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文档简介
扶余油田浅层水平井钻井研究与实践董国昌1 何 军1 张嵇南1 李小兵2(1吉林石油集团公司钻井院、2吉林石油集团公司)摘要:为使扶余油田地面受限、采用常规钻井技术无法实现开发的浅油藏得到高效开发,研究应用了采用直井钻机进行水平井开发的偿试,取得了显著效果。本文结合扶余浅油藏特点,分析了浅层水平井钻井完井难点,提出了解决措施及对策,并着重论述了现场2口井应用情况及效果,得出了几点结论及认识。关键词:浅层 水平井 井眼轨迹控制 井身结构 钻井液 完井 扶余油田为储量上亿吨的老油田,该油田油藏埋藏浅,埋深为300-490米左右,油层平均孔隙度为23%,平均渗透率为12010-3m2。由于该油田有三分之一的面积地处城区,采用常规钻井技术,有1000多万吨的探明石油储量无法开发。若采用浅层水平井钻井技术,可使地面受限位移在300-700米的浅油藏得到开发,从而为扶余老区稳产、增产和油田上产产生积极影响,同时也为老区井网合理布局、提高采收率产生良好的效果。但浅层水平井有别于常规水平井,由于井比较浅,位移和井深之比相对较大,钻井和下套管过程中井眼摩阻大,如何克服钻进和下套管中的摩阻问题,就成为浅层水平井钻井需要解决的关键问题。在室内精细研究的基础上,第一口浅层水平井扶平1井于2004年8月25日15时开钻,于2004年9月16日5:45完井,历时14.36天(扣除中间等重晶石时间),是国内采用常规直井钻机施工的第一口垂深小于450米的浅层水平井。该井油藏中部埋深442米,开发目的层为扶余油层3+4号层,实钻造斜点220.7米,水平段长288.16米,水平位移548.96米,完钻井深891.66米。该井达到了工程与地质的紧密结合,水平段波动幅度控制在1.01米以内,油层钻遇率达到99%以上,压裂后初产原油27吨/日,生产1个月后稳产15吨,为临近直井产量的5倍,取得了良好的地质和钻井目的。随后在总结扶平1井施工经验的基础上,于2004年11月19日-12月8日,又成功地完成了扶平2井的施工,该井造斜点深240.8米,油藏中部垂深459.3米,开发目的层为扶余油层7+8号层,该井完钻井深916米,水平段长288.68米,水平位移552.18米,该井油层钻遇率100%,压裂后日产原油15吨,稳产10吨/日,为临近直井产量的3倍。而2005年又相继完成了扶平3井、扶平4井以及扶平6井的施工,目前扶平3井和扶平4井已投产,压裂后初产都为15吨,后分别稳产10吨和12吨,为临近直井产量的3-4倍,取得了显著的经济和社会效益。一、浅层水平井钻井技术难点1、造斜点浅(220-241米),直井段钻柱重量轻,大斜度段和水平段施加钻压困难;2、地层松软,工具实际造斜率难于确定,而扶平1和扶平2井都位于松花江内,相对于扶余其它区块地下情况落实比较差,要求井身剖面调整性强,能够对垂深误差进行一定的调整,从而使井眼轨迹控制难度进一步增大;3、由于井浅、造斜率较高、直井段较短,在二开井段测井时,容易出现测井遇阻问题;4、小型直井钻机常规配备为单泵,二开采用311mm井眼钻进,在大斜度段易形成岩屑床,给井眼轨迹控制和下套管带来困难;5、由于井浅,直井段套管重量轻,水平位移段相对较大,完井套管不容易下至完钻井深;6、钻井液要综合考虑润滑、携岩、井壁稳定和油气层保护以及钻井成本等多项问题,给钻井液优选增加了难度;7、为了满足采油压裂需要,水平段套管要求居中,以及完井固井油气层保护等问题,给浅层水平井固井及完井增加了难度。