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文档简介

采油三厂总公司调研材料采油三厂总公司调研材料 转注效果分析 转注效果分析 xx xx年采油三厂文卫马油田按照 多点 多方向注水 弱化单井注水 强度 降低低无效注水量 的原则 平面上通过转注和油水井大修 努力优化注采井网 纵向上重分 细分实现层间接替动用 近三年共转注口119井 增加水驱控制储量475 3 104t 增加水驱动 用储量292 7 104t 增加产能6 0 104t 文明寨油田文明寨油田 一 转注井概况xx xx年文明寨油田共转注口45井 增加水驱控制储量114 3 104t 增 加水驱动用储量74 8 104t 增加产能2 5 104t 二 主要做法 1 精细构造研究 完善构造复杂单元注采文明寨油田构造的极复杂 性决定了油田的开发特点 认识 实践 再认识 再实践 总结文明寨油田细化构造认识的研究方法 即 把握断裂发育规律 分序级研究断层 反复精细地层对比 大量编绘油藏剖面 多种 动静态资料综合研究断裂及其组合关系 应用研究方法 在油田 边部细化了边界及伴生断层的展布 实现了扩边增储 在油田主体 理顺了低序级断层组合 有效增加了水驱储量 构造新落实区xx xx年在精细的构造研究基础上 通过转注口井完善构造复杂区注采 井网 增加注采连通厚度648 5米 334层 增加水驱动用储量358 9 104t 注采井数比由xx年的11 86提高到1 1 23 增加受效方向126个 年注水见效增油由xx年的1 23 104t上升到目前的1 86 104t 注 采系统得到重建和优化 地层压力稳定上升 如明6块xx年井网密度31 8井 K m2 根据井网密度研究成果 要达到最优井网密度38井 K m2 还可实施加密井13口 最优井网采收率应达到40 再从油藏经济效益的角度研究 单井经济储量界限评估为单井控制 地质储量6 25 104t 单井可采储量界限0 87 104t 根据此研究成果 xx xx期间优选7个构造极其复杂区域 按井距在100 150米之间 油层累计厚度在30米以上 单井可采储量大于单井可采 储量界限 逐步实施加密调整井10口 通过井网加密深化了构造认 识 落实了7个断块的构造 理顺了9个井组25口油水井注采对应关 系 在此基础上通过转注增加受效方向10个 原来有注无采 有采无注 的状况得到改善 增加水驱控制储量21 104t 增加水驱动用储量1 2 104t 增加可采储量4 6 104t 扩边区通过应用精细三维地震资料 发现和动用了明 398 明378块等优质储量 针对该块初期地层压力和产能较高 但地层能量及产能下降快这一 状况 一是根据构造极复杂 断块小的特点 注采井网部署上采取 一注一采 两注一采或一注二采的方式实施不规则点状注水 二是 及时注采配套完善 实施早期 同步 注水 及时补充地层能量 xx年以来该类区域转注9口井 增加水驱控制储量40 5 104t 水驱 动用储量24 3 104t 如明398块实施及时注水 区块日产液由53 9t上升到129 7t 日产 油由39 1t上升到65 7t 日增油26 6t d 动液面回升430米 通过先期注水补充地层能量实施调整挖潜措施 取得了很好效果 2 优化井网改变驱油方向 挖潜非主流线性剩余油潜力文明寨油田 受平面矛盾突出影响 平面上受效方向严重不均 主河道见效明显 统计xx年底井网受控情况172口油井中 单向受效井68口 双向见效 井47口 多向见效井仅7口 受控不见效井7口 针对这一状况 04 06年在剩余油研究基础上 通过11口井转注 改变液流方向 增加 水驱控制储量27 5 104t 恢复水驱动用储量18 3 104t 增加见 效方向24个 累计增油0 29 104t 3 恢复井网 提高储量控制程度文明寨油田受构造复杂和长期注水 开发的影响 油水井事故损坏严重 事故井损坏速度日益加剧 每 年新增事故油水井在10口以上 严重影响油田的正常开发 xx xx年新出现事故水井33口 减少水驱控制储量92 1 104t 减少水 驱动用储量71 3 104t 影响水驱可采储量27 6 104t 受事故井影响 注水井分注率只有43 2 统计15口井吸水剖面 减少吸水厚度95 2米 吸水厚度下降31 2 xx xx利用井密的优势 通过9口井转注优化恢复完善注采井网 依据剩 余油分布状况优选井层 优化射孔 实现差层注水 提高 类 差层动用 恢复水驱控制储量27 6 104t 