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文档简介
桥梁钻孔灌注桩质量缺陷的处治实践桥梁钻孔灌注桩质量缺陷的处治实践 桥梁钻孔灌注桩质量缺陷的处治实践 随着我国交通基础设施建设的快速发展 钻孔灌注桩作为一种基础形式以其适 应性强 成本适中 施工简便等特点仍将被广泛地应用于公路桥梁及其它工程领 域 灌注桩属于隐蔽工程 但由于影响灌注桩施工质量的因素很多 对其施工过 程每一环节都必须要严格要求 对各种影响因素都必须有详细的考虑 如地质因 素 钻孔工艺 护壁 钢筋笼的上浮 混凝土的配制 灌注等 若稍有不慎或措施 不严 就会在灌注中产生质量事故 小到塌孔松散 缩颈 大到断桩报废 给国家 财产造成重大损失 直至影响工期并对整个工程质量产生不利影响 据1996年10 月北京全国桩基动测学术交流会上统计资料表明 在被检测的灌注桩中大约有 5 10 是有缺陷的 不良地质中灌注桩缺陷率更高达14 7 从1990 1998年所 检测的桩 基统计资料中表明 河南省桩基断桩率为5 6 其它有局部缺陷的未统计 所以 必须高度重视并严格控制钻孔灌注桩的施工质量 尽量避免发生事故及减少事 故造成的损失 以利于工程的顺利进展 本文仅对在建的焦郑高速公路钻孔灌注 桩施工及缺陷桩处治实践作总结 供同行交流 1 基本情况 焦郑高速公路是由焦作市公路局自筹资金投资兴建的地方性高速公路 全长56 2 74km 分两期修建 一期开工建设的工程内容有43 6km的路基工程及桥涵通道 等构造物 共有钻孔灌注桩711根 项目所在地区地貌主要处于黄河 沁河冲积平 原内 地质较不稳定 k0 k20范围内 20m以内地层土体主要为黄土状亚砂土 亚粘土及细 中砂 地下水位深1 0m左右 黄土状亚砂土软塑或流塑 细中砂以 松散为主 局部中密 属于较差地质段落 该工程发生的18根缺陷桩较集中分布 于这一区间内 占总量的2 53 1 几种缺陷桩的形成与处治 2 1 断桩 找范文 2 1 1 形成断桩原因分析 断桩是严重的质量事故 对于诱发断桩的因素 必须在施工初期就彻底清除其隐 患 同时又必须准备相应的对策 预防事故的发生或一旦发生事故及时采取补救 措施 断桩产生的原因有以下几个方面 1 灌注混凝土过程中 测定已灌混凝土表面标高出现错误 导致导管埋深过小 出现拔脱提漏现象形成夹层断桩 特别是钻孔灌注桩后期 超压力不大或探测仪 器不精确时 易将泥浆中混合的坍土层误为混凝土表面 因此 必须严格按照规 程用规定的测身锤测量孔内混凝土表面高度 并认真核对 保证提升导管不出现 失误 2 在灌注过程中 导管的埋置深度是一个重要的施工指标 导管埋深过大 以及 灌注时间过长 导致已灌混凝土流动性降低 从而增大混凝土与导管壁的摩擦力 加上导管采用已很落后而且提升阻力很大的法兰盘连接的导管 在提升时连接 螺栓拉断或导管破裂而产生断桩 3 卡管现象也是诱发断桩的重要原因之一 由于人工配料 有的机械配料不及时 校核 随意性大 责任心差 造成混凝土配合比在执行过程中的误差大 使坍落度 波动大 拌出混合料时稀时干 坍落度过大时会产生离析现象 使粗骨料相互挤 压阻塞导管 坍落度过小或灌注时间过长 使混凝土的初凝时间缩短 加大混凝 土下落阻力而阻塞导管 都会导致卡管事故 造成断桩 所以严格控制混凝土配 合比 缩短灌注时间 是减少和避免此类断桩的重要措施 4 坍塌 因工程地质情况较差 施工单位组织施工时重视不够 有甚者分包或转 包 施工者谈不上有什么经验 在灌注过程中 井壁坍塌严重或出现流砂 软塑 状质等造成类泥沙性断桩 这类现象在本工程的断桩中占有相当大的比例 较为 严重 而且位置深 难处理 是导致工期无限延期及经济上大量浪费的重要因素 之一 5 另外 导管漏水 机械故障和停电造成施工不能连续进行 突然井中水位下降 等因素都可能造成断桩 