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文档简介

提高富水岩溶隧道衬砌防水合格率,中铁一局集团五公司宜万项目经理部,发表人:袁林,云雾山隧道全长6640m,是宜(昌)万(州)铁路的重点控制性工程之一,设计为双线隧道,线间距30m。隧道通过区域内经过多个大小断层,排泄基准面有5个暗河系统。据物探资料显示,云雾山隧道深部岩溶发育,正常涌水量为45655m3/d,最大涌水量为171994m3/d,地下水极为丰富。工程设计在溶腔及岩溶水较大的衬砌地段采用了防水混凝土,共计长度2820m,混凝土约30525方。,一、工程概况,二、QC小组简介,理由一:顾客要求,二次衬砌混凝土表面不渗、不漏;理由二:指挥部要求,二次衬砌富水、溶腔段防水合格率达到95%;理由三:隧道区域内岩溶发育,涌水量大,二衬防水难度大。,因此我们QC小组选择了“提高富水岩溶隧道衬砌防水合格率”为课题进行活动。,三、选题理由,项目部前期施工的衬砌合格率统计,富水岩溶地区衬砌防水一次合格率只有86%。,四、目标确定,86%,95%,小组活动目标图,1、目标确定:小组活动目标衬砌防水合格率由86%提高到95%。,五、目标的可行性分析,1.目标可行性分析一,表5-1衬砌防水合格率调查表,五、目标的可行性分析,由王建春、赵超对云雾山隧道DK244+255+669富水、溶腔段影响衬砌防水合格率因素展开了详细调查,共检查了414延米衬砌,有356延米合格(衬砌砼表面无滴水、无渗水),合格率为:356414=86%,影响因素及频次如下表。,表5-2衬砌防水合格率影响因素调查表,1.目标可行性分析一,图5-1影响因素排列图,根据上述调查表,作如下影响因素排列图,用排列图寻找主要问题。,由排列图可以看出,影响二衬防水合格率的主要问题是施工缝不密实,其累计频率达81.0%。,2、目标可行性分析二,(1)根据施工日志记录,2009年4月1日至4月15日施工的云雾山隧道富水、岩溶段衬砌,平均一次防水合格率为96%,因此我们认为下达的一次防水合格率95%的目标符合实际情况。(2)我们前期工程的一次防水合格率为86%,通过对现状的调查,发现施工缝不密实不合格占81.0%,如果把这个问题给解决了,我们的一次防水合格率就可以达到:(100%-86%)810%+86%=97.3%95%,超过了指挥部下达的指标,因此我们认为目标是可行的。,经过QC小组成员的认真调查分析,找出了影响施工缝不密实的末端原因,一一列举如下(鱼刺图)。,小组通过调查分析,对以上9个末端因素进行了要因确认。,六、原因分析,施工缝不密实,要因确认计划表,七、要因确认,小组成员对分析的末端因素进行了逐条确认,具体确认情况如下:,确认一:奖罚措施执行不严经小组成员赵梦晨、袁林查阅了项目部管理规章制度,项目部有作业人员岗位责任制、衬砌班组防水质量奖惩办法、砼施工机械设备保养制度,已分发到每个人,各项管理制度健全,并落实到人,并有奖罚台账。结论:奖罚措施执行不严不是要因。,确认二:设备保养不及时项目部浇注砼的机械设备使用时间较长,更换零件较频繁,但均在使用年限内,专业修理人员及时对常用机械设备进行维修、保养、检测,机械设备性能良好,未影响正常施工。由小组成员赵超、邓刚对近3个月机械设备故障率进行了统计。,结论:机械设备故障率低,设备保养不及时不是要因。,表7-1机械设备在岗故障率,铁路规范要求,衬砌施工每批次细骨料粉尘含量小于0.3%。小组成员王博、张燕在拌合站骨料仓内现场抽检10个批次细骨料进行试验,结果见表7-2。,表7-2细骨料粉尘含量试验统计表,结论:衬砌用机制砂粉尘含量均符合工艺标准要求,机制砂未清洗不是要因。,确认三:机制砂未清洗,由小组成员王博、李建铭对已施工的富水岩溶段衬砌标养试块进行抗水压试验,共试验10组,经过计算后,抗渗等级最低P8.6,最高P10.2,平均P9.4,符合抗渗等级必须达到P8的标准要求。,通过试验后,结论:砼防水等级达不到P8不是要因。,表7-3砼防水等级统计表,确认四:砼防水等级达不到P8,隧道衬砌施工时,透水管应具备排水通道的功能,畅通无堵塞。