恢复水驱动用储量17 1 104t 对 应7口井见效 累计增油1 27 104t 三 存在问题 1 目前未见效井分析到目前为止有7口井不见效 其中4口井是06年 年底转注井 由于注水时间短 累计注水量少 还没有弥补亏空 未见效 1口井由于低渗储层井距过大未见效 1口井由于构造认识存在问题 未见效 2 老区效果较差改变液流方向井 增油能力低 有效期短 四 下步工作方向 1 继续强化新区的注采配套 早期注水 补充地层能量 2 加大构造复杂单元研究力度 完善配套 控制递减 3 强化低含水单元注采井网 提高储量控制及动用程度 4 继续深化细分注水 加强层间潜力挖潜卫城油田xx xx年转注效果分析 一 转注井概况 1 转注井概况卫城油田xx xx年转注效果分析 一 转注井概况 1 转注井概况卫城油田xx xx年近三年共转注55口 增加水驱控制储量251 104t 水驱动用储 量147 9 104t 增加可采储量86 9 104t 55口转注井新增对应油井106口 其中有31口转注井见效 对应43口 油井见效 日增液222 5吨 日增油137 8吨 当年累计增油1 6486 104t 三年累计增油2 9062 104t 减缓自然递减3 63个百分点 二 主要做法 1 精细构造研究 完善构造复杂单元注采关系 二 主要做法 1 精细构造研究 完善构造复杂单元注采关系 1 为了提高卫城油田注采完善程度 我们加强构造研究 优化注采 结构 加大水井转注力度 完善注采井网 重点对卫360块 卫81块 古云集及新区古云集油田沙一中集中区实施了注采完善 xx年 xx年共转注30口 有效15口 增加水驱控制储量133 104吨 增加 水驱动用储量76 5 104吨 增加可采储量57 8 104t 对应油井60口 见到注水效果22口 日增产能101 5吨 累计增油2 3269 104t 占累计增油的80 1 其中卫360块转注见效最为明显 转注14口井有11口见效 对应见效 油井17口 累计增油达到了2 1831 104t 2 卫城油田卫360块典型单元分析卫360块自xx年投入滚动开发 通 过产能建设及续建 共投产新井48口 新增产能520t d 但由于注 采不完善 新井产能下降较快 由xx年的12 2t d下降至xx年的3 5t d 针对这种状况及滚动与注水开发同步进行的原则 xx年开始投 入注水开发 xx年 xx年开始加大注采完善力度 三年共转注14口井 有效井11口 增 加水驱控制储量68 104吨 增加水驱动用储量40 104吨 对应26口油井中17口明显见到注水效果 并保持长期稳产 日增油 能力91 2t 三年累计增油2 1831 104t 减缓自然递减34 7个百分 点 平均动液面由xxm上升至1875m 达到较好效果 通过三年的老井转注工作 区块沙三中1 7层系注采井网已基本完善 并保持良好开发效果 沙三下层系受构 造复杂 认识程度低影响 开发形势较差 xx年11月转注3口井 因 转注时间短 目前未明显见效 下步转注效果待进一步观察 三 效果分析 1 分类效果对比分析 1 转注类型 三 效果分析 1 分类效果对比分析 1 转注类型xx年 xx近三年共转注55口井 其中笼注井40口 分注井15口 分注井15口 有效井数9口 增加水驱控制储量78 3 104吨 增 加水驱动用储量51 1 104吨 对应油井42口 见到注水效果17口 日增产能77 4吨 三年累计增 油1 5677 104吨 笼注井40口 见效22口 增加水驱控制储量173 104吨 增加水 驱动用储量96 8 104吨 对应油井72口 见到注水效果26口 日增产能60 4吨 累计增油1 3 385 104吨 2 转注井的区块分布按含水分级 2 转注井的区块分布按含水分级 在含水90 的区块转注4口 见效1口 增加水驱控制储量20 104 吨 增加水驱动用储量12 104吨 对应油井8口 见到注水效果2口 日增产能2 7吨 累计增油109吨 整体来看 含水低于75 的区块 转注效果较好 见效增油较为明 显 而含水大于90 以上油藏 转注效果最差 按区块采出程度 在采出程度 10 的区块转注14口 见效11口 增 加水驱控制储量68 104吨 增加水驱动用储量40 104吨 对应油井26口 见到注水效果17口 日增产能91 2吨 累计增油2 1 831 104吨 全部集中在卫360块 在采出程度介于10 20 之间的区块转注12口 见效2口 增加水驱控制储量51 8 104吨 增加水驱动用储量29 