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文档简介

技 能 鉴 定 考 核 项 目一 车钩钩头拆装及三态检查1.检查工具是否齐全,准备备用开口销,插红旗(开始计时)。2.提钩后,将钩舌销的开口销取下。3.依次拆下钩舌销、钩舌、钩锁和钩舌推铁。4.(口述)探伤无裂纹,清扫钩腔,在磨耗部位涂少量润滑脂。5.依次组装钩舌推铁、钩锁、钩舌和钩舌销,并穿好开口销。6.(口述)三态检查:闭锁位正常、开锁位正常、全开位正常。7.(口述)车钩开度测量:闭锁位开度230 mm;全开位开度120 mm。8.(口述)检查车钩部三个尺寸:防跳间隙为522mm;侧面间隙不大于5mm;钩舌与钩锁接触面平直高度不低于40mm。9.(口述)钩舌销与销孔径向间隙为14mm。10.(口述)测量车钩水平中心线距轨面高度830 mm;两车钩连挂后,其中心线高度差不超过75mm。11.整理工具,拔旗(停止计时)。二 DK-1制动机“五步闸”试验一、试验前准备(开始计时)1.确认受电弓降下,机车制动防溜,挂禁动牌,接触网停电,验电后挂接地线。2.各管路塞门处于正常位;大小闸均处于运转位;电空转换扳键处于电空位。二、试验步骤1.确认总风缸为定压750900kPa;均衡风缸和列车管均为定压600kPa,制动缸压力为O;2.大闸移至紧急位,列车管压力在3s内降至O,制动缸压力在5s内升至400kPa(最高450kPa),并自动撒砂(有牵引级位时主断路器断开);3.小闸移至缓解位,并同时下压手柄,制动缸压力应单缓到O;4.小闸移至运转位,制动缸压力不得回升;5.大闸移至运转位,列车管压力由0升至580kPa的时间不大于11s,手柄停留50s以上(时间掌握在1分钟,给工作风缸充风);6.大闸移至制动位,均衡风缸减压170kPa的时间为68s,制动缸压力升至400435kPa的时间为79.5s;7.大闸移至中立位(保压1分钟),均衡风缸和列车管的泄漏量分别不大于每分钟5kPa、10kPa;8.大闸移至过充位,均衡风缸恢复定压,列车管超过定压3040kPa,制动缸压力不变;9.大闸移至运转位,120180s内过充压力消除,列车管恢复定压,制动缸压力应缓解至O;10.小闸移至制动位,制动缸压力在4s内升至280kPa,最终达到300kPa;1l.小闸移至中立位(保压1分钟),制动缸压力不变;12.小闸移至运转位,制动缸压力在5s内由300kPa降至35kPa; (注:1316为空气位操作)13.将电空转换扳键置空气位,小闸移至缓解位,并下压手柄,均衡风缸、列车管均为定压,制动缸压力为0;14.小闸移至制动位,均衡风缸减压170kPa的时间为68s;15.小闸移至中立位(保压1分钟),均衡风缸、列车管和制动缸的泄漏量分别不大于每分钟5kPa、10kPa和5kPa;16.小闸移至缓解位,均衡风缸、列车管恢复定压,制动缸压力为O。三、试验完毕后,将电空转换扳键恢复至电空位,小闸移至运转位(停止计时)。附图:DK-1制动机“五步闸”试验步骤操作 顺序电空制动控制器(大闸)空气制

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