2009年6月15日,由小组成员王建春、李来弟对DK245+020-+120富水段安装的透水管进行了检查,共检查20处环向及纵向透水管,发现安装的12处环、纵向透水管连接时错位,透水管内存在积水,拱部及边墙的岩溶水不能及时排到隧道两侧水沟内。,确认五:透水管搭接错位,结论:透水管安装时存在积水,不具备排水功能,透水管搭接错位是要因。,环纵向盲管不在同一横断面上,铁路施工规范规定,衬砌防水板焊缝施工检查采用“充气法”进行检验其密实度,在15min内气压损失率小于10%。由小组成员李建铭、赵超对DK245+020-+120段已施工防水板,共检查了10条焊缝,并用“充气法”进行了10条焊缝的漏气试验,见表7-3。,结论:通过现场试验,检查10条焊缝,不合格达9条,防水板环向搭接漏焊是要因。,表7-3防水板漏气试验统计表,确认六:防水板环向搭接漏焊,确认七:初期支护表面外露钢筋头经赵超、李来弟现场检查查,初期支护表面有钢筋头外露,在衬砌前均已割掉,并用高标号砂浆抹平,凹凸量小于5cm,符合要求。处理方法见图7-1。,结论:初期支护表面外露钢筋头不是要因。,a切断b盖帽c切断d用锤打e砂浆素灰抹面,图7-1初期支护面处理,确认八:衬砌前渗水量大由于云雾山隧道属富水岩溶隧道,初期支护后允许渗水量小于3m3/m天的排量。由小组成员王建春、张燕对DK242+820-+930、DK243+010-+100、DK243+120-+190具有代表性的三段富水段渗水现场进行量测,采用桶量法、堰测法量测岩溶水,统计结果见表7-4。,表7-4隧道渗水量统计表,结论:通过现场对富水段渗水量进行量测后,衬砌前初支表面渗水量均大于每延米每天3m3,衬砌前渗水量大是要因。,确认九:止水带定位有偏差由小组成员李来弟、赵超对DK24+316二次衬砌端头安装的止水带进行了检查,每个衬砌端头各检查9个点,其结果见表7-5。,结论:通过检查二次衬砌时现场安装的止水带,其横向偏差及纵向偏差均超出铁路规范要求,止水带定位有偏差是要因。,表7-5止水带安装检查表,从要因确认表中看出,影响富水隧道衬砌施工缝不密实的主要原因是:,1、透水管搭接错位2、防水板环向接缝漏焊3、衬砌前渗水量大4、止水带定位有偏差,八、制定对策,表8-1对策表,实施一,纵向盲管砼台阶定位,环纵横向盲管畅通,隧道排水设计为环向50mm盲管,纵向100mm盲管,用三通连接后,将岩溶水引排至横向排水孔。由于隧道较长,加之纵向盲管柔性大,定位达不到要求,环纵向盲管不再同一断面上。经过小组成员进行讨论研究后,确定按以下方法实施:1、按设计坡度在水沟一侧(矮边墙处)浇注纵向盲管定位台阶,高30cm,将100mm纵向盲管预埋其中,并预留50、100两个接口。2、富水岩溶段段衬砌环向盲管按5m设置一环,每个断面设置挂点由原来7个增至11个,挂点间距不小于2m,并与纵向盲管连接畅通。3、横向排水管、环向盲管与预留的两个接口相连,交汇处设挂点,并在同一个断面上,形成一个完整的排水系统,排水畅通。,九、对策实施,效果一,由李建铭、赵超DK244+430-+457(36m)段安装的纵向盲管进行了现场检查,共7处,环纵横向盲管连接牢固、形成了完整的排水体系,且盲管内无积水,分目标实现。,图9-1实施前盲管连接图,图9-2实施后盲管连接图,实施二,防水板错开搭接,焊缝焊接牢固,防水板的施工质量直接关系到衬砌防水的质量,首先检查断面无钢筋头及平整度。铺设时自下向上,松紧适度。防水板之间的搭接采用双焊缝、调温、调速热楔式功能的自动爬行式热合机热熔焊接,细部处理或修补采用手持焊枪,单条焊缝的焊接宽度不应小于15mm,焊缝严密,不得焊焦焊穿。,防水板搭接示意图(左图),效果二,由王建春、赵超对DK244+460-+482.5段防水板焊缝,共检查10个接缝,目测无破损、无假焊、无漏焊外,还进行了充气试验,当充气压力达到2.5Mpa时,15分钟内压力损失均小于10%,合格率达到了100%,分目标得以实现。,表9-1防水板焊缝充气检查表,实施三,衬砌前将岩溶水封堵、引排,由于隧道内地质复杂,岩溶、裂隙节理发育,岩溶水丰富。衬砌前渗水量仍达不到排放标准。采取“以堵为主,限量排放”的原则进行处理,以保护环境。