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文档简介
典型故障录波分析 一.线路保护部分 案例案例1 CT1 CT回路异常导致重合闸异常回路异常导致重合闸异常 09年04月15日19点30分44秒,悬守线发生C相 接地故障,悬鼓洲侧RCS902A保护动作跳闸后 约过6S才重合上。装置重合闸置“单重方式”, 单重时间为0.8S。见录波软件 案例2 某地区外故障保护动作 事故经过: 2006年8月1日13时47分23秒,500kV纳高线距B厂约7公里处发生C相接 地故障,见下图。500kVBD线保护RCS931DM工频变化量阻抗(8ms)、 电流差动保护(11ms)、距离I段保护(23ms)动作跳C相,相关断路 器保护RCS921A跟跳动作,重合闸动作成功。 与此同时,500kV纳二线A厂侧保护动作,情况如下: 线路保护RCS931DM 12ms 工频变化量阻抗 动作跳5022、5023开关 三相 A B 纳二线 C C D 4 RCS931DM动作报告录波 5 RCS931DM动作报告录波 6 某地区外故障保护动作(续) 分析检查经过: 从500kV纳二线保护RCS931DM动作报告录波可以看 出,故障时Ua幅值略有减小、Ub幅值明显增大、 Uc相位变化、3U0幅值很大,与录波器录波一致。 因此推测保护测量电压量包含了一个叠加电压, 装臵未能测得正确的电压量而引起保护动作,该 叠加电压可能由Un错误接入了开口三角电压或电 压中性点有多点接地引起。而开关三跳是因为用 户误投了沟通三跳压板。 7 某地区外故障保护动作(续) 8月3日,现场在线路运行时测量线路两套保护屏Un对地电压均约为 0.14V,基本可排除Un错接为开口三角电压的情况。 8月4日,线路停电后检查Un接地情况,Un回路大致如下图 PT接线端子箱 UA UB UC 从PT二次来 3WU-100/UN 3WU-106/UXN WU23DL-110/N600 WU22ZR-DL-110/N600 3WU-205/N600 至我公司线路保护屏 至南自线路保护屏 至5023断路器保护屏 至5022断路器保护屏 至录波器屏 击穿保险 8 某地区外故障保护动作(续) 其中南自保护屏,5022、5023断路器保护屏屏内有接地线至屏顶接地小母线 ,同时5022、5023屏Un与Uxn并接。拆除以上接地线和并接线后发现仍有接地 ,检查击穿保险阻值仅为0.2欧姆,说明击穿保险已损坏造成了Un在开关场就 地直接接地,与保护室的接地形成了多点接地,另又检查Un电缆对地绝缘正 常,造成这次保护动作的原因已找到。 拆开击穿保险检查,击穿保险由上下两个铜片组成,中间经一云母片隔离 ,云母片中间有一园孔,可能是给两个铜片形成一空气间隙。拆开后发现在 云母片园孔处两铜片已接触,且铜片未见灼伤发黑痕迹,因此怀疑该击穿保 险早已损坏。电压矢量图大致如下: Uc Ucf Ua Ub Ub Ua Ucf U 9 案例3 CT回路异常至光纤差动动作 10 1.C相电流有分流现相电流有分流现 象象 2.CT断线报警门槛断线报警门槛 未达到未达到 二.发变组保护部分 概述 2001年4月18日,1号300MW220KV机组经过18天小修后顺 利并网发电,RCS-985发电机变压器组保护装置也顺利投入 运行。 2001年6月11日9时39分31秒,号机组在主变压器高压侧断 路器内侧发生C相接地故障(见图1.1),RCS-985保护装置中 主变差动速断保护、主变比率差动保护、间隙零序电流保 护均正确动作,并记录下整个完整的动作过程,录下长达4 秒的整个发变组保护所有相关的电流电压量波形,获得了 宝贵的资料。 1.300MW1.300MW机组主变内部故障保护动作分析机组主变内部故障保护动作分析 13 1机组为300MW-220KV的单元接线方式,RCS-985发电机变压器组保护 装置配置一个发变组单元的全部电量保护。 