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文档简介

编 号:密 级:秘密忻州广宇煤电有限公司2135MW机组烟气脱硫改造工程工艺水系统调试方案 批准: 审核: 编写: 国电环境保护研究院2011年5月5 / 71. 目的为了顺利地开展和完成忻州广宇煤电有限公司2135MW机组烟气脱硫改造工程FGD调试的各项任务,规范调试工作,确保忻州广宇煤电有限公司2135MW机组烟气脱硫改造工程FGD顺利移交生产,特编写此调试方案。2. 工程概述忻州广宇煤电有限公司2135MW机组烟气脱硫改造工程采用石灰石-石膏湿法工艺、一炉一塔方案。湿法烟气脱硫系统能有效、经济、安全、无污染地脱除二氧化硫 。在喷淋吸收塔中,石灰石能与烟气中的二氧化硫产生化学反应。氧化后生成最终溶液的主要成分是硫酸钙晶体,经脱水处理后生成石膏。 锅炉来的原烟气经引风机通过原烟气挡板后进入FGD系统的吸收塔进行脱硫反应,脱硫以后的净烟气通过除雾器、净烟气挡板门进入烟道、烟囱,排放到大气中。2.1 工艺(业)水系统简介本期工程脱硫装置用水包括脱硫工艺水及工业水(设备冷却水)。脱硫工艺水采用电厂工业废水处理系统出水及部分电厂工业水;脱硫工业水(设备冷却水)采用电厂工业水。工艺水主要用作除雾器冲洗用水,所有浆液输送设备、输送管路、贮存箱的冲洗水,设备机封冲洗水,电厂原有用水点;工业水主要用作氧化风机、循环泵减速机的冷却水。工业水直接就进从电厂工业水母管引接,回水回至现有工业废水出水池作为脱硫工艺水的补充水。脱硫工艺水水源立足现有工业废水回用水,脱硫岛工业水回水作为脱硫工艺水补充水源之一,同时现有电厂空压机工业水回水增设至工业废水出水池管道,空压机工业水回水也作为脱硫工艺水的补充水源;脱硫岛不设置工艺水箱,更换现有工业废水回用水泵作为脱硫岛工艺水泵,供应脱硫岛各用水点,同时供应电厂现有废水回用水各用水点。2.2 工艺水系统的主要设备2.2.1 工业废水出水池采用电厂原有水池2.2.2 工艺水泵 3台(2用1备)流量: 200m3/h扬程: 78 m 功率: 75KW 3. 编写依据3.1 电建1996159号,火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程及相关规程3.2 建质199640号,火电工程启动调试工作规定3.3 DL/T 5047-95,电力建设施工及验收技术规范汽轮机组篇3.4 DL/T 5047-95,电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇3.5 1996年版,火电工程调整试运质量检验及评定标准3.6 中国华电集团公司火电厂烟气脱硫(石灰石石膏湿法)调试导则(A版)3.7 DLT5403-2007火电厂烟气脱硫工程调整试运及质量验收评定规程3.8 制造和设计部门的图纸、设备安装及使用说明书。3.9 相关的工程合同、调试合同和技术协议等。4. 环境要求4.1 热控设备的单体校验、安装和调试已经完成。4.2 系统已具备通电条件,设备校验记录完成,设备和系统接线基本正确。4.3 分散控制系统软件及组态已基本恢复。4.4 现场干净、整洁。5. 组织分工5.1 组织机构总指挥:李茂运常务副总指挥:景林调试单位:试运各专业人员施工单位:施工单位试运人员监理:相关专业人员忻州广宇煤电:工程部及上岗运行人员5.2 责任分工5.2.1 调试单位负责编写试验方案,解决试运中的技术问题,指导运行操作和调整,记录、整理试运数据并出具试运报告。5.2.2 施工单位负责试运阶段设备与系统的维护、检修和消缺。临时措施和检修工作由施工单位负责。5.2.3 忻州广宇煤电有限公司在整个调试期间,根据措施和调试人员的指导,执行设备的操作和运行参数的调整及设备的检查,抄表记录。5.2.4忻州广宇煤电有限公司负责协调各个参建单位的工作关系,组织与主体工程的联系。5.2.5若调试影响锅炉主系统的正常工作,须征得当班值长同意才能进行。6. 安全措施6.1 必须树立“安全第一”的思想,进入现场必须正确佩戴安全帽,着装符合有关规定,不得穿拖鞋、高跟鞋进入现场,带电和高空作业必须有人监护,高空作业必须系安全带。6.2 根据两票三制制度,设备的送、停电必须符合规程的要求,并按规定作详细的检查,确定无问题后方可进行设备的送、停电。