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文档简介
延长注水过滤器滤芯使用时间,小组概况,小组简介,引言,污水回注工艺流程,滤芯将回注水中的浮油、杂质阻挡在滤芯外部的滤网上,避免地层受到堵塞和污染。,联合站,过滤后的水,油井产出液,计量站,注水井,增压泵增压,三相分离,注水过滤器滤芯,处理后的污水,课题选择,选题理由,生产成本制约,地层保护需要,确定课题,2003年全厂共报废注水过滤芯816个,滤芯成本投入106.08万元,滤芯更换频繁,成本压力大。,频繁更换滤芯,可导致旁通直接注水时间长,污水中的浮油、杂质会污染地层。,延长注水过滤器滤芯使用时间,现状调查,滤芯报废过程示意图,进水口,出水口,注水过程中,随着过滤出的污油、杂质不断堆积在滤芯外部的滤网上,滤芯内外压差不断增大;当滤芯主体承受不住这个压差时,滤芯被挤扁报废。,滤芯被挤扁报废,现状调查,注水过滤芯使用情况调查,报废的部分滤芯,现状调查,采油五队23#站2003年滤芯清污及更换情况分析,现场调查,根据现场调查,经过认真分析,我们做出了造成滤芯报废问题分类统计表。,现状调查,滤芯报废问题分类统计表,现状调查,滤芯报废问题排列图,从排列图可以看出滤芯主体损坏占累积频率的62.3%,是影响滤芯使用时间的主要问题,因此,要想延长滤芯使用时间,必须首先解决这个问题。,设定目标,目标制订,依据厂部降低滤芯使用成本的要求,结合目前最长使用时间为10天的现状,经小组成员讨论,我们设定目标值为:滤芯主体在正常工作压力环境中,使用时间由活动前的平均7天延长到20天不变形。,设定目标,目标可行性分析,经过查阅资料,同行业注水滤芯使用时间可达到15天。而我们的设备,技术与其相差不大,我们有信心达到20天的目标值。,通过现场应用对比,缠绕滤纸式滤芯使用时间为7天,试用折叠式钢质滤芯使用时间为12天,这说明通过改变滤芯材质,是可以延长使用时间的。,小组中有从事机械设计的专业技术人员,具备对注水过滤芯进行技术改进的实力。,原因分析,滤芯主体损坏,人,机,料,法,环,工作责任心不强,技术水平低,设备缺乏维护,设备控制不合理,材质差,焊管结构,操作方法不当,其他因素,水质环境,工作环境,过水孔密度大,无反洗装置,工艺纪律贯彻低,工作技能培训不够,维护周期短,管壁薄,材料强度低,焊口不均匀,清洗速度慢,进水口位置低,滤芯安装不到位,工作压力高,工作温度高,含浮油、杂质高,滤芯主体损坏因素分析树图,要因确认,要因确认,要因确认,技术要求过水孔数700个,实际3500个,密度过大降低滤芯承压能力,损坏率较高,是主要因素。,过水孔密度大,要因确认,要因确认,通过现场调查,此类滤芯材料使用薄壁焊管制造。在实际使用中,该类滤芯多数变形,损坏率较高,是主要因素。,材料强度低,要因确认,要因确认,要因确认,现场调查发现滤芯壁厚只有1.2mm,在1820MPa的工作压力环境下,该种滤芯破损报废较多,该因素是主要因素。,滤芯主体管壁薄,要因确认,1滤芯材料强度低,2滤芯主体管壁薄,3过水孔密度大,要因确认,经过对所有末端因素的逐条确认,我们确定影响滤芯主体损坏的要原有三条:,要因,制定对策,对策表,制定对策,小组集体讨论后决定利用正交表来确定试验方案。L4(23)是两位级的表,能安排3个两位级的因素,适用本批试验。,设计试验方案,试验目的:希望通过正交试验,找出好的制作条件,达到延长滤芯使用时间的目的。,考察指标:在保证滤芯过水量达到配注要求的前提下,对比滤芯使用时间。,对策实施,现场试验,现场操作流程图,准备工具,组装第一层滤网,组装第二层滤网,连接端盖,现场实验,对策实施,第一号试验,试验一、A1B1C1,滤芯材料使用45#钢管材;滤芯主体管壁厚3mm;过水孔数1200孔。,2004年5月8日,在H4003井进行第一方案现场试验。