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文档简介

中核四达监理QC小组成果汇报,课题名称:怎样提高定向钻水平穿越质量小组名称:漳州核电淡水管线项目QC小组登记号:QCXX2017课题类型:施工实践型二O一七年十月,目录,1.小组概况,2.课题选择,3.活动计划,4.现状调查,5.目标设定,6.原因分析,7.要因确认,8.制定对策,9.实施对策,10.效果检查,11.巩固措施,12.总结打算,一、QC小组概况,二、课题选择,漳州核电淡水管线项目总长约43公里,所处地区地势复杂,需横穿两座山、县城主干道、高速公路、国道、河流等,不便采取直埋、高架等施工方式,最适合于水平定向钻穿越,水平定向钻穿越的进度、质量、费用直接影响了整个淡水管线工程的工期、质量和造价。从人机料法环上对定向穿越进行全面质量控制,一次拖管成功是关键,故本课题选择提高定向钻穿越控制质量,保证一次拖管通过率达100%。本课题主要设备为定向钻机,下面为所用两种定向钻机及其型号:,GD1100L型水平定向钻机,GD1100L型水平定向钻机,GD1100L型水平定向钻机参数,定向穿越施工钻机GD380B-L,定向穿越施工钻机GD380B-L铭牌,三、活动计划,QC小组3月1日进行了第一次讨论会,大家学习了QC小组的知识,对以前发生的质量问题进行了总结,根据工程进展情况和现场条件制定了详细的活动计划,从2017年3月1日开始至2017年10月30日结束,具体活动计划内容如下:,四、现状调查,云霄县地形特点高低不平,沟壑纵横,丘陵复杂多变,有冲洪积层、淤泥层,也有中风化凝灰岩、强风化凝灰岩、强风化花岗岩、土壤含水率较高、有流沙地段,给水平定向穿越施工带来一定难度,新到的施工队伍对当地的情况不熟悉,需要有一定的熟悉期,故在施工中存在员工对出现新的状况处理不及时、施工方案针对性较差,使施工过程中出现了一些问题,加大了施工成本,影响了施工进度,这些问题经过调查,归纳如下:,1、导向仪导向错误造成重新打孔,2、冒浆现象,3、塌孔现象,4、钻头损坏,5、拖管过程中防腐层破损,各类问题出现频数调查统计表,各类问题所占比例排列图下:,通过以上问题所占比例得出结论:A类:防腐层脱落、冒浆。B类:导向偏差。C类:钻头损坏、塌孔。所以防腐层脱落、冒浆是重点要解决的问题。,五、目标设定,QC小组于2017年3月16日召开了会议,对定向施工穿越过程中存在的问题进行了讨论。根据存在的问题,确定了本次QC活动的目标是详细分析造成以上现象的原因,找出要因,加强事前控制,对各种地形做到心中有数,针对不同地形制定专项施工方案,规范技术交底,规范要求,制定相关的操作规程,最终目标保证拖管一次通过率达100%。,六、原因分析,针对定向钻穿越施工控制过程中的问题现状,结合QC课题开展的思路与方法,对每个问题从“人”、“机”“料”、“法”、“环”“测”六个方面进行分析如下:,1)、操作人员对新进的外国进口设备不熟悉,对定向钻操作人员发出指令滞后。2)、导向仪没有经过法定部门重新鉴定。3)第三是路线较长,钻杆调整不及时造成废孔。,1、导向孔偏差的原因,1)、人的因素:由于操作人员为了赶进度而将泥浆泵压力调整过大,造成冒浆现象。2)、机械因素:压力表没有及时更换过期使用,灵敏度差,员工对压力造成误判。3)环境因素:在出土角造斜阶段离地面较近,土壤压力低容易造成冒浆现象。,2、冒浆原因,1)、环境因素是首要因素,特别是通过河道时遇到流沙地形,造孔不容易,很容易造成塌孔,福建地区多雨,扩孔过程中遇到大雨也是不利条件。2)、物料因素:成孔液配比不当:成孔液在定向钻穿越施工过程中起排除钻渣、保护壁孔、堵漏、平衡地层压力、冷却钻头、润滑钻具与孔壁、软化硬岩土和进行导向水射流等作用,润滑液配比不当造成塌孔现象。3、人的因素:操作时泥浆泵流速过大时有可能将孔壁冲坏,造成塌孔。,3、塌孔原因:,4、钻头损坏原因:,1)、人的因素是要因:员工对技术交底不重视:技术交底是操作的核心,个别员工对技术交底不重视,遇到碎石层没有及时调整,影响了进度,造成了损失,例如在孙坑右侧管道中遇到最复杂的碎石层,员工没有及时更换钻头,而是一直钻下去,认为使用的钻头钝了,造成钻头损坏了3个钻头,换上牙轮钻头后很快通过了碎石层。2)、机械因素:对福建云霄地区的复杂地形没有充足的认识,没有准备充足类型的钻头。,5、防腐层破损原因:,1)、人的因素:1、焊接时有错口现象。2、员工对钢管底部除锈打磨没有引起足够的重视,有锈渣造成防腐层粘着力差。2)、材料因素:PE防腐层粘着力差,在拖管过程中摩擦力大容易脱落。3)、施工方法:没有对管道进行预热。4)、测量因素:对防腐层厚度、缺陷没有进行检测。5)、定向钻穿越施工方案不合适:曲率半径过小,扩孔半径过小,出土角过大。