加工中心的故障诊断与维修实例.pdf_第1页
加工中心的故障诊断与维修实例.pdf_第2页
加工中心的故障诊断与维修实例.pdf_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

加工中心的故障诊断与维修实例 陈永久 刘 临江 闫东清 吉林大学应用技术学院 吉林 长春 1 3 0 0 1 2 摘要 介绍了加工 中心实际生产使用中的常见故障现象并进行 了故障原 因分析 给出了诊断过程以及解 决 问题 的 办法 关键词 铣削 加工中心 故障 诊 断 报警 中图分类号 T G 5 0 2 7 文献标识码 A Ex a mp l e s o f f a u lt d i a g n o s i s a n d ma i n t e n a n ce o f ma ch i n i n g ce n t e r C H E N Y o n g j iu L I U L i ia n g Y A N D o n g q in g A p p l ie d T e ch n ic C o l l e g e J il in U n i v e r s it y C h a n g ch u n 1 3 0 0 1 2 C H N Ab s t r a ct I n t r o d u ce a n d a n a l y z e t h e co mmo n f a u l t s s y mp t o ms o f mil l in g ma ch in in g ce n t e r p r o p o s e t h e co r r e s p o n d i n g d ia g n o s t ic pr o ce s s a n d t h e s o l u t i o n s t o t h e pr o b l e m Ke ywo r ds ml l i ng ma ch in in g ce n t e r f a u l t d ia g n o s is a l a r m 尽管设备生产厂家在各地都建立了很多培训和维 修 中心 经过严格培训 的服务人员随时为客户提供专 业 的机床维修和保养服务 但是 当加工 中心这类 高 端机床 出现故障时 能否及时排除故 障以及维修费用 仍然是很多企业 尤其是 中小型的企业所关心的问题 所有企业希望 自己的维修人员能够在第一时间排除故 障 以提高设备 的利用率 创造更多的经济价值 笔者 结合多年工作经验 对配备美 国 D Y N A P A T A数控系统 的 C N C加工 中心在实际使用过程 中常见故障现象 进 行了分析 给出了诊断过程 并分析产生故障的原因以 及解决问题的办法 1 故障 1 1 1 故障现象 加工中心在启动几个小 时后 显示器 的图象波动 较大 无法看清加工程序 关拨至 2位置 使 P L C处于停止状态 否则 容易出现 安装错误 例如 在此次维修中就发现 S 4开关处于正 常运行位置 0 在进行 N C K系列备份 回装 时 会 出现 回装到某个文件时出现 中断的现象 导致 数据恢复操 作的失败 而 S 4开关在 2位置上再进行 N C K系列备 份回装操作就不会 出现 问题 这在 S I N U M E R I K 8 4 0 D 数控系统技术资料中是查不到的 当然这也不是绝对 的 我们在对其它采 用 S I N U ME R I K 8 4 0 D数 控系统机 床进行数据 回装 时 s 4开关 在 0位 置上 没 有 出现 问题 N C U上 的 S 4开关拨至 2位置 使 P L C处于停 止 状态 目的是避免某些状况下 特别是控制结构复杂的 数控设备 在数据 回装时 P L C进行数据调用而导致的 安装错误 4 结语 该车铣中心系统死机故障这一维修案例为我们提 1 5 2 供 了如下的经验教训 对于这种隐藏很深的故障 在维 修时 如果不注重对技术资料的研究 和对技术原理进 行认真理解和分析 只是通过表面现象去处理问题 很 容易把 自己陷入误 区 做费很多无用功 另外一个方面 说明该设备的布线工艺存 在一定 的问题 今后维护 中 需要引起足够的注意 此次维修我们从原理和实际现状方 面出发 逐条 梳理可能导致故障的各种原因 熟练掌握了数控 系统 数据 回装的方法以及机床初始化调试 的技术手段 对 这种复杂结构数控系统有 了深入的了解 参考文献 1 机床操作说 明书 z 2 机床维修说 