设备停、送电操作必须要有监护人,并挂警示牌。6.3 调试人员必须熟悉相关设备、系统的结构、性能以及调试的方法和步骤。6.4 系统动态试验应取得FGD调试指挥机构的同意并由其安排时间进行和指派运行人员密切配合。6.5 系统投运时,FGD应处于稳定的运行工况,相关系统和设备工作正常,并采取必要的保护措施,试投期间应密切注意FGD的运行情况及被试验设备和系统各部分的工作情况,如有异常,立即将系统切回手动,由调试人员或运行人员在调试人员指导下采取办法稳定FGD的运行。6.6 所有的现场调试工作必须制定相应的安全措施,临时设施使用前必须经过检查,确认其安全性能。6.7 系统试运后,若调试现场发生意外危险,所有人员应尽快远离危险区。经验证无危及人身安全时,迅速处理故障。6.8 保护联锁的投入和切除必须要经过调试指挥组的同意,并作完整的书面记录。6.9 现场应穿戴相应地防护用品,作业前应制定相应的安全措施。7. 所需调试设备、仪器和工具7.1 对讲机4对;7.2 振动表、测温仪、钳形电流表、万用表等;7.3 其他工器具等。8. 调试方法及步骤8.1 调试准备(1) 检查安装记录。(2) 对照设计图纸检查系统安装的正确性。(3) 对照设计图纸检查支吊架的安装位置和数据的正确性。(4) 检查热工仪表及阀门单体调校记录。(5) 检查电机和泵单体试转记录。(6) 检查工艺水箱内应清洁无杂物,封闭人孔门。(7) 系统各管线已联接完成。8.2 阀门和泵的传动试验与DCS厂家人员配合施工单位控制专业人员完成静态试验。组织完成完成联锁及保护传动试验。8.3 管道水冲洗(1) 在投入系统或设备试运前,必须对其管道系统进行水冲洗。(2) 管道冲洗应分段进行,应先主管,后支管。(3) 应避免将杂物冲入泵等设备,若泵入口无滤网或入口管过长,应解开法兰冲洗或加装临时滤网。(4) 目测排出口的水色和透明度,以出水干净、无杂物为合格。(5) 水冲洗工作前,应保证排放系统已安装完毕,地坑泵已单体试运合格,水冲洗后的污水可加装临时管排放至雨水井。(6) 管道水冲洗时,应采取措施做好设备、仪表的保护,若无法用阀门隔离,应加装临时管线或堵板。 8.4 工业废水出水池注水(1) 校验工艺水箱液位变送器,CRT液位显示应于就地一致,投工业废水出水池液位计; (2) 检查工业水出水池液位,应高于1.5m才能启动工艺水泵; (3) 如液位低于2m,应能联锁打开空压机冷却水回水进工业废水出水池阀门补水;8.5 工艺水泵的试运。8.5.1 试运前的检查(1) 泵及相关管道、阀门安装完毕。(2) 泵基础牢固,螺栓紧固。(3) 电机接地线连接完成。(4) 相应阀门开关灵活,位置反馈正确。(5) 润滑油位正常。(6) 工业废水出水池液位正常(高于1.5m)。(7) 用手盘泵的转子,检查是否顺畅。(8) 各测量参数回路正确,数据准确。8.5.2 电机的单独试运(施工单位应在前期完成)(1) 电气控制、测量、显示回路试验完毕。(2) 测量电机绝缘合格,拆下联轴器。(3) 点动试运电机,转向应正确。(4) 4小时试运行期间测量电机的温度、振动、电流及噪音,若发现异常情况应立即停止试运,处理正常后方可继续试运。8.5.3 工艺水泵的试运转(1) 工业废水出水池补水电动门调试完毕。(2) 水泵系统就地仪表安装调试完毕。(3) 相关管道冲洗完毕,工业废水出水池灌水完毕。(4) 工艺水泵联轴器连接好。(5) 打开工艺水泵进口门,启动水泵,然后打开水泵出口门,观察压力表数值。水泵首次启动当达到全速后即用事故按钮停下,观察各部件有无异常现象及摩擦声音,当确认没问题后方可开始试运转。(6) 检查并调整水泵再循环手动阀,使水泵出口压力至设计压力。(7) 检查除雾器冲洗水各分支压力,根据压力调整自励式调节阀,阀后压力为0.3MPa。(8) 4小时试运行期间测量并记录泵和电机的温度、振动、电流及噪音,若发现异常情况应立即停止试运,处理正常后方可继续试运。8.6 工艺水系统的启动8.6.1 首先对设备系统进行就地检查,设备检查完毕后进行设备启动。选择一台泵为运行泵,另两台为备用泵;8.6.2 工业废水出水池注水;8.6.3 投入工业废水出

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