汽轮机A级检修技术总结.doc_第1页
汽轮机A级检修技术总结.doc_第2页
汽轮机A级检修技术总结.doc_第3页
汽轮机A级检修技术总结.doc_第4页
汽轮机A级检修技术总结.doc_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

此文档收集于网络,如有侵权,请 联系网站删除# * 机 A级检修技术工作总结班组: *班 日期: 201*.*.* 201*年*班#*机A级检修技术总结一、 简要文字说明:此次*班本着上级部门下发的生产任务,检修不漏项,不简化工序,不降低质量标准,严格执行检修工艺规程,严格质量标准,严格履行验收制度,坚持自检为主,坚持现场三级验收制度,做到应修必修,修必修好的态度进行此次#4机A级检修工作。本次#*机组A级检修,*班#*机A级检修工作于201*年*月*日正式开始,于201*年*月*日所有检修项目均已结束。二、 项目完成情况:#*机 A级检修计划安排标准项目11项,共完成10项(1项因场地无法完成,汇报分场同意);增加标准项目4项,完成4 项;计划安排非标准项目1项,完成1项;增加非标准项目7项,完成7项,完成消缺项目2项 主要完成标准项目1、 励磁机机械部分大修;2、 低负荷喷水系统喷头、阀门大修,滤网清扫3、 凝结水泵甲、乙小修,入口滤网清扫,系统消缺4、 转子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺5、 定子冷却水泵甲、乙小修,水箱清扫,系统消缺6、 转子冷却器甲、乙及滤网清扫,系统消缺7、 定子冷却器甲、乙、丙及滤网清扫,系统消缺8、 工业水回收水泵甲、乙小修,系统消缺9、 除氧循环小修,滤网清扫,系统消缺10、 汽加热系统阀门检查、盘根更换增加完成标准项目:1、 除氧循环大修;2、 乙小机盘车导齿更换,防爆门检查3、 甲小机盘车导齿检查,防爆门检查4、 凝结水甲电机更换调整中心主要完成非标准项目:1、大修现场铺设防滑橡胶板; 增加完成非标准项目:1、 主机#11轴承更换;2、 定冷水箱加热装置安装;3、 励磁机基座打磨;4、 加装汽缸绝对膨胀机械指示装置5、 励磁机与发电机连接波形节绞孔6、 汽轮机#1-#3轴承座回油槽加装盖板。7、 乙工回泵出口门更换门杆完成消缺项目: 1、发电机转子冷却水回水盒水档紧固螺栓滑丝; 2、甲小机均压箱调整门泄漏;三、 检修过程中发现的问题及处理:1、励磁机大修1)励磁机前轴瓦(#11瓦)上瓦脱胎严重;进行更换新瓦。2)励磁机与发电机连接波形节晃动达0.30mm.:将波形节与发电机对轮连接(未安装销子螺栓)在百分表监视下紧固,使其紧固完成后晃动0.04mm,重新校绞销子螺栓孔并配置销子35CrMo 27.+0.04mm。 3)通流增容改造后由于主机轴系调整,致使发电机后轴承(#10轴承)调整量大,因而励磁机底部相对调整较大,抽完底部所有垫片后,励磁机偏高0.31mm.下张0.07mm;经研究决定进行打磨基础垫铁处理。2、主机发电机转子冷却水回水盒 1) 发电机转冷水回水盒前后水档严重磨损进行更换水档密封圈。 2) 发电机转冷水回水盒前后水档共5条紧固螺栓底孔滑丝;为保证密封效果在原底孔两侧90mm处重新打孔攻丝进行加固。3、 除氧循环泵大修1)解体时发现浮动密封环间隙均超标,支撑弹簧弹性不足;更换浮动密封环3件、浮动密封套3件及支撑弹簧3件,并调整端部轴向间隙为零。 2)解体时发现轴承室进水;疑冷却水室裂纹,对冷却水室打压0.6Mpa进行5小时观察,压力稳定,无渗漏,清理油室更换润滑油。 3)解体时轴承损坏;更换轴承36316两幅、轴承32616一副。 4)入口滤网紧固螺栓腐蚀,且牙距严重变形:经上级批准更换所有螺栓,螺母。