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文档简介

桩基、承台、短柱施工日志范本2014年 5月 8日 天气:晴 气温:2632五龙背站房人工挖孔桩基施工。A/8轴挖孔桩中心里程DK194+369,设计桩径0.8m,桩长11.0m,桩顶设计标高:69.328m,桩底设计标高:58.328m。开钻前,测量工程师董永强对A/8轴挖孔桩测量放线,测定平面位置,施工人员放出护桩,报测量监理工程师*,经检查合格,同意转序施工。技术员*测得原地面标高:21.379m,孔底设计标高:9.152m,设计孔深12.227m,施工人员4人,安装机具,准备施工。A/8轴桩基开挖,挖至2m深,地质情况与设计相符合,清理孔壁,支撑护壁模版,调整中心轴线,模版偏差1.0cm,符合要求,开始浇筑护壁,标号:C20,坍落度:80100mm,护壁顶高出地面1520cm,厚度1015cm,符合要求,施工人员5人,卷扬机一台,*一台,现场无安全质量事故,继续开挖。2014年5月9日 天气:晴 气温:2731A/8轴桩基继续开挖,挖深至3.2m,地质情况与设计相符合,清理护壁,支撑护壁模版,调整中心轴线,模版偏差1.5cm,符合要求,开始浇筑护壁,标号:C20,坍落度:80100mm,护壁顶高出地面1520cm,厚度1015cm,符合要求,继续开挖,挖深至4.4m,清理护壁,支撑护壁模版,调整中心轴线,模版偏差1.0cm,符合要求,开始浇筑护壁,标号:C20,坍落度:80100mm,护壁顶高出地面1520cm,厚度1015cm,施工人员5人,卷扬机一台,*一台,现场无安全事故,继续开挖。2014年5月10日 天气:晴 气温:2533A/8轴桩基成孔,技术员*测的孔深12.30m,沉渣2cm,垂直度偏差:0.3%,轴线偏位2.0cm,孔径合格,地质情况与设计相符合,报现场监理*,经检查合格,同意转序施工,现场无安全质量事故。钢筋笼经质检工程师*检查,钢筋规格,长度,数量,间距,焊接长度均符合要求,焊缝饱满无焊渣,报现场监理*检查,符合要求,同意转序施工。钢筋笼安装完毕,经质检工程师*检查,平面位置偏差1.5cm,垂直度0.5%,设计顶标高:*.*m,实测:*.*m,均符合要求,报现场监理*,检查合格,同意转序施工,现场施工人员5人,15T吊车一台,现场无安全质量事故。14:20,砼罐车到达现场,经试验员*检测,砼坍落度:*mm,含气量:*%,入模温度:*,报旁站试验监理*,均符合要求,同意浇筑。15:50,砼浇筑完毕,设计方量:5.5m3,实际浇筑:6.0m3,施工人员5人,罐车1台,振动棒1台,浇筑过程顺利,无异常,现场无安全质量事故。技术员*,试验员*,旁站监理*。2014年5月11日 天气:晴 气温:2533桩基等强,现场无安全质量事故。2014年5月12日 天气:晴 气温:2533A/8轴承台,设计长:*m;宽:*m;高:*m,底标高:*m,顶标高:*m。测量工程师董永强测定平面位置,放出开挖线,技术员*测定开挖深度,挖机一台,2人配合,开挖基坑,现场无安全质量事故。基坑开挖完毕,坑底干燥,侧壁无渗水,安全员*组织施工人员做钢管围栏防护,挂设密目网,安全警示牌,技术员*测定承台底标高,现场交底破桩标高,施工人员开始破除桩头,施工人员4人,空压机1台,风镐1台,现场无安全质量事故。桩头破除到位,使用吊车吊除桩头后,桩顶混凝土密实无气泡,外观质量完好,施工人员清除混凝土残渣,平整基坑底,浇筑砼垫层,标号:C20,1.5m3,现场5人,罐车一台,吊车一台,无安全质量事故。2014年5月13日 天气:晴 气温:2631施工人员对桩顶面打磨检桩点,打磨平整,无麻面气泡,等待检桩。2014年5月14日 天气:晴 气温:2532第三方检测人员,对桩身直径和小应变检测,现场监理*共同见证,共检测桩基*根。2014年5月15日 天气:晴 气温:2532第三方检测单位发来检测报告,已检测桩基均合格,报现场监理*,同意转序施工。测量工程师董永强放样承台四角点,施工人员弹出承台四边墨线,钢筋工开始帮扎承台钢筋,施工人员6人,现场无安全质量事故。