解决“丁基胶塞硅化不均问题”_第1页
解决“丁基胶塞硅化不均问题”_第2页
解决“丁基胶塞硅化不均问题”_第3页
解决“丁基胶塞硅化不均问题”_第4页
解决“丁基胶塞硅化不均问题”_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

解决解决 丁基胶塞硅化不均问题丁基胶塞硅化不均问题 湖北华强科技有限责任公司湖北华强科技有限责任公司 清洗清洗 QC 小组小组 解决 丁基胶塞硅化不均 问题 一 产品简介 我厂丁基胶塞生产线是国家医药包装管理局 七五 重点技改 项目 其软件 硬件全套引进国外先进技术 是我国第一条生产线 其产品丁基胶塞填补国内空白 替代进口 是我国药用包装更新换 代的产品 二 QC 小组概况 小组名称 湖北华强科技有限责任公司清洗 QC 小组 小组类型 攻关型 小组成立时间 2004 年 9 月 小组活动时间 2004 年 9 月 12 月 小组活动次数 9 次 小 组 成 员 表 简 介 序号姓名性 别 职务 职称小组职 务 职 责接受 QC 教育时间 1王惠荣男分厂厂长组长全面组织 协 调 60 小时 2宋文军女技术员组员公关方案制定 实施 60 小时 3邹唯男工程师组员活动辅导员60 小时 4高慧均女工程师组员活动辅导员60 小时 张健男生产科长组员生产协调60 小时5 6毛升琼女质量管理员 组员质量监督60 小时 7徐疆男电气工程师 组员设备保障60 小时 8刘辉男清洗工组员操作质量控制60 小时 三 选题理由 四 现状调查 公司现状 市场反映我厂产品存在严重硅化不均问题 2004 年月市场因硅化不均问题投诉 11 起质量事 故 退货 538 2 万 造成经济损失 96434 万元 公司要求 退货影响了我厂的产品形象 也影响了产品在 市场的占有率 公司要求解决丁基胶塞严重硅 化不均问题 选题理由 解决丁基本胶塞硅化不均问题 产品外观对市场退货的产品进行返工处理时发现产品外观存在严重 硅化不均问题 工 艺 工艺要求硅油加量的工艺参数为 60 85 mL 锅 此工艺参 数达到 B 级标准 现 状 调 查 工艺要求没有对一锅装料数量进行确定 设 备 清洗机硅油泵有两种型号 一种为 C 3250 另一为 C 3125 两种不同型号的硅油泵同一时间的硅油出量不一 样 检测结果2004 年 8 月份的检测报告 见图 1 检测的最高数据 达到 0 099 mg cm2 最低的数据为 0 012 mg cm2 8 月份的硅油检测合格率仅为 28 5 0 0 02 0 04 0 06 0 08 0 1 0 12 1 4 7 10 13 16 19 22 25 图 1 五 活动目标 硅化水平控制在 A 级标准 A 级标准 0 01 0 03mg cm2 硅 化合格率达到 90 以上 上升 61 5 90 现状 目标 六 可行性分析 据统计丁基胶塞表面硅油残余量曾达到 A 级标准 但合格率较 28 5 A 级 A 极 低是不能满足产品质量的要求 我们小组长期工作在生产一线 在 生产过程中结合理论知识和丰富的实践经验 根据现状调查情况改 进工艺 加强过程控制 通过攻关活动是能解决丁基胶塞严重硅化 不均的问题达到活动目标 七 原因分析 根据调查结果 小组成员集思广益 运用 PDCA 的方法分析产 生严重硅化不均的各种因素 见图 2 八 主因确认 小组成员针对分析出的原因 在现象调查的基础上进行细致的 分析 经过多因素试验 得出试验结果确认了产生硅化不均的主要 因素 丁 基 胶 塞 硅 化 不 均 人员工艺执行不严肃监督不到位 设备硅油泵功率不一样 工装硅油的容器不能保证加量的准确 性 工艺 不同规格产品及一锅内装料数 量发生变化时硅油加量不一样 水温影响硅化均匀性 物料 清洗前的一批产品之间硅油量 有一定差异 返洗产品胶塞表面硅油量硅油 较多 表一 硅化不均要因确认分析表 序 号 原 因分析确认结 论 1 监督不到位管理松懈致使工艺执行不严肃 操作时随意 性较大 是 2 硅油泵功率不一样 硅油泵型号不一样 两不同型号的硅油泵同 一时间硅油出量不一样 是 3 加硅油的容器不能保证加 量准确 加硅油的容器有刻度显示能保证加量准确 否 4 不同规格产品及一锅内装 料数量发生变化时硅油加 量不一样 各规格产品表面积大小不一样同样装料量所 需硅油量不一样 每锅产品数量发生变化时 所加的硅油均是一个标准 所以出现硅化不 均现象 是 5 水温对硅化效果有影响 常温水清洗一锅内硅化差异达 0 01mg cm2 加热水清洗硅化差异为 0 005mg cm2 加热 水温能使硅化效果更均匀 见图二 是 6 清洗前的一批产品之间硅 油量有一定差异 产品经过清洗后表面硅油残余量对硅化效果 没有造成明显的影响 见表三 否 7 返洗产品胶塞表面硅油量 硅油较多 返洗产品经过两道清洗程序可以将胶塞表面 硅油基本清洗干净 残余的极少量硅油没有 对硅化效果造成明显影响 否 0 0 005 0 01 0 015 0 02 0 025 0 03 0 035 0 04 常温1 常温2 常温3 常温475 C 1 75 C 2 75 C 3 75 C 4 系列1 系列2 系列3 图二 表二 序号 洗前胶塞硅油量 mg cm2洗后硅油残余量 