,试验结果:1、使用过程中,测定过水量为88m3/d,达到该井日配注量7288m3/d的配注要求。2、5月27日,现场应用18天,进、出水口压差为1.5MPa,从过滤器内取出滤芯检查,发现中部变形。结论:本次试验没有达到预期使用效果。,对策实施,第二号试验,试验二、A2B1C2,滤芯材料使用35CrMo管材;滤芯主体壁厚3mm;过水孔数800孔。,2004年5月27日,在H4003井进行第二方案现场试验。,试验结果:1、测定过水量为70m3/d,未达到该井日配注量7288m3/d的配注要求。2、6月16日,现场应用20天,进、出水口压差为1.5MPa,从过滤器内取出滤芯发现中部轻微变形。结论:本次试验没有达到预期使用效果。,试验三、A1B2C2,滤芯材料使用45#钢管材;滤芯主体壁厚5mm;过水孔数800孔。,第三号试验,对策实施,试验结果:1、测定过水量为70m3/d,未达到该井日配注量7288m3/d的配注要求。2、7月5日,现场应用20天,进、出水口压差为1.5MPa,从过滤器内取出滤芯发现中部轻微变形。结论:本次试验仍未达到预期使用效果。,2004年6月16日,在H4003井进行第三方案现场试验。,试验四、A2B2C1,滤芯材料使用35CrMo管材;滤芯主体壁厚5mm;过水孔数1200孔。,第四号试验,对策实施,2004年7月5日,在H4003井进行第四方案现场试验。,试验结果:1、测定过水量为88m3/d,达到该井日配注量7288m3/d的配注要求。2、8月5日,现场应用30天,进、出水口压差为1.5MPa,从过滤器内取出滤芯,经检查完好无损。结论:本次试验达到并超过预期使用效果。,对策实施,试验验证,通过试验,第4号试验方案(A2B2C1)滤芯使用30天无变形,时间最长;过水量也达到配注要求。这个方案是一个较优的方案。,对策实施,为进一步确定试验效果,2004年10月20日,我们根据第四方案共制作了10套滤芯,在8口注水井上进行试用,截至2004年12月30日,通过2个多月的注水现场试验验证,该装置具有以下优点:,试验验证,1、正常工作压力下,平均使用30天无变形。2、滤网易拆洗、更换。3、工人维护、更换滤芯劳动强度大大减轻。4、滤芯主体可重复多次使用,节约成本支出。,对策实施,拆洗更换滤网,拆洗更换滤网工作图,效果检查,目标值:滤芯主体在正常工作压力环境中,使用时间达到20天不变形。,目标值检查,23#站滤芯使用情况统计表,实际达到目标:,效果检查,统计情况说明,滤芯主体在正常工作压力环境中,使用时间平均达到30天不变形,超额完成所定目标。,目标值检查,7天,20天,30天,目标实现了,效果检查,使用前后水质情况对比检查,使用后注水水质比以前还略有好转。,注水水质对比表,效果检查,经济效益分析,从效果验证到本次活动结束,2个月时间,共应用8口井10个滤芯(1500元/个),成本费为:A1=101500=15000(元)跟以前同期相比节约滤芯使用量107=70个,滤芯单价:1300元/个(关联交易价),节约滤芯费用为:A2=701300=91000(元)两个月的直接经济效益为:A=A2-A1=91000-15000=76000(元)投入产出比为:15000:76000=1:5.06此效益计算得到财务部门确定。,效果检查,效益证明,效果检查,社会效益,从方案设计到现场试验,小组成员在积极参与过程中体验到攻关成功的喜悦,极大地提高了职工们对QC小组活动的兴趣,为今后的全面质量管理工作创造了良好的条件。,制定巩固措施,将改进后的滤芯制作要求写入注水过滤器滤芯技术标准,重新修订注水过滤器滤芯使用操作规程并下发实施。,巩固措施,总结与今后打算,本次活动所有小组成员
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