因此应认真对待灌注前的准备工作 这对保证桩基的质 量很重要 2 1 2 断桩处理的几种方法 1 原位复桩 对在施工过程中及时发现和超声波检测出的断桩 采用彻底清理后 在原位重新浇筑一根新桩 做到较为彻底处理 此种方法效果好 难度大 周期 长 费用高 可根据工程的重要性 地质条件 缺陷数量等因素选择采用 如k32 686 5万花分离立交桥1 3桩及k19 110共产主义总干渠大桥7 6桩分别采用将孔内回填土经沉淀后用冲击锥二次成孔或直接用冲击锥对已浇成 的坏桩进行冲击二次成孔 重新浇注 2 接桩 如k7 954 5小桥0 6桩 在灌注过程中发生导管焊口破裂 裂缝长30cm 宽0 5cm 设计桩长为26m 当时水下混凝土已灌注17m 为确保工程质量 停止混凝土的浇筑并提前拔出导 管 确定接桩方案 首先对桩进行声测确定好混凝土的部位 其次 根据设计提供 的地质资料表明桩顶以下10m均为粘土层 确定井点降水 开挖 20 素混凝土进行护壁 护壁内用 12的钢筋箍圈以20cm间距进行加固 护壁间连 接筋用 12钢筋以20cm间距布置 第三 挖至合格数处利用人工凿毛 按挖孔法 混凝土施工方法进行混凝土的浇注 3 桩芯凿井法 这种方法说起来容易做起来难 即边降水边采用风镐在缺陷桩中 心凿一直径为80cm的井 深度至少超过缺陷部位 然后封闭清洗泥沙 放置钢筋 笼 用挖孔混凝土施工方法浇筑膨胀混凝土 此方法日进度0 6m 如果遇到个别 桩水处理不好 降不下去 更是困难重重 导致质量 工期和经济上的重大损失 如k19 110共产主义大桥6 3 3 4 1 2等几根桩及k12 087乔庙分离式立交桥3 1桩均采用此方法 个别桩处理工期长达近6个月 费用达20万元 2 2 缩颈 在钻孔过程中 由于钻锥磨损或焊补不及时 再或地层中遇到膨胀的软土 粘土 泥岩等 容易产生缩孔现象 如k10 028 8京广立交桥2 4桩 设计桩长46m 直径1 5m 在28 30m处出现缩孔 即出现膨胀性软土 俗称 探头泥 成孔检验不太仿事 但至下钢筋笼时钢筋笼下不去 拔出钢筋笼用钻锥 上下冲扩后仍下不去 回填重新钻孔反复3次 最后下决心在锥头上加焊8cm的合 金钢 再度扩大孔径 成孔后重新浇筑 增加混凝土80余方 2 3 灌注时发生井壁坍落 成孔后灌注水下混凝土时发生坍孔现象 若坍塌不止 应将导管拔出 以粘土回 填重新成孔 轻微坍落在施工中不易被察觉 声测时发现局部裹泥或夹砂现象 如k30 286白马泉小桥1 3桩 在距声测管顶端6 5 7 0m断面处出现异常情况 ab测面读数均匀正常 但b c ac面无读数 判定此两面交汇处可能出现裹泥块 该标在c声测管处用钻机干 钻一直径为1 2m 距桩顶7m的井 用木板和钢筋圈加固后 派人从距桩顶6 5m处 开凿 发现c声测管处有一高32cm 宽14cm 深16cm的黏土块 采用清除 凿出新鲜混凝土2cm 清洗 饱和面干 高标号混凝土修补 保证了桩的整体性和完整性 根据实际情况还可以采用压浆 旋喷等工艺处理桩芯局部夹泥砂或空洞等缺陷 不再赘述 3 钻孔灌注桩的质量控制 钻孔灌注桩的施工质量直接影响到上部结构的稳定与安全 部颁 公路工程质量 检验评定标准 jtj07198对 钻孔灌注桩的质量作了严格的要 求 增加了6 3 1 5 和6 3 1 6条 明确规定了钻孔灌注桩进行无破损检测 这一结果需由设计单位的确认 对钻孔灌注桩的质量控制 我们认为在现时代仍应强调以下几点 1 对质量控制应注重预防为主 即在施工前做好充分准备工作 制定相应的防范 措施 并责任到人 2 严把队伍进场关 一流队伍投标 二流队伍进场 三流队伍干活儿的现象在建 筑市场上仍然存在 只有从严把关 使一流人才 先进的工艺 过硬的设
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