主保护包括:主变压器差动(87MT)、发电机差动(87G)、高厂变差 动(87A)。 后备保护包括: (1)主变后备保护:阻抗保护(21T)、零序电流保护(51N)、间隙零序 保护(51N)、TV断线及TA断线等功能。 (2)发电机后备保护:阻抗保护(21G)、匝间保护(59N)、100%定子接 地保护(64G)、转子接地保护(64F)、定子过负荷保护(51)、转子表层负 序过负荷保护(46)、失磁保护(40)、失步保护(78)、过电压保护(59)、 过励磁保护(24)、逆功率保护(32)、频率保护(81)、误上电保护、TV断 线及TA断线等功能。 (3)高厂变后备保护:复合电压过流保护(51V)、分支过流保护、TV断 线及TA断线等功能 1.1 1.1 某某电厂电厂1 1机组保护配置机组保护配置 14 1.2 300MW1.2 300MW- -220KV220KV机组保护配置图机组保护配置图 15 87G5146407821G32 64G 812459 64F 51 N 87T21T60 59N C0 RCS-985 图1.1 300MW-220KV机组保护配置图 1.3.1差动保护动作分析 主变高压侧电流波形:故障发生时刻在图1.2中第47点(每周波采样24点),定义为0 ms 时刻(图1.2中虚线),故障为变压器高压侧C相对地故障,从图1.2中可以看出高压侧TA饱 和非常严重, 电流中谐波含量比较大,经分析二次谐波含量最大超过30。C相电流最大 峰值78.6A,基波分量最大为32.1A,TA二次侧额定电流为2.2A,峰值相当于25.3倍额定 电流,基波分量相当于14.6倍额定电流。 图1.2 主变压器高压侧电流波形(横坐标10.833ms,以下同) 1.3 1.3 故障分析故障分析 16 C C相接地故障时,相接地故障时, 为什么为什么A A相电流变相电流变 小,小,B B相电流变大相电流变大 ,参见,参见1111页图页图1.51.5 分析分析 主变压器C相差动电流见图1.3,动作过程分两个阶段: (1)主变压器高压侧发生C0单相接地故障,由于差电流电流很大,超 过主变压器差动速断定值4Ie,差动速断保护正确动作,从故障到保护 发出跳闸命令约为20ms,由于主变高压侧TA严重饱和,二次谐波含量 大于30,比率差动不能动作。故障发生在CT与变压器之间,流经CT 的电流由大系统供给,短路电流很大,这种情况应该由差动速断保护 动作,这也是设置不经任何条件闭锁的差动速断保护的目的; (2)在主变压器中性点间隙击穿后,由发电机提供短路电流,短路电 流基波分量最大为2.45倍额定电流,主变压器比率差动正确动作,分 析可知,从间隙击穿到比率差动保护发出跳闸命令约为28ms; (3)发电机机端电流故障前负荷电流为0.95倍额定电流,故障时A相 电流基本未变,B相电流最大为2.1倍额定电流,C相电流最大为1.44倍 额定电流。主变中性点间隙击穿后,发电机机端、中性点电流为对称 的B、C两相故障电流,含有非周期分量,且时间常数较长,基波分量 有效值为2.45倍额定电流。 1.3 1.3 故障分析故障分析 17 主变C相差动各侧电流波形 18 1.3 主变C相差动各侧电流波形 1.3.2 间隙保护动作分析 故障发生后,主变高压侧开口三角零序电压最高达164.6V ,未达到180V定值,保护不动作,零序电流、间隙零序电 流均为0。主断路器在故障后72 ms时刻跳开,由于主变中 性点为经间隙接地运行方式,断路器跳开后,接地故障未 消除,导致故障后140ms时刻间隙击穿。从图1.4中可见出 现零序电流、间隙零序电流,两个电流均严重饱和,电流 峰值达到55A,基波有效值最大为20A,远超过2.5A的保护 定值,保护延时发出跳闸命令。由于电压取自母线TV,主 变高压侧断路器断开后电压恢复正常。 