二、技术措施与对策 1、采用单圆弧井身剖面,尽可能降低造斜点,增加直井段长度;2、将技术套管下至60度井段,降低摩阻,同时将易形成岩屑床的45-60度井段封隔,从而大大减少钻具、完井套管柱在60度以上井段的摩阻,进而减少滑动钻进和完井下套管的阻力;3、利用先进的国外软件,进行浅层水平井井眼摩阻分析,同时设计 60度以下井段采用不同的倒装钻具组合,以增加可施加的钻压和降低钻柱摩阻;4、加长稳斜探顶段长度,以满足油层可能提前的需要,同时采用比设计造斜率略高的螺杆钻具进行造斜,以便适当开动转盘提高携岩效果,及时破坏岩屑床,降低摩阻,并可在油层垂深提前的情况下,提高造斜率;5、优化大斜段和水平段扶正器数量和扶正器类型,确保套管居中,同时在60度以上斜井段安放刚性滚轮扶正器,降低下套管摩阻,增加完井套管下入重量;6、研究低固相、低摩阻、低成本携岩难力强的水基钻井液,降低裸眼段摩阻,同时坚持短起钻制度,及时破坏岩屑床;7、完井下套管过程中,分段循环,降低循环阻力,并及时清除下套管过程中除下的泥饼,提高固井顶替效率;8、在钻井液方面,控制钻井液固相含量,降低钻井液失水,利用先进的国外软件进行地层压力预测,实施近平衡钻井,同时采用超细碳酸钙屏蔽暂堵进行油气层保护;9、在固井方面提高水泥浆流变性和控制水泥浆失水量在50ml以内进行固井油气层保护;10、为克服直井段套管重量轻、完井套管不容易下至完钻井深这一难点,制订了下油层套管的应急预案。三、现场试验情况(一)、扶平1研究与施工情况1、井身结构:一开:井眼445mm101m,套管339.7mm100m;二开:井眼311mm450m,套管244.5mm448.9mm;三开:井眼215.9mm891.66m,套管139.7mm887.mm2、井眼轨迹控制(1)直井段(0-220.7米)一开直井段101米和二开直井段220.7米都采用刚性比较大的塔式防斜钻具组合进行防斜钻进。(2)二开造斜段(220.7-450米)二开造斜段采用导向钻具组合进行造斜,钻具组合如下:311mm牙轮钻头+197mm单弯螺杆钻具(1.5度)+MWD+165mm无磁钻铤1根+165mm钻铤3根+127mm加重钻杆20根+127mm钻杆+133mm方钻杆钻井参数:井斜角在45度之前钻压5-6吨,井斜角在45度之后钻压7-10吨;排量33-34L/S;为了更好地控制井眼轨迹,采用MWD进行定向造斜,以便进行导向钻进、控制造斜率和有利于携岩。为了降低钻井成本,设计采用单泵的中小型钻机钻井。而单泵排量相对比较低,容易在45-60度井段形成岩屑床,为此在该井段,适当降低造斜率,增加转盘钻进机会,从而及时破坏了岩屑床,使实钻轨迹比较平滑,为三开井段井眼轨迹控制创造了良好的条件。(3)三开造斜段(-542.38米)为了降低摩阻,提高钻压传递效率,本井段采用倒装钻具组合,具体如下:215mmPDC钻头+165mm单弯螺杆钻具(1.25度)+MWD+165mm无磁钻铤1根+127mm加重钻杆20根+165mm钻铤6根+127mm钻杆+133mm方钻杆工具面钻进时钻压5-8T,复合钻进时钻压2-4吨,转速30-40rpm,排量30l/s。本井段开始钻进时,采用导向钻井方式,严格控制每个单根的造斜率,使井眼轨迹严格按照设计运行,当钻至井深512.45米时,井斜角达到77.73度时,地质部门发现目的层滞后,为此现场及时修改优化了井身剖面,在目的层垂深下移近2米的情况下尽可能使窗口左右和前后位移不变,同时为了便于地层对比,提前使用了LWD进行跟踪,当钻至井深542.38米时,以83.36度的井斜进行探顶和着陆段控制。(4)探顶和着陆段控制(-603.5米)探顶段和着陆段采用下面的倒装钻具组合:215mmPDC钻头+165mm单弯螺杆钻具(1.25度)+LWD+127mm无磁钻铤1根+127mm加重钻杆20根+165mm钻铤6根+127mm钻杆+133mm方钻杆探顶段采用导向钻井方式进行稳斜探顶,钻压2-4T,转速30-40rpm,排量30l/s,通过与地质紧密结合于井深559米处探测到油顶,然后进行着陆控制,着陆段以6度/30米的造斜率进行着陆,当井深达到603.5米时,井斜89.50度,靶前位移260.9米,垂深441.5米进入窗口,横向位移1.13米。(5)水平段控制(-891.66米)水平段采用的钻具组合如下:215mmPDC钻头+165mm单弯螺杆钻具(1.25度)+LWD+127mm无磁钻铤1根+127mm加重钻杆3根+127mm斜坡钻杆30根+127mm加重钻杆17根+165mm钻铤6根+127mm钻杆+133mm方钻杆,钻压3-4吨,转速30-40rpm,排量30l/s; 水平段是扶平1井控制的重要井段,其主要目的是使水平段尽可能在油层中穿行,同时控制井眼曲率和井眼横向偏移,使井眼尽可能光滑,确保完井套管下至预定位置。