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文档简介
事故案例分析:白朴矿务局安全监督管理部顾问:宋老虎刘培荣主持:薛伟编辑:王永生张编辑:张吴编辑:魏栓刘畅杏莉薛灵晶编辑:宋银红。前言2005年,白朴矿务局安全监督管理部组织编写了事故案例剖析一书,对吸取事故教训,实现安全生产起到了重要作用。为适应安全生产形势发展的需要,落实集团公司对安全文化建设的新要求,不断推进安全文化建设,白朴矿务局安全监督管理部对近年来的事故案例进行了修订、编辑和修订,从新的角度和深度分析了事故的原因和机理,对事故的根源进行了评述,并编制了事故案例剖析。这本书容易理解,贴近现实。它为我们接受事故教训,搞好安全生产提供了新的教材。本书包含19起事故案例,包括采矿、采掘、机械、运输等五大学科,其中11起为顶板事故,占57.89%。通过对事故原因的仔细分析,指出了事故的内在机理,反映了事故的内因和外因,从而引起我们在安全生产过程中的警惕。事故回顾尖锐地指出,事故不是偶然的,是安全生产管理中的一个漏洞,个人管理者的责任没有落实,存在重生产轻安全的思想,“三违”行为发展的必然结果没有得到遏制,矿山没有安宁。通过对事故案例的分析,我们各级管理干部要明确认识到安全管理、技术管理、生产管理、劳动组织管理等方面的重要性,这是安全生产管理整体水平的体现。这也使我们的员工认识到和认识到“三违”的危害性和落实“员工十项权利”的重要性。同时,本书也为我们提高现场管理的管理能力,研究“三违”人员的思想行为,掌握“三违”人员的思想规律,加强对“三违”行为的预见性和控制提供了素材。为了提高员工按章办事的意识,培养员工的十大常规行为,远离“三违”,杜绝“三违”,这敲响了思想警钟。安全生产是煤矿永恒的主题,关系到矿工生命安全和国家财产安全。全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,就是落实科学发展观,使我们的事业能够发展壮大。我们一定要牢记这一血的教训,落实各项管理制度,强化安全责任,搞好自律和他律。只有这样,我们才能共同为博白矿务局创造美好的未来。让我们携起手来,为建设本质安全型矿区而不断努力!2007年5月10日4时,顶板事故分析5时,南桥煤矿发生“3.22”顶板事故,1998年3月22日12时48分,南桥煤矿掘进队3号在距18509工程巷29米处18509回风巷发生顶板事故,造成1人死亡。一、事故经过:1998年3月22日8点钟左右,第三掘进队队长贾某正在开班前会,第零班队长王某在7点左右打来电话汇报“工作面及巷道压力大,出现片帮断棚现象”。贾某安排早班班长李某组织本班人员。对于压力较大的地方,工棚应从外向内进行维修。棚子必须被拉紧并刹车。指定班长李某观察屋顶,充分协调指挥,增加帐篷时注意安全,修复后恢复生产。李某带领杜某、白某、范某、任某四名工人到工棚进行维修,另外八名工人从外到内搬运物料。当主2.重要原因:(6)、(1)生产管理和现场管理不到位,导致部分巷道支护工程质量差、冒顶和后支护差。受相邻矿井开采压力的影响,严重的片帮会导致支架失稳。(2)对于压力异常升高的潜在事故,针对性措施无效。3.间接原因:(1)员工安全意识薄弱,缺乏安全知识,识别和防范风险能力差。(2)业务安全责任落实不够扎实,区队干部安排不具体,重大隐患处理不到位,队干部没有现场值班指挥。第三,事故回顾:事故发生在新掘巷道加棚维护期间。可以解释为该巷道初期支护强度设计存在不足,地质变化和围岩压力预测预报不到位,导致施工单位采取紧急增棚维护措施。同时,在巷道支护严重损坏的情况下,施工队在进行棚内维护时没有制定有效的针对性措施。班组管理人员对维护工作重视不够,没有及时向生产技术部门和其他相关部门汇报,也没有听从现场指导和指挥。他们只是凭着以前的经验冲进现场,导致施工人员在施工过程中没有严格遵守道路维护原则。在外段支护加固不彻底、回撤不畅的情况下,盲目进行内段施工。最后,外段支架断裂,李某在外出途中摔倒,被抓住。此外,这也是一个典型的由工程质量差造成的事故。