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文档简介

上半年技术设备管理总结上半年设备管理工作,我们转变了技术管理观念,重点强调了技术指导和设备检测的维护培训,按年初制定的设备管理计划有序推进,取得了良好的效果。一、完善设备管理制度,落实设备管理责任近半年来,针对设备管理中发生的问题,完善设备管理登记簿、维护计划和设备检验记录,整理成册,存档保存,修订有据可查的设备简历,整理技术参数资料,切实进行设备管理。此后,在建立健全的管理制度的基础上,实行设备管理责任,修订日检卡、周检和月检记录,发行班和负责人,根据其内容结合现场设备检查登记,大大提高设备操作者的维护、设备维护积极性,日检、周检和月检率均达到100%。 通过检查,问题及时解决,及时总结,尽量不重复同样的故障,提高了设备的完成率。通过开展技术技能比赛和设备评价,检验设备管理工作的真实水平、有效与否。二、处理设备管理、检验、现场化,提高生产效率基础工作完善后,要着重现场管理,提高设备检测能力,消除安全隐患。 对机械设备运行中发生的问题,及时检查、及时发现,及时催促改进和修理,改变电话通知不到现场的管理思路,及时与设备操作人员联系,掌握机械设备使用中的运行情况,掌握机械设备的“习性”,做好记录,以后参考。影响安全运行的关键部位出现问题,日常检查未及时发现,影响生产的,我们严格按照车站绩效考核管理方法执行,提高管理能力。通过逐步运行,该现场管理方法有效,大大提高了技术人员和设备用户管理设备的积极性,积极维护机械设备,积极提出问题,积极协商解决问题,减少了负责任的现象,提高了工作效率。三、设备维修标准化、故障原因制度化上半年维修任务1000多项,其中公司其他部门维修任务约占50%。 我们工作种类繁多,给工作调整带来一定困难,我们根据工作实际情况,规范了设备维修标准,在班级之间协调完成维修生产任务,减少了因责任问题导致领导不工作的麻烦程序,使工作简单了。生产中的故障修理,克服事后修理的缺点,有计划地进行设备的保养、检查。 彻底调查故障原因,彻底发现原因所在,彻底修理,完全总结故障现象和原因分析。 这将是:1、客车3号和鲁f11361飞轮齿圈现象问题。 通过与司机沟通掌握使用情况,与技术维护管理人员进行探讨、分析,查阅相关资料,就造成“铣削目的”的这一现象,我们暂时排除了启动机本身的问题。 造成这种状况的原因有一个是不恰当的使用,第二个是组装工序不足。第三个是起动机在啮合之前快速工作。 前两种情况在查询和现场理解,从掌握的资料来看,不是主要原因的其馀后者,通过测量并调查相关数据,与实际使用中的数据有很大偏差,以缩短起动小齿轮的端面和飞轮环的距离,使间隙在3mm以下的方法更换齿圈到目前为止,经过驾驶和拆卸检查,问题得到了有效解决。2、解决了叉车8号提升链侧面磨损的问题。 主要原因是前端上升链轮的间隙大,发生上升偏移。 通过拆卸内外门框、链轮、导轮,测量相关数量,加工链轮销和调整垫片,并根据需要进行组装,基本解决了这一问题。3、客车3号、4号转台自由“漂移”问题初步解决。 故障原因:旋转液压马达联轴器连接键和小齿轮轴键槽磨损严重,两者之间有方形键传动,易磨损,维修不容易。 建议采用花键连接,加大旋转支撑,与威海广泰共同改造,解决问题。4、客车3号后部发出异响的现象。 这个问题反映出司机后台阶伸展缓慢,是在请威海广泰技术人员调整后出现的,经过多次修理,问题仍未得到解决。 以前曾见过制造商调整过节流阀,考虑到这一点,通过调整、调整节流阀解决了问题,至今为止运转正常。这

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