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623号机1号瓦振动大停机保护动作,机组跳闸1994年11月24日一. 故障现象:23时18分:3号机带负荷295MW,1号瓦轴振动、轴盖振动及轴弯曲均有所上升;11月25日0时03分:1号瓦轴盖振动大停机保护动作,机组跳闸,发电机解列;11月25日至11月26日,先后4次机组启动,均因轴承盖振动大机组无法投运,高压揭缸后发现第七级掉叶片三根。二. 原因分析:由于高排疏水管道无逆止门,停机后高排温度低,疏水返回高压缸,导致高缸第七级叶片断裂,属设计问题。三. 采取对策:高排管道加装疏水罐。63 3号机高缸排汽管漏泄,机组停运1994年11月16日一. 故障现象:2时15分:3号机启动加负荷时,发现前箱下部漏汽较大,机组停运,打开保温后检查,高压缸甲排汽管制造焊口热影响区裂缝。裂缝环管子周围南侧260mm左右;11月18日:3号机高压缸甲管消漏工作完;11时30分:汽轮机挂闸冲转;13时00分:发电机并网;16时31分:负荷加至160MW时发现乙侧高压缸排汽管漏;17时01分:机组停运,检查高压缸乙排汽管制造焊口热应力区裂缝800mm左右;11月22日:高压缸乙管消漏工作完;13时54分:主机挂闸冲转;16时32分:发电机并网发电。二. 原因分析:1. 3号机投运以来,虽经过大、小修,但高排管道支吊架销钉未拔出,缺陷始终未被发现,管道振动时没有缓冲,造成支吊架脱槽,管道应力集中,使高排管根部应力集中;2. 高旁开、关按钮弹簧开时卡,按钮按下弹不起来,引起高旁压力瞬时升高,造成冲击,引起振动;3. 3号机疏水系统不畅,管道内积水,使高排甲管逆止门轴被打弯。三. 采取对策:643号机电动给水泵电机温度高停泵1994年11月25日一. 故障现象:15时15分:3号机启动中,电动给水泵投运;17时10分:零米值班员检查发现电动给水泵出口风温高至100(该表计最大量程100),采取降转速及提高冷却水压等措施;17时35分:电动给水泵跳闸,发出“电动给水泵定子温度高”信号,停运后检查发现电动给水泵空冷器进口水门门头掉,检修人员将水门更换后;20时40分:电动给水泵加运。二. 原因分析:1. 运行人员操作经验不足,从3号机电动给水泵空冷器进水门解体后检查看,门杆与连杆断裂,这是造成空冷器断水、电动给水泵电机温度升高跳闸的直接原因;2. 未认真招待定期工作制度,规定为一小时抄表一次,而电动给水泵运行二个小时中,未抄一次表,失去了一次良好的检查和分析故障的机会。三. 采取对策:653号机主汽门关闭,机组停运1994年12月21日一. 故障现象: 12月21日7时42分:3号机运行中突发“甲侧主汽门关闭”信号,负荷由270MW甩至0MW,逆功率信号发出现,就地检查甲、乙侧主汽门均关闭,发电机解列,汽轮机打闸;12月18日16时47分:3号机启动过程中,当转速升至2800r/min时,主汽门关闭一次,汽轮机打闸;12月21日10时17分:3号机挂闸冲动;11时0分发电机并网发电。二. 原因分析:三. 采取对策:663号机2号瓦温度高,机组停运1994年12月25日一. 