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文档简介
2504采空区探放水工作总结一、2504采空区积水情况西三采区2504综采工作面2010年11月开始回采,2011年7月结束,在回采期间老顶K4砂岩水及封闭不良钻孔水形成大面积积水且补给量为68m3/h。根据该面回采情况,采空区积水分为两部分,积水量共计约5200 m3。一部分积水在该面的西段,积水量约2700m3,最高水位约620米;另一部分积水在东段,积水量约2500m3,最高水位为约619.5米。工作面结束后,在下顺闭墙处安设了4寸U型管,对采空区积水进行了长期的排放,水位始终保持在+620标高处,积水量得到了有效控制。二、探放水目的: 2505上顺位于2504采空区以北,与采空区的隔水煤柱仅12米,为了排除2504采空区西段积水对该面的威胁, 2012年4月24日30日,对该区域进行了探放水工作。三、钻孔布置及施工情况 1、钻孔布置2505上顺工作面正头距开口位置228米,正头标高为+609.3米,积水区最高水位+620米,水头高度10.7米,(2504采空区西段最低水位+605.5米)。本次探放水施工采取了两种方案,方案1为钻场布置在2505上顺工作面,为了确保探放水安全,采取分次降水的方式布置了两个钻孔,编号为1#、2#孔,具体参数如下:1#钻孔设计位置距19#测点24米(向掘进方向),设计方位228,与巷道夹角42度,仰角330,钻孔长度24.3米,支钻高度1.5米,钻孔开口标高+614.1米,终孔标高615.5米。2#钻孔设计位置距正头8米,设计方位195,与巷道的夹角为75,仰角0,钻孔长度33米,支钻高度1.2米,开口标高+611.2米。方案2钻场设在西三轨下,布置了1个钻孔。钻孔设计参数如下钻场规格:宽4.5米深4米高3.2米,钻机型号ZDY-1900S(MKD5S) 坑道钻机,支钻高度1.6米,开口标高+600.1米,终孔标高+612米,钻孔仰角为4,钻孔方位角89,钻孔长度170.5米,开口层位奥灰岩,其中灰岩100米,煤系地层65米,进入采空区5.5米。2、施工情况为了尽快排除该面水患,首先实施了方案1中的1#钻孔:2012年4月24日零点班开始施工,采用TXU-150型多功能钻进,实际施工位置、夹角与设计相同,考虑钻杆下沉因素,钻孔开口钻进仰角为4,实际支钻高度1.2米,开口标高+613.8米,实际钻进26米,终孔标高为615.6米。采用直径42mm的钻杆,开口采用直径113钻头,钻进5.1米后,进行了套管及阀门的安装,套管采用直径4寸,长3.4米的钢管,套管上焊长600宽400厚10的钢板,在钢板四角打眼并用长2.25米,直径16的铁锚杆进行了固定,采用专用封闭材料进行了封孔,套管外漏0.3米并与4寸阀门(8个直径18的孔,采用直径16螺丝)连接,待孔封好后,改钻头直径为73钻头钻进直至终孔。该钻孔预计可放出老空积水1800 m3,4月25日零点班1点开始放水,水量约为35m3/h,8点班水量为25 m3/h,26日4点班水量为17m3/h,27日至29日稳定在7-8 m3/h,30日4点班放水完成,放水量约1845 m3,其中补给量5-6 m3/h,5天共计补给量640 m3,故实际放出老空积水约1205 m3,比预计放水量少595 m3。2012年4月27日8点班,2#钻孔开始施工并完成了套管安装,钻孔实际位置、夹角、支钻高度、开口标高均与设计相同,仰角为030,钻机型号、钻进方式及套管直径、长度、固定方法、封孔、阀门均与1#钻孔相同,4月27日4点班22:40分钻孔共钻进13时,见老空水,水量、水压较小,继续钻进3米(共钻进16米)后,水量、水压变大,停止了钻进,水量约100 m3/h,4月28日,出水量约90 m3/h,4点班水量约80 m3/h,5月4日8点班水量约22 m3/h,5月6日水量稳定在6 m3/h。该钻孔预计放水量约为800m3 ,因受排水系统不畅影响,放水过程时大时小,时停时开,放水量很难估算,但实际放水量已大于预计放水量,补给量1080 m3,经估算,实际放出老空约1600 m3,比预计放水量多800 m3。方案2采用ZDY-1900S型坑道钻机施工,2012年4月25日8点班,对钻机进行了安装固定,支钻高度1.4米,钻孔开口标高+599.9米,钻孔方位角89度,考虑钻杆下沉因素,开口仰角为430。钻杆直径73mm,开口采用直径94mm的钻头钻进10米后,再利用直径198mm的钻头进行扩孔10米,扩孔完成后进行6寸、10米长套管的安装,因钻孔施工给压不均导致钻孔内中直线性差的原因,10米套管仅安装了2米,因套管安装在灰岩中,同时采用类似马丽撒的液体药进了牢固的封孔,2米套管可满足要求,套管安装完成后与6寸阀门进行了连接,待封闭牢固后再利用直径73mm的钻头进行钻进至终孔。该钻孔钻进136米时见K3砂岩,150米至170.5米时,钻孔处于底板铝土泥岩中,继续钻进共200米后,未进入采空区停钻,钻孔出水约2m3,经连续几天观测水量较稳定,分析该水为老空水从底板裂隙渗流水。三、探放水评估与分析1、方案1:2505上顺钻孔本方案1#、2#钻孔放水达到了预计的效果,较成功,原因主要为:钻孔长度短,且钻孔整体处于煤层中,硬度均匀,钻杆下沉量较小,钻孔容易达到设计终孔位置。2、方案2:西三轨下钻孔该钻孔未钻进到设计位置,出水量较小,主要有以下原因:1)初次使用ZDY-1900S型坑道钻机,对该钻的性能不甚了解,对钻杆下沉系数考虑较小。2)该钻孔钻进距离长,钻孔需穿灰岩、煤系地层才能达到采空区,在钻进过程中,岩石硬度变化较大,且钻孔与煤岩的夹角很小,钻杆下沉大,局部出现了顺岩层面滑动现象。3)特别是钻孔穿过K3砂岩时,受操作不当、岩石硬度大、与岩石夹角小因素影响,钻孔先出现了顺岩层面滑动现象,钻杆下沉弯曲,再进行穿层钻进,穿过该层后,因钻杆下沉过大,由仰角钻进变为俯角钻进,出现了顺铝土泥岩钻进不穿层现象,导致钻孔未进入采空区,老空水未能直接从钻孔大量流出,而仅出现从底板裂隙间接渗入钻孔,出现较小流水现象。四、本次探放水工作总结1、在条件允许的情况下,尽量减小钻孔钻进长度并使钻孔与岩层的夹角变大。2、本次使用ZDY-1900S型坑道钻机钻进,钻孔穿过了灰岩、煤系地层,经计算本次钻杆100米下沉为2-3度。3、开始钻进时,如岩层较硬,钻机给压不能过大,应保持开口钻进米范围内,钻进速度不大于1米小时,如钻孔由较软岩层进入较硬岩层时,钻孔给压要合适,太大钻杆将出现顺较硬岩层面滑动、弯曲过大现象。4、钻孔布置在煤巷时,尽量加大钻孔与巷道的水平夹角,使夹角大于60度,防止煤墙片帮过大,影响放水过程的安全。5、1#、2#钻孔预计
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