明书 z 3 s I N u ME R I K 8 4 0 D数控系统参数说明书 z 编辑孙德茂 收稿 日期 2 0 1 4 0 8 0 2 文章编号 1 5 0 7 4 3 如果您想发表对本文的看法 请将文章编号填入读者意见调查表中的相应位置 1 2 故障分析及诊断过程 依据故障现象判断 一是显示器 自身的质量 问题 二是显示管损坏 三是显示器 的供 电电压有 问题 打开系统柜 清除灰尘 仔细观察 各导线及接头 完好 没有松动及虚接现象 各控制板上的电子元件无 烧毁现象 使用仪器检测 发现显示器及发光管完好 但是 在显示器波动时发现供电电压只有 1 5 V 按 照 技术要求 显示器正常供电电压应是 2 4 V 经过维修 电源板 更换 了损 坏 的集成 电路 P B Y S 3 0 3 5 P T 飞 利 浦 及 肖特基二极 管 MB R 3 0 4 5 P T 使 显示器 的供 电电 压恢复到 2 4 V 开机运 行 机床显示 恢复正 常 显 然 造成此次故障的原 因极有 可能是长期使用导致电 子元件老化造成的 R 删n g a n d M 咖 fe n a n c e 改装与维修 示正常 但是在工作中还是不换刀 依据经验 将机床 断电 5 min后重 新上 电 使 系统 复位 同时更改 刀具 号 机床换刀正常 2 3 分析原 因及解决方法 综合以上维修过程后 总结出此故障的排除方法 如下 1 在机床换刀发生碰撞后 首先检查并更换 y z轴控制板上损坏 的元件 保证机床各部分能够单 独工作正常 不换刀的主要原因是机床在换第二把刀 时没有回到原点 因此不能执行换刀动作 2 机床 3个轴 同时显示 超程 说明控制轴 的行 程开关回路没有电 信号无法反馈到控制部分 因此机 床显示超程报警 2 故障 2 3 故 障 3 2 1 故障现象 加工 中心在执行加工程序时 第一把刀加工正常 但在换完第二把刀后 加工时主轴与工件发生碰撞 碰 撞后机床不能移动 2 2 故障分析及诊断过程 上述现象与 驱动控 制板 电源及 行程 开关 都 可 能有关系 打开控 制柜 清 理灰尘 仔 细检 查导 线 接头及元件各部分是否有异常 检测后发 现 y z轴驱动板 上 的功率 晶体 管 G T K 4 5 7烧 坏 更换损 坏 的功率管后 z轴三个方 向可 以进行移动 手 动换 刀也能进行 但是 在执行 加工程 序命令 中换 刀 动作不能 执行 机床 回零后 第一 把刀具 可 以换 但 在加 工过 程 中还 是不能 执行换 刀 依据 经验 依 次 做下列检测 1 T M 4伺服检测发现 z轴显示 4 0 0 2 8 正常应 显示 为 0 0 0 9 0 0 0 0 m m Y为 0 0 0 9 0 0 0 0 fil m Z 为 0 0 0 9 0 0 0 0 m m之间 此显示说 明机床在第一把 刀加工后换第二把刀前机床没有回到零点 即 z坐标值 不在 0 0 0 9 0 0 0 0 m m之间 后经更改 z轴检测精度 参数 也叫机床定位精度 设定 Z 0 0 5 0 mm 机床能 正常工作 但是第二天机床重新上电后 发现机床显示 轴正负 l 轴正负及 z轴正负均超程 2 检查机床急停按钮线路及回路 工作正常 检 查所有保险管 发现 F U 4 强 电箱里 保险管烧坏 更 换后上电显示还是 轴 l 轴 z轴均超程 检查 电源 板 的 2 4 V电压 输出正常 但是在检查 z轴行程开关 时 没有 2 4 V电压输入 检查后发现 在前步更换 保 险管时 保险管有松动现象 紧固保 险管后机床上 电显 等 u l3 3 1 故 障现 象 加工中心在工作时 机床突然停止执行 自动加工 程序 显示器显示报警 报警号为 3 1一 T O O L M A G A Z I NE NO T I N P OS I T I O N 和 3 8一MAGA Z I N E N O T I N U P P O S I T I O N 意思为 刀库 向上位置不到 位或者是刀库 向上的位置没有输 出信号 3 2 故障分析及诊断过程 根据故障现象判断 出现此类现象可能和 以下两 种情况有关 1 可能控制 刀库 向上运动的气缸行程 开关有 问题 2 可能连接刀库 向上行程开关 的联线 由于长 时间使用导致线路老化 造成信号断路 首先检查控制刀库向上运动的气缸行程开关 开 关工作正常 其次用万用表检查开关到带有 J 1 B插头 的控制板之间的联线 编号为 8 9的联接线也正常 这 说 