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砂卡事故案例分析(1-1) 一、事故简介4吋套悬挂。于2011年11月实施找堵漏,起出原井管柱,发现两根尾管被细粉砂堵死,仪器找漏漏点1402m-1405m,漏失140m/d。需要填砂挤堵漏点,要求砂面2600m。用清水10m3于井深2302.42m处,自油管内填粒径0.5-3.0mm石英砂400L,排量100L/min,出口水10m3入循环池。上提管柱负荷不正常,正憋压与反憋压不通无效,上提200kN-500kN上下活动解卡未开。上提管柱上提200kN-500kN上下活动解卡未开,正憋压与反憋压油管不通。上提管柱悬重160kN反转管柱50圈降至135kN,油管倒扣成功,清水45m3正洗井,出口未见悬浮砂。鱼顶为78mm加厚节箍,鱼顶深度1986.6m,落鱼为60mm加厚油管30根,60mm0.21m变扣,60mm平式油管3根及60mm0.60m笔尖,鱼长315.67m。二、事故原因1、砂径粒度选择不合理,填砂颗粒不均匀,砂子沉降速度不一样,导致局部砂比较大;填砂速度过快,排量控制不合理;砂量排量过大(100L/min),过流面积过小(8686-7878),导致上返速度过大,到悬挂器处由于环空内径突然变化,速度突然降低(最大返速1.27m/s),导致较大砂粒沉降在悬挂器处,引起砂桥砂卡, 2、填砂时应少量填砂(50L)活动管柱沉砂再次少量填砂步骤施工。3、在上部有漏失层情况下,没有重视井漏情况,未充分考虑漏失层是否出砂。选择的填砂量不合理,填前需充分洗井,填砂施工无法通过套管返水来参考填砂情况。 4、该井为悬挂4吋套管井,存在井筒下小上大的形状,没有验证悬挂器的密封情况,管柱下深不合理,管鞋下到悬挂器里面。因4吋套86mm,60油管最大外径78mm,当油管下入4吋套后,笔尖下入深度2302.42m,悬挂器:2264.77m,笔尖距悬挂器深度仅为37.65m。形成较小环空,易形成砂卡,所以笔尖下入4吋套不合理,应将笔尖完成深度在悬挂起以上10-20m。5、填砂后送水量过快或过少,未活动管柱;6、携砂液不足,砂砾粘附管壁。7、4吋套管悬挂器处可能固井不合格,有漏点。8、施工人员未按填砂操作规程施工,盲目施工。三、事故解决方案:1、先下可退捞矛+安全接头+108mm震击器+105mm钻铤+加速器+105mm钻铤+27/8钻杆,捞住落鱼,震击解卡,若管柱解卡成功,则起出井内管柱,2、解卡不成功,则侧卡点,在卡点以上进行倒扣,倒出卡点以上管柱。2、下母锥套铣筒+安全接头+钻杆对4吋套悬挂器以上的剩余油管全部套铣打捞出,并将悬挂器以上冲洗干净。3、打捞4吋套内落物时,先下1-1/2内冲管冲洗至管脚以下5-15m,边冲洗边活动管柱,尽可能将油管外的砂子震动下来。下倒扣捞矛+安全接头+震击器+反扣钻杆捞出落物,若捞不出,则退出工具。4、下公锥+安全接头+钻杆,先将60mm接箍倒扣捞出,在下套铣筒+安全接头+钻杆进行套铣,然后下倒扣捞矛+安全接头+

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