对大面积渗漏或水量较大处,进行岩面注浆,或采用小导管沿隧道周边环形注浆。,表9-2经试验后确定的注浆参数,a、根据对不同围岩级别进行注浆试验,确定注浆参数,详见表9-2。,c、注浆顺序为水量较大处,从涌水点四周由远到近,沿隧道轴线由低到高、由上往下、由少水处到多水处钻注;在多水地段,应先两头向中间钻注。对成股下流的水的处理,插排水管引流,顺水路(节理、裂隙)扣排水半管或线形排水板,将水引到隧底水沟或纵向排水管;待受喷面上无流淌水后再喷混凝土加固。,b、布孔在出水点周边,钻孔要密,孔深宜浅,尽量采用2序孔或三序孔,详见表9-3。,表9-3注浆布控参数表,效果三,由赵梦晨、李来弟对DK244+420474(54m)段衬砌前出水量进行了统计,共有5处渗水,采用桶量法、堰测法进行量测,出水量均满足设计要求,分目标实现。,表9-2衬砌前出水量统计,实施四,止水带用模型加工,施工缝凿毛处理,经现场调查,由于外贴式橡胶止水带太柔,镀锌钢板止水带太硬,现场施工很难达到要求。经我QC成员现场分析、讨论后决定:1、在洞外加工房按照隧道衬砌轮廓线加工止水带模型;2、钢板止水带分成三段;3、橡胶、钢板止水带由技术人员现场测点放样,用红油漆画出其安装位置,对于钢板止水带,将三段在焊接点焊接密实、牢固即可。,焊接点,图9-3止水带精确定位,为增强衬砌端头施工缝粘帖密实,在砼强度达到1.5Mpa时,将端头砼用攒子凿毛,清除浮粒和杂物,用水冲洗干净,保持湿润,再铺上一层厚2530mm的11水泥砂浆或涂刷混凝土界面处理剂并及时浇筑混凝土,并在止水带背后设置50mm盲管一根,将水引到边墙泄水孔内。,图9-4衬砌端头处理措施,效果四,由王建春、袁林对DK244+460、+469、+478、+487处端头止水带安装进行了检查,分别抽取了11个点,测量后统计结果见表9-3,止水带定位横向、纵向偏差均满足规范要求,分目标实现。,表9-3止水带安装尺寸检查表,精确定位后的钢板止水带,十、效果检查效果一:质量效益,通过我们QC小组的努力,达到了所确定的目标,由小组组长赵梦晨对DK245+140DK245+490富水溶腔段,共施工了350延米衬砌进行了现场检查,339延米衬砌无渗水、无湿渍,合格率达到了:339350=96.9%。,图10-1效果对比柱状图,对策前小组目标对策后,表10-1衬砌防水亏合格率统计表,DK244+526富水溶腔,DK243+603拱顶管道流,DK243+345大面积渗水,溶腔段衬砌后无滴水、无渗水,效果二:经济效益,1、岩溶隧道衬砌防水一次性合格率提高了10.9%,节约了渗漏水整治费用。(1)节约人工费用:80元/人天45天12人=4.32万元。(2)节约机使费用:租赁机械3.5万元/月1.5月=5.25万元。(3)节约材料费用:150元/延米1625延米=24.4万元。2、节约电费:35000度1.2元/度=0.42元。3、咨询、会议、出差、小组活动费用:共计0.6万元。以上共计节约费用:4.32+5.25+24.4+0.42-0.6=33.79万元。,效果三:社会效益,荣获中华中工会“火车头”奖杯,由铁道部中华总工会为我项目部颁发了火车头奖杯及证书,荣获铁道部工管中心本年度优胜单位称号。,右下:介绍施工经验及方法,左上:检查观摩团领导合影,由建设指挥部组织观摩团在云雾山隧道观摩学习,交流衬砌防、排水经验。,1、根据QC小组活动成果,我们编制了富水岩溶隧道衬砌防水施工技术作业指导书,编号:QBYJ-W-0206,经指挥部批准。,十、巩固措施,2、我们编写的作业指导书在云雾山隧道出口“+617”富水溶腔衬砌施工中得到应用,富水溶腔段DK245+604-+979段长375m,共施工50组衬砌,有48组衬砌无渗水、滴水,合格率达到96%。,十一、总结,1、专业技术:经过QC小组成员的共同努力,我们成功的解决了富水岩溶隧道的衬砌防水问题,能够成功将新工艺、新标准、新材料运用到实践中,使我们的冉蓉隧道衬砌施工技术水平又上一个新的台阶。2、管理方面:通过岩溶隧道衬砌施工,使我们现场作业人员施工更加

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