明这种故 障与行 程开关及联线没有关 系 根据经 验 也可能是带有 J 1 B插头的 C N C板的问题 用带有 J 1 A插头 的 C N C板和它对调 这两块板是一样 的 试 机 故障现象依然存在 可以排除 C N C控制板 的问题 结合以往故障现象及维修经验 我们用一根新的信号 线直接联到向上的行 程开关 另一端直接联到离 J 1 B 插头最近的编号为 8 9端子板上 试机后 3 1号和 3 8号 报警不再显示 机床恢复正常 通过此次试验确定是 由于这段信号线存在问题才引起机床的报警 更换新 的信号线 报警消失 机床工作正常 3 3 分析原因及解决方法 在刀库上有两个带有编号的接线端子板 两个端 改装与维修 R 删n g a n d n fe n a n ce 号线经常和刀库一起往复运动 造成信号线磨损及老 化 致使信号断路或虚接现象 更换新 的信号线后故 障 自动消除 经过此次故障 使我们认识 到在机床上 经常运动的部位 不论机械件还是连接线 由于长期运 动很容易出现磨损 导致故障发生 在 以后 的维修中首 先应注意这几个部位的检查 4 故 障 4 4 1 故障现象 加工 中心工作时 机床不 能执行 自动加工程序 当打到手动时 刀库也不能换刀 机床也不能运动 4 2 故障分析及诊断过程 根据该加工中心相似故障判断 极有可能是控制刀 库转动的直流电动机或控制运动的信号线出现问题造成 的 采用 分开法 单独检测控制刀库转动的直流电动 机 工作正常 使用万用表进一步检查经常和刀库一起运 动的各部位信号连线 发现带动刀库旋转的直流电动机 控制信号线断路 更换新的信号线后 机床恢复正常 4 3 分 析原 因及解 决 方法 这种故障应该是控制直流电动机转动的控制信号 线 因经常与刀库一起做往复运动 造成信号线磨损及 老化 导致信号断路或虚接现象 更换新的信号线后 故障 自动消除 5 故障 5 5 1 故 障现 象 加工中心在换刀时 换刀拉杆工作不正常 有时不 能够完成换刀动作 5 2故障分析及诊断过程 换刀拉杆运动不到位导致无法完成换刀动作 应 该是换刀气缸本身故障造成的 依据该气缸 的结构及 运动轨迹分析 主要原因可能是气缸密封垫破损 或者 是拉杆碟形弹簧垫片破损导致拉杆运动不到位 造成 无法完成换刀动作 卸下气缸 将其拆解 开 仔细检 查后发现 气缸里 的多数密封圈破损 更换新 的密 封 圈 试机后换刀正常 故障排除 5 3分析原因及解决方法 加工 中心要完成 很 多不 同表 面的加 工 必须 频 繁地更换 刀具 这些换 刀动 作都需 要换 刀气缸 的往 复运动来完 成 长时 间的使用 导致 密封部 件磨损 拉杆运动不到位 也 是设备 使用 过程 中机械部 件破 损 的主要原 因 只需修 复或更换 破损 的部 件 故 障 就会排除 6 故障 6 加工中心在加工工件时 z轴上下窜动 所加工工 件的端面有波纹 z轴窜动时有时无 7 结语 在实际使用中 由于加工 中心这种高精度设备工 作强度大 工作时间长 加之设备本身结构复杂 出现 故障的概率非常高 而且故障种类千差万别 给设备维 修带来很大的困难 为 了减少故 障的发生 提高平均 无故障时间 要求企业及设备维修人员采用多种维修 方法 以保证机床正常运行 其一 可以依靠数控设备 厂家提供 的售后维修 服务 尽早修复数控设备 其二 企业 自己要培养高水平 的维修人员 同时对故障设 备 要及时做好设备 的维修记 录 为以后 出现类似故障时 提供必要的技术资料 其三 对 于一些易于损坏且只 能更换 的关键部件 需要准 备备份件 以缩短维修 时 间 其 四 由于数控机床的正常使用与 日常维护和保养 有密切的联 系 正常的使用和 日常严格 的维修保养制 度可以避免 8 0 的意外故障 能延长平均无故 障时间 1 倍 以上 所以 做好数控系统 日常维护和保养 建立 完善的 3级保养制度及 6 S管理 并结合实 际状况 吸 收国外先进的设备管理 T P M 全员生产维修 制 订 自己的生产设备维修保养体系 可 以延长元器件 的 寿命和零件的磨损周期 使设备保持 良好 的技术状态 延缓劣化进程 及时发现和消灭故障隐患 从而保证设 备的安全运行 通过 T P M 可 以综合提高数控机 床的 综合效率及利用率 J 参考文献 1 王 平 数 控 机 床 与 编 程 实 用 教程 M 北 京 化

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论