1.3 1.3 故障分析故障分析 19 主变压器高压侧电压、零序电流波形 20 图1.4 主变压器高压侧电压、零序电流波形 2001年6月11日9时39分31秒,妈湾电厂#1号机组故障保护动作全过程分 析: (1)主变压器高压侧断路器内侧发生C相接地故障,故障后20ms差动速 断动作; (2)故障后72ms变压器高压侧断路器跳开,76ms厂变分支断路器跳开 ,130ms灭磁开关跳开; (3)故障后140ms变压器中性点间隙击穿;168ms主变比率差动动作, 448ms间隙零序过流保护动作, (4)2988ms间隙烧断,间隙电流消失; (5)发电机机端电压继续衰减。 在故障全过程中RCS-985发电机保护装置变压器变压器差动速断、比率 差动、间隙零序电流保护均正确动作,并且机组解列后,在电压电流频 率等参数均变化的过程中,其他保护均没有误动,也未误发一个信号。 1.4 1.4 结论结论 21 概述 2003年7月24日23点11分01 秒,主变内部发生故障, RCS-985A发变组保护装置主 变差动速断、发变组差动速 断、主变比率差动、主变工 频变化量差动、发变组比率 差动快速动作,动作时间为 13ms。同时,非电量保护 RCS-974A装置中压力释放、 轻瓦斯等保护动作。 主变容量:170MVA,主变高 压侧运行电压:121kv,主 变低压侧电压为:13.8kv。 发变组主接线如图2.1。 2. 135MW2. 135MW机组主变压器内部故障分析机组主变压器内部故障分析 22 图2.1 发变组主接线 断路器操作箱 C 屏 RCS-974A RCS-985A A 屏 RCS-985A B 屏 B B B B B 高厂变 主变压器 发电机 励磁机 B 计算得各侧额定电流: 主变高压侧一次额定电 流:811A, 二次额定电 流:4.06A, 主变低压侧一次额定电 流:7112A, 二次额定电 流:3.57A, 根据RCS-985装置录波情 况,故障时各侧电流、 电压量如表1。 2.1 2.1 数据分析数据分析 23 2.2. 2.2. 录波波形分析录波波形分析 24 图2.2 变压器高压侧电流电压波形 参见参见22页页 图图2.8相量相量 分析分析 2.2. 2.2. 录波波形分析录波波形分析 25 图2.3 发电机侧电流波形 参见参见20页页 图图2.7相量相量 分析分析 2.2. 2.2. 录波波形分析录波波形分析 26 图2.4 变压器差动电流、各侧校正至发电机侧电流波形 2.2. 2.2. 录波波形分析录波波形分析 27 图2.5 发电机差动电流波形 2.2. 2.2. 录波波形分析录波波形分析 28 图2.6 发电机电压波形 从表1中数据及图2.2变压器高压侧电流电压波形分析如下: (1)主变内部发生故障时,主变零序电压为5.31V,零序电流为0.24A ,表现为不平衡量,因此,不是高压侧接地故障; (2)主变差流、发变组差流中B相差流为0.02倍额定电流,而B相差流 在110KV侧为原始电流B-C校正得到,因此,主变高压侧B、C两相未发生 故障,主变低压侧区内B相未发生故障; (3)由以上分析可得出有两种可能故障类型:主变高压侧A相匝间故障 或主变低压侧AC两相故障,但根据发电机机端电压数据和主变高压侧电 压数据比较,确定发生了主变低压侧AC两相经过渡电阻接地故障。 (4)RCS-985发变组保护在故障后13ms即发出跳闸命令,主变高压侧开 关在故障后50ms跳开,厂变开关在故障后70ms跳开,灭磁开关在 80ms 已经跳开(发电机综合量波形图,转子电压反相),但由于发电机转子电 流不能突变为0,衰减较慢,因此,发电机仍然能提供短路电流,直到 故障后465ms短路电流消失。 