在巷道施工初期,由于生产管理、现场管理和区队质量验收不严,造成工程质量差,部分支架和闸顶背面不实,导致邻近矿区受开采影响,出现片帮、围岩、支架损坏等隐患。这提醒我们,在安全生产管理中,必须加强生产现场和工程质量管理,必须加强班组管理和现场施工人员的责任落实,及时消除各种隐患,防止事故发生。7、南桥煤矿 3.22 顶板事故现场示意图,8、南桥煤矿 5.4 顶板事故,1998年5月4日早班,采煤队2号在14510工作面迎头施工缺口,冒顶事故埋下两人,一人脱离危险,一人死亡。一、事故经过:1998年5月4日,王某带领二矿队早班队长李某、冼某施工了14510工作面迎头缺口。他们三人进入工作面的顶隙进行准备,排孔完成。这时,工作面的其他工人已经完成了工作,并把井举了起来。根据作业规程,他们应该在拍摄时维护屋顶。然而,他们没有按照条例的要求这样做。取而代之的是,他们一次卸下安装好的枪,并在一大片空屋顶下非法铲煤。由于长时间空顶,一块长2米、宽1米、厚50-300毫米的岩石突然从屋顶上掉下来,掩埋并挤压了正在现场铲煤的李某某和冼某某。在救出冼某后,李某死亡。事故原因分析:1。直接原因:空顶作业导致冒顶事故。2.重要原因:(1)大面积(4.72米)空顶,班长王某违章指挥,工人李某、冼某违章作业。(2)现场安全监督员南某擅离职守,责任心不强,致使现场失去监督管理。3.间接原因:(1)作业规程和安全技术措施落实不到位,安全教育不够,员工“安全第一”的观念没有牢固树立。(2)现场管理不严,管理人员责任心不强。第三,事故审查:事故发生在第一时间,没有严格按照操作程序的要求。作为第一责任人然而,李和冼对自己的权利并不清楚,在接到非法命令时也没有有效地行使自己的权利。这说明该矿员工日常安全教育存在严重漏洞,员工安全教育培训不够严格、细致、全面。事故发生在其他人员完成工作并上井后,即在换班的特殊时期,操作人员心理慌乱、注意力不集中、不耐烦,容易发生误操作和违章。这就要求我们加强换班等特殊时期的安全管理,制定并严格执行换班安全管理制度。盯着工作面的安全监督人员组织不到位,素质差,现场安全监督检查不到位。当有人员在观察范围内工作时,安全监督必须在现场。他有责任督促整改和落实任何隐患,并有权制止和处罚任何“三违”。但是,面对面的安全监督员提前离职,没有及时有效地包含隐患和“三违”,导致事故发生。10、南桥煤矿“5.4”顶板事故现场示意图,11、马村煤矿“5.22”顶板事故,1999年5月22日23: 00,第四采煤队在113507高档普采工作面发生一起顶板事故,造成1人伤亡。第一,1999年5月22日事故发生后,第四采煤队的四点班在113507高等级一般采煤工作面的中巷朝机头方向回采。23时左右,在距中巷22.9米的巷道中,当班班长曹某发现5米范围内没有卡柱,支护力量不够。他立即安排工作人员来弥补粘着的柱子。在支护过程中,煤壁区域的顶板突然坍塌,导致该处(长5米,宽3米,高1.0-1.5米)塌陷。在撤退到机器尾部的过程中,任何在这里检查巷道的检查员都没有及时跑出冒顶范围,而是被落下的煤矸石掩埋了。事故发生后,班长曹谋谋带领全班工人进行抢救。他于23日零时20分救出了任某。他因严重受伤于23日凌晨1点35分去世。二、事故原因分析1、直接原因:顶煤从层上冒落,埋压死亡任何一人。2.重要原因:(1)工作面地质构造相对复杂,裂隙相对发育。割煤后,临时支柱未及时支护,形成局部空顶,造成顶煤与岩层分离,导致顶板突然垮落。(2)现场管理不严,班长、质检员、安全员未能发挥应有的作用,未能及时督促整改重大隐患,如支柱无法面对山体、初期支护力度低、支柱无岗、支护质量差等。12、(3)操作人员安全意识薄弱,违章指挥,违章操作。3.间接原因:特殊地段开采没有针对性的安全技术措施。事故点评:事故可以从以下几个方面进行分析:1 .冒顶发生的区域正好在工作面中部的地质变化带内,没有侧支护区域。距中间巷22.9米,矿压较高。因此,必须制定相应的安全技术措施,加强支持。然而,在值班生产过程中,在该处5米范围内没有进行侧支,导致部分长时间空顶。只有当屋顶被移走时,隐患才被发现。这表明现场人员的防范意识和责任心不强,对空顶作业可能造成的有害后果认识不足。