2014年5月16日 天气:晴 气温:2532承台和短柱预埋钢筋帮扎完毕,质检工程师*自检,对钢筋标高,规格,长度,数量,间距,综合接地焊接检查,均符合要求,焊缝饱满无焊渣,报现场监理*,检查合格后,同意转序施工。现场施工人员5人,吊车一台,开始安装承台模板,承台模板安装完成,测量工程师董永强测量模板偏位,技术员*测量模板顶标高,检查保护层厚度,质检工程师检查模板安装及支撑,接缝严密,安装牢固,均符合要求,报现场监理*,检查合格,同意转序施工。2014年5月17日 天气:晴 气温:2532现场施工人员搭设溜槽,准备浇筑。15:20,砼罐车到达现场,经试验员*检测,砼坍落度:180mm,含气量:3%,入模温度:20,报旁站监理*,符合要求,同意浇筑。16:45,砼浇筑完毕,设计方量:38m3,实际浇筑:39m3,施工人员5人,罐车3台,振动棒2台,浇筑过程顺利,无异常,现场无安全质量事故。技术员*,试验员*,监理*。2014年5月18日 天气:晴 气温:2532承台洒水,覆盖养生。2014年5月19日 天气:晴 气温:2532试验员*对承台试块试压,达到拆模强度,通知施工班组,现场施工人员4人,吊车1台,拆除模板。模板拆除完毕,承台砼外观质量完好,无蜂窝麻面,无气泡,报监理*,同意回填,挖机1台,小型电夯机1台,承台周围1.5m范围内采用沙加石分层回填,夯机夯实。承台顶洒水,覆盖养生。2014年5月20日 天气:晴 气温:2532测量人员xxx来对*号墩进行现场测量放样,采用全站仪在该承台表面放出墩身中心线,并设置一组十字桩(来控制墩身的横轴和纵轴),并根据墩身尺寸用墨线弹出墩身边线。施工人员根据模板线位置,将该承台墩身范围内混凝土表面采用人工进行凿毛处理,凿毛直至露出新鲜混凝土面为止,凿毛完毕,及时清理干净,然后用水冲洗。 技术员xxx通知质检员xxx检查验收合格,并报请监理工程师xxx验收合格,同意进行下道工序施工。 开始搭设支架、爬梯,采用门式脚手架沿墩身周围搭设操作平台支架,同时沿墩身一侧搭设爬梯。根据墩身高度来控制支架的高度。支架外侧采用安全网防护密闭。 2014年5月21日 天气:晴 气温:2532 由现场监理工程师xxx对钢筋加工场半成品钢筋进行检测,符合设计要求。随即采用平板车将钢筋运往现场。 进行xx号墩的墩身钢筋安装,主筋接头采用闪光对焊连接,墩身竖向主筋与承台预埋钢筋采用双面搭接焊连接,且钢筋顺直,无弯曲。同时钢筋接头在同一截面内没有超过50 %,满足要求。 2014年5月22日 天气:晴 气温:2532经现场技术员xxx质检员xxx抽查钢筋偏差符合验收标准要求。 钢筋保护层采用和墩身同标号的细混凝土垫块,并且每混凝土垫块大于4 个,互相错开,分散布置,符合规范要求。接地钢筋已连接并做以明显标识,在墩身以下20cm以处设置接地端子,一直引到墩顶并设置两处接线端子或母排。以上均满足设计规范要求。 2014年5月23日 天气:晴 气温:2532由质检员xxx报请监理工程师xxx检查合格,同意进行下道工序施工。进行模板安装,安装前,已对模板表面进行除锈处理,并清理干净,涂刷脱模剂。开始模板安装,模板接缝处用双面胶带进行处理,保证不漏浆,底部用水泥砂浆密封。模板安装完毕,施工人员对模板周围用揽风绳拉紧并固定。施工人员对模板进行初步调整,并请测量人员xxx进行模板调整。经测量人员xxx、xxx对该模板进行复测,偏差符合验收标准要求。 模板接缝严密,以及沉降观测标位置预埋准确。 以上均符合设计规范要求,由质检员xxx检查合格,报请监理工程师xxx验收合格,同意进行下道工序施工。 19:20混凝土运输车到达现场,混凝土采用x混凝土,实验员xxx,技术员*,质检员*,共同检测坍落度为195mm、入模温度为23、入模含气量为4%,扩展度500,均符合规范要求,质检员xxx报请现场监理工程师xxx检查合格后,同意浇注混凝土。并见证制作混凝土试件2组。开始浇注混凝土,混凝土采用分层浇注,分层厚度为3040cm,并振捣密实无漏振,过振现象。2014年5月24日 天气:晴 气温:253222:15浇注完毕,收抹平面,设计方量为35;实际浇注方量:35.5。2014年5月25日 天气:晴 气温:2532对墩身进行洒水养护,直至到达拆模时强度。201

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