2.3 2.3 分析结论分析结论 29 2.5 2.5 拓展拓展分析分析( (电流相量)电流相量) 30 A B C X Y Z a b c x y z 2 3 AK II 1 3 BK II 1 3 CK II 0 B I CK II . . AK II * * * * * * 2 3 K I 1 3 K I 1 3 K I 1B I 2B I 1C I 1A I 2C I 2A I CK II AK II 侧电流相量图 1 Y B I 1 3 YY BCK III 2 Y B I 1 Y C I 2 Y C I 2 Y A I 1 Y A I 2 3 Y AK II Y侧电流相量图 图2.7 各侧电流相量图(故障分量) 2.5 2.5 拓展拓展分析分析( (电压相量)电压相量) 31 2 Y B U 1 Y B U 1 3 Y B U 侧电压相量图 2B U 1B U B U Y侧电压相量图 2A U 2C U 1C U 1A U C U A U 1 Y A U 1 Y C U 2 Y A U 2 Y C U 1 3 Y C U Y A U Y B U Y C U 1 3 K T I jX 2 Y A U 1 111 111 2 3 1 33 3 1 33 3 Y AKT Y BBBKT Y CCCKT UjI X UUUjI X UUUjI X 其中 为变压器的正序电抗 1T X 图2.8 各侧电压相量图 概况 2003年12月2日9时07分28秒455毫秒 ,某电厂#5机组A、B屏发电机比率差动 、发电机差动速断、发电机工频变化量 差动均动作于跳闸,动作报文如表3.1。 保护动作后及时打印出发电机差动电 流波形,发现A、B相差电流波形约为 13Ie(额定电流),A、B相电压降为5V 以下,可以初步分析知为发电机AB两相 接地故障,停机后A、B两相对地绝缘为 0K 。 #5机组情况:130MW发电机,捷克机 组,2003年更换定子线棒,功率因数 0.85,机端电压13.8KV,为自并励励磁 方式,主变为220KV/110KV/13.8KV的三 圈变,容量150MVA,厂变为Y/Y两圈变, 容量为16.0MVA。主接线方式如图1.1。 2003年2月完成改造,投入运行。保 护安装南瑞继保电气有限公司RCS-985机 组保护装置, A、B屏按双主双后方案配 置,非电量和操作箱配置在C屏。 3. 135MW3. 135MW机组发电机机组发电机ABAB两相接地故障分析两相接地故障分析 32 表表3.1 RCS-985装置保护动作报文 #5#5机组主接线方式机组主接线方式 33 断路器操作箱 C屏 RCS-974A RCS-985C A屏 220kV110kV RCS-985C B屏 BB B B B B B 高厂变 主变压器 发电机 B 励磁变 B 图3.1 #5机组主接线方式 进一步分析,故障前、 故障时各侧电流电压分 别如下表3.2-表3.5。 发电机机端一次额定电 流为6398A,二次额定电 流为4.26A。 差动保护定值为0.4Ie, 比率制动系数最小为 0.05,最大为0.5,差动 速断为4Ie。 3.1 3.1 数据分析数据分析 34 表3.2 发电机故障各侧电流(最大值)、电压数据 主变高压侧一次额定 电流为357A,二次额 定电流为2.97A; 主变中压侧一次额定 电流为715A,二次额 定电流为2.97A。 3.1 3.1 数据分析数据分析 35 表表1.3 故障前后主变各侧电流故障前后主变各侧电流(最大值最大值)、电压数据、电压数据 厂变主接线方式 为Y/Y-12, 13.8kV/6kV。 厂变高压侧一次 额定电流为 669.4A,二次额 定电流为4.18A; 厂变分支侧一次 额定电流为 1466.4A,二次额 定电流为4.88A; 3.1 3.1 数据分析数据分析 36 表3.4 故障前后厂变各侧电流(最大值) 励磁变主接线为Y/D- 11,13.8kV/640V。 励磁变高压侧一次额定 电流为66.9A,二次额 定电流为2.23A。 励磁变低压侧一次额定 电流为1443.5A,二次 额定电流为3.60A。 从表3.5中可知故障时 低压侧A相电流为0。 3.1 3.1 数据分析数据分析 37 表表表3.5 故障前后励磁变各侧电流(最大值) 选取重要波形图如图3.2-3.7。图中电流波形A相蓝色,B相绿色,C相红色。 