2017年三等奖-研制卷烟机第二供纸辊自动压紧装置_第1页
2017年三等奖-研制卷烟机第二供纸辊自动压紧装置_第2页
2017年三等奖-研制卷烟机第二供纸辊自动压紧装置_第3页
2017年三等奖-研制卷烟机第二供纸辊自动压紧装置_第4页
2017年三等奖-研制卷烟机第二供纸辊自动压紧装置_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

研制卷烟机第二供纸辊自动压紧装置,四川中烟绵阳卷烟厂卷接QC小组制作,公司战略:全面贯彻落实“谋变突围”核心主题,深刻把握“创新、跨越、可持续”发展路径,坚持不懈严控产品质量。坚持质量预防管理和质量改进管理同步提升。在工厂搭建技术创新平台,建立卷包创新工作室之际,卷包创新团队致力于全力解决产品质量问题的常见病和慢性病,为产品工艺质量做好保障,力争全年卷包产品质量和抽检合格率百分之百。,小组简介,选择课题,名词解释:卷烟钢印,水松纸,卷烟纸,钢印,我厂主要生产有钢印的卷烟,选择课题,第二供纸辊压紧状态,第二压纸辊,烟支钢印排列整齐,在生产有钢印的卷烟时,需要操作工在设备启动前手动压紧第二供纸辊,此时生产的烟支钢印排列整齐,符合工艺标准。,打印辊,第二供纸辊,选择课题,第二供纸辊未压紧状态,烟支钢印高低不齐,如果设备启动前,操作工未手动压紧第二供纸辊,生产的烟支将会出现钢印高低不齐的产品质量缺陷。,第二压纸辊,打印辊,第二供纸辊,选择课题,一、第二供纸辊未压紧情况,1、第二供纸辊未压紧现象普遍存在,单次停机时间1.08分钟;3月份共计生产29天,平均每天停机次数为3.2次。,2、每次停机至少造成685.9支烟支报废。,选择课题,二、问题的严重性,产品质量隐患,设备运行效率降低,消耗增加,选择课题,如何解决第二供纸辊未压紧的情况?,1、研制报警装置,2、研制自动压紧装置,选择课题,方案分析:,研制报警装置,安装检测装置,当第二供纸辊未压紧时,设备报警,不启动。,思路:,选择课题,方案分析:,研制自动压紧装置,安装控制元件,控制第二压纸辊,实现自动压紧。,思路:,选择课题,课题分析评估表,选择课题,课题查新,小组按照初步选择的课题,进行查新工作,对预选课题进行科技查新,如下表:,课题查新情况表,选择课题,小组选定了课题:,研制卷烟机第二供纸辊自动压紧装置,活动计划,根据课题选择,小组制定了相应的活动计划,备注:计划完成时间,实际完成时间,目标设定,3.2,0,小组设定了目标:正常生产时,第二供纸辊未压紧的次数从现在的3.2次/天降低至0次/天。,现状,目标,故障频次(次/天),综上所述:将目标值降低到0次/天是可以实现的。,目标设定,目标可行性分析,提出方案和确定最佳方案,小组决定在第二供纸辊附近增加一处自动压紧装置,通过该装置来自动控制压纸辊的位置,实现第二供纸辊的自动压紧功能。,自动压紧装置,第二压纸辊,第二供纸辊,提出方案和确定最佳方案,小组成员经过系统分析提炼出三种方案,并从经济成本、维护成本、对环境影响等几个方面逐一分析:,方案分析表,提出方案和确定最佳方案,自动压紧装置功能需求,生产需求,维修需求,生产时自动压紧,停机时能自动张开,为了方便调试,需要手动压紧(张开)功能,自动压紧+自动张开,提出方案和确定最佳方案,绘制气动原理图,二位五通电磁阀,二位五通机械阀,手动压紧+手动张开,提出方案和确定最佳方案,绘制气动原理图,并联、优化气路,提出方案和确定最佳方案,确定控制元件,提出方案和确定最佳方案,提出方案和确定最佳方案,小组对执行元件提出了开发构想,并绘制了构想图,打印辊,压纸辊,供纸辊,提出方案和确定最佳方案,方案细分,提出方案和确定最佳方案,控制元件,1、控制信号,1胶水齿轮泵离合,3剔短支烟,2打条,可以触发第二供纸辊压紧的控制信号有如下三种:,提出方案和确定最佳方案,控制元件,1、控制信号,验证控制信号是否可取。,提出方案和确定最佳方案,控制元件,电磁阀、机械阀、止回阀,2、电路元件,提出方案和确定最佳方案,执行元件,1、气缸,1.1安装地点,压纸辊,供纸辊,1,2,打印辊,1、气缸,1.2行程,提出方案和确定最佳方案,执行元件,=9,压纸辊辊架与压纸辊中心线沿着圆心运动一次,运动角为9。,压纸辊辊架径向中心与护罩最短距离L=50mm,测量数据,气缸最大行程,提出方案和确定最佳方案,执行元件,1、气缸,1.3外形尺寸,墙板,最大尺寸,测量数据,气缸最大尺寸:长:160mm宽:50mm深度:140mm,提出方案和确定最佳方案,执行元件,1、气缸,1.4气缸最终选型,提出方案和确定最佳方案,执行元件,3、辊架连接块,L=50mm,R=18mm,1.长度已知压纸辊辊架半径R=18mm,辊架中心距护罩最短距离L=50mm,则轴长度必须LR=32mm,为保证轴不和护罩接触,取轴长为30mm。,2.轴肩直径轴既要和关节轴承紧密接触又要不得影响关节轴承的运动,YYM6X100U关节轴承内圈直径=6mm,外圈内边直径=12mm,6mm轴肩直径12mm,取轴肩直径10mm。,3.螺杆长度关节轴承厚度=9mm,通过螺母,平垫,弹垫与螺杆连接,因此确定螺杆长度为20mm,充分保障连接长度。