入窗后,水平段控制按照地质要求将水平段控制在垂深442米上、下,当钻进45米后发现垂深441.8-442.5油层为富含油,不如着陆段过程中钻遇的垂深440.8-441.5米的饱含油油层,然后将水平段垂深上调至441.5米,之后根据地质预测,存在一定的地层倾角,钻进70米后,又将水平段垂深调至442米。整个水平段钻进,工程与地质进行时时勾通,根据地层岩性显示和LWD随钻测井资料进行及时调整,在具有中间夹层的1.5米厚油层内,实现了最优钻井,使水平段波动幅度控制在1.01米,水平段最大横向偏移控制在4.56米,砂岩钻遇率达到99%以上,富含油井段占90%以上。3、钻井液技术(1)钻井液配方优选配方:4%水化般土+0.5%纯碱+0.3%KPA+1%铵盐+1%HA树脂+1%防塌润滑剂+1%ORH+1%DYRH-3+0.08%XC流变性实验按配方混合各处理剂,充分搅拌后,测得流变性能;通过实验可以看出,XC能充分的起到提切剂的作用,在钻井液的切力较低时,加入XC可以提高钻井液的动切力,从而提高钻井液的携岩能力,满足钻进要求。另外,也可以利用XC配置高粘切的清扫液,进行洗井作业。润滑性实验按配方混合各处理剂,充分搅拌后,测得润滑性能如下:1分钟摩阻系数:0.0699;10分钟摩阻系数:0.0875钻井液的润滑性满足水平井1分钟摩阻系数小于0.1要求。滤失性实验按配方混合各处理剂,同时加入超细碳酸钙4%,用重晶石加重,充分搅拌后,测得30分钟失水量4.8ml 抑制性实验取现场KPA试样,按配方混合各处理剂,测得滚动回收和膨胀实验,通过实验可看出钻井液抑制性满足施工要求。(2)现场维护的技术要点润滑性维护采用低固相钻井液技术,维护钻井液的润滑性最优。在配浆时,采用适当的低般含或无般含原浆;钻进过程中,充分利用固控设备最大限度的清除钻屑,控制固相含量最低,满足设计要求。加入足量的大分子聚合物,配以适量的小分子聚合物,调整泥饼质量,保证泥饼润滑性。加入润滑剂,提高钻井液的润滑性能。控制全井段摩阻系数小于0.1,且恒定。携岩性能维护和清除岩屑床维持钻井液中3%左右的般土含量,保证当加入聚合物时,钻井液形成足够的结构力。使用xc提高钻井液的动切力,提高其携岩能力。在大井眼段,适当的提高钻井液的动切力,特别是当井斜角在45-60度时,动切力的提高梯度为3.5-6.0-13.5Pa,满足了携岩要求。工程上利用开转盘,上下活动钻具、短起钻等措施,破坏岩屑床;而钻井液方面利用清洗液破坏岩屑床。维护井壁稳定保持合理的钻井液密度性能,维护井壁的力学稳定。大分子聚合物、小分子聚合物结合,形成高质量泥饼。维护钻井液的滤失性在设计范围内。利用抑制剂,保证钻井液的抑制能力。油层保护技术低密度钻开油层技术,控制油层段钻井液密度不大于1.18 g/cm3,施工中控制在1.16 g/cm3。应用屏蔽暂堵技术,进入油层前加入超细碳酸钙,在钻进中补充超细碳酸钙,保证其含量,从而保证暂堵效果。4、固井完井技术扶平1井油层套管固井采用双凝双密度水泥浆结构,上部领浆为G级油井水泥原浆,下部尾浆为常规密度低温低失水水泥浆。上部G级油井水泥原浆能够携带残留泥饼和岩屑,下部常规密度低温低失水水泥浆在低温条件下具有高早强、零析水和低失水性能,能够防止水泥浆失水发生水窜。双凝结构避免水泥浆失重,防止层间窜流或高压地层水窜入井筒,保证油水层段封固良好;双密度结构减轻水泥浆液柱静压力和顶替动压力,防止水泥浆漏失,保证水泥浆返至地面,防止套损。(二)、扶平2井研究与施工情况1、室内研究方案优化扶平2井与扶平1井处于同一井场,为成对平行水平井。为此在吸取扶平1井成功经验的基础上,对扶平2井的钻井方案进行了优化完善。(1)井身剖面优化由于扶平2井距离扶平1井较近,地质方面对油层垂深预测误差相对较小,为此本井剖面设计中,考虑油层垂深最大提前误差为1米,这样减少了无效井段长度,增加造斜点深度,进而增加直井段管柱重量和减小井眼摩阻。