四、主要检修数据情况: 1、励磁机大修1) #11轴承组装:顶隙: 前:0.26mm 后:0.24mm 瓦口间隙:A前:0.14mm A后:0.15mm B前:0.13mm B后:0.13mm 球面紧力:0.015mm 2) #12轴承组装:顶隙: 前:0.35mm 后:0.30mm 瓦口间隙:A前:0.15mm A后:0.13mm B前:0.15mm B后:0.15mm 球面紧力:0.03mm 3)励磁机与发电机中心找正:励磁机偏低:0.005mm 偏A:0.04mm 上张:0.04mm B张:0.01mm 4)发电机转冷水进水管(波形节)晃动度: 0.04mm 5)#11轴承油档间隙: 前外油档:顶部:0.22mm A侧上半:0.14mm B侧上半:0.13mm 底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.13mm 后外油档: 顶部:0.20mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.12mm 底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.14mm 前侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mm 底部:0.05mm A侧下半:0.22mm B侧下半:0.20mm 后侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mm 底部:0.05mm A侧下半:0.25mm B侧下半:0.18mm 6)#12瓦外油档间隙: 前外油档:顶部:0.22mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.15mm 底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.12mm 后外油档: 顶部:0.20mm A侧上半:0.15mm B侧上半:0.13mm 底部:0.03mm A侧下半:0.15mm B侧下半:0.13mm 前侧内油档:顶部:0.35mm A侧上半:0.35mm B侧上半:0.25mm 底部:0.25mm A侧下半:0.30mm B侧下半:0.25mm 后侧内油档:顶部:0.30mm A侧上半:0.30mm B侧上半:0.25mm 底部:0.10mm A侧下半:0.25mm B侧下半:0.20mm 2、主机抬轴试验:瓦号#1A#1B#2A#2B#3A#3B#4A#4B顶起值(mm)0.020.04 0.025 0.02 0.025油压值(MPa)4.05.23.42.54.12.56.810.2瓦号#5#6#7#8#9#10母管顶起值(mm)0.020.020.0150.030.0250.03油压值(MPa)5.04.29.86.99.910.215.53、转冷水回水盒前:顶部:0.30mm 底部:0.03mmA侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mmA侧下半:0.18mm B侧下半:0.15mm 后:顶部:0.35mm 底部:0.03mmA侧上半:0.25mm B侧上半:0.20mmA侧下半:0.22mm B侧下半:0.18mm 4、除氧循环泵 1)叶轮与轴配合间隙:0.03mm 2)叶轮瓢偏:0.05mm 3)叶轮晃动度:0.04mm 4)轴套与轴间隙:0.02mm 5)密封环与口环间隙:0.68mm 6)滚动轴承与轴配合紧力:0.01mm 7)浮动密封环径向间隙:0.17mm 8)轴窜:0.12mm 9)对轮间隙:3.5mm 10)中心调整:圆周:偏B侧0.02mm 端面:上张口0.03mm 5、凝结泵甲 1)工作轴窜组装:总窜9.88对轮间隙5.15=4.73mm 2)中心调整数据 电机:偏B 0.015 mm 偏固定端 0.02 mm 扩建端张 0.01 mm A侧张口 0.005 mm五、 设备投运情况: 7月21日启动,盘车投运正常;电流21A,供热抽汽管膨胀节产生不均匀性收缩变形最大460mm,最小310mm,滑动支座向缸测位移263mm. 7月23日回复正常位置。 ,在机组冲转过程中#8轴承X向振动最大达166um升速平稳后为112um。 #9 温度94.6,随后缓慢

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论