,4.材料选择易于加工的通用型45#钢材作为支架材料。,提出方案和确定最佳方案,方案细分,制定对策,继电器,电磁阀,电磁阀,A31,DC24V,齿轮泵离合器,压紧电磁阀,1.1、电路,0V,对策实施,对策实施一:安装调试控制元件,1.1.1、绘制电路图,对策实施,第一步:并联胶水齿轮泵控制信号,第二步:接入24V电源,第三步:安装继电器,安装成型,小组成员按照气路图和电路图完成电路的正确安装,实施有效!,根据电路图完成接线和安装,对策实施一:安装调试控制元件,1.1、电路,1.1.2、接线和安装,对策实施,1.2采购电磁阀、机械阀和止回阀,二位五通电磁阀型号:4V11006,二位三通机械阀型号:M3HS11006R,止回阀型号:PCV06F,经过验证,控制元件型号完全一致,实施有效!,对策实施一:安装调试控制元件,对策实施,1.3按照气动原理图安装电磁阀、机械阀、诱导型止回阀。,对策实施一:安装调试控制元件,对策实施,1.4调试电路,上二位五通电磁阀运行信号灯亮,下二位五通电磁阀运行信号灯亮,小组成员完成电路和气路的安装后,通电调试后,发现两个二位五通电磁阀信号灯亮,证明对策一实施有效!,对策实施一:安装调试控制元件,固定座用于固定气缸,根据气缸型号,绘制固定座的零件图如下:,对策实施,对策实施二:加工气缸固定座和辊架连接块,2.1、设计气缸固定座图纸,辊架连接块图纸,对策实施,2.2设计辊架连接块的图纸,对策实施二:加工气缸固定座和辊架连接块,对策实施,2.3、加工气缸固定座和辊架连接块,辊架连接块实际尺寸:1、总长度:30.02mm;2、轴肩直径:9.98mm3、螺杆长度:20.00mm,走马眼中心距实际尺寸:29.94mm,辊架连接块标准尺寸:1、总长度:30mm;2、轴肩直径:10mm3、螺杆长度:20mm,走马眼中心距标准尺寸:30mm,辊架连接块尺寸偏差小于0.1mm,走马眼中心距尺寸偏差小于1mm,经检查,辊架连接块和走马眼中心距实际尺寸均在标准范围内,对策二实施有效!,对策实施二:加工气缸固定座和辊架连接块,对策实施,对策实施三:安装调试气缸,3.1采购气缸,气缸型号:MI1210,经过验证,关节轴承和气缸型号完全一致,实施有效!,对策实施,1.启动指令,2.停机指令,启动后准确执行压紧动作!,停机后准确执行弹开动作!,3.2、将气缸与控制元件、压纸辊架、气缸固定座连接,对策实施三:安装调试气缸,对策实施,待机状态手动压紧!,待机状态手动弹开!,经过验证,气缸准确执行自动和手动运行的四种动作,对策三实施有效!,对策实施三:安装调试气缸,对策实施四:整体调试,对策实施,辅料就位,烟丝就位,设备就位,对策实施,设备运行,烟支成品,钢印排列,在设备正常生产运行后,小组对卷烟成品进行检查,钢印位置排列整齐,对策四实施有效!,对策实施四:整体调试,目标完成情况,效果检查,在对策实施取得成功以后,小组将成果安装在10#卷烟机运行1个月,跟踪观察使用效果,发现启动时第二供纸辊未压紧这一现象已经杜绝!,改善后,故障频次降低至0次/天,达到项目目标!,经济效益,效果检查,A、每年节约的原辅材料消耗:,经济效益计算公式:S=QC,Q为卷烟机第二供纸辊未压紧年均发生次数减少额;C为问题发生后年均造成的浪费,以平均每年260个工作日,每个工作日平均3.2次故障,每次未压紧产生685.9支废烟(0.01372箱),利群烟丝报废后降级使用造成的单箱烟叶费用差价2401.4元、盘纸、嘴棒、水松纸及能耗费用共计525.43元计算:节省的原辅材料费用=Q(年减少未压紧的次数)C(产生的废烟量单箱烟叶费用差价+单箱盘纸、嘴棒、水松纸及能耗费用)=2603.20.01372(2401.4+525.43)=3.34万元,B、每年增加的产能,经济效益计算公式:S=D(PC),以生产利群(新版)为例,平均每年260个工作日,每个工作日平均3.2次故障,每次供纸辊未压紧处理废烟时间为1.08分钟,调拨价格89元/条,单箱调拨价格22250元,单箱总成本5982.38元计算:增收=D(年增加的产量)(单箱价格单箱总成本)=2603.21.087000/50000(222505982.38)=204.64万元,207.98万元,3.34万元,204.64万元,经济效益,效果检查,经过本次活动,小组创造了巨大的社会效益,具体体现在以下三个层面:,1、质量从源头上杜绝了正常开机时钢印高低不合格品的发生,为工厂产品质量提供了保障。,2、效率大幅减少小停机次数,为设备运行效率的有效提升提供保证。,3、管理本次项目的开展,杜绝了操作出错的风险,为设备操作、管理维护提供了新的思路。,社会效益,标准化,一、学习培训,分班培训自动压紧装置操作方法,对在用10#卷烟机操作人员进行考核,标准化,分班培训自动压紧装置维修方法,对卷烟机维修人员进行考核,一、学习培训,二、归档保存,01机械设计图纸,02气动控制图纸,标准化,三

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论