故障现象:2时30分:负荷297MW,发现机组振动整体增大(1号瓦轴承盖振动由97m增至124m,1号轴平振由55.6m增至137.2m,垂振由34.4m增至77.3m;3号瓦轴盖振动由14.8m增18.6m,3号轴平振由127.1m增至159.2m,垂振由98.4m增至122.1m ,4号瓦轴盖振动由31.4m增至40.2m ,5号瓦轴盖振动由17.6m增至24.8m ,1号瓦瓦温由58升至65,2号瓦瓦温由71上升至75,轴弯曲由57.6mm增至118.2mm),立即将负荷减至280MW;2时49分:就地实测振动:1号瓦轴盖水平振动23m,轴向振动103m,垂直振动22m ,3号瓦轴盖水平振动5m,轴向振动26m,垂直振动11m ;3时00分:负荷减至250MW,1号瓦轴盖水平振动23m,轴向振动78m,垂直振动34m ;4时39分:CRT显示1号轴垂振173.4m,3号轴垂振162.2m,2号瓦瓦温升高至85,1号瓦瓦温升高至76;6时43分:2号瓦瓦温95,打闸停机;6时45分:1号轴平振224.7m,垂振189.8m;6时49分:转速1500r/min,3号轴平振213.5m,垂振192m;7时06分:大轴静止,投入盘车运行,电流43A,中压轴弯曲50m。二. 原因分析:三. 采取对策:67 3号机定冷泵甲故障停运1995年2月7日一. 故障现象: 22时29分:3号机正常运行中,“发电机定子断水”信号发,定子、端部冷却水压力、流量均降低,检查定冷泵甲电流由58A下降至40A(空载电流);乙泵未联动,立即抢投定冷泵乙成功,定子、端部冷却水压力、流量恢复正常,检查发现定冷泵甲电机与泵靠背轮脱开,故停之。二. 原因分析:三. 采取对策:683号机主机轴向位移大停机保护动作,机组停运1995年2月19日一. 故障现象:21时36分:炉灭火,负荷由274.8MW减至19.6MW;21时38分:检查发现主机推力瓦工作面3号瓦块温度136,其它2、4、5号瓦块温度也较前升高,汇报单元长,告厂用倒后再停机;关闭高压夹层至再热冷却段回汽门;21时39分:刚准备打闸时发现推力瓦温度急速由136降至87,汇报单元长,令不要打闸;21时46分:检查发现“电超速动作”光字亮,未及汇报时发现机组跳闸,“轴向位移大停机”、“发电机主保护动作”及主汽门、中联门关闭信号发,机组转速下降,立即启动调速油泵,机组惰走中发现二段抽汽压力及甲、乙中联门前压力3.7MPa,开启低旁50%,机头检查发现危急保安器1号飞锤动作,转速最高3026r/min;22时18分:大轴静止,启动盘车电机时电机冒烟,手盘转子轻快,每15分钟手盘转子180度。二. 原因分析:1. 运行人员在减负荷后恢复过程中未按规程撤电超速保护,亦未及时分析判断出电超速保护动作后,中调门因门后压力表指针粘合不能正常开启,高压调门在负荷小于25未关的情况下,加负荷造成高压缸进汽增大,使推力瓦3号瓦块温度上升至136,轴向位移大于+1.2mm,保护动作,机组被迫停运;2. 运行值班员没有严格执行规程,在事故处理过程中乙侧主汽温度下降至465,推力瓦温度上升至115以上,两次均未打闸,失去了保设备的机会;3. 运行值班员在发现“电超速保护动作”信号后,未汇报,未处理,致使机组单缸运行,使事故扩大。三. 采取对策:693号机盘车装置故障1995年3月3日一. 故障现象:0时10分:3号机推力瓦检修工作结束,主机挂闸冲转;0时13分:当转速升至200r/min时发现盘车未脱开且盘车减速装置有明显的齿轮磨擦声,立即打闸停机;0时32分:大轴静止,转入检修,解体后发现盘车蜗母轮损坏严重。二. 原因分析:盘车未脱开是因调速油至手柄活塞门误开,此门为远方自动投盘车用,当主机转速65r/min时,盘车脱不开,将大、小齿轮打坏。三. 采取对策:根据我厂实际情况,将盘车自动投入装置及压力油管路割除加堵。703号机中差大停机保护动作,机组跳闸1995年3月10日一. 