4 104吨 对应油井20口 见到注水效果4口 日增产能11吨 累计增油1400吨 在采出程度介于20 30 的区块转注21口 见效13口 增加水驱控制储量92 104吨 增 加水驱动用储量51 9 104吨 对应油井52口 见到注水效果13口 日增产能21 8吨 累计增油267 5吨 在采出程度大于30 的区块转注8口 见效5口 增加水驱控制储量 40 2 104吨 增加水驱动用储量28 1 104吨 对应油井12口 见到注水效果9口 日增产能13 8吨 累计增油3156 吨 3 注水方式近三年55口转注井中分注井15口 笼注井有40口 不 需分注井10口 注单层14口 因井况问题无法分注5口 隔层 小无法分注3口 注水压力高5口 全部集中在卫360块 其他3口 2 总体效果 1 增加水驱控制储量及动用储量 稳产基础得到有效加强卫城油田 近三年出现水井井况事故12口 损失水驱控制储量57 2 104吨 损 失水驱动用储量35 7 104吨 损失可采储量16 1 104吨 通过近三年转注措施实施 转注55口井 增加水驱控制储量263 10 4吨 增加水驱动用储量147 9 104吨 增加可采储量86 9 104吨 增加水驱控制 水驱动用和可采储量分别为损失水驱控制 水驱动 用和可采储量的459 8 414 3 539 8 大大弥补了井况恶化的 储量损失 进一步夯实了稳产基础 保证了油田较好的开发效果 2 增加产能 减缓自然递减 通过转注措施共增加油井产能137 8 吨 累计产油29062吨 新老水井对比老水井共有162口 对应260口油井 对应油井日产液2 659 3吨 日产油579 8吨 综合含水84 2 平均单井产能2 23吨 新转注水井共有55口 对应105口油井 对应油井日产液1187 4吨 日产油280 5吨 综合含水76 4 平均单井产能2 67吨 通过转注措施有效减缓油田自然递减 xx年通过转注措施有效减缓油田自然递减1 49 xx年通过转注措施 有效减缓油田自然递减3 52 xx年通过转注措施有效减缓油田自然 递减3 63 四 存在问题 1 目前未见效井分析近三年共计转注55口井 见效31口 有24口未 见效 未见效比例43 6 其中主要由于卫360块 卫81块 卫 2 卫 18 卫4及古云集沙一中油藏因水井转注时间短 注水量少影响 目 前有17口井未见效 因构造不落实 储层不连通未见效7口井 2 老区效果较差xx xx年在构造复杂区实施完善 转注24口 有效13口 平均有效期163 天 增加水驱控制储量94 5 104吨 增加水驱动用储量53 2 104 吨 对应油井42口 见到注水效果13口 日增产能40 7吨 累计增油1 0 253 104吨 减缓自然递减1 22个百分点 改变液量转注8口 有效2口 平均有效期138天 增加水驱控制储量 9 104吨 增加水驱动用储量5 104吨 对应油井4口 见到注水效果2口 日增产能2 4吨 累计增油208吨 减缓自然递减0 04个百分点 效果较差 层间细分转注5口 有效4口 平均有效期207天 增加水驱控制储量 12 2 104吨 增加水驱动用储量8 1 104吨 对应油井8口 见到注水效果8口 日增产能12 5吨 累计增油0 292 2 104吨 减缓自然递减0 44个百分点 恢复井网转注8口 有效7口 平均有效期159天 增加水驱控制储量 31 8 104吨 增加水驱动用储量17 2 104吨 对应油井14口 见到注水效果8口 日增产能13 9吨 累计增油0 24 94 104吨 减缓自然递减0 59个百分点 整体来看 老区实施转注45口 有效26口 平均有效期163天 增加 水驱控制储量147 5 104吨 增加水驱动用储量83 5 104吨 对应油井68口 见到注水效果31口 日增产能69 5吨 累计增油1 5 877 104吨 减缓自然递减1 9个百分点 其中改变液量方向井 恢复井网井增油能力低 有效期较短 导致 老区 3 转注井井况问题近三年55口转注井中分注井15口 笼注井有40口 其中14口井注单层 10口井由于吸水剖面较均匀而不需分注 因 井况问题不能分注的有5口 占不能分注井数的12 5 因注水压力 高无法分注的有5口 隔层小无法分注有3口 其他因素3口 五 下步工作方向 1 加强新区及构造复杂区域的构造精细研究 通过整体调整及老井 转注继续强化注采配套 实施早期注水 补充地层能量 五 下步工作方向 1 加强新区及构造复杂区域的构造精细研究 通过整体调整及老井 