度高、悬浮物多,污泥量大,且含有较多的硫化物和铬等有毒物质,造成了废水处理的难度极大。 由于制革废水水质复杂,处理难度大,所以处理工艺也比较复杂,其中气浮+接触氧化工艺应用较多,技术比较成熟,工艺流程见图1和图2:该工艺能够回收初鞣和复鞣中的铬,使排放口达到总铬和六价铬排放要求,利用剩余活性污泥的生物絮凝活性直接气浮,利用氧气脱硫,不加药剂,节省运行费用。接触氧化池耐水力水质冲击负荷,出水水质好,运行稳定。工程竣工后,进入测试运行阶段,调试应按照以下步骤进行:1. 所有电器开机空载检验,确定无杂音和转动方向正确。2. 气浮池检验清水放满气浮池和清水池,启动溶气水泵,这时溶气缸中液位上升,至1/3高度,开启压缩空气阀门。当溶气缸水位达到液位计2/3高度,压力表示数正常时,缓缓打开溶气缸 出水阀,反应池内的水变乳白色,此时注意两个问题:a.压力表的示数应维持在设计值左右;b.调节溶气水泵出口阀和溶气缸出口阀,使溶气缸液位稳定在液位管2/31/2位置。3准备工作根据处理水量确定菌种用量,每1000m3污水需供给1015t活性污泥(脱水污泥,含水率80%,最好是制革污泥)。如果没有菌种,可采用闷曝法培菌。在氧化沟中放满综合污水(不加鞣制废水),每1000m3污水每天投加10Kg磷肥,10Kg砂糖(用化开后倒入),分23次投加。闷曝23天后,停止曝气,静沉1h,然后进入池容1/5左右的新鲜污水,以后循环进行闷曝、静沉和进水3个过程,每次进水比上次有所增加,闷曝时间有所缩短。当污水水温控制在20左右时,经过15天池中污泥浓度即可达到1000mg/L。此时即可停止闷曝,连续进水连续曝气,并开始回流污泥。最初的回流比不要太大,可取25%,随着污泥浓度的增高,逐渐将回流比增至设计值,此时即可进入鞣制废水。4. 进水调试a.整个设施开始进水,格栅除污机启动,不进水时关闭格栅机。经常检查格栅运转情况,及时清除栅渣,防止大量悬浮物进入氧化沟。b.氧化沟开始曝气(鞣制废水在MLSS浓度达到3000mg/L时开始进入),供氧化量不宜过高,否则有机物氧化太快,培养出的活性污泥质轻,污水中溶解氧控制在0.51.0mg/L为宜。(不进水时仍进行曝气)c.将干污泥加少量水捣碎并用浓生活污水和一定量的工业废水稀释,使污泥浓度达到810g/L,总体积为氧化沟池容的20%40%。确认氧化沟内污水pH值在69之间后,投入到氧化沟水流活跃的部位,此时保持设计值20%的污水量进入,每3天增加10%(后面可以适当加大),20天左右即可正常运行。d.运行期间每天上午、下午检测污水pH值和污泥沉降比(SV),如出现异常情况应立即停止进水,检测进水水质,确保培菌的正常进行。正常活性污泥应为絮状体或绒状体,有良好的自我凝聚能力和沉降能力。e.五天左右启动二沉池刮泥机,进行少量污泥,回流污泥全部进氧化沟,二沉池出水全部排走;十天左右可按设计值回流污泥,一部分进入调节池,一部分进入氧化沟,同时开启污泥处置设备;f.制革废水中的碳源和氮源能够满足微生物的生长需要,磷源略缺乏,每1000m3污水每天可投加10Kg磷肥。g.在污泥培养期间会产生大量泡沫,主要是因为污泥浓度低造成,可以在氧化沟池边设置喷头用二沉池出水进行喷淋,同时加大二沉池回流量,当污泥浓度升高时泡沫就可消失。如果进水碱性偏高也会造成大量泡沫产生,这就需要对进水进行中和处理。5污泥上浮a.如二沉池在运行期间出现污泥成块上浮,污泥上有大量气泡,颜色正常,这是由反硝化作用引起的脱氮上浮。解决办法为加大氧化沟曝气量,加大二沉池污泥回流量,缩短污泥在二沉池的停留时间。b.如果是黑色小块污泥上浮,则是由于污泥腐化,夹带硫化氢等气体而上浮,这时必须检查刮泥机的刮泥效果,及时调整好刮泥板位置。6. 鞣制废水进入氧化沟中MLSS浓度达到3000mg/L后,即可进入鞣制废水。如果出现污泥菌胶团消失、污泥细碎、分散,随出水流失,生物相明显变化,原生动物突然消失,则出现了污泥中毒,应采取如下措施:a.立即停止鞣制废水的进入;b.二沉池加大排泥量,加速更新氧化沟污泥;c.将原废水不经气浮直接进入氧化沟,增加有机物浓度;d.增加磷营养的投加。7.污泥处置当氧化沟内污泥浓度超过设计值时,二沉池应进行定期排泥。来自初沉池的污泥、气浮池的浮渣和二沉池的剩余污泥一起按设计方案进行处置。制革工业污泥中Cr3+的回收试验 目前,铬躁法广泛应用于皮革工业。因此,Cr3+是这类工业所排放的废水和污泥中的主要污染物质。在制革工业污泥中Cr3+ 的质量比可以达到 1500 mgkg干污泥1-3。表1为某制革厂污泥干化场污泥的采样分析结果。目前,对于这类污泥主要是采用填埋的处理方法,但由于污泥产量大,填埋处理需占用大量的土地资源。同时还存在潜在的污染。所以,对这类污泥中Cr元素的回收与再利用显得十分紧迫。 1 试验流程图1所示为Cr回收的试验流程。首先,在室温条件下,将污泥搅拌均匀,用硫酸调节pH值到1,停留12h,使污泥中的Cr3+充分溶解。