录波速率为每周波24点,图中横坐标1=0.833ms,差流最大值为14.55Ie=62.0A, 机端电流最大值B相一次值为62025A 3.2 3.2 发电机内部故障波形分析发电机内部故障波形分析 38 图3.2 发电机差动电流波形 发电机中性点零序电压最大值为42.53V 3.2 3.2 发电机内部故障波形分析发电机内部故障波形分析 39 图图3.3 3.3 发电机机端三相电压和零序电压波形发电机机端三相电压和零序电压波形 差流最大值B相为0.50Ie 3.2 3.2 发电机内部故障波形分析发电机内部故障波形分析 40 图3.4 主变差动电流波形 主变高压侧最大电流B相一次值为1968A,中压侧最大电流B相一次值为3946A 3.2 3.2 发电机内部故障波形分析发电机内部故障波形分析 41 图3.5 主变高、中压侧电流电压波形 3.2 3.2 发电机内部故障波形分析发电机内部故障波形分析 42 图3.6 高厂变差动电流波形 3.2 3.2 发电机内部故障波形分析发电机内部故障波形分析 43 图3.7 励磁交流电流和转子电压波形 (1)由发电机差流波形可知,A相差流最大为14.55Ie,B相差流最大为14.31Ie,而机端A相电压为0.92V ,B相电压为5.04V,可知发生了AB两相故障,因此,发电机比率差动、发电机差动速断、发电机工频变化 量差动动作正确; (2)由于机端A、B相电压小,C相电压升高到81.09V,机端开口三角电压为47.23V,中性点零序电压为 42.53V,可知,故障为AB两相接地故障。机端两相完全接地中性点零序电压约为57.74V,因此故障点靠近 机端。由于定子接地保护延时为2s,此时零序电压已衰减完毕,因此定子接地保护不会动作出口; (3)发电机差动出口跳闸矩阵:跳发电机开关、关主汽门、跳灭磁开关、跳厂变分支,由于机端发电机 开关跳闸允许电流定值为35A(相当于一次52500A),而机端电流最大B相为62025A,因此闭锁跳发电机开关 ,选择跳主变高、中压侧开关,高、中压侧开关在故障后69ms跳开,机端电流小于闭锁定值,在100ms时 刻跳发电机开关,整个选跳过程正确; (4)保护动作后,厂变A、B分支开关分别在106ms、116ms跳开,励磁开关跳开后195ms联跳机组、发电机 开关跳开后295ms联跳机组、主汽门关闭后2647ms联跳机组,联跳功能全部正确; (5)灭磁开关跳开后,由于正常运行时转子直流电流很大,不能突变,通过灭磁电阻释放能量逐渐衰减 ,在此过程中,定子侧仍具有较高电势,导致故障电流不能马上消失,持续时间与转子电流、故障点弧光 电阻有关。从图中可知,故障后440ms时发电机中性点A、B相故障电流为1.83Ie(相当于一次11700A),故 障后2600ms发电机中性点A、B相故障电流为69A(一次值),基本衰减完毕; (6)故障时两套机组保护同时动作,可靠性高,由于采用了高速采样及dsp技术,保护动作速度快(7ms ),以最快速度切除故障,最大限度的减小了故障对设备的损坏。 3.3 3.3 分析结论分析结论 44 3.3 3.3 附图附图 45 附图附图3.13.1发电机定子端部故障线棒放大视图发电机定子端部故障线棒放大视图 概述 南京某电厂2 机组为300MW的 俄罗斯机组 , 2003年4月完成 改造。 2003年5月6日 RCS-985装置有 一次发电机后 备保护启动报 告,RCS-985装 置录下了发变 组系统全部电 流电压波形数 据。 4. 300MW4. 300MW机组区外机组区外ABAB相故障分析相故障分析 46 表表4.1 故障前后发变组单元电流电压参数对照故障前后发变组单元电流电压参数对照 4.1 4.1 波形分析波形分析 47 图4.1 区外AB相间故障主变高压侧三相电流和零序电流波形 4.1 4.1 波形分析波形分析 48 图图4.2 4.2 区外区外ABAB故障主变高压侧三相电压和零序电压波形故障主变高压侧三相电压和零序电压波形 AB相电压变小,相电压变小,C 相电压基本不变相电压基本不变 4.1 4.1 波形分析波形分析 49 图图5.3 5.3 区外区外ABAB相间相间故障发电机机端三相电流和横差零序电流波形故障发电机机端三相电流和横差零序电流波形 AC相电流基本反向, 幅值A相较大。