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文档简介
.,求索QC小组2010年2月,降低接管加工一次不合格品率,.,2,目录,一、公司简介,二、小组概况,三、选题理由,四、活动计划,五、现状调查,六、目标设定,七、原因分析,八、要因确定,九、对策制定,十、对策实施,十一、效果检查,十二、总结打算,.,3,一、公司简介,公司坚持“对内抓现场、对外抓市场、现场服从市场”的经营理念和“生产专业化、产品品牌化、市场国际化的经营方针,高扬精益求精、追求卓越的三花精神和迅速反应、立即行动的三花作风,继续发扬艰苦创业的精神,与时俱进,开拓创新,努力实现百亿三花、百强三花、百年三花!,浙江三花股份有限公司,是一家全球极具影响力的专业研发、制造与经营制冷、空调控制元器件的上市公司,坚持走“小商品、大市场、高科技、专业化”的经营之路。公司凭借高品质的产品和诚信的服务,产品远销韩国、日本、东南亚、美洲、欧洲及中国香港、台湾等几十个国家和地区,与国际家电制造商三星、LG、松下、大金、三菱电机、东芝、日立、富士通、开利、夏普等建立了长期协作关系,在全球制冷空调行业里享有很高声誉,主导产品市场占有率位居全球第一,“制冷空调部件王国”的雏形已基本形成。公司前身为中日合资公司,秉承日本企业先进的管理理念,形成了公司独特的“常青树”企业文化。公司在国内同行率先通过了ISO9001、ISO14001、ISO10012、TS16949、QC080000等管理体系第三方认证,产品通过了CQC、TUV、UL、VDE、CE等安全认证。公司获得了全国质量奖、中国名牌、中国驰名商标、国家重点高新科技企业、中国机械工业百强企业、中国500最具价值品牌、中国优秀企业、专利示范企业(已拥有311项专利,其中发明专利136项)、国家重合同守信用企业和浙江省质量奖等多种荣誉称号。,.,4,四通换向阀,这是我司的主导产品之一四通换向阀,销量位居全球第一,市场占有率60%以上。四通换向阀是空调系统三大核心部件之一,主要用于控制制冷、制热的切换。接管主要用于四通换向阀的管路接口,本次QC活动就是围绕它展开的。,产品介绍,.,5,二、小组概况,小组概况,小组成员,求索小组全家福,组长,组员,组员,组员,组员,组员石国锋,.,6,三、选题理由,从以上统计图表可以发现:从2009年1月开始改用软管后,接管加工一次不合格品率陡然上升,给公司造成了很大的报废损失。因此,小组成员一致讨论通过以作为本次QC活动的课题。,为适应四通阀扩能需要,公司推进接管自动化生产,提高生产效率,从2009年1月开始,将接管由硬管(直管)改为软管(盘管),采用专机加工。改软管加工后,生产效率明显提升,但接管加工一次不合格品率显著升高,且由于不合格品无法返工,导致报废损失大(09年1-3月报废损失约8万元)。,接管加工品质对比图,接管加工一次不合格品率,降低接管加工一次不合格品率,.,7,四、活动计划,根据PDCA循环制定活动计划,.,8,五、现状调查,小组针对2009年1-3月接管加工质量状况进行统计,发现总不合格品率从2008年的1.26%上升到当前的2.39%,接着按类型进行分类,不合格的主要类型有:外观变形、扩口印伤、表面划伤、打孔偏、材料不良以及其它一些情况。,2009年1-3月接管加工不合格类型统计(支),2009年1-3月接管加工不合格汇总(支),.,9,根据以上统计数据,小组按接管加工不合格类型:外观变形、扩口印伤、表面划伤、打孔偏、材料不良以及其它情况作出排列图,如下。从图中可以清楚的看出:外观变形是最主要的不良类型。,2009年1-3月接管加工不合格类型排列图(支),.,10,找出【外观变形】是接管加工最主要的不良类型后,小组又对2008.01-2009.03的【外观变形】进行分析,结果显示,2008年外观变形不合格品率在0.51%,自2009年1月改软管加工以来,外观变形突现,1-3月外观变形不合格品率达1.87%。,硬管与软管加工外观变形不合格品率(%),月份,.,11,从跟踪结果来看,成形工序产生的不合格数占据总不合格数的80%,而成形工序有86%为外观变形,通过以上调查分析得出,外观变形主要为成形工序产生。,通过以上调查发现,自2009年1月改软管加工以来,外观变形突现。为找出【外观变形】产生的来源,小组对其中10批次(批号09/04-1246起连续10批)接管加工各工序质量情况进行跟踪。,成形工序不合格统计(%),接管加工工序不合格统计(%),.,12,接管加工工艺流程示意图,自动化加工现场,成形加工专机,.,13,接管成形加工示意图,外观变形,通过以上调查得知,接管不合格主要原因为成形加工后外观变形,为降低接管加工一次不合格品率,现解决的主要问题是降低外观变形不合格品率。,接管由硬管改软管后,成形加工的外观变形比例升高。在缩口与直管过渡段易隆起,这样就会造成接管总长偏短0.51.5mm,因无法返工而导致报废。,.,14,六、目标设定,目标值设定依据,目标值设定,本小组找到关键改进项目后,经全体成员开会讨论,确定小组活动的目标值为:接管加工一次不合格品率从2.39%下降到1.2%。,因此,从理论上说小组目标是能够实现的。