(2)井身结构优化通过扶平1井实钻可知,钻进至70米以后进入泥岩段,为了降低钻井成本,缩短表层套管下入深度,由原来的100米缩短至79米。为了进一步减小油层套管下入阻力,将技套下深增加至3+4号小层油层顶,将3+4小层上部相对不稳定的泥岩封隔(坍塌压力系数1.12),进而使泥浆密度进一步降低,从而达到保护油层需要。与扶平1井相比优化后的井身结构,不增加钻井成本。(3)优化钻井液性能由于扶平1井钻井液性能能够很好地满足钻井施工要求,因此钻井液仍然采用扶平1井的钻井液体系,但为了进一步保护好油层,要降低三开钻井液密度,并在配方上进行相应调整。具体如下:降低钻井液密度,进而减小钻井液浸入油层深度钻井液密度下限确定为1.10。原因如下:3+4号小层油层压力系数为0.98,按孔隙压力设计密度为1.08,经过采用国外地层压力预测软件计算(符合率90%),地层坍塌压力为1.10,因此钻井液密度下限确定为1.10;冬季施工,考虑实际固控限制以及需要加入一定量的暂堵剂,预计实际密度应为1.10-1.15;综上设计密度范围在1.10-1.15,而实际施工中,在满足井壁稳定的条件下,按下限施工。采用复合暂堵技术,控制固相颗粒进入油层选用两种超细碳酸钙作为暂堵剂和加重剂。一种为灰质碳酸钙可实现暂堵和降失水作用,另一种为颗粒碳酸钙,暂堵直径较大的孔隙。钻井液中加入非渗透处理剂进行油层保护,以控制钻井液和水泥浆液相进入油层。2、扶平2井现场施工简况由于井身结构和井身剖面的优化,特别是钻井液中有害固相的及时清除,与扶平1井相比,大大提高了油层套管的可下入性,解决了扶平1井油层套管下入困难问题;扶平2井三开钻井密度为1.10-1.13g/cm3,与扶平1井相比降低了0.05g/cm3,另外钻井液中还加入非渗透剂,有效地阻止了钻井液固相和液相向油层中的渗透。(三)扶平3、扶平4和扶平6井的施工1、扶平3井施工扶平3井的井身结构与扶平2井相同,该井由于临近注水井,地层压力高,设计三开钻井液密度为1.20 g/cm3,当钻进至519米处停泵准备接单根时,发现井涌,立即起钻至技术套管鞋处并组织压井,关防喷器测压1Mpa,计算油层中部压力并推算平衡压力钻井液密度为1.397g/cm3,决定使用1.60g/cm3的钻井液进行压井,4:54进行压井作业,至5月1日0:16停泵观察10分钟,无溢流现象,决定下钻继续进行钻进。该井由于井涌,可能引起井壁的不稳定,而钻井液密度和固相含量的升高,必然导致润滑能力下降,因此扶平3井与前两口浅层水平井相比,还需重点解决井壁稳定和井井眼润滑问题。为此在压井正常后采取了了如下技术措施:(1)、井壁稳定技术措施保证钻井液具有合理的密度,三开由于涌水,采用密度1.60 g/cm3钻井液压井,正常后密度在1.351.40g/cm3,为防止井漏,逐渐降低钻井液密度至1.26g/cm3,有效地保证了井壁的力学稳定。提高钻井液的抑制能力,保持钻井液中KPA含量不低于0.3%,有效地抑制了泥岩地层的水化膨胀。降低钻井液的滤失量,保持钻井液中的铵盐和HA树脂的有效含量不低于1%,二开控制钻井液的滤失量由6.0ml降低至4.2ml,三开控制最低在3.5 ml,减少了进入地层的滤液,在一定程度上保护了油层。(2)、润滑技术措施三开由于钻井液密度升高,导致固相含量急剧升高到19%,这时钻井液润滑能力很差,泥饼摩阻系数1分钟0.1317,10分钟0.3839实验结果表明增大润滑剂的加量可以明显改善润滑效果。现场采取如下技术措施保持低的膨润土含量,在23%之间。增大润滑剂加量,开动固控设备(除泥器和离心机)去除劣质土。逐渐降低钻井液密度和固相含量,钻井液密度由1.35g/cm3逐渐降低并控制在1.30g/cm3,固相含量由19%降低至14%。增大润滑剂的加量,每种润滑剂含量不低于3%。采取措施后井浆泥饼摩阻系数1分钟0.0524
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