mg cm2 10 010 005 20 0120 006 九 制定对策 QC 小组针对确定的主要因素 小组群策群力制定了对策 具 体见表三 表三 对 策 表 原 因目标对策措施 实施人完成 时间 监督不到位杜绝违犯 工艺现象 加强工 艺监督 对加硅油量进行监督 对 清洗后硅化效果进行目测 王惠容 毛升琼 2004 11 硅油泵功率不一 样 保证各机 台同一时 间硅油加 量一致 更换硅油 泵 购买同型号硅油泵徐疆2004 10 不同规格产品及 一锅内装料数量 发生变化时硅油 加量不一样 达到产品 硅化效果 的均匀性 确定科学 的工艺参 数 针对不同规格产品 制定 不同硅油加量工艺 并对 一锅的装料数量进行确定 宋文军2004 9 水温对硅化效果 有影响 使硅化效 果更均匀 加热生产 用纯水 通过蒸汽加热水温许疆2004 10 十 对策实施 根据制定的对策 QC 小组从管理和技术两方面着手对硅化不均 问题进行实施解决 实施一 将清洗机硅油泵型号全部更换为 C 3125 型 保证清洗机同 一时间硅油出量一样 实施二 质量监控人员对硅油加量进行监督 对清洗后产品的表面 硅油残余量进行目测 出现硅化不均产品进行返洗 并将监督检查 结果与工资挂钩 实施三 用蒸汽加热纯水 保证清洗时水温达到一定温度使硅化效 果更均匀 实施四 针对不同规格产品对硅化工艺进行了确定 并对每锅装料 数量进行了确定 见表四 表四 规格装料量 袋 硅油 ml 装料量 袋 硅油 ml 20 常规系列4040 453230 32 20 D2 D2C4640 453830 32 20 D2b s 4835 373825 28 20 D34840 453630 32 20 D44040 453435 37 14 A4040 453235 37 16 A4040 453235 37 D20 A B4035 403428 30 十一 对策实施取得的效果 九月份对在线生产的产品随机抽样进行硅油检测 46 批 其中在 A 级范围内有 36 批 硅化合格率为 78 26 见图 3 0 0 005 0 01 0 015 0 02 0 025 0 03 0 035 0 04 0 045 0 05 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 系列1 图 3 十月份对在线生产的产品随机抽样进行硅油检测 41 批 其中在 A 级范围内有 31 批 硅化合格率为 75 6 图 4 0 0 005 0 01 0 015 0 02 0 025 0 03 0 035 0 04 0 045 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 系列1 图 4 十一月份对在线生产的产品随机抽样进行硅油检测 58 批 其中 在 A 级范围内有 55 批 硅化合格率为 94 8 图 5 图 5 十二月份对在线生产的产品随机抽样进行硅油检测 22 批 其中 在 A 级范围内有 22 批 硅化合格率为 100 图 6 图 6 从 11 12 月份检测结果看 此活动达到了预期目的并在活动目 0 0 005 0 01 0 015 0 02 0 025 0 03 0 035 0 04 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 系列1 0 0 005 0 01 0 015 0 02 0 025 0 03 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 系列1 标的基础上显著提高 十二 效果验证 开展活动后 QC 小组对 2005 年 1 月至 4 月丁基胶塞表面硅油 残余量进行检测 2005 年 1 月至 4 月硅化平均合格率为 99 19 2005 年 1 4 月丁基胶塞硅油表面残余量检测统计表 月份1 月2 月3 月4 月平均 检测合格率 100 96 77 100 100 99 19 与活动前比较 丁基胶塞表面硅油残余量合格率提高 70 69 十三 效益分析 社会效益 1 解决丁基胶塞硅化不均问题增强了我厂产品在市场上的竞争力 提升了公司企业形象 2 本次活动也激发了小组成员的创造性和主动性 促进了质量管理 水平的不断提高 3 胶塞表面硅油含量对胶塞与药品之间的配伍性起极其重要的作用 活动前 28 5 目标值 90 活动后 99 19 在此之前国家行业标准没有对胶塞表面硅油含量控制有一个量化 的标准 通过开展本次活动对推动行业发展起到了积极的作用 也有利于保障了人民用要的安全 经济效益 开展活动前年年产量为 12 万 年硅化不均退货为 538 2 万 占 年产量 0 41 活动后年产达 30 亿只 按此退货比例算将年形成退 货 1230 万 按每万只退货产品处理费 179 13 计算 将年节约 22 0329 万元 每万只退货产品处理费用 返洗费用处理明细 人工电纯水蒸汽包装 质量事 故服务 运输 费 合计 金额 元 1 3 72 69 851 98 5179 13

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论