,外观变形占接管加工总不合格数的78.12%,若将外观变形问题解决70%(此时,外观变形不合格品率为1.87%(1-70%)=0.56%2008年外观变形不合格品率0.51%),则接管加工一次不合格品率可降为2.39%(1-78.12%70%)1.1%0.05%。导向模短为【要因】,.,20,结论:通过验证可以发现,减短冲头导向模对外观变形不合格品率影响较小。影响幅度为1.87%-1.89%-0.02%,在0.05%范围内,导向模长为【非要因】,要因确认:导向模长,2009年4月27日,由石国锋重新制作成形专机的冲头,将冲头导向模在原先长度的基础上减短2mm,并与原冲头各安排3批次进行加工验证,验证结果统计如下表:,.,21,结论:由上表可以发现,设备投产时间均小于10年,且月设备停机率均在1%以下,设备老化为【非要因】,要因确认:设备老化,2009年4月27日,由章爱国对成形专机投产记录和2月份的的设备维修记录进行检查,检查结果统计如下表:,.,22,要因确认:设备维护不当,结论:由上表可以发现,设备保养符合设备维护规程,设备维护不当为【非要因】,2009年4月27日,由章爱国对各成形专机2月份的的设备设备维护保养记录进行检查,检查结果统计如下表:,.,23,结论:通过验证可以发现,添加润滑油会有效降低外观变形不合格品率。降低幅度为1.87%-1.19%0.68%0.05%。设备无润滑装置为【要因】,要因确认:设备无润滑装置,2009年4月28日,由章新东对成形加工的接管涂刷润滑油,并与未加润滑油的接管加工进行对比验证,验证结果统计如下表:,.,24,要因确认:材料抗拉强度低,2009年4月28日,由章灵秋对3月份各批次铜管的授入检查成绩书进行检查,检查结果统计如下表:,结论:由上表可以发现,3月份各批次铜管强度均220MPa。材料抗拉强度低为【非要因】,.,25,导向模短,设备无润滑装置,经过以上逐条确认,我们分析得出造成外观变形的主要原因有2条:,要因抽出,外观变形,.,26,九、对策制定,根据1原则制定对策措施,.,27,十、对策实施,为找到能最大程度降低外观变形不合格品率的冲头导向模长度,小组成员石国锋分别制作了不同长度导向模的冲头,选取同台设备分别进行验证,验证结果如下:,对策实施:导向模短,导向模增加长度(mm),导向模长度与接管加工品质图,导向模长度验证表,.,28,通过以上验证可知,外观变形不合格品率在冲头导向模较短的情况下,加长冲头导向模会显著降低外观变形不合格品率,且将冲头导向模在原来基础上增加5mm时改善效果最佳,小组讨论决定将冲头导向模加长5mm,并开始批量验证,验证结果如下:,通过对冲头导向模的验证,发现将原导向模长度增长5mm,改善外观变形效果最佳。通过批量验证,接管变形不合格品率下降到了1.12%,达到对策目标1.2%。,对策外观变形品质对比图,.,29,对策实施:设备无润滑装置,由章新东制作自动喷油装置,喷油装置由油壶、电磁阀、控制器、真空发生器、节流阀和皮管组成。装置工作时通过压缩空气将油自动喷入接管内,工作示意图如下:,自动加油装置工作示意图,.,30,自动喷油装置调试成功后开始批量验证,验证结果如下:,通过自动喷油装置的使用,可以自动给接管冲压部位加油,大大减小了成形阻力,从而有效改善了成形后外观变形的情况,使外观变形不合格品率降到了0.26%,达成对策目标0.5%。,对策外观变形品质对比图,添加润滑油后验证表,.,31,十一、效果检查,措施实施后,小组对活动前、后接管成形质量状况作了比较,统计如下:,活动前后品质对比(%),效果检查:品质提高,.,32,本次活动通过小组成员的不懈努力,接管加工一次不合格品率从2.39%降低到了0.86%,完成预期设定的目标值1.2%,活动圆满完成。小组通过对活动后的数据重新进行统计分析,发现外观变形不合格品率已由改善前的首位退居第二。,09年6-8月接管加工品质图(支),.,33,对本次QC活动的经济效益,财务部成本处进行核算,具体数据如下:,接管在成形工序报废净损失为0.12元/支,对策后6、7、8三月共生产30773468支,通过QC攻关不合格品率从2.39%下降到0.86%,共节约报废损失30773468(2.39%-0.86%)0.1256500.09元。增加8台喷油装置的成本为:8台93元/台744元。(每台喷油装置组成:ZH05DS真空发生器29元/只、H-QS-6节流阀56元/只、皮管8元、油壶(废物利用),即喷油装置成本为93元/台)试验和定制冲头15只:8元/只15只120元。通过改进,活动期间直接经济效益为56500.0974412055636.09元。,根据公司四通阀的产能计算,需年产12000万支接管,每年用油2.5吨(5000元/吨),每年可以为公司节约成本为:12000万支(2.39%-0.86%)0.121.25万元=20.78万元。,效果检查:经济效益,活动期间经济效益,年经济效益,.,34,十二、总结打算,有效措施纳入标准化,活动总结,本次活动,调查彻底,充分依据数据说话,在今后我们将在统计技术应用一块不断提升自身的能力,为进一步开展QC活动而努力!另外,我们从团队精神、个人能力、工作热情、QC知识、创新意识五个方面进行了自我评价:,.,35,下步打算,质量改进的道路是永无止境的。小组又对200
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