经过滤后得到提取液,提取液中主要阳离子的质量浓度见表2。将提取液的PH值调节到10,用双氧水将提取液中的Cr3+氧化,之后将提取液的pH值调节到78之间,使混合液中Fe3+ 和Al3+沉淀下来,过滤后将其去除。此后经过Na型阳离子交换树脂将Ca2+和Mg2+去除,将最后得到的Cr2O72-经过SO2还原后就可以获得制革工业所需要的化学原料Cr(OH)(H2O)5SO4。在初步试验和对比试验中使用的配制水样中Cr3+的质量浓度均为 1000 mgL,采用三价铬盐加蒸馏水配制而成。在对比试验中,又分别加入Fe3+,AL3+,Ca2+,Mg2+,将所得到的结果与不加任何其它阳离子的配制水样中Cr3+氧化结果相比较以评价提取液中所存在的Fe3+,Al3+,Ca2+,Mg2+,对Cr3+氧化过程的影响。表污泥的组成 元素采样采样(Cr3+)4.64.2(Fe3+)2.41.2(Al3+)0.20.15(Mg3+)0.50.3(Ca3+)43.3注:污泥含水率在6070之间。 表2 提取液中主要阳离子的质量浓度 mgL-1(Cr3+)(Fe2+) (Al3+) (Ca3+)(Mg2+)11602506005301162 Cr3+ 氧化为了确定 Cr3+氧化过程的基本参数,我们首先以配制水样为试验对象对温度(),pH值,反应时间(t)以及投加的n(H2O2)与n( Cr3+)之比(R)对Cr3+氧化率的影响做了初步试验。试验表明:在=60,t=30 min,pH10,R=1.5的反应条件下,取得的氧化率为83.4。有关试验结果分别参见图2和图3。从这些结果中我们可以看到,R,pH值对 Cr3+的氧化过程影响较大。 Cr3+氧化的化学方程式如下:2Cr(OH)2+3H2O28OH- 2CrO42- 8H2O因为在pH10的条件下, Cr3+以Cr(OH)2+络合物的形式存在-2,另外,反应器中 Cr3+的质量浓度远远大于其在该状态下的饱和溶解度,所以会有r3+的深沉物质生成,使得氧化率就需要延长反应时间和提高反应温度。在初步试验所取得的数据基础上,我们以60 ,t=30 min,pH10,R1.5为反应的基本条件对提取液中的Cr3+进行了氧化试验。在该反应条件下仅获得了60的氧化率。但是,进一步试验表明:提高n(H2O2)与n(Cr3+)的比值R,可以取得较高的氧化率。相关试验结果见表3。表3 不同R时的Cr3+氧化率序号R=7.5(提取液)R=1.5(配制水样)189.382.4288.383.0388.884.4489.384.0平均89.083.4注:60 ,t=30 min,pH10为了解释在取得相同氧化率的前提下,在对提取液的氧化过程中需要较高氧化剂H2O2投加比 R的原因,我们对提取液中Fe3+,Al3+,Ca2+,Mg2+对氧化进程的影响做了对比试验。结果发现:Fe2+和Mg2+的存在是导致在氧化过程中H2O2 投加比过高的主要因素。由于在调节提取液的PH过程中,Fe2+和Mg2+能够和Cr2+形成比较难溶解的某种络合物,使整个氧化进程减缓,导致氧化剂的投加比较高4。有关对比试验的结果见图4。在不同的 n(Fe2+Mg2+)n(Cr3+)值(N)以及采用不同R值的情况下,Cr3+氧化率的试验结果见表4。表4中的试验数据对氧化过程具有很重要的意义。我们可以根据所要取得的氧化率以及提取液中的N值确定H2O2的最佳投加比R。表4 Fe2+和Mg2+化率的影响RCr6+产率/%0.257.5900.37.5880.56850.610.583注:60,t30 min,pH10,Nn(Fe2+Mg2+)n(Cr3+)。3 其它离子的去除经过氧化后提取液中还存有其它金属离子,这些离子包括:Fe3+,Al3+,Ca2+,Mg2+以及其它微量的金属离子。所以,要回收Cr还需要将这些离子去除。实验室试验和相关研究报道都表明:其它离子的去除比较容易,而且这个阶段的效率高,所以这个阶段不是影响总回收效率的关键阶段5。为了去除Fe3+,Al3+应首先将混合液的PH调节到78之间,使Fe3+和Al3+以沉淀的形式存在,通过过滤的方法(2050目滤料)将其去除。值得注意的是要想完全去除Al3+,过滤之前需将混合液在pH=78,温度为60的状态下,停留30 min。经过过滤处理后,滤液中还存有的Ca2+,Mg2+以及其它微量的金属离子。这些金属离子可以通过Na型阳离子交换树脂将其去除。经过离子交换后Ca2+,Mg2+离子可以降低到检测不到的水平。 4 Cr的回收 经过以上处理后,就可以得到较纯的Cr6+,在酸性以及接近中性的情况下Cr以Cr2O72-的形式存在。由于制革工业中所需要的是三价铬的碱式硫酸盐,因此需要将所得到的Cr2O72-进一步还原。以SO2为氧化剂可以将其还原为三价铬的碱式硫酸盐1-2,化学反应方程式如下:Cr

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