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文档简介

一课资料网/ABB低压变频器在电厂控制中的应用摘要:本文介绍低压ABB变频器在电厂疏水箱水位控制、热网恒压补水、凝结水泵变频控制上的应用、及注意事项。 关键词:变频器 PID 控制 PLC 序言 变频调速在调速、节能、自动调节等方面具有同其它装置无法比拟的优越性,各种功能模块的开发,使得调节控制功能更加完善。可以同DCS和PLC等控制系统优化应用,使其在工业生产领域得到广泛的推广应用。本文以南屯电厂最近几年应用ABB变频进行技术改造和优化控制的几个成功事例进行介绍和总结,由此说明变频器装置在企业技术改造中的应用前景。 1、换热器恒压补水调节控制 我厂设计3台锅炉为220(T/H)循环流化床锅炉,2台50MW抽凝机组,保证生产的同时,冬季要为矿区的供暖4个月。设计了一套到矿区的供暖换热装置,并设有两台补水泵。 原系统设计中虽然设计了使用ABB变频控制,但是至调试起一直未能自动投运,补水压力依靠补水泵后的截止阀手动调节,当工况改变时,不能及时调整,满足不了压力控制要求。针对此情况,通过对ABB变频器说明书的研究,功能应用宏-PID控制实现,可通过对AI1AI2参数和代码4019、4020给定值选择设定,以及恒定的给定值(%)预先设定达到压力目标值,PI远传压力表做为实测值与目标值的差值,通过PID作用即可实现就地变频压力自动调节。2004年以来,通过对此调试应用,投运正常,自动调节压力,满足了冬季供暖。 2、疏水箱液位电机ABB变频器液位控制 电厂机组原热力系统部分因设计不合理,造成除盐水补水量大,设计了一套回收系统:一个6m3除盐水回收水箱,将以上除盐水母管合茬后接至该低位回收水箱,然后安装了1台电机为5.5KW的疏水泵,输送至热力系统进行回收再利用。设计了控制方案,设备:变频器 1台 型号ACS800-01-0016-3+P901型,1件型号为UHZ-50/0 具有远传功能的磁性液位计,将远传信号接入ABB变频器作为实测值,与内部设定值比较运算,输出控制水泵流量,从而实现了液位控制,其中设置了最小频率数为5HZ来保护水泵电机。通过此控制方案,采用变频控制系统自动将低位水箱中的水抽至补水箱,进行循环利用,极大的提高了经济效益。 3、凝结水泵电机应用ABB变频器水位调节控制 电厂每台机组配置有两台凝结水泵,运行方式为一备一用。凝结水泵在运行中主要存在的问题有:(1)在不同负荷情况下,凝结水泵均在额定功率下运行,造成不必要的大量电能损失。(2)实际运行中,凝结水再循环门的开度一般控制在90%左右,理论计算耗能约为30%50%,不易控制也不经济。(3)凝结水泵采用工频直接起动,瞬间电流大,对厂用电网及电机本身均有不利影响。所以有必要对凝结水泵进行变频控制技术改造。 本厂采用“一拖二”的变频控制方式,改造采用ACS800-04M-0170-3+P901变频器2套。 实现的主要控制功能: (1)正常运行时,水位设定值可以通过变频器控制盘数字化设定,通过PID调节功能块自动调节凝结水泵的转速,维持水位稳定。 (2)当一台凝结泵变频工作到50Hz并且接到DCS送来的高水位报警信号时,能够自动投入另一台凝结泵工频工作(根据工艺要求,投入工频工作的凝结泵停机时由人工发出停止命令)。 (3)变频控制柜拖动的两台凝结水泵运行时具有双重互锁功能:硬件互锁和软件互锁。 (4)机组启动前,可以指定任何一台凝结水泵作为变频泵主运行,另一台泵为工频泵做备用。变频控制柜在收到DCS送来的启动信号时能够自动启动相应水泵运行。 (5)异常情况时,当一台凝结泵在运行过程中有故障时,能够根据故障类型自动启动另外一台凝结泵投入工作。并且在变频控制柜本体设有紧急停机按钮,遇有紧急情况时,可以就地按动“紧急停止”按钮停止相应凝结泵的运行(不管处于变频运行还是工频运行)。 (6)通过现场调试,在保证凝结水母管压力不低于0.83MPa的同时(此水作为工作动力介质用),设置了最低运行频率40HZ,变频器能根据凝汽器热水井水位以频率4050Hz范围内自动调整运行的。 (7)设备试运行期间发生多次不知原因的变频事故跳闸,经分析原因为:本次变频技术改造, 控制柜安装的PLC控制器(施耐德PLC-TWDLCAA24DRF)和变频器安装在同一控制柜,并且布线紧凑,离动力线较近。由于变频器输入电流频谱中5次谐波和7次谐波的成份非常高;变频器多数逆变桥采用SPWN调制方式,输出电压占空比例高,易产生高频电压波;由于电动机定子绕组电感性质,变频器电流输出的谐波分量仍很大,以上三个当面的主要原因将对布置在同一控制柜内的PLC控制器产生干扰。后把控制器分开安装,远离变频器柜,干扰消除。投运后,没有再发生因干扰导致跳闸事故发生。 4、使用变频器技术改造中应注意的一些问题 现从技术上提供几点建议供借鉴参考: 4.1工艺流程一般是相互影响的,选择控制方案时一定考虑必须实现工频-变频运行的切换系统(旁路系统),在生产过程中,采用手工切换如能满足设备运行工艺要求,建议尽量不要选用自动旁路。 4.2如果是互为备用的设备,可以定期切换,尽量不要采用1台变频带同一系统的多台设备,一出事故调,都不能控制,只能全停下来才能维修,影响生产,再次投入变频,那样变频其利用周期短。 4.3 要考虑变频器和PLC共同配合使用的情况,要解决因变频器谐波产生的干扰问题。 4.4 要保证系统的电气和信号系统的接地,一定独立接地,避免外来和本系统内的干扰;与变频器连接的信号线,必须采用屏蔽电缆,屏蔽线的单端要求可靠接地。 5、结束语 随着变频技术和电子产品的发展,变频器的一些新的功能得以研发和应用,像矿山、电厂、化工行业、暖通行业等,风机水泵类负荷较多,充分应用变频器进行节能改造已经逐渐被大家所接受。对于目前低压变频器,投资较低、效益高,一年左右就可以收回投资而被广泛应用。高压变频器虽然投入高,但节能效果更显著,最近我厂已经试投运

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