提高煤泥回收能力 确保年产2000万吨.ppt_第1页
提高煤泥回收能力 确保年产2000万吨.ppt_第2页
提高煤泥回收能力 确保年产2000万吨.ppt_第3页
提高煤泥回收能力 确保年产2000万吨.ppt_第4页
提高煤泥回收能力 确保年产2000万吨.ppt_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

提高煤泥回收能力确保年产2000万吨,完成单位:同煤大地选煤工程有限责任公司塔山选煤厂,塔山选煤厂QC攻关小组,企业简介,塔山选煤厂和塔山矿井,是同煤集团塔山循环经济工业园区的龙头项目,是循环经济产业链条的重要环节。塔山工业园区位于大同市西南30Km处,选煤厂位于工业园区东侧,工业园区设有铁路专用线,从同浦线韩家岭车站接轨,与大秦线相连,交通十分方便。,企业简介,塔山选煤厂由约翰芬雷公司总承包建设,于2006年投产,是一座年处理原煤15.00Mt的特大矿井型动力煤选煤厂,入选原煤全部来自塔山矿井。同煤集团于2007年在矿井工业广场内增建了一条向同煤大唐塔山发电公司输煤系统,部分-25mm以下原煤直供同煤大唐塔山发电公司的坑口电厂。,现状调查,塔山选煤厂煤泥回收系统设计采用的是奥地利安德里兹公司生产的HBF-120/10加压过滤机,它对入料粒度有严格的要求,即小于0.2mm的物料要占到60%-70%以上,小于0.5mm以下的物料要占到80%以上。在实际生产中,随采煤机械化程度增高,煤泥中细颗粒含量增大。加压过滤机就会处理滞后,在耙式浓缩机4#耙架积聚,使得耙架放不下,从而形成煤墙,致使物料进不了中心搅拌。,由于煤泥中极细粒级含量太高,每台加压过滤机实际处理能力由正常时的75吨/小时降低到35吨/小时。调整分级旋流器上料压力而掺入粗颗粒,以期提高加压过滤机处理能力。滤饼厚度有所改善,每台过滤机压煤泥板数已由68板/15min,增大到1011板/15min,但循环水中仍存在大量细颗粒。我们先将加压过滤机使用的滤布由原来的120目换成80目,滤布筛孔尺寸由0.125mm加大至0.180mm。滤饼厚度有所增加,但加压过滤机滤液中细颗粒增多。,现状,最佳值,滤液固体含量对比,8g/L,3g/L,现状,最佳值,滤饼厚度对比图,10mm,6mm,滤液固体含量大,循环水黑,制约车间入洗量。,现状调查,滤饼变薄,单台设备处理量下降,塔山选煤厂要挤身于一流现代化选煤厂行列,就必须科学管理,减少煤泥滞留;依靠科学管理,提高洗选能力。,选择课题,塔山选煤厂QC小组简介,按照同煤集团规划,塔山矿井2010年的生产能力将达到20.0Mt/a。同煤大唐塔山电厂用煤计划,每年将需-25mm原煤4.0Mt/a,要想满足矿井20.0Mt/a,选煤厂主洗系统的年处理能力必须达到16.0Mt/a。塔山选煤厂设计生产能力为15.0Mt/a,必须对塔山选煤厂进行改造,以满足塔山矿井的需求。,塔山选煤厂QC小组简介,随着塔山矿产量增加,煤泥中细颗粒含量增加。选煤厂煤泥系统处理相对滞后,煤泥浓缩池中大量积聚,影响了加压过滤机的进料,形成恶性循环,制约了塔山选煤厂正常生产。以往通过掺入部分粗颗粒以期提高加压过滤机处理能力的做法,往往造成系统跑粗。如不及时处理煤泥中细颗粒含量增加对选煤系统的影响,将直接导致选煤厂入洗量降低,造成塔山矿减产。,QC小组成员情况,活动目标,根据调查和多次细致研讨分析,我们最终决定采用加压过滤机和板框压滤机联合工艺。彻底解决煤泥处理相对滞后现状,确保塔山矿井实现年产2000万吨。,提高煤泥回收能力,确保塔山矿井实现年产2000万。