B相电 流幅值变小。参见46 页图4.10和图4.11分 析 4.1 4.1 波形分析波形分析 50 图图4.4 4.4 区外区外ABAB相间相间故障发电机机端三相电压和零序电压波形故障发电机机端三相电压和零序电压波形 BCBC电压幅值基本相等且电压幅值基本相等且相相 位差不到位差不到180180,A A相电压相电压 最小。最小。这是高压这是高压侧区外侧区外ABAB 相间故障的典型特征相间故障的典型特征 4.1 4.1 波形分析波形分析 51 图图4.5 区外区外AB故障故障发电机有功无功及励磁电压波形发电机有功无功及励磁电压波形 4.1 4.1 波形分析波形分析 52 图图4.6 区外区外AB故障故障主变差动电流波形主变差动电流波形 图中差流波形放大了图中差流波形放大了50倍,差流最大值为倍,差流最大值为0.002倍额定电流倍额定电流 4.1 4.1 波形分析波形分析 53 差流最大值为0.013A 图图4.7 区外区外AB故障故障发电机差动电流波形发电机差动电流波形 4.1 4.1 波形分析波形分析 54 图图4.8 区外区外AB故障故障发电机机端三相电流波形和发电机后备保护发电机机端三相电流波形和发电机后备保护 启动标志启动标志 4.2 4.2 相量分析相量分析 55 A B C X Y Z a b c x y z AK II BK II 0 C I 2 3 AK II 1 3 BK II 1 3 CK II .* * * * * *. 图图4.9 4.9 接线图接线图 4.2 4.2 相量分析相量分析 56 图4.10 电流相量图(故障分量) A E C E B E AFH I CFH I BFH I BC II A I Ak I Bk I Ck I 1 Y C I 2 Y C I 1 Y A I 1 Y B I 2 Y A I 2 Y B I Y AK II Y BK II 1C I 2C I 1A I 2A I 2B I 1B I 1 3 BCK III 2 3 AK II 图4.11 侧实际电流相量图 (1)对录波数据进行分析,图5.15.8为电流电压等波形图,从波形分析得到表 4.1数据,主变高压侧AB两相电流明显变大,电压变小,而零序电压没有大的变化 ,因此可以确定为一次区外AB两相故障,故障时主变高压侧最大A相电流峰值为 1.25A(1.8倍额定电流),有效值为0.67A(额定电流为0.49A)。 (2)针对发电机后备保护启动进行进一步分析,发电机机端电流最大相A相电流为 6.85A,最小相间电压CA为66.9V,负序电压为5.8V,而发电机过流定值为6.0A, 低电压定值为60V,负序电压定值为4.6V,延时为4.5S,因此,电流大于定值,负 序电压也大于定值,故障发生后约20MS发电机后备保护启动(图5.8),装置录下 波形(波形总长度为4S,图中选取了关键的8个波形),区外故障发生后约40MS( 图中为48个采样点)故障切除,电流恢复正常,发电机后备保护启动返回。 (3)主变高压侧最大相电流为0.67A,主变高压侧复合电压过流保护电流定值为 0.69A,未达到定值。 (4)从图5.8转子电压波形可见励磁因机端电压降低而强励的过程。 (5)同时对发变组差动、主变差动、发电机差动波形进行分析,均反映出区外故障 特征,各套差动差流不平衡量较小,差动保护极性正确,工作正常。 4.3 4.3 分析结论分析结论 57 概述 2003年11月20日9时26分 00秒851毫秒,江苏某
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