6)、孔洞内部有弯曲现象。7)、洗孔次数少,孔洞有部分塌陷现象。具体原因列表如下:,曲率半径过小1400D,法,人,环,测,防腐破损,错口,除锈不彻底,防腐层缺陷无检测,防腐层厚度无检测,孔洞弯曲,没有预热,孔径过小1.4D,洗孔次数少(1次),防腐层破损原因鱼刺图,七、要因确认,对造成以上缺陷的原因进行综合分析归纳要因如下表所示:,八、制定对策,1)、加强技术交底的监督力度:参加施工单位的技术交底并对关键操作要点进行详细说明。增加班前会和班后会以及技术评比,使每个员工时刻绷紧质量这根弦,在操作中时时注意。2)对定向穿越施工钻机进行了全面检查和大修,更换了发电机过滤器,检查和更换了油管,使跑冒滴漏有了很大的改善,对压力表进行了全部检查和更换,增加了操作的准确度,杜绝了因仪器不准造成的误差。3)、对施工方案进行新的补充:对曲率半径、扩孔直径、出土角重新测算,对管段回拖力、扭矩、回拖速度进行了规定。专项具体对策如下:,1、导向偏差对策,1)、对进口导向仪重新进行了校验,保证了测量精度。2)、在能放线的地方先进性人工测量放线,使用导向仪时沿放好的线前行,杜绝了人的运行轨迹的误差。3)、更换导向马达。,2、冒浆现象对策,1)、更换泥浆泵压力表,使泥浆压力显示更加准确。2)、对泥浆泵操作每两个小时做一次检查,杜绝员工急于完成工作将泥浆泵压力调整过大。3)、出土角处最容易冒浆,在出土角处用钩机先开挖放送沟,减少了距地面距离较近处的冒浆现象。,3、塌孔现象对策,1)、对地形做细致勘察,特别是河道下面地质情况比较复杂,经常有流沙,对河道地形勘察打三个孔,河道中间一个,河道两岸各打一个,对定向穿越施工提供地勘保证。2)、对泥浆配方进行及时调整,对地质差的地方在泥浆中添加固化剂,配制专门的护壁泥浆:。下面是针对不同地形的泥浆粘度配方:,不同地质条件泥浆粘度配比表,3)、添加测量器具,对水的PH值、泥浆密度、泥浆粘度、泥浆失水量、土壤含沙量进行详细检测。3.1)、采用PH值试纸检测配浆用水的PH值3.2)、采用泥浆密度计检测泥浆密度;3.3)、采用马氏漏斗检测泥浆粘度;3.4)、采用气压式失水仪检测泥浆失水量3.5)、用固相含量测定仪测量含沙量。,4、钻头损坏对策,针对不同的地质层准备了多种钻头,使用特点如下:,五、防腐层破损对策,减少管道弯曲对策,1)、尽量采用反向回拉扩孔,这样钻杆在回拉时起一定导向作用。2)、用多切削刃钻头,互为交错式切削钻头,3)、减小转速。4)、一次扩孔不要太大,一次扩孔太大,会造成停留时间长,加速钻头下沉。5)、选择葫芦形、双向纺锤形钻头,不使用翼状钻头(翼状钻头前进时向右下方爬行,使钻孔弯曲,适合于较硬地层,)。如弯曲较明显,用环刀再修复。6)、采用扶正器减少弯曲。,九、实施对策,对策落实需要建设单位、施工单位、监理单位的共同配合,及时进行沟通,深入现场的监督和指导是关键,我们进行了细致的工作,特别是解决防腐层在拖管过程中的破损问题从坡口组对、除锈、焊接、无损检测到管道预热、防腐层施工、拖管进行了全程跟踪监督,下面是对策实施过程中一些图片及说明:,与施工方、建设方现场及时沟通新对策落实,1、对导向仪操作进行现场分析指导,2、检查设备、入土角、扭矩及操作过程,杜绝冒浆,3、检查泥浆配比使用效果,杜绝塌孔现象,4、督促施工单位及时更换钻头,避免钻头损坏,5.1专用对管工具对管,避免错口造成防腐层不平,5.2跟踪检查焊接工作,5.3检查焊缝质量和除锈效果,避免防腐层粘着力差,5.4焊缝超声波检查,5.5焊缝无损检测底片检查,5.6跟踪检查防腐层操作,避免破损,5.7使用葫芦形钻头,减少孔洞弯曲,扶正器示意图,5.8制作、使用扶正器减少管道弯曲现象,十、效果检查,通过这次活动,使在海峰村、下径村段的定向钻施工中拖管一次通过率达到100%,出土点偏差不大规定20mm,导向孔曲线偏差均在允许范围内,没有因为导向错误造成废孔,防腐层没有破损,由于及时更换钻头,没有出现钻头损坏现象,达到了预期效果,由于泥浆配比及泥浆泵操作规范化,没有了冒浆、塌孔现象,使周围的施工环境有了极大的改善。列表如下:,QC实施前后效果对比图,十一、巩固措施,当一个好的方案、方法出来的时候,对效果的巩固很重要,即标准化、制度化。对此制定了与之对应的标准化的表格。使操作人员和监理人员在施工和监理过程中能够将QC小组的成果巩固下来,并且制定针对五个问题的专门巩固措施,进一步制定了定向钻施工HSE检查表。3个中间验收表格,三个批记录验收表,巩固了QC成果。,各类问题措施巩固措施,定向钻穿越作业HSE检查表共检查39项中间检查记录表3个:1)、定向钻穿越回拖前检查记录2)、定向钻穿越管道就位检查记录3)、管道穿越工程

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