故障现象:3时25分:炉灭火,负荷由243MW减至17MW;3时35分:负荷11MW,高差+1.4mm,中差+0.9mm,低I差+4.1mm,低II差+10.4mm,轴向位移-0.2/-0.1mm;3时36分:“中缸差胀大停机”信号发,中差+1.3mm,机组跳闸;4时01分:大轴静止,投入盘车运行;8时33分:主机重新挂闸冲动;9时10分:发电机并网发电;12时10分:,负荷加至300MW。二. 原因分析:中差大停机保护动作属于热工保护误动。三. 采取对策:713号机主机危急保安器误动,机组停运1995年5月19日一. 故障现象:2时52分:3号机正常运行中,负荷由298MW甩至0MW,机组跳闸,“逆功率”信号发,发电机解列,转速下降;3时03分:检查发现1号飞锤动作(遮断窗口显示遮断);3时12分:接令,挂闸冲转,安全油压建立不起来;3时19分:安全油压建立,机组升速;3时22分:转速升至2906r/min时,汽轮机跳闸,就地检查1号飞锤指示遮断位;3时50分:大轴静止投入盘车运行;6时08分:3号机挂闸冲转做超速试验,目标转速3100r/min;6时23分:当转速升至3078r/min时,1号飞锤动作,汽轮机跳闸;6时38分:解列1号飞锤,恢复机组3000r/min并网;13时36分:负荷180MW,“轴振动大”、“轴振动大停机”信号发,机组跳闸,CRT显示9号瓦轴水平振瞬时值为0.25mm(保护动作值);14时0分:接令,撤除9号瓦轴振保护,机组恢复;14时18分:发电机并网;14时30分:负荷加至70MW,机组跳闸,检查发现1号、2号飞锤均动作;15时00分:大轴静止,投入盘车运行。二. 原因分析:1. 1号飞锤因偏心孔配重封头旋出约6mm,该封头旋出后顶在闷头上反作用于飞锤,引起误动,2号飞锤动作原因初步分析认为是:1号飞锤误动未恢复情况下可传振动引起;2. 菲轴振大停机保护92年6月24日总工已下令只投报警回路,并将停机回路拆除,去年12月份,生技部通知热工将该回路恢复,5月11日、5月19日运行人员在没有通知的情况下,两次投热机保护时,在联系单上画勾要求投该保护,热工人员也未核准分别将轴振大停机保护投入,暴露出我厂保护管理较混乱,需进一步完善保护管理制度;3. 1号飞锤第一次动作后,未及时发现说明运行人员事故应变能力差,需进一步提高业务水平;4. 去年12月3号汽机检修,发现汽机小轴齿轮磨损,需更换,由上海汽轮机厂对危急保安器重新装复,试验合格,这次检查发现封头处未用洋冲冲铆,运行中自动退出,现冲铆四个点,做试验合格。三. 采取对策:723号机差胀大停要保护动作,机组跳闸1995年5月20日一. 故障现象:17时07分:3号机挂闸冲转,冲转参数:主汽压力7.5/7.5MPa,主汽温度375/380,高差-1.0mm,中差-0.4mm,低I差-0.2mm,低II差+3.3mm,真空78.2KPa,油温35;17时16分:推力瓦工作面7号瓦块温度100,温度班实测60;17时21分:转速升至2846r/min时,高差-1.3mm,“高缸差胀大停机”信号发,保护动作,机组跳闸;17时28分:高差-1.2mm,继续挂闸冲转;17时33分:转速维持1409r/min;18时20分:发电机并网;20时15分:中差+1.7mm,采取以下措施:启动凝升泵,降低轴封温度,由170,降至130;联系炉降再热汽温;20时28分:中差+1.8mm“中缸差胀大停机”信号发,保护动作,机组跳闸;21时20分:大轴静止,投入盘车运行。二. 原因分析:三. 采取对策:733号机发电机断水保护动作,机组跳闸1995年6月12日一. 