转注继续强化注采配套 实施早期注水 补充地层能量 重点对古云集油田云 9 卫53等新区进一步加强精细研究 加大构造认识及落实程度 通 过整体调整 老井转注等工作强化注采配套 新区实施早期注水 补充地层能量 保证新区开发效果 2 加大构造复杂区域研究力度 完善配套 完善注采井网 控制递 减 2 加大构造复杂区域研究力度 完善配套 完善注采井网 控制递 减 对卫360沙三下 卫58块 卫11块 卫81块南部等构造复杂单元加强 油藏精细研究 落实构造 提高构造认识程度 进一步实施配套完 善 提高水驱控制及动用程度 控制递减 3 以水井分注 细分和油井分层改造等手段 加强分层动用 实施 分层系开发 3 以水井分注 细分和油井分层改造等手段 加强分层动用 实施 分层系开发 针对卫城油田低渗特点 下步从优化注水结构入手 加强水井高压 分注 细分工作及油井分层系改造工作 加强层间潜力的挖潜 减 缓层间矛盾 确保老区稳产 马寨油田xx xx年转注效果分析 一 转注井概况马寨油田xx xx年转注效果分析 一 转注井概况 1 转注井概况马寨油田xx xx年近三年共转注19口 增加水驱控制储量110 104吨 水驱动用 储量70 104吨 19口转注井中有16口转注后见效 对应油井27口 有25口见效 日 增液165吨 日增油44吨 累计增油5980吨 二 主要做法 1 精细构造研究 完善构造复杂单元注采关系 1 为了提高马寨油田注采完善程度 我们加强构造研究 优化注采 结构 加大水井转 分注措施力度 重点对305块老区边角地带 95 块南部 94块事故集中区实施了注采完善 xx年 xx年共转注16口 有效14口 增加水驱控制储量104 104吨 增加 水驱动用储量66 104吨 对应油井24口 见到注水效果20口 日增产能34吨 累计增油4852 吨 2 马寨油田卫95块典型单元分析xx年通过构造精细研究 在卫95块 南部部署了9口新井 目前都已见产 增加产能69吨 平均单井产能 10吨 但由于构造不完善 新井产能下降较快 日产能力由10吨下降到4吨 动液面由1423米下降到1682米 为此我们优选了位置较好的两口井 95 186 95 190 实施了转注 对应油井3口都已见到注水效果 日增能力5吨 累计增油752吨 下步将在该块再转注1 2口 进一步完善注采井网 保持区块稳定开发 三 效果分析 1 分类效果对比分析 1 转注类型xx年 xx近三年共转注19口井 其中笼注井14口 分注井5口 分注井5口 见效4口 增加水驱控制储量22 104吨 增加水驱动 用储量14 104吨 对应油井7口 见到注水效果6口 日增产能9吨 累计增油1252吨 笼注井14口 见效12口 增加水驱控制储量83 104吨 增加水驱 动用储量53 104吨 对应油井23口 见到注水效果19口 日增产能35吨 累计增油4728 吨 2 转注井的区块分布按含水分级 在含水90 的区块转注7口 见效6口 增加水驱控制储量33 104 吨 增加水驱动用储量20 104吨 对应油井12口 见到注水效果9口 日增产能11吨 累计增油1526吨 按区块采出程度 在采出程度30 的区块转注7口 见效6口 增加水驱控制储量33 104吨 增加水驱动用储量20 104吨 对应油井12口 见到注水效果9口 日增产能11吨 累计增油1526吨 3 注水方式近三年19口转注井中分注井5口 笼注井有14口 不 需分注井2口 95 C 47 95 C119 注单层1口 C95 46 因井况问题无法分注4口 334 8 卫 313 305 6 94 8 隔层小无法分注2口 305 C 32 305 41 注水压力高1口 94 7 其他4口 305 1 305 32 305 28 339 305 1已回采 305 32井报废 305 28和卫339因注水后一直未见效所以未分注 2 总体效果 1 增加水驱控制储量及动用储量 稳产基础得到有效加强近三年出 现水井井况事故17口 损失水驱控制储量70 104吨 损失水驱动用 储量46 104吨 损失可采储量26 104吨 通过近三年转注措施实施 增加水驱控制储量123 104吨 增加水 驱动用储量78 104吨 增加可采储量42 104吨 增加水驱控制 水驱动用和可采储量分别为损失水驱控制 水驱动 用和可采储量的175 170 162 保证了油田的稳产开发

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