,QC攻关小组活动计划表,活动计划表,塔山选煤厂原煤泥水处理系统图,加压过滤机主机结构图,1-加压仓2-人孔3-滤盘4-控制头5-传动电机/减速器6-煤浆槽7-搅拌器8-排料闸门,特点:1、滤盘浸入矿浆深度为50%(其它公司为40%),保证了密封性和最大限度的成饼和脱水时间2、煤浆槽采用巧妙的水密封3、滤液管断面为方形,过滤断面大4、主轴电机/减速器精巧,便于拆装5、加工精密,保证了良好的密封6、滤液管、滤盘、煤浆槽等为不锈钢。强度大、寿命长、耐腐蚀,2,1,3,4,5,6,7,8,加压过滤机与板框压滤机的比较,功率电耗加压过滤机主轴电机5.5kw刮板电机15kw搅拌电机9kw储能器电机0.75kw液压站主电机22kw循环电机0.55kw冷却电机0.25kw小空压机电机7.5kw洗涤泵电机75kw空压机电机250kw给料泵电机132kw板框压滤机:液压泵电机37kw,入料粒度加压过滤机:1mm板框压滤机:5mm入料浓度:加压过滤机:250-350板框压滤机:400-500水分:加压过滤机:22板框压滤机:32,处理能力加压过滤机:80t/h板框压滤机:40t/h人员配置加压过滤机:3台/4人板框压滤机:3台/2人,根据调查结果,结合实际运转情况,制作排列图进行分析。,入选原煤量增大煤泥含量增大,旋流器底留口堵塞上料泵压力大,粗煤泥处理设备产品组成不达标,主选设备工艺参数调整,加压过滤机工况异常,4#耙架煤泥积聚,岗位工操作,煤泥回收不及时,煤泥滞留分析图,组织实施,2010年2月份新增加的板框压滤机投入使用,采用板框压滤机和加压过滤机联合处理煤泥水,即可避免细颗粒含量增加时加压过滤机的不足,又充分利用了板框压滤机处理部分粗粒级的优势。,1、不断提高加压过滤机操作工的工作责任心和操作水平。,1)加强管理,完善考核制度及岗位责任制。2)强化岗位工工技术操作水平。对不合格操作,及时纠正,并各班传达。,塔山选煤厂新建压滤车间流程图,2、加强煤泥系统的管理,1)完善岗位责任制2)加强煤泥系统用药管理,合理用药,3、规范职工现场操作,1)根据煤质情况、浓缩池的实际沉降及时调整入洗量2)调整设备的工艺参数,尽量减少系统“跑粗“现象3)增加加压过滤机和板框压滤机的开机率,确保设备完好运行,2009年9月2010年1月每月煤泥处理量均低于实际含量,导致煤泥滞留。循环水不符合生产用水要求,直接导致产量下降。QC小组活动后,2010年2月至今煤泥回收量与实际量接近,实现了煤泥水厂内全部回收,达到一级洗水闭路循环要求。,煤泥处理量柱状图,实际煤泥含量,效果检查,活动前,活动后,滤液固体含量对比,8.2g/L,2.5g/L,活动前,活动后,滤饼厚度对比图,10mm,6mm,滤液澄清度高,煤泥回收率增大,减少了资源浪费;滤饼厚度增加,单台设备处理能力增大。,效果检查,经济效益,2009年全年塔山选煤厂洗精煤为748万吨,系统改造后2010年共洗精煤达到918.5万,多洗精煤170.5万精煤,按每吨精煤价格600元计算,2010年比209年多增加产值10.23亿。,社会效益,塔山选煤厂过煤量2000万吨,意味着塔山矿井的能力也实现了2000万吨,同煤集团的总产量也上了一个新台级,为同煤集团的做大做强做优做出了巨大贡献。,1,紧密联系实践,以最少的投资,取得了最大的效益,为我们进行其他大的改造和设计,提供了指导意义。,2,年入洗2000万吨的选煤厂在国内还很少,塔

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论