故障现象: 7时29分:3号机运行中转冷水压力、流量摆动,立即手动启动转冷泵乙;7时30分:“发电机转子断水”信号发,保护动作,负荷由296MW甩至0MW,机组跳闸;7时33分:“中差大停机”信号发,破坏真空;7时55分:大轴静止,投入盘车运行。二. 原因分析:由于转冷箱水位低导致发电机转子断水保护动作。三. 采取对策:743号机乙小机四段逆止门故障1995年6月12日一. 故障现象:21时40分:机组运行中,乙小机转速下滑,启动电动给水泵,检查发现四段抽汽至乙小机逆止门在关闭位置,负荷由292MW减至210MW,联系值长提备汽压力并增开二段至厂用汽门,关四段至0.5-0.7MPa联箱门,乙小机用备汽升速至4000r/min;22时20分:四段抽汽至乙小机逆止门处理好,将乙小机汽源由备倒为四段供,关闭二段至厂用汽门,开启四段至0.5-0.7MPA联箱门,负荷加至295MW。二. 原因分析:乙小机逆止门关闭是由于热工保护(逆止门前、后差压)误动。三. 采取对策:753号机6KV3B段失压1995年9月6日一. 故障现象:10时21分:电气6KV3B段瞬间失压,循环泵乙、丙跳闸,乙泵倒转,手紧出口门,乙小机主油泵、乙前置泵跳,炉灭火,负荷由270MW减到20MW,真空最低至66Kpa;11时00分:启动乙、丙循环泵;11时20分:负荷加至正常。二. 原因分析:由于6KV3B段间歇性接地,633B开关低电压跳闸,导致失压。三. 采取对策:76 3号机高旁减压阀故障开启1995年10月12日一. 故障现象:10时28分:机组运行中,高旁突然开启,高排压力上升,就地手动关高旁减压阀无效,通知热工保护班,查高旁控制板上指示灯闪烁,减压减温阀全开,要求减负荷,查其它参数正常;10时31分:经热工自动班人员处理后全关高旁减压减温阀。二. 原因分析:高旁阀门故障是由于热工旁路控制系统故障所致。三. 采取对策:773号机厂用电失去1995年10月30日一. 故障现象: 23时10分:3号机运行中,负荷300MW,集控照明突然失去,所有运行设备跳闸,高、中压主汽门、调门,各段抽汽逆止门及高排门关闭,转速下降,启动直流润滑泵,断运行泵联锁,复归跳闸泵按钮,关II、IV段至厂用汽门,低缸安全门爆破;23时13分:转速降至1566r/min,启动顶轴油泵无电,要求尽快恢复;23时50分:启动顶轴油泵,大轴静止,投入盘车运行。二. 原因分析:由于厂高变结构设计不合理,外部短路电流的冲击使变压器低压线圈严重烧损变形,引起故障发生。三. 采取对策:783号机主机前箱处着火1996年2月15日一. 故障现象:17时37分:3号机运行中,检查发现机头冒烟;17时39分:控制室内主机转速表均无指示,负荷调节级压力、周波正常,高差指示最大,回油温度1号瓦无指示;17时42分:前箱底部着火,烧断部分电缆,解除高差、菲超速、回油温度高保护;19时27分:将前箱处着火扑灭,控制室主机转速表恢复。二. 原因分析:由于前箱热工电缆孔漏油顺电缆流下,且电缆线绑在未保温的主汽门前疏水管上,高温烘烤起火。三. 采取对策:793号机中差大停机保护动作,机组跳闸1996年3月12日一. 故障现象:7时05分:主机挂闸冲转,主汽压力4.0/4.0MPa,主汽温度365/350,高差+2.7mm,中差+0.3mm,高缸膨胀18/17mm,中缸膨胀13/13mm;8时00分:发电机并网,投汽加热,高差+3.0mm,中差+0.8mm;9时15分:甲小机冲转;9时30分:乙小机冲转;10时40分:甲,乙汽动给水泵投运,停电动给水泵;10时53分:负荷180MW;11时13分:中
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