班组长和值班检查员在工程质量、现场安全管理和隐患排查方面不够严格和细致。支持人员的安全意识、自我保护意识和相互保险意识较差。2.中巷穿越期间工作面发生地质变化。没有有针对性的安全技术措施,也没有区队干部。这表明地区团队和管理部门确实做到了13、马村煤矿“5.22”顶板事故现场示意图,朱家河煤矿“11.6”顶板事故,1999年11月6日凌晨2时21分,11501采煤工作面尾部发生顶板事故,造成1人伤亡。一、事故发生后的11月6日零班,副队长的一队喽啰安排张等三人在机尾进行留茬作业,当机组在机尾割煤时,张等三人移大梁,贴帮煤柱,移溜煤壁时一边有浮煤,张则进煤壁一边清理浮煤。凌晨2点21分,顶板突然受到压力,压下支架,顶煤(长7.0米,宽2.5米,厚1.5米)随之下落。张被埋在压力之下,经过全力抢救后死亡。二是事故原因分析1、直接原因:顶板来压垮支架,放顶煤将张压死埋。2.主要原因:(1)工作面煤层结构复杂,节理发育,顶板松软破碎,支护困难,1995年底形成11501露天开采,已开采4年。此外,已经发生了几个崩落的地方。虽然屋顶已经处理过了,但是屋顶的完整性已经被破坏了。技术措施针对性不强。(2)工人“违章作业”,操作不规范。(3)隐患处理不及时,支护质量差,现场管理不到位。间接原因:(1)员工安全教育不够,“安全第一,预防为主”的方针没有牢固确立,“自我保护,相互保险”的意识差。(2)没有严格执行企业安全制度,(3)新工人多,技术素质差,施工组织不细致。事故点评:事故发生在朱家河煤矿试生产的第六天。在这次事故中,如果我们能做到以下几点,我们就能避免事故。初采前进行严格验收,及时了解巷道围岩、支护等情况,发现不安全情况,根据现场实际情况及时制定有效的安全技术措施,并认真实施。2、加强对新工人的教育和培训,增强工人的独立安全意识,规范工人在现场的实际操作程序,并能随时观察周围顶板、支架、煤壁等情况,发现顶板来压能及时撤退。3、提高现场管理人员的整体水平和安全意识,注意随时观察工作场所的周围环境,发现顶板来压、煤帮能及时撤出工人。朱家河煤矿“11.6”顶板事故现场示意图,16白水煤矿“1.16”顶板事故,2002年1月16日4时00分,一队17502综采工作面发生尾部冒落事故,一人伤亡。一、事故过程:17502综采工作面后部,煤层走向倾角较大,已实施反采。由于地质构造复杂,煤层松软,煤矸石在采煤过程中落下,加工时顶部不坚实,开采高度较大。1月16日零时,第一队将按照正常生产程序安排生产。4点钟,机组割完煤,发现这部分炉渣在换梁时掉了下来,显示支撑状态很弱。班长立即组织人员进行紧急抢修。如果紧急修理无效,人员立即撤离。然而,老空方的王某反应迟缓,未能撤出。顶部的煤掉落并推下支架,被掩埋窒息而死。事故原因分析:1、直接原因:顶煤垮落支架,王某被埋身亡。2.重要原因:(1)顶煤、矸石漏空,后顶不实,为安全生产埋下隐患。(2)发现该段支护薄弱,加固措施无效。没有遵循从外向内的程序。(3)王某在作业上很累。一天,他在零点钟起床后,去县城给儿子寄钱和买东西。他不够精力充沛,对危险情况反应迟钝,无法回避。间接原因:(1)现场管理不到位,班组长和安全员监督经验不足,责任心不强,第三,事故审查导致“1.16”顶板事故的主要原因有两个:一是回采过程中工作面出现顶板漏失,当采高过高时顶板未能回撤,导致支架处于不稳定状态(老空、假);二是生产过程中对原支架调整时采取的预防措施效果不佳,没有采取先加固、后支撑、再调整原支架的方法,导致顶煤从底板上掉下来,支架倾倒,造成事故。仔细分析事故,从区队到队,首先,管理层没有足够的重视,强调生产超过安全。当发现严重的安全隐患,没有及时采取有效措施进行调整时,仍然是一打开天窗就打开天窗的做法。这种行为直接导致假顶支架的进一步不稳定,并导致顶与地板分离。18、白水煤矿“1.16”顶板事故现场示意图。在这种情况下,隐患已经形成。如果班组足够重视,制定强有力的安全技术措施,采用安全